高強(qiáng)強(qiáng)
(陜西鋅業(yè)有限公司 工業(yè)自動化與信息中心,陜西 商洛 726007)
陜西鋅業(yè)有限公司硫酸車間始建于2008年,現(xiàn)有109 m2焙燒爐煙氣制硫酸生產(chǎn)線一條,52 m2焙燒爐煙氣制硫酸生產(chǎn)線兩條,年產(chǎn)濃度98%工業(yè)硫酸35萬t。目前共有四臺用于儲備濃硫酸的成品酸罐。濃硫酸運(yùn)輸工具為罐車,裝車方式為人工。
濃硫酸具有強(qiáng)刺激性、強(qiáng)腐蝕性,對人體皮膚、粘膜等組織有強(qiáng)烈的腐蝕與刺激危害,可導(dǎo)致人體不同程度的灼傷。人工裝車存在以下風(fēng)險:給罐車充裝濃硫酸時,由人工手動打開輸酸管道上的截止閥,并需在罐車上實時查看裝車液位,以此控制裝酸量,工人勞動強(qiáng)度極大,且存在一定的安全風(fēng)險;我國?;愤\(yùn)輸禁止超載,罐車充裝量依靠人工目測,無法準(zhǔn)確給罐車定量裝酸;充裝罐車重量、車次、發(fā)售地點(diǎn)等信息全部依靠手工紙質(zhì)票據(jù)記錄,無法自動儲存有關(guān)數(shù)據(jù)。
為了降低工人的勞動強(qiáng)度及安全隱患,防止?jié)饬蛩岢d運(yùn)輸,杜絕濃硫酸泄漏帶來的安全及環(huán)保風(fēng)險,急需對現(xiàn)有的人工裝車方式進(jìn)行自動化改造。
現(xiàn)有儲備酸罐共計四臺,罐體下方各安裝一條輸酸管道,管道上各安裝一臺手動截止閥。濃硫酸裝車時主要利用酸罐與裝車點(diǎn)的地勢落差,由輸酸管道,經(jīng)手動截止閥進(jìn)行裝車。具體過程為:裝酸時,罐車停至輸酸管道插進(jìn)車體濃硫酸進(jìn)口,人工打開截止閥并在罐車進(jìn)口處觀察液位,憑借經(jīng)驗到達(dá)一定高度時,人工關(guān)閉截止閥,完成裝車工作;罐車開往地磅進(jìn)行裝車計量?,F(xiàn)有的人工裝車存在明顯的劣勢及安全環(huán)保風(fēng)險。
針對現(xiàn)有裝車模式的劣勢與不足,利用自動化控制系統(tǒng)及先進(jìn)的計算機(jī)技術(shù),研究與現(xiàn)場實際匹配的一套濃硫酸自動定量裝車系統(tǒng),提升自動化控制水平,實現(xiàn)裝車自動化、定量化。并有效降低工人勞動強(qiáng)度,提高裝車作業(yè)效率,有效防止?jié)饬蛩岢d運(yùn)輸,規(guī)避工人作業(yè)安全隱患,避免濃硫酸泄漏的安全與環(huán)保風(fēng)險。
自動定量裝車控制系統(tǒng)采用基于PLC技術(shù)的分布式裝車儀構(gòu)成。裝車儀將PLC技術(shù)應(yīng)用到自動定量裝車控制領(lǐng)域,主要功能是對裝車過程進(jìn)行程序控制和安全連鎖控制。
裝車儀由中央處理單元、數(shù)據(jù)采集單元、LED液晶顯示單元、接口單元、電源及外接鼠標(biāo)等組成。現(xiàn)場配有體積流量計、雷達(dá)液位計、氣動調(diào)節(jié)閥、聲光報警器、泵、鶴管位置檢測等一次元件。
中央處理及數(shù)據(jù)采集單元實時獲取現(xiàn)場儀表檢測數(shù)據(jù),分析處理后及時向現(xiàn)場執(zhí)行單元發(fā)出控制指令,使氣動調(diào)節(jié)閥、泵按照預(yù)先設(shè)定好的動作順序完成過程控制。信號采集是把現(xiàn)場體積流量計、雷達(dá)液位計等的信號通過電纜及PLC的信號模塊傳送到PLC控制器進(jìn)行處理,最后通過以太網(wǎng)協(xié)議實現(xiàn)PLC與上位機(jī)的通訊。
通過裝車儀或遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機(jī)設(shè)定裝車的參數(shù),包括裝車體積、流量系數(shù)、最大裝車量、票號等。裝車儀參數(shù)設(shè)定完成后,系統(tǒng)便會按程序自動進(jìn)行裝車,裝車總量達(dá)到預(yù)先設(shè)定數(shù)值后,停止裝車。
成品酸罐作為濃硫酸倉儲容器,按照日常生產(chǎn)及經(jīng)營管理層面,自動定量裝車實現(xiàn)的自動化管理系統(tǒng)包含以下組成部分:上位機(jī)監(jiān)控及管理系統(tǒng)、定量裝車控制系統(tǒng)、信號采集及控制設(shè)備、現(xiàn)場儀表與設(shè)備。同時系統(tǒng)留出遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)接口,以便未來融入上級信息系統(tǒng)。
3.1.1 上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的配置
上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)由兩臺計算機(jī)、一臺打印機(jī)、一臺UPS電源組成,主要規(guī)格參數(shù)如表1所示。
表1 上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)硬件配置
3.1.2 上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的功能
上位監(jiān)控計算機(jī)用于展示自動定量裝車系統(tǒng)的工藝流程圖,包含裝車進(jìn)度、現(xiàn)場儀表檢測數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)、故障報警提示等,并可根據(jù)需要自動生成單據(jù)和打印。還用于數(shù)據(jù)存儲、統(tǒng)計分析、報表自動生成及打印、設(shè)定工藝參數(shù)等。具體功能如下:
(1)工藝流程畫面展示
動態(tài)展示現(xiàn)場酸罐裝車系統(tǒng)的工藝流程。實時監(jiān)測顯示整個裝車過程中的各類儀表檢測數(shù)據(jù)、各類運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備及鶴管位置檢測開關(guān)的狀態(tài)。能夠遠(yuǎn)程操作和控制裝車控制儀,根據(jù)裝車情況進(jìn)行工藝參數(shù)的調(diào)整與設(shè)置。工藝流程畫面包含總裝車工序、單設(shè)備裝車工序、開單界面、數(shù)據(jù)統(tǒng)計及報表打印幾個界面。
(2)數(shù)據(jù)采集顯示
實時監(jiān)測并采集現(xiàn)場雷達(dá)液位計、流量計等數(shù)據(jù),采集現(xiàn)場各類泵、電動閥、位置開關(guān)的啟停狀態(tài)并在上位機(jī)上同步顯示。及時了解裝車進(jìn)度,保障整個裝車過程的安全性。
(3)裝車控制
通過上位機(jī)遠(yuǎn)程控制裝車儀進(jìn)行濃硫酸裝車,遠(yuǎn)程檢測裝車儀是否準(zhǔn)備完成,等待發(fā)貨命令。在總裝車工序畫面進(jìn)行裝車控制操作和在單設(shè)備裝車工序畫面監(jiān)控裝車過程。利用系統(tǒng)軟件自動在上位機(jī)生成發(fā)貨數(shù)據(jù)并形成發(fā)貨單,裝車及發(fā)貨相關(guān)數(shù)據(jù)自動生成數(shù)據(jù)庫。
(4)報警提醒
現(xiàn)場配備聲光報警器,與控制系統(tǒng)配合使用,用以對液位超限、設(shè)備故障的提醒。當(dāng)報警后觸發(fā)動作后,控制系統(tǒng)自動暫停裝車,以便工作人員及時進(jìn)行設(shè)備維護(hù)檢修。
(5)數(shù)據(jù)報表生成
控制系統(tǒng)對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、分類、統(tǒng)計,生成相應(yīng)時間段的報表,并可提供各種查詢接口,比如按車號查詢、按票號查詢等。
(6)自動生成趨勢分析圖
系統(tǒng)具備歷史數(shù)據(jù)查詢功能,自動生成歷史數(shù)據(jù)趨勢圖并顯示趨勢信息。歷史數(shù)據(jù)趨勢圖的生成,依據(jù)生產(chǎn)及裝車發(fā)貨需求而設(shè)定,數(shù)據(jù)種類包含但不限于裝車總量、平均裝車量、最大裝車量、最小裝車量等。歷史數(shù)據(jù)趨勢圖畫面的生成,可以直觀的判斷裝車儀的精度,提供對裝車儀進(jìn)行維護(hù)的依據(jù)。
(7)開放通訊
為充分發(fā)揮自動定量裝車系統(tǒng)的作用,系統(tǒng)提供開放通訊接口??膳c工廠現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)及DCS系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。
3.2.1 自動定量裝車控制系統(tǒng)的配置
控制系統(tǒng)采用兩級主從分布控制系統(tǒng),由兩臺互為備用的上位機(jī)及安裝在現(xiàn)場的四臺下位機(jī)即定量裝車控制儀組成。
上位機(jī)用于對系統(tǒng)的集中管理,下位機(jī)用于執(zhí)行裝車指令。上位機(jī)與下位機(jī)之間通過以太網(wǎng)協(xié)議進(jìn)行通訊,以此達(dá)到采集數(shù)據(jù)、裝車控制、數(shù)據(jù)管理的功能。
定量裝車控制儀是實現(xiàn)自動定量裝車的核心設(shè)備,硬件由PLC、觸摸屏、操作鍵盤及其他輔助設(shè)備構(gòu)成。主要技術(shù)指標(biāo)如表2所示。
表2 定量裝車控制儀技術(shù)表
3.2.2 自動定量裝車控制系統(tǒng)的功能
(1)定量裝車
裝車儀根據(jù)預(yù)先在程序內(nèi)設(shè)定好的定量值,自動向現(xiàn)場的泵、閥發(fā)出開關(guān)信號,實現(xiàn)自動定量裝車。
(2)數(shù)據(jù)采集功能
裝車儀可通過PLC采集現(xiàn)場儀表數(shù)據(jù),還可采集運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備啟停狀態(tài)、位置檢測等開關(guān)量信號。
(3)遠(yuǎn)程和現(xiàn)場實時監(jiān)控功能
裝車儀配備LED顯示屏,在現(xiàn)場實時顯示發(fā)貨過程及儀表數(shù)據(jù)與設(shè)備狀態(tài),同時上位機(jī)也能同步顯示發(fā)貨過程及儀表數(shù)據(jù)。
(4)參數(shù)設(shè)置功能
可在現(xiàn)場或遠(yuǎn)程計算機(jī)上,根據(jù)實際需求進(jìn)行裝車參數(shù)設(shè)定。
(5)順序控制功能
裝車開始后,系統(tǒng)按預(yù)定程序依次打開閥、泵,裝車到定量時再按照預(yù)定程序依次關(guān)閉泵、閥,完成自動定量裝車工作。
(6)裝車自檢功能
裝車自檢功能是當(dāng)裝酸閥門打開后,如果因閥沒打開或輸酸管道沒有檢測到流量信號,控制系統(tǒng)會停止裝車并發(fā)出報警信號。
(7)現(xiàn)場急停功能
通過上位機(jī)或裝車儀均可實現(xiàn)對裝車系統(tǒng)的急停。當(dāng)現(xiàn)場有任何的突發(fā)狀況時,裝車人員通過操作急停按鈕便可實現(xiàn)停止裝車。
控制系統(tǒng)現(xiàn)場設(shè)備選型依據(jù)適用可靠、高性價比、技術(shù)先進(jìn)的原則,具體介紹如下:
(1)雷達(dá)液位計
用于檢測成品酸罐中濃硫酸的液位,當(dāng)罐體液位達(dá)到設(shè)定的高位時關(guān)閉進(jìn)液閥,當(dāng)罐體液位低于設(shè)定的低位時,自動裝車系統(tǒng)停止裝車。
(2)電磁流量計
用于檢測裝車時濃硫酸的瞬時流量及累積流量,信號為脈沖信號,并將檢測數(shù)據(jù)傳輸給PLC系統(tǒng)。
(3)智能壓力傳感器
檢測輸酸管道的壓力,并與變頻泵通過PLC系統(tǒng)程序形成控制聯(lián)鎖回路。
(4)位置檢測開關(guān)
用于檢測鶴管插入罐車中的位置。若鶴管未插入罐車或插入深度不夠,裝車控制儀將自動檢測報警并且不能執(zhí)行裝車指令。
(5)氣動調(diào)節(jié)閥
安裝于輸酸管道,用于罐車裝車。為保障精度,控制系統(tǒng)閥門選擇氣動調(diào)節(jié)閥,由plc通過DC4-20MA電流控制,并與雷達(dá)液位計的信號聯(lián)鎖。
(6)變頻泵
裝車的動力設(shè)備,通過PLC與壓力信號聯(lián)鎖,由裝車控制儀控制啟、停。變頻泵為強(qiáng)電供電,其運(yùn)行反饋信號及控制信號先接入電氣開關(guān)柜,再由電氣開關(guān)柜輸出至PLC系統(tǒng)。
(7)PLC機(jī)柜
PLC硬件采用西門子S7-300系列產(chǎn)品。用于采集雷達(dá)液位計、電磁流量計、智能壓力傳感器等的模擬量信號,并輸出開關(guān)量控制信號。
控制系統(tǒng)上位機(jī)監(jiān)控軟件采用西門子WinCC 7.0開發(fā),軟件組態(tài)技術(shù)成熟,運(yùn)行可靠。適應(yīng)工藝控制的操作需要,可以根據(jù)操作人員的權(quán)限訪問和調(diào)用工藝流程圖、過程參數(shù)、數(shù)據(jù)記錄、報警處理以及各種可用數(shù)據(jù),并能有效地調(diào)整控制回路的輸出和設(shè)定參數(shù)。
5.2.1 工藝流程主界面
主界面顯示四臺裝車儀、現(xiàn)場儀表與受控設(shè)備的相關(guān)參數(shù)及運(yùn)行狀態(tài),包含設(shè)置參數(shù)??杉皶r了解各個檢測儀表、運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的工作狀況,掌握整個裝車作業(yè),并可對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行彈窗報警提示。
5.2.2 單設(shè)備界面
單設(shè)備界面為核心控制設(shè)備即裝車儀的顯示界面。實時顯示裝車儀的運(yùn)行參數(shù),并可對裝車儀進(jìn)行參數(shù)修改及設(shè)定,用以控制裝車過程。
5.2.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計界面
數(shù)據(jù)統(tǒng)計界面展示系統(tǒng)自動統(tǒng)計的每次裝車完成后的相關(guān)數(shù)據(jù),包含裝車時間、預(yù)裝量、實裝量、票號等并保存到數(shù)據(jù)庫中。
5.2.4 歷史數(shù)據(jù)查詢界面
查詢界面可按時間需求,設(shè)定查詢相應(yīng)時間段的裝車數(shù)據(jù)。
自動定量裝車系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,選用的軟硬件產(chǎn)品都是經(jīng)過多年實踐檢驗的產(chǎn)品,且被市場廣泛應(yīng)用,具備良好的可靠性??刂葡到y(tǒng)的設(shè)計首先保證技術(shù)的先進(jìn)性,方案中裝車控制系統(tǒng)采用基于PLC技術(shù)的裝車儀,很好的將自動控制技術(shù)應(yīng)用到自動定量裝車系統(tǒng),實現(xiàn)了自動、定量、快速發(fā)貨,發(fā)貨精度為0.2%以上。同時,由于系統(tǒng)基于PLC和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù),因此又具備良好的可擴(kuò)展性,是近年來最新的技術(shù)和發(fā)展趨勢。