文_盧如飛 曹操 金華寧能熱電有限公司
金華寧能熱電有限公司3號(hào)吸收塔配備有3臺(tái)循環(huán)漿液泵,其中2臺(tái)循環(huán)漿液泵為利舊設(shè)備,分別為循環(huán)漿液泵B和循環(huán)漿液泵C。其中循環(huán)漿液泵B對(duì)應(yīng)吸收塔內(nèi)的第二層噴淋層,電機(jī)功率為132kW,揚(yáng)程20.58m,遠(yuǎn)大于原有3號(hào)塔循環(huán)漿液泵B的設(shè)計(jì)(110kW,17.14m)。故存在著較大的節(jié)能空間,循環(huán)漿液泵B變頻改造后可以控制該噴淋層的循環(huán)漿液量及霧化效果,實(shí)現(xiàn)二氧化硫排放的精準(zhǔn)控制。
3號(hào)吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻改造為不更換電機(jī)的情況下直接增加一套變頻裝置將3號(hào)吸收塔由工頻改造為變頻(設(shè)置手動(dòng)切換開關(guān)),投入費(fèi)用5.7萬元。項(xiàng)目于2020年10月份改造完成。
3號(hào)吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻改造完成后,公司組織環(huán)保專業(yè)運(yùn)行人員對(duì)循環(huán)漿液泵變頻改造進(jìn)行了初步的清水試驗(yàn)。通過清水試驗(yàn)了解循環(huán)漿液泵B在不同頻率下噴淋層的霧化、壓力情況,最終初步確定循環(huán)漿液泵B的最低運(yùn)行頻率。
3號(hào)吸收塔投入運(yùn)行后對(duì)循環(huán)漿液泵B進(jìn)行了初步的負(fù)載試驗(yàn),鍋爐負(fù)荷100t/h,吸收塔入口SO21600~1800mg/Nm3,漿液密度在1060kg/m3左右,pH值在5.8左右。
循環(huán)漿液泵B清水及負(fù)載部分試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄如表1所示。
結(jié)合清水試驗(yàn)噴淋層出水情況,發(fā)現(xiàn)循環(huán)漿液泵B頻率設(shè)置在35Hz以下時(shí)噴淋層僅處于“冒水”狀態(tài),噴淋管沒有霧化。在循環(huán)漿液泵B頻率設(shè)置在35Hz狀態(tài)時(shí)有明顯水柱噴出,管道壓力為0.065MPa,已基本達(dá)到霧化效果,可以提供部分脫硫能力,故將35Hz頻率設(shè)置為3號(hào)吸收塔循環(huán)漿液泵B的最低警戒頻率,循環(huán)漿液泵B運(yùn)行時(shí)不允許低于該值。
表1 循環(huán)漿液泵B清水及負(fù)載部分試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
通過清水試驗(yàn)與負(fù)載試驗(yàn)的對(duì)比發(fā)現(xiàn),漿液的密度對(duì)循環(huán)漿液泵B的變頻運(yùn)行存在有一定的影響,該影響隨頻率的增加而更加明顯。
在鍋爐負(fù)荷100t/h時(shí),吸收塔入口SO2在1600~1800mg/Nm3,漿液密度在1060kg/m3左右,pH值在5.8左右的情況下對(duì)3號(hào)吸收塔循環(huán)泵B進(jìn)行了初步的帶負(fù)載試驗(yàn),分析變頻改造后循環(huán)泵B對(duì)煙氣中SO2的影響,如圖1所示。
圖1 變頻改造后循環(huán)泵B對(duì)煙氣中SO2的影響曲線圖
由圖1可知在入口吸收塔入口SO2較為穩(wěn)定的情況下,通過對(duì)變頻泵的頻率控制可以實(shí)現(xiàn)對(duì)煙氣中SO2較為精確的控制。同時(shí),在達(dá)標(biāo)范圍內(nèi)配合合適的變頻頻率,能最大化的節(jié)約循環(huán)泵的電耗,提升節(jié)能空間。
工頻狀態(tài)3號(hào)吸收塔循環(huán)漿液泵B由于沒有單獨(dú)的計(jì)量表,故其運(yùn)行電耗可通過其運(yùn)行電流進(jìn)行計(jì)算,運(yùn)行時(shí)間按2160h/a(設(shè)備定期切換制度,以每臺(tái)爐運(yùn)行4個(gè)月進(jìn)行統(tǒng)計(jì))。
變頻改造后,3號(hào)吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻器上新增單獨(dú)計(jì)量表,計(jì)算變頻狀態(tài)下單位平均電耗Q=95233.688/1253.4=76kWh;同等時(shí)間情況下計(jì)算Q變頻耗電量=76×2160=16.4萬kWh。
變頻狀態(tài)下循環(huán)漿液泵在相同的運(yùn)行時(shí)間情況下比工頻狀態(tài)可節(jié)約電耗36%,就3號(hào)吸收塔而言同等運(yùn)行時(shí)間情況下變頻比工頻能節(jié)約耗電量9.27萬kWh,按0.5108元/kWh計(jì)算,每年預(yù)計(jì)可節(jié)約4.73萬元電費(fèi)。
由于循環(huán)漿液泵B長(zhǎng)期運(yùn)行,A、C泵運(yùn)行時(shí)間相對(duì)減少,故將循環(huán)泵漿液泵A、B、C視為一個(gè)整體進(jìn)行比較分析。
4.4.1 未改變運(yùn)行方式時(shí)
A泵與C泵均為工頻泵,沒有單獨(dú)的計(jì)量表故通過平均電流進(jìn)行計(jì)算,其中A泵電流取181A,運(yùn)行時(shí)間2160h或1440h;C泵電流208A,運(yùn)行時(shí)間1440h或2160h。
QA=380×180×1.732×0.86×2160(1440h)=22萬kWh(14.6萬kWh);
QC=380×208×1.732×0.86×1440(2160h)=16.95萬kWh(25.4萬kWh);
其中QB=Q變頻耗電量=76×2160=16.4萬kWh;
故總電耗Q總=QA+QB+QC=55.35萬kWh(56.4萬kWh)。
4.4.2 改變運(yùn)行方式后
B泵長(zhǎng)期運(yùn)行,A、C泵定期切換則A,C泵運(yùn)行時(shí)間減少為1440h,B泵運(yùn)行時(shí)間增加為2880h。
QB2=Q變頻耗電量=76×2880=21.89萬kWh;
則總電耗Q總=QA2+QC2+QB2=14.6+16.95+21.89=53.44萬kWh;
若按4個(gè)月為一個(gè)運(yùn)行周期,適當(dāng)?shù)难娱L(zhǎng)循環(huán)漿液泵B的運(yùn)行時(shí)間(相當(dāng)于減少了其他工頻泵的運(yùn)行時(shí)間),則節(jié)能效果比未延長(zhǎng)變頻泵運(yùn)行時(shí)間多節(jié)能1萬~3萬kWh。
3號(hào)吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻改造前受熱網(wǎng)負(fù)荷影響,鍋爐負(fù)荷晝夜波動(dòng)較大。改造前需通過頻繁啟停循環(huán)漿液泵來調(diào)控SO2的排放,頻繁啟停大功率泵會(huì)影響泵的電機(jī)壽命,變頻改造后可以通過對(duì)循環(huán)泵B的變頻調(diào)控進(jìn)行較為靈活及安全的控制。
當(dāng)鍋爐負(fù)荷較低或者燃煤硫份比較低的情況下,即使啟動(dòng)單臺(tái)工頻泵運(yùn)行,SO2的排放仍有可能會(huì)很低甚至是零的狀態(tài),而通過變頻泵B進(jìn)行調(diào)控,可在有效控制SO2達(dá)標(biāo)的情況下減少運(yùn)行功率,節(jié)省運(yùn)行能耗。
漿液噴淋量的提高有利于傳質(zhì)性能的強(qiáng)化,從而提高脫硫效率,但漿液噴淋量大到一定程度后對(duì)提高脫硫效率的影響變小,而系統(tǒng)能耗卻成比例增加。3號(hào)吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻改造使3號(hào)脫硫系統(tǒng)能夠充分利用凈煙氣SO2排放濃度壓線運(yùn)行空間,節(jié)能效果更加明顯。
根據(jù)3號(hào)吸收塔循環(huán)漿液泵B一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)能耗數(shù)據(jù)對(duì)比,運(yùn)行可節(jié)約電耗約36%左右,若按4個(gè)月為一個(gè)運(yùn)行周期,適當(dāng)?shù)难娱L(zhǎng)循環(huán)漿液泵B的運(yùn)行時(shí)間(相當(dāng)于減少了其他工頻泵的運(yùn)行時(shí)間)則節(jié)能效果比未延長(zhǎng)時(shí)間多節(jié)能1萬~3萬kWh。
通過對(duì)3號(hào)吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻改造,并經(jīng)過運(yùn)行驗(yàn)證,改造后節(jié)能效果明顯,預(yù)計(jì)1.2a即可收回改造成本。