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        廢水零排放處理在大同發(fā)電公司的實(shí)踐與應(yīng)用

        2022-01-08 09:14:12李先宏李澤李晉
        節(jié)能與環(huán)保 2021年12期
        關(guān)鍵詞:管式懸浮物反滲透

        文_李先宏 李澤 李晉

        1 國(guó)電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司 2 國(guó)能朗新明環(huán)??萍加邢薰?/p>

        1 工程概況

        國(guó)電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司是我國(guó)西電東送的重要電廠之一,主要擔(dān)負(fù)向首都輸送優(yōu)質(zhì)電能的任務(wù),一期裝機(jī)規(guī)模建設(shè)6臺(tái)200MW超高壓機(jī)組,二期建設(shè)2臺(tái)600MW亞臨界直接空冷機(jī)組,三期建設(shè)2臺(tái)660MW超臨界直接空冷機(jī)組,目前總裝機(jī)容量達(dá)到3120MW。全廠廢水主要由主廠房排廢水、化學(xué)超濾反滲透排廢水、除鹽系統(tǒng)再生沖洗排廢水、主廠房疏放廢水、循環(huán)水排污水、煤場(chǎng)及輸煤通道各轉(zhuǎn)運(yùn)站產(chǎn)生的含煤廢水、凈水場(chǎng)排泥水、灰水系統(tǒng)排水、脫硫廢水、機(jī)房雜排水等組成,收集于廠區(qū)煤場(chǎng)西側(cè)區(qū)域的廢水收集池。為滿足國(guó)家對(duì)火力發(fā)電企業(yè)廢水環(huán)保零排放要求,進(jìn)一步合理利用水資源和保護(hù)環(huán)境,通過(guò)建設(shè)全廠廢水零排放處理系統(tǒng),不但實(shí)現(xiàn)水資源回收再利用,減少新鮮補(bǔ)水,而且對(duì)膜處理工藝產(chǎn)生的濃縮液進(jìn)行干灰拌濕處理,以實(shí)現(xiàn)末端廢水最終零排。

        2 工藝處理流程

        2.1 工藝流程

        根據(jù)小試試驗(yàn)及可行性研究報(bào)告,國(guó)電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司廢水零排放項(xiàng)目設(shè)計(jì)工藝流程為半軟化預(yù)處理+管式膜(TUF)+多段式SCRO膜濃縮(一段SCRO+二段SCRO)+干灰拌濕。

        2.1.1 半軟化預(yù)處理工藝

        根據(jù)廢水收集池的廢水水質(zhì),采用NaOH+Na2CO3半軟化工藝,通過(guò)投加NaOH和Na2CO3,使廢水中形成Mg(OH)2和CaCO3沉淀,起到對(duì)廢水中Mg2+部分去除和Ca2+等離子完全去除目的,該工藝有效降低系統(tǒng)運(yùn)行藥劑成本。

        2.1.2 管式膜(TUF)處理工藝

        沉淀池出水懸浮物濃度穩(wěn)定在100mg/L左右,經(jīng)過(guò)化學(xué)加藥軟化處理后,NaOH與廢水中的Mg2+反應(yīng)形成Mg(OH)2,Na2CO3與廢水中的Ca2+反應(yīng)形成CaCO3,此時(shí)懸浮物濃度大幅度提升,TUF配置需提高出水水質(zhì),降低廢水中懸浮物濃度,并需耐受高pH和高懸浮物濃度,通過(guò)管式膜處理系統(tǒng)對(duì)廢水中懸浮物進(jìn)行攔截,降低出水SDI值。

        2.1.3 多段式SCRO膜濃縮工藝

        經(jīng)過(guò)管式膜處理后,產(chǎn)水中主要含有NaCl和Na2SO4成分,其余離子(如Ca2+、F-等)和有機(jī)物含量較低,為增加系統(tǒng)膜通過(guò)流速,降低后段SCRO系統(tǒng)濃縮時(shí)結(jié)垢與濃差極化風(fēng)險(xiǎn),采用兩級(jí)分段式SCRO工藝對(duì)TUF系統(tǒng)出水進(jìn)行濃縮處理。由于廢水水質(zhì)波動(dòng)大,進(jìn)水TDS變化大,為保證SCRO系統(tǒng)濃水TDS穩(wěn)定性,系統(tǒng)回收率需根據(jù)進(jìn)水TDS波動(dòng)而變化,即進(jìn)水TDS低時(shí)需提高SCRO系統(tǒng)回收率,進(jìn)水TDS高時(shí)需降低SCRO系統(tǒng)回收率,具體回收率調(diào)整幅度視現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)實(shí)際情況而定。

        2.1.4 干灰拌濕處理工藝

        經(jīng)SCRO濃縮后的濃鹽水含鹽量約為5%~6%,進(jìn)入終端干灰拌濕處理裝置,經(jīng)均勻混合后,進(jìn)入灰場(chǎng)。此工藝充分結(jié)合電廠所處環(huán)境,選擇投資最低,運(yùn)行成本最省工藝,避免MVR蒸發(fā)結(jié)晶工藝所帶來(lái)的高能耗以及精制工業(yè)鹽處理困難等問(wèn)題。

        2.2 工藝流程說(shuō)明

        2.2.1 加藥軟化系統(tǒng)

        通過(guò)向1#反應(yīng)池中投加NaOH,調(diào)節(jié)pH至10.5~10.8,使少部分鎂離子以沉淀形式去除。并使水中碳酸氫根轉(zhuǎn)化為碳酸根比例增加,起到減少氫氧化鈉與碳酸鈉加藥量的目的。2#反應(yīng)池主要通過(guò)向反應(yīng)池中投加純堿Na2CO3,進(jìn)一步去除金屬離子,使水中大部分離子(鈣、鎂、鋇、錳)生成碳酸物沉淀,達(dá)到去除凈化目的。

        2.2.2 TUF管式膜系統(tǒng)

        管式微濾膜是一種基于錯(cuò)流過(guò)濾機(jī)理的微孔膜,進(jìn)料為含大量懸浮固體混合液,以循環(huán)泵送往TUF膜管,在內(nèi)部高速流動(dòng),產(chǎn)水透過(guò)膜層和支撐層到達(dá)膜管與膜殼內(nèi)的空間,然后從產(chǎn)水管引出送往后續(xù)設(shè)備,濃縮液則回流到前端濃縮槽內(nèi)。由于產(chǎn)水不斷送出,懸浮固體逐漸在槽內(nèi)濃縮,為維持一定固含量范圍,間歇或連續(xù)排出一定量濃縮液至污泥脫水設(shè)備,水回送至濃縮槽內(nèi)。

        2.2.3 一二段SCRO裝置

        將管式超濾膜產(chǎn)水送入反滲透系統(tǒng),在經(jīng)過(guò)預(yù)處理的原水進(jìn)入反滲透裝置之前,加入高效化學(xué)分散劑,防止反滲透濃水中碳酸鈣鎂、硫酸鈣等難溶鹽濃縮后析出結(jié)垢并堵塞膜片,配置必要的加藥裝置,加藥系統(tǒng)由計(jì)量泵和計(jì)量箱組成。

        SCRO系統(tǒng)運(yùn)行一定周期后,會(huì)出現(xiàn)不同程度污堵,當(dāng)逆向沖洗不能很好恢復(fù)反滲透系統(tǒng)通量時(shí),采用化學(xué)清洗方式將膜表面污堵物洗下來(lái)。反滲透預(yù)處理越完善,膜元件清洗周期越長(zhǎng),清洗越容易。當(dāng)反滲透裝置壓差上升、產(chǎn)水量或脫鹽率下降至一定數(shù)值時(shí),反滲透裝置需進(jìn)行化學(xué)清洗,采用分段清洗,可以保證每一段膜元件有合適循環(huán)量并達(dá)到預(yù)期清洗效果。

        3 系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程及參數(shù)分析

        3.1 藥劑軟化

        根據(jù)廢水收集池水質(zhì)數(shù)據(jù),Ca2+濃度為496~732mg/L,Mg2+濃度為154~350.4mg/L,SO42-濃度為1098~1621mg/L,水質(zhì)變化幅度較大,為了能夠保證SCRO系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)水質(zhì)進(jìn)行模擬計(jì)算,認(rèn)為主要是硫酸鈣結(jié)垢影響。因此,在硫酸根最大時(shí),Ca2+控制在50mg/L以內(nèi),SCRO回收率可控制為90%,根據(jù)水質(zhì)通過(guò)試驗(yàn),最終采用NaOH+Na2CO3加藥方式對(duì)廢水進(jìn)行軟化,pH在10.5左右,在去除鈣離子的同時(shí),部分鎂離子與OH-結(jié)合生成氫氧化鎂沉淀,此軟化又稱為即為半軟化法。

        3.2 管式膜(TUF)系統(tǒng)運(yùn)行

        管式膜(TUF)系統(tǒng)運(yùn)行前期操作壓力上升速率過(guò)快,主要是由于設(shè)備初啟動(dòng)未進(jìn)行徹底化學(xué)清洗去除膜表面污染物,導(dǎo)致通量較低。管式膜(TUF)系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)水流量存在波動(dòng)(由于運(yùn)行過(guò)程執(zhí)行的是運(yùn)行+反洗/氣洗+運(yùn)行步驟),平均產(chǎn)水流量以保證一段SCRO原水箱液位基本保持恒定為調(diào)整原則。

        3.3 SCRO系統(tǒng)運(yùn)行

        SCRO系統(tǒng)運(yùn)行主要是對(duì)TUF系統(tǒng)產(chǎn)水進(jìn)行濃縮處理,以達(dá)到干灰拌濕系統(tǒng)水量平衡要求,運(yùn)行數(shù)據(jù)如表1、表2所示。

        通過(guò)以上數(shù)據(jù),一段SCRO脫鹽率基本穩(wěn)定在95%以上,二段SCRO脫鹽率穩(wěn)定在98%左右,隨著SCRO系統(tǒng)進(jìn)水電導(dǎo)率變化,操作壓力呈現(xiàn)正相關(guān)形式變化,而系統(tǒng)回收率因需控制濃水含鹽量而呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)變化趨勢(shì)。同時(shí),由于采用半軟化法,未投加足量NaOH促使廢水pH提升至11.50左右,導(dǎo)致未產(chǎn)生足量的Mg(OH)2,從而降低了對(duì)SiO2、F-等污染物去除率,增大了二段SCRO濃縮液側(cè)污堵風(fēng)險(xiǎn),從系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定性考慮,必要時(shí)可考慮全軟化處理或考慮對(duì)污染因子的單獨(dú)去除。

        表1 一段SCRO系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄

        表2 二段SCRO系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄

        4 結(jié)語(yǔ)

        廢水零排放處理在國(guó)電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司的成功應(yīng)用,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行實(shí)踐,在運(yùn)行工況、藥劑調(diào)配、指標(biāo)控制等方面精細(xì)化管理,可實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)長(zhǎng)期、穩(wěn)定運(yùn)行。驗(yàn)證了半軟化預(yù)處理+管式膜(TUF)+多段式SCRO膜濃縮(一段SCRO+二段SCRO)+干灰拌濕工藝處理系統(tǒng)是可行的,而且能夠?qū)崿F(xiàn)低成本零排運(yùn)行,因此具有在火電廠廢水零排放處理系統(tǒng)的借鑒意義。

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