李凌云,陳 浩,李少偉,謝達(dá)承,王 強
(1.青海交通投資有限公司,青海 西寧 810003;2.北京恒達(dá)交安科技發(fā)展有限公司,北京 102200;3.中咨華科交通建設(shè)技術(shù)有限公司,北京 100089)
避險車道一直以來是長大下坡路段行車安全的重要防護(hù)手段,現(xiàn)階段我國長大下坡路段避險車道多采用碎石制動床避險車道,通過制動床的碎石填料增加失控車輛行駛阻力,從而使駛?cè)氡茈U車道的車輛減速直至停車。按照我國現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,碎石避險車道的設(shè)置長度主要受失控車輛駛?cè)氡茈U車道時的車速、制動床坡度、車輛滾動摩阻系數(shù)的影響,當(dāng)車速在100 km/h、車輛滾動摩阻系數(shù)在0.25、坡度在3°~5°時,一般避險車道的設(shè)計長度在120 m以上[1]。然而,避險車道的設(shè)置長度受地形條件、環(huán)境條件的限制,容易出現(xiàn)設(shè)置空間不足、碎石填料板結(jié)而摩擦系數(shù)降低等現(xiàn)象,從而導(dǎo)致避險車道減速能力下降。
近年來,通過增加輔助減速措施提升避險車道減速效果已在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行了部分研究與嘗試[2],但仍存在較大的研究空間,如阻尼器技術(shù)突破[3-18]?;诖?,本研究提出了一種基于異型鋼結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)動態(tài)吸能阻尼器,通過優(yōu)化阻尼器結(jié)構(gòu)來適應(yīng)不同條件下的阻尼需求,并通過模型試驗對其阻尼性能進(jìn)行研究,在提高阻尼效果的同時,使其結(jié)構(gòu)簡單、經(jīng)濟(jì)合理,并具有工程可操作性。
動態(tài)吸能阻尼器由吸能板和切割軸組成,其工作原理為:當(dāng)失控車輛輸入避險車道時,車體通過鋼絲繩帶動避險車道阻尼器中的切割軸滑動,通過切割軸的滑動使吸能板吸能孔撕裂,從而達(dá)到吸能的效果。為了研究不同吸能孔對動態(tài)吸能效果的影響,本研究采用20 mm厚Q235鋼板為基礎(chǔ)材料,設(shè)計了2種異性鋼結(jié)構(gòu)的阻尼器,一種為竹節(jié)形阻尼器,見圖1;另一種為矩形阻尼器,見圖2。其中,竹節(jié)形阻尼器每個吸能孔長度為40 mm,按照間距 3 mm 均布;矩形阻尼器每個吸能孔50 mm,按照間距5 mm 均布。
圖1 竹節(jié)形阻尼器結(jié)構(gòu)示意圖(單位:mm)
圖2 矩形尼器結(jié)構(gòu)示意圖(單位:mm)
本研究以車重50 t、運行速度為100 km/h的失控車輛作為防護(hù)目標(biāo),阻尼器沿避險車道制動床雙側(cè)布設(shè),則單側(cè)阻尼器需提供的吸能阻力約為125 kN。本試驗中,阻尼器中安裝4片吸能板,每片長度6 m,吸能板材質(zhì)為3 mm厚Q235,切割軸材質(zhì)40cr,φ30 mm,采用自重為17 t的裝載機以約30 km/h 的運行速度對阻尼器的輸出阻尼器的大小、吸能板的變形形態(tài)和阻尼器的穩(wěn)定性等進(jìn)行驗證,試驗中所用鋼絲繩為φ30,3×37類纖維芯鋼絲繩,鋼絲繩抗拉強度1 770 MPa,鋼絲繩破斷拉力為476 kN,阻尼器模型試驗平面圖如圖3所示。
圖3 阻尼器模型試驗平面示意圖(單位:mm)
(1)竹節(jié)形阻尼器試驗結(jié)果
竹節(jié)形阻尼器孔長40 mm,節(jié)寬3 mm。試驗過程中,吸能板按預(yù)定方向變形,變形方向與設(shè)定情況一致。本次試驗吸能板撕裂長度為3.1 m,其中有效長度為3.0 m。整體試驗結(jié)果如表1所示。
表1 竹節(jié)形阻尼器試驗結(jié)果
由表1可知,在上述試驗條件下,經(jīng)與試驗前阻尼器(如圖4所示)對比可知,阻尼器外殼無明顯變形,切割軸試驗后軸磨損嚴(yán)重,有彎曲變形,但整體結(jié)構(gòu)仍較為完好(如圖5所示),試驗中鋼絲繩無破損,說明竹節(jié)形阻尼器結(jié)構(gòu)合理。
圖4 試驗前的竹節(jié)形阻尼器
圖5 試驗后的竹節(jié)形阻尼器
竹節(jié)形阻尼器在吸能板過程中,最大拉力為221.5 kN,平均拉力為112.3 kN,破壞時間0.8 s,有效破壞長度為3.0 m,拉力變化圖如圖6所示。
圖6 竹節(jié)形阻尼器拉力變化圖
假設(shè)試驗過程中切割軸做勻減速運動,當(dāng)阻尼器撕裂長度為3.0 m,用時0.8 s,裝載機初始動能Ep為470 kJ時,則竹節(jié)形阻尼器的平均吸能阻力可達(dá)到112.3 kJ/m,通過調(diào)整阻尼器吸能裝置組合,可以達(dá)到避險車道的防護(hù)目標(biāo)。
(2)矩形阻尼器試驗結(jié)果
矩形阻尼器孔長50 mm,節(jié)寬5 mm。試驗結(jié)果表明:吸能板按預(yù)定方向變形,變形方向基本與設(shè)定情況一致,但起始段變形不規(guī)則。本次試驗吸能板撕裂長度為2.93 m,其中有效長度為2.83 m。整體試驗結(jié)果如表2所示。
由表2可知,在上述試驗條件下,經(jīng)與試驗前阻尼器(如圖7所示)對比可知,阻尼器外殼無明顯變形,吸能孔向著設(shè)定方向撕裂變形吸能,切割軸試驗后軸磨損嚴(yán)重,但整體結(jié)構(gòu)仍較為完好(如圖8所示),試驗中鋼絲繩無破損。
圖7 試驗前的矩形阻尼器
圖8 試驗后的矩形阻尼器
表2 矩形阻尼器試驗結(jié)果
矩形阻尼器在吸能板過程中,最大拉力為224.6 kN,平均拉力為119.7 kN,破壞時間0.9 s,有效破壞長度為2.83 m,拉力變化圖如圖9所示。
圖9 矩形阻尼器拉力變化圖
同竹節(jié)形試驗假設(shè)條件相同,假設(shè)試驗過程中切割軸做勻減速運動,當(dāng)阻尼器撕裂長度為2.83 m,用時0.9 s,裝載機初始動能Ep為327 kJ時,則矩形阻尼器的平均吸能阻力可達(dá)到119.7 kJ/m。通過調(diào)整阻尼器吸能裝置組合,可以達(dá)到避險車道的防護(hù)目標(biāo)。
將試驗1與試驗2結(jié)果進(jìn)行對比可知,竹節(jié)形和矩形阻尼器均具有較好的吸能效果,因此,在實際工程中均可做為阻尼避險車道的吸能裝置,可根據(jù)實際情況進(jìn)行選取。
(1)竹節(jié)形阻尼器及矩形阻尼器在模型試驗中整體結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定,試驗中阻尼器外殼用鋼板厚度為20 mm,實際工程中可通過增加阻尼器長度或采用槽鋼桁架結(jié)構(gòu)來適當(dāng)降低阻尼器外殼鋼板厚度。
(2)4塊竹節(jié)孔吸能板阻尼力平均值為 112.3 kN,最大值為221.5 kN;4塊矩形孔吸能板阻尼力平均值為119.7 kN,最大值為224.6 kN;矩形孔吸能板的平均阻尼力119.7 kN較竹節(jié)孔吸能板接近目標(biāo)阻尼力120 kN,試驗中切割軸雖有磨損和變形,但體理結(jié)構(gòu)較為完整,結(jié)構(gòu)合理。
(3)采用合理的異形鋼結(jié)構(gòu)的動態(tài)吸能阻尼器能夠提供較好的阻尼力,為阻尼避險車道的設(shè)計提供基礎(chǔ)條件。
(4)本研究所述的研究成果可以為未來避險車道結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供較好的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),提高避險車道的減速效果,并提升對環(huán)境和空間的適用性。