翟寶
(中國水泥廠有限公司,江蘇 南京 210034)
為減少原煤消耗總量,解決青龍山礦石灰石CaO含量低、資源貧乏、不具備單獨(dú)配料條件等問題,中國水泥廠有限公司組織技術(shù)人員對(duì)南京市周邊新型燃料資源進(jìn)行排查、論證,最終確定石油焦作為新型替代燃料。通過生產(chǎn)實(shí)踐,摸索出一套完整、可靠、經(jīng)濟(jì)的使用經(jīng)驗(yàn),開創(chuàng)了在海螺水泥股份公司率先使用的先例,最高摻入石油焦比例近50%,為其他單位使用石油焦提供了參考,得到行業(yè)內(nèi)外好評(píng)。
石油焦是原油經(jīng)蒸餾將輕重質(zhì)油分離后,重質(zhì)油再經(jīng)熱裂的過程轉(zhuǎn)化而成的產(chǎn)品。根據(jù)石油焦結(jié)構(gòu)和外觀,其產(chǎn)品分為針狀焦、海綿焦、彈丸焦和粉焦;根據(jù)硫含量的不同,可分為高硫焦和低硫焦。
從外觀上看,石油焦為形狀不規(guī)則、大小不一的黑色塊狀(或顆粒),表面有金屬光澤,顆粒為多孔隙結(jié)構(gòu),碳元素占比80%以上,其余為氫、氧、氮、硫和金屬元素。密度因品種不同差距較大,一般為0.8 kg/cm3。質(zhì)地較堅(jiān)硬,屬于中等偏難磨,因品種不同易磨性相差較大。價(jià)格依據(jù)硫含量高低定價(jià),相差甚大。
通過對(duì)成本、配料條件等價(jià)格方面的論證,中國水泥廠有限公司選取揮發(fā)份8%~9%、內(nèi)水0.49%、發(fā)熱量8 740 kcal/kg、全硫3.0%的石油焦作為回轉(zhuǎn)窯新型替代燃料。
中國水泥廠有限公司擁有兩條5 000 T/D水泥熟料生產(chǎn)線,配套為天津水泥設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的TDF型分解爐,分別于2004、2005年建成投產(chǎn),日產(chǎn)量5 700~5 800 t/d,燒成系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置見表1。其中,燃燒器采用史密斯DUOFLEX,該燃燒器具有一次風(fēng)量低、靈活調(diào)節(jié)、熱力集中、對(duì)劣質(zhì)燃料適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。
表1 燒成系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置
結(jié)合現(xiàn)有原煤、鐵質(zhì)材料、石灰石等大宗原燃材料的品質(zhì)、含硫量,制定了具體方案??刂屏驂A比為1.0~1.2,采購硫含量3.0%的石油焦,摻入比例從5%開始試用,按照使用后回轉(zhuǎn)窯煅燒狀況、出窯熟料質(zhì)量及窯尾廢氣中SO2排放值,綜合考慮成本后再穩(wěn)步提高,以達(dá)到降低原煤消耗量、提高礦山資源利用率的目的。
因生產(chǎn)線主要能耗指標(biāo)偏高,中國水泥廠有限公司分別于2016、2017年,委托南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造,主要項(xiàng)目有預(yù)熱器分解爐爐容、爐型、撒料板、三次風(fēng)管入爐方式、窯筒體縮口擴(kuò)徑、篦冷機(jī)風(fēng)量風(fēng)壓提高等。經(jīng)過技改,分解爐現(xiàn)爐型為NST-Ⅱ型,頂部設(shè)計(jì)鵝頸管,經(jīng)方形連接管道分兩路入C5旋風(fēng)筒,爐容為1 390 m3,氣體停留時(shí)間3.4 s,延長了燃料在爐內(nèi)停留時(shí)間,有效提高了燃料燃盡率。三次風(fēng)管由單獨(dú)旋切進(jìn)入分解爐錐部,降低了系統(tǒng)阻力、便于爐內(nèi)風(fēng)煤料充分混合,詳見圖1。
圖1 預(yù)熱器分解爐
石油焦進(jìn)廠后,嚴(yán)格按照《大宗原燃燃材料管理辦法》“先檢驗(yàn)、后使用”的原則,進(jìn)行化驗(yàn)分析。進(jìn)廠石油焦工業(yè)分析見表2、化學(xué)分析見表3,石油焦搭配及出窯熟料質(zhì)量情況見表4,使用后回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行主要參數(shù)見表5。
表2 石油焦工業(yè)分析
表3 石油焦化學(xué)分析
從表4看出,搭配比例由10%提高至45%期間,入窯煤粉硫含量平均值為1.12%,熟料3 d、28 d強(qiáng)度基本持平,f-cao合格率93.66%,標(biāo)準(zhǔn)稠度、凝結(jié)時(shí)間正常。
表4 石油焦搭配及出窯熟料質(zhì)量情況(3#窯)
從表5看出,使用石油焦期間回轉(zhuǎn)窯臺(tái)產(chǎn)、C1出口負(fù)壓及溫度、二次風(fēng)溫等關(guān)鍵參數(shù)等未發(fā)生明顯變化,主要運(yùn)行參數(shù)正常。
表5 石油焦使用后回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行主要參數(shù)
(1)易磨性較原煤差,煤立磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量略微下降。根據(jù)使用方案,結(jié)合窯系統(tǒng)煅燒情況,搭配比例按照5.0%、10%、15%逐步增加至45%,隨著摻入比例的增加,出現(xiàn)了煤磨吐渣量增多、臺(tái)產(chǎn)下降及細(xì)度跑粗等情況。
(2)窯系統(tǒng)結(jié)皮增多,熟料中SO3含量增加。摻入比例達(dá)到40%左右時(shí),入窯煤粉硫含量為1.4%,揮發(fā)份降至20%,窯尾煙室、分解爐縮口等部位結(jié)皮增多,熟料中SO3含量提高0.2%左右。
(3)預(yù)熱器出口CO含量略微增加。受石油焦揮發(fā)份較煙煤低、細(xì)度偏粗、搭配不均勻及窯系統(tǒng)結(jié)皮等情況制約,運(yùn)行中預(yù)熱器出口CO含量在0.1%~0.15%波動(dòng)。
(4)因石油焦揮發(fā)份較低,燃盡時(shí)間長,所需燃燒空氣量增加,導(dǎo)致NOX排放值增加,用于脫氮氨水消耗上升。
(1)對(duì)煤立磨噴口環(huán)清理、加高擋料環(huán),煤粉細(xì)度穩(wěn)定在4%~6%,縮短煤粉和石油焦的燃盡時(shí)間。
(2)控制生料K+、Na+含量在合適范圍,促使硫堿比相對(duì)平衡,使硫化物固化在熟料中一起排出,降低系統(tǒng)硫含量。
(3)因石油焦揮發(fā)份較煙煤低,燃燒特性接近無煙煤,煅燒過程中,調(diào)節(jié)燃燒器內(nèi)外流開度、截面積,降低一次風(fēng)量,提高出口壓力,使原煤和石油焦混合均勻、火焰高溫區(qū)集中。
(4)提高原煤采購熱值、揮發(fā)份,嚴(yán)格控制入窯煤粉內(nèi)水,降低出磨煤粉細(xì)度,建議參照天津院無煙煤煤粉細(xì)度經(jīng)驗(yàn)公式R=V/2-(0.5-1.0)控制。
(5)石油焦燃盡時(shí)間長,分解爐內(nèi)高溫區(qū)發(fā)生變化以后,將原SNCR系統(tǒng)噴槍位置調(diào)整到C5旋風(fēng)筒中部,有效控制了NOX排放值,降低了氨水消耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
(6)整治系統(tǒng)漏風(fēng),匹配合適的系統(tǒng)風(fēng)量,二三次風(fēng)比例嚴(yán)格控制系統(tǒng)CO含量小于0.1%以內(nèi),避免不完全燃燒致使系統(tǒng)出現(xiàn)局部高溫,結(jié)皮堵塞、結(jié)圈及等異常情況,從而引起的安全運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。
(7)穩(wěn)定下料、下煤系統(tǒng),統(tǒng)一操作思想,嚴(yán)格按照“系統(tǒng)用風(fēng)用煤量,降低分解爐出口和C5溜管溫度、減少窯頭煤使用”的控制思想,經(jīng)過近一段時(shí)間的實(shí)踐,窯尾溫度明顯下降,有效減少了結(jié)皮、結(jié)圈等不良現(xiàn)象。
經(jīng)過摸索與實(shí)踐,石油焦摻入比例45%期間水泥回轉(zhuǎn)窯窯工況參數(shù)良好、出窯熟料質(zhì)量穩(wěn)定,煤電耗等關(guān)鍵指標(biāo)逐步優(yōu)化、未產(chǎn)生新的污染物,彌補(bǔ)了礦山石灰石品位低的缺陷,更積累了使用經(jīng)驗(yàn)。由此可見,使用石油焦作為替代燃料應(yīng)用在水泥窯是完全可行的,有效應(yīng)對(duì)了控煤等因素制約,在性價(jià)比合適條件下,使用比例完全能夠提高甚至達(dá)到100%,將會(huì)為水泥行業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。