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        提高聯(lián)接體合件裝配效率的解決方案

        2022-01-01 06:31:10鞏遠(yuǎn)志王秋菊武美畢達(dá)尉
        金屬加工(冷加工) 2022年12期
        關(guān)鍵詞:效率工藝分析

        鞏遠(yuǎn)志,王秋菊,武美,畢達(dá)尉

        北方華安工業(yè)集團(tuán)有限公司 黑龍江齊齊哈爾 161006

        1 序言

        圖1所示聯(lián)接體合件是某型號彈藥的關(guān)鍵零件,用于聯(lián)接戰(zhàn)斗單元與降落傘。當(dāng)某型彈藥彈體開倉后,拋出戰(zhàn)斗單元并彈出降落傘,減速戰(zhàn)斗部(戰(zhàn)斗單元的一個功能組件)接近毀傷目標(biāo),為防止傘繩發(fā)生纏繞現(xiàn)象,使用聯(lián)接體合件順勢高速旋轉(zhuǎn),保證戰(zhàn)斗單元姿態(tài)穩(wěn)定。聯(lián)接體合件的裝配質(zhì)量直接影響某型彈藥的毀傷效果。

        圖1 聯(lián)接體合件

        聯(lián)接體合件的裝配過程如圖2所示。由圖2可知,裝鋼球和轉(zhuǎn)子并放壓板是中間環(huán)節(jié),需向聯(lián)接體孔內(nèi)放入18粒鋼球,如果出現(xiàn)多珠子或少珠子,則會導(dǎo)致聯(lián)接體在負(fù)荷狀態(tài)時轉(zhuǎn)動不靈活或卡死現(xiàn)象。但由于鋼球直徑比較小、數(shù)量多且易滑落,裝配中經(jīng)常發(fā)生失誤現(xiàn)象,不僅返修率高,而且直接影響裝配效率,已成為聯(lián)接體合件裝配的瓶頸,影響了公司的總體生產(chǎn)進(jìn)度。需要對聯(lián)接體合件裝配的工藝流程和工藝裝備(以下簡稱工裝)進(jìn)行專題分析和研究,采取應(yīng)對措施,緩解聯(lián)接體合件裝配的瓶頸問題[1,2],提升聯(lián)接體合件裝配的加工效率和加工質(zhì)量,以滿足制造要求。

        圖2 聯(lián)接體合件裝配過程

        2 聯(lián)接體合件裝配過程分析

        2.1 原裝配工藝過程分析

        原裝配工藝過程(見圖3)為:①用料勺盛出18個鋼球。②倒入紙杯中。③用紙杯倒入聯(lián)接體內(nèi)。④放入轉(zhuǎn)子。⑤放壓板。用紙杯將鋼球倒入聯(lián)接體時,鋼球易滾到外面,此工藝過程包括盛裝、定量、轉(zhuǎn)移和倒料4個步驟,工作步驟繁瑣,直接影響裝配效率,且易出現(xiàn)返修品。需3個人同時裝配,才能滿足下道壓板壓合工序每班400件的生產(chǎn)任務(wù),影響產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度。因此,有必要對其工藝過程進(jìn)行優(yōu)化。

        圖3 聯(lián)接體合件裝配工藝過程

        2.2 原裝配工裝分析

        (1)對料勺結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析 料勺采用3mm厚不銹鋼板制成,板上鉆有18個直徑3mm的半球窩,呈分散狀,使用時料勺將鋼珠盛起,經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)量過大的現(xiàn)象,需輕輕抖動后,才能確保鋼珠數(shù)量符合要求。分析認(rèn)為分散式料勺定量不準(zhǔn)確,結(jié)構(gòu)不合理。

        (2)對料勺顏色進(jìn)行分析 料勺采用不銹鋼鋼板制成,表面呈現(xiàn)白亮的金屬顏色與鋼珠顏色相同,盛裝鋼珠時,料勺的半球窩與鋼珠不易分辨,容易造成計數(shù)失誤。

        3 解決方案

        3.1 裝配工藝過程優(yōu)化方案

        通過對原裝配工藝過程的分析認(rèn)為,引起步驟繁瑣的主要原因是多余動作較多,料勺盛出18個鋼球先倒入紙杯,再用紙杯倒入聯(lián)接體內(nèi)。對操作步驟進(jìn)行優(yōu)化,減去多余的動作,用料勺盛出18個鋼球后直接倒入聯(lián)接體內(nèi),可大大提高生產(chǎn)效率。為了方便操作,將料勺的口部設(shè)計成便于往聯(lián)接體內(nèi)倒入鋼球的結(jié)構(gòu)。

        3.2 裝配工裝優(yōu)化方案

        (1)改進(jìn)料勺的結(jié)構(gòu)設(shè)計 料勺的結(jié)構(gòu)設(shè)計由18個半球窩的“分散式”分布改為“一線式”分布[3]。由于鋼珠直徑固定,直線盛裝區(qū)的長度可確定鋼珠數(shù)量,所以只要鋼珠裝滿即可確定18個鋼球,避免了鋼珠多或少的情況發(fā)生。通過實施方案驗證料勺的結(jié)構(gòu)更加合理。效果確認(rèn):呈“一線式”分布更有利于數(shù)量的確定。

        (2)選擇合理的料勺顏色 經(jīng)過討論研究,料勺的制作材料采用黃銅板,與鋼球的顏色可以形成鮮明的反差[4]。從圖4的改進(jìn)前后對比,可以清楚地看到改進(jìn)后更加容易觀察,是否缺少鋼球一眼即可看出,而改進(jìn)前卻不易分辨出,易出現(xiàn)視覺疲勞,造成返修品多,影響生產(chǎn)效率。效果確認(rèn):黃銅板與銀色鋼球能夠形成鮮明對比,便于觀察是否缺少鋼球。

        圖4 料勺結(jié)構(gòu)改進(jìn)前后對比

        3.3 方案實施效果

        優(yōu)化后的裝配工藝流程和改進(jìn)后的工裝如圖5所示[5],在某型彈藥聯(lián)接體合件裝配約2萬件的應(yīng)用中,對鋼珠從料勺倒入料杯的過程進(jìn)行監(jiān)控,由于鋼珠表面存在潤滑油,因而有少量鋼珠由于潤滑油的表面張力作用,粘連在料勺半圓窩上,未及時掉入料杯中,后經(jīng)過抖動亦能掉落,未對裝配造成影響。經(jīng)驗證,裝鋼球和轉(zhuǎn)子工序可減少加工人員2人,達(dá)到了0返修,生產(chǎn)效率提高了60%以上,1人即可基本滿足后道壓板壓合工序的生產(chǎn)節(jié)拍。

        圖5 用料勺直接往聯(lián)接體內(nèi)倒鋼球

        4 結(jié)束語

        某型彈藥聯(lián)接體合件的裝配過程返修率高,裝配效率低,已成為加工瓶頸。通過對裝配工藝過程和工藝裝備進(jìn)行分析,提出兩個解決方案:一是優(yōu)化工藝流程,減少多余步驟動作;二是通過改進(jìn)設(shè)計制作裝配工裝,減少了操作人員,提升了生產(chǎn)效率。上述方案已通過驗證且有效,完善了裝配工藝和工裝圖樣,將其固化。該結(jié)構(gòu)的工裝已推廣到某型拋射體底蓋的合件裝配生產(chǎn)中。

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