林圣平,張軍,胡富生,宋富斌
(日照鋼鐵有限公司,山東 日照 276800)
2150mm熱軋帶鋼生產(chǎn)線R2四輥可逆粗軋機(jī)主電機(jī)通過十字萬向接軸直接傳動上、下工作輥(圖1)。支承輥采用油膜軸承,工作輥采用四列圓錐密封滾子軸承。R2軋機(jī)工作輥軸向竄動問題已存在較長時間,下工作輥竄動量最大量MAX13.4mm,上工作輥竄動量最大量MAX12mm,其特點(diǎn)是:當(dāng)板坯軋制奇道次,上下輥主電動機(jī)轉(zhuǎn)子都向操作側(cè)竄動,至拋鋼時竄動達(dá)到最大;板坯軋制偶道次,上下輥主電動機(jī)轉(zhuǎn)子逐漸向傳動側(cè)復(fù)位,至拋鋼時竄動達(dá)到最大(圖2)。同時在軋機(jī)咬鋼瞬間下工作輥存在下沉5~15mm現(xiàn)象,拋鋼后回彈恢復(fù),并出現(xiàn)安裝在軋機(jī)牌坊底部的應(yīng)變式軋制力傳感器和均壓板壓碎(圖3)情況。正常情況下,主電機(jī)軸向靜壓軸承存在間隙(設(shè)計(jì)間隙為0.65mm以內(nèi))。工作輥竄動同時帶動接軸及主電機(jī)轉(zhuǎn)子竄動。由于竄動產(chǎn)生較大的軸向力,竄動量過大會使止推軸承負(fù)載過大引起軸瓦加速磨損,有可能時會在咬鋼時使軸瓦產(chǎn)生“抱軸”現(xiàn)象。嚴(yán)重影響到主電機(jī)的使用安全性、壽命和中間坯軋制質(zhì)量,同時影響粗軋機(jī)穩(wěn)定軋制。
圖1 主傳動結(jié)構(gòu)示意圖
R2四輥粗軋機(jī)采用的是往復(fù)軋制可逆式軋機(jī),從對竄動的數(shù)據(jù)跟蹤來看,在軋制過程中,軋輥竄動隨著軋制方向的變化成雙向交替竄動,奇數(shù)道次和偶數(shù)道次時工作輥竄動的方向成反向,也就是工作輥所受的軸向力方向隨著軋制方向的變化而變化。由于軋機(jī)牌坊在制造及裝配上存在的誤差,板坯在軋制過程中存在的橫向厚差,軋輥軸線在空間存在的異面交叉角,下支撐輥水平差,都會導(dǎo)致帶鋼軋機(jī)在軋制過程中產(chǎn)生軸向力。
通過對R2R2四輥軋機(jī)生產(chǎn)過程中的跟蹤、觀察、測量、分析、認(rèn)為為造成軋輥竄動的主要原因:(1)下支撐輥應(yīng)變式軋制力傳感器裝置兩側(cè)存在高度差,經(jīng)專業(yè)隊(duì)伍檢測,牌坊底面兩側(cè)高度差Max2.3mm,并且拆檢應(yīng)變式軋制力傳感器裝置過程中發(fā)現(xiàn)應(yīng)變式軋制力傳感器和均壓板都壓裂破碎了;(2)輥系軸線交叉不平行,從專業(yè)隊(duì)伍檢測牌坊窗口數(shù)據(jù)分析滑板和牌坊都存在磨損。下輥系下沉主要是應(yīng)變式軋制力傳感器裝置各零件之間存在變形,以及階梯墊裝置滑座及步進(jìn)板強(qiáng)度偏低。
通過對牌坊底面檢測,發(fā)現(xiàn)傳動側(cè)和操作側(cè)高度差最大達(dá)到2.2mm,單側(cè)平面度≥2.3mm,對底面使用激光熔覆焊接,機(jī)床加工修復(fù),尺寸達(dá)到設(shè)計(jì)精度(兩側(cè)高度差≤0.2mm,單側(cè)平面度≤0.1mm)
在實(shí)際使用過程中,應(yīng)變式軋制力傳感器裝置無法正常投用,使用油壓模式進(jìn)行軋制。因此為了改善下輥系下沉現(xiàn)場,決定用一個整體墊板代替應(yīng)變式軋制力傳感器裝置,墊板使用高強(qiáng)度、耐磨、耐腐蝕的材料加工,硬度為調(diào)質(zhì)處理HB=350-370。
設(shè)計(jì)使用的窗口襯板材質(zhì)為3Cr13,有較好的耐腐蝕性和耐沖擊,但由于粗軋機(jī)架內(nèi)工作環(huán)境相當(dāng)惡劣,潮濕 、高溫等,窗口襯板除了磨損,腐蝕現(xiàn)象是關(guān)鍵因素,從每次抽輥時的觀察來看,窗口襯板表面呈嚴(yán)重生銹狀態(tài)。為了保證軋機(jī)軋制穩(wěn)定性,此對窗口滑板改為進(jìn)口復(fù)合滑板(目前在線使用的供貨商是ROMANI),產(chǎn)品硬度達(dá)到HRC50-55,優(yōu)點(diǎn)為高強(qiáng)度、高耐磨,抗腐蝕、抗沖擊性。
(1)根據(jù)上述表1中牌坊本體測量數(shù)據(jù)和表2中更換支撐輥滑板測量數(shù)據(jù)可知,上支撐輥傳動側(cè)窗口比設(shè)計(jì)精度控制標(biāo)準(zhǔn)1970(0~1.6mm)大,存在牌坊磨損的情況,建議上支撐輥傳動側(cè)入口和操作側(cè)出口滑板各增加0.6mm墊片補(bǔ)償磨損,因在軋機(jī)滑板增加墊片所需時間長,最后決定把上支撐輥傳動側(cè)軸承座入口側(cè)滑板增加0.6mm。(2)工作輥區(qū)域,影響滑板窗口尺寸因素有滑板的磨損、工作輥壓緊缸與滑板及牌坊接觸2個面磨損、軋機(jī)牌坊磨損。通過檢查發(fā)現(xiàn)工作輥滑板與工作輥壓緊缸之間有調(diào)整墊,建議把上工作輥傳動側(cè)入口調(diào)整墊去掉0.5mm,傳動側(cè)出口滑板增加0.5mm墊片。(3)通過調(diào)整觀察一段時間后,設(shè)定R2四輥軋機(jī)工作輥配合間隙標(biāo)準(zhǔn)(0.8~1.2mm),支撐輥配合間隙標(biāo)準(zhǔn)(0.8~1.6mm),工作輥窗口尺寸測量周期為每個定修周期,支撐輥窗口尺寸測量周期是90天,超出配合間隙標(biāo)準(zhǔn)的通過調(diào)整工作輥軸承座滑板尺寸來滿足。
表1 軋機(jī)牌坊窗口測量尺寸
表2 軋機(jī)滑板窗口測量尺寸
通過對R2四輥軋機(jī)工作輥竄動的跟蹤、觀察、測量、分析,目前2150軋線R2四輥軋機(jī)工作輥竄動問題基本得到控制,下工作輥沒有出現(xiàn)下沉現(xiàn)象。但工作輥竄動的問題會一直存在,我們需要解決的是使電機(jī)竄動量控制在設(shè)計(jì)值之內(nèi),所以還需技術(shù)人員不斷調(diào)整控制軋機(jī)間隙精度,確保設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,保證R2四輥軋機(jī)軋制中間坯質(zhì)量,更好穩(wěn)定整個軋線節(jié)奏。另外,通過以上的分析,為以后在生產(chǎn)中解決工作輥竄動的問題提供了一些思路和方法,提高了工作效率,減小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的損失。