孟燕娟 ,吳紅忠
(焦作煤業(yè)(集團)開元化工有限責任公司,河南 焦作 454191)
焦作煤業(yè)(集團)開元化工有限責任公司(以下簡稱“開元化工”)現(xiàn)有20萬t/a離子膜法燒堿、2萬t/a三氯氫硅、3萬t/a環(huán)氧氯丙烷、4萬t/a環(huán)氧樹脂生產(chǎn)裝置。20萬t/a離子膜法燒堿生產(chǎn)裝置于2011年10月正式投產(chǎn),目前運行穩(wěn)定。
一次鹽水精制工藝核心設(shè)備是過濾精度很高的HVM膜過濾器,由于HVM膜易受有機物、氫氧化鎂的污染而大大降低過濾速度,因此采用了預(yù)處理器與HVM膜過濾器搭配,實行先經(jīng)過預(yù)處理器除鎂、有機物后再經(jīng)HVM膜除鈣的工藝,使精鹽水達到較高的質(zhì)量,滿足直接進螯合樹脂塔的要求。
一次鹽水精制工藝流程如圖1所示。
1.2.1 化鹽
用鏟車將原鹽送入化鹽池,與化鹽水逆流接觸化鹽,根據(jù)每班所需上鹽量均勻穩(wěn)定上鹽,化鹽池內(nèi)保持一定鹽層高度?;}水由化鹽池底部經(jīng)分布管均勻上行通過鹽層,獲得飽和的粗鹽水;粗鹽水由化鹽池出口溢流流出,經(jīng)2#折流槽時加入NaOH、NaClO,此處調(diào)節(jié)pH值為10~12,控制NaOH質(zhì)量濃度在0.1~0.6 g/L,游離氯質(zhì)量濃度<20 mg/L,NaCl質(zhì)量濃度≥300 g/L;然后流入前反應(yīng)池,通過攪拌使其充分反應(yīng)。
1.2.2 預(yù)處理
粗鹽水自加壓泵由前反應(yīng)池經(jīng)汽水混合器進入加壓溶氣罐,在壓力的作用下將空氣溶解在粗鹽水中。粗鹽水在通過文丘里混合器時與加入的 FeCl3混合,以FeCl3為絮凝劑。當粗鹽水進入預(yù)處理器后突然減壓,使溶解在鹽水中的空氣形成微小的氣泡釋出,并吸附在懸浮物的表面,形成浮泥排出;少量大顆粒下沉到預(yù)處理器底部后排出;清液自清液出口流出至HVM膜過濾工序。
圖1 一次鹽水精制工藝流程圖Fig.1 Process flow diagram of primary brine refining
1.2.3 HVM膜過濾
預(yù)處理后的粗鹽水除去了大部分的鎂離子、有機物及大的機械雜質(zhì),但含有大量的鈣離子,在粗鹽水中加入適量的碳酸鈉溶液后,流至后反應(yīng)槽充分反應(yīng),形成碳酸鈣沉淀顆粒,再流至進液高位槽后,進入HVM膜過濾器;經(jīng)過HVM膜過濾后的合格鹽水流至3#折流槽。打開亞硫酸鈉加入閥,通過自控分析調(diào)節(jié)系統(tǒng)保持ORP值穩(wěn)定,游離氯質(zhì)量濃度<5 mg/L ,然后送至過濾精鹽水儲槽。當過濾鹽水儲槽液位達到60%時,通知調(diào)度和電解工段,開啟過濾精鹽水泵,向二次鹽水工序輸送鹽水,同時打開加入鹽酸的閥門,根據(jù)鹽水流量、鹽酸濃度調(diào)節(jié)鹽酸流量,保持pH值在8~10,穩(wěn)定后切換自控。
由于開元化工所取地下水和使用巖鹽中Ca2+、Mg2+含量較高,因此一次精制鹽水中的Ca2+、Mg2+含量一直偏高,其中Ca2+質(zhì)量分數(shù)高達(1.7~3.0)×10-6、Mg2+質(zhì)量分數(shù)高達(1~2)×10-8。這樣在二次鹽水精制過程中螯合樹脂塔很快吸附飽和,運行周期短,須利用大量的酸堿進行再生處理恢復(fù)吸附性能,同時消耗大量的純水沖洗,不但造成二次鹽水精制運行費用居高不下,還會導(dǎo)致二次精制鹽水Ca2+、Mg2+含量超標,進入電解槽后與陰極室的OH-生成不溶性的氫氧化物沉淀,堵塞電解所用的離子交換膜的微孔,造成膜離子交換性能下降,槽電壓上升,電流效率下降,最終導(dǎo)致膜損壞,增加噸堿生產(chǎn)成本,而且排放大量高濃度的酸堿含鹽廢水,破壞周邊生態(tài)環(huán)境。
如果在一次鹽水精制過程中將Ca2+、Mg2+總含量大幅度降低,則可以大大延長二次鹽水精制過程中螯合樹脂塔的再生周期,節(jié)約不菲的再生費用,降低噸堿生產(chǎn)成本。為此,開元化工引進了HD一次鹽水深度精制技術(shù),該技術(shù)成熟可靠,已在國內(nèi)多家離子膜生產(chǎn)企業(yè)使用,效果顯著,并且裝置投資低、能耗低。
開元化工引進一種脫除一次鹽水Ca2+、Mg2+的精制深處理工藝:在不改變現(xiàn)有一次鹽水精制流程,增加一套特殊的深度處理加藥裝置,結(jié)合現(xiàn)有的一次鹽水精制系統(tǒng),在高位槽加入配制合格的深度精制劑,利用后反應(yīng)和HVM膜過濾系統(tǒng)實現(xiàn)一次鹽水深度處理;將一次鹽水的Ca2+質(zhì)量分數(shù)降至4×10-7以下、Mg2+質(zhì)量分數(shù)降至1×10-8以下,有效實現(xiàn)大幅度降低一次鹽水Ca2+、Mg2+濃度的目的。
一次鹽水開車正常,氫氧化鈉與碳酸鈉過堿量在控制范圍內(nèi),鹽水流量基本穩(wěn)定,正常運行8 h后,將精制劑通過計量泵計量后加入后反應(yīng)槽,與殘余的鈣鎂離子繼續(xù)反應(yīng)并由液相轉(zhuǎn)入固相后,經(jīng)HVM膜過濾器過濾后的鹽水流至3#折流槽,然后送至過濾精鹽水儲槽,符合要求的精鹽水經(jīng)精鹽水泵打至二次鹽水精制工序。
3.3.1 HVM過濾器出口指標分析對比
(1)HVM過濾器出口鈣指標分析對比如圖2所示。
圖2 HVM過濾器出口鈣離子分析對比圖Fig.2 Comparison of calcium ion content at the outlet of HVM filter
由圖2可見:HVM過濾器出口鈣離子質(zhì)量分數(shù)由(1.7~3.0)×10-6降至4×10-7以下。
(2)HVM過濾器出口鎂指標分析對比如圖3所示。
圖3 HVM過濾器出口鎂離子分析對比圖Fig.3 Comparison of magnesium ion content at the outlet of HVM filter
由圖3可見:HVM過濾器出口鎂離子質(zhì)量分數(shù)由(1.5~2.0)×10-8降至1×10-8以下。
3.3.2 樹脂塔出口指標分析對比
(1)優(yōu)化后,二次鹽水精制過程中螯合樹脂塔的再生周期由30 h延長到120 h,樹脂塔出口鈣指標分析對比如圖4所示。
圖4 樹脂塔出口鈣離子分析對比圖Fig.4 Comparison of calcium ion content at the outlet of chelating resin tower
由圖4可見:螯合樹脂塔的再生周期由30 h延長到120 h,樹脂塔出口鈣離子質(zhì)量分數(shù)由(1.4~1.8)×10-8降至6×10-9以下。該工藝優(yōu)化方案不但實現(xiàn)了螯合樹脂塔的再生周期的有效延長,同時也實現(xiàn)了樹脂塔出口鈣指標含量的明顯降低。
(2)樹脂塔出口鹽水中鎂離子含量分析對比如圖5所示。
圖5 樹脂塔出口鎂離子分析對比圖Fig.5 Comparison of magnesium ion content at the outlet of chelating resin tower
由圖5可見:樹脂塔出口鎂離子質(zhì)量分數(shù)指標由(1.5~2.5)×10-9降至1.5×10-9以下,實現(xiàn)了精制鹽水鎂離子含量的降低。
由上述可知:樹脂塔再生周期延長,樹脂塔出口精鹽水質(zhì)量符合離子膜運行要求,達到預(yù)期目標。
(1)該技術(shù)可靠、生產(chǎn)工藝穩(wěn)定、效果顯著、耗能低。一次鹽水深度精制生產(chǎn)裝置采用化工工程的設(shè)計和建設(shè)標準體系,其設(shè)備選型、工藝管線配置、安全規(guī)范與鹽水精制、電解、氯氫處理系統(tǒng)等采用相同的設(shè)計規(guī)范,與主體工程完全吻合相容。
(2)新增設(shè)備占地面積小,投資少,工期短、操作能力可控、經(jīng)濟效益優(yōu)異。
(3)采用上述工藝改造時無需停車,可先建設(shè)精制劑儲存、活化及加藥裝置,待精制劑儲存、活化及加藥裝置建成后,由專業(yè)技術(shù)人員在現(xiàn)場負責調(diào)試。穩(wěn)定運行后,一次精制鹽水中的鈣、鎂離子含量有大幅度的降低,螯合樹脂塔的再生周期可由30 h延長至120 h以上。
(4)工藝優(yōu)化后可有效減少酸堿消耗,降低生產(chǎn)成本,減少再生廢水排放,優(yōu)化廠區(qū)內(nèi)的水平衡,同時優(yōu)異穩(wěn)定的鹽水能有效提高電流效率,降低槽電壓節(jié)約電耗,延長離子膜的使用壽命。
(1)設(shè)備投資:158萬元。
(2)基礎(chǔ)及管路投資:42萬元。
(3)精制劑消耗:136萬元/a。
投入金額合計:336萬/a。
(1)每年減少碳酸鈉消耗:230萬元。
(2)每年減少樹脂再生費用:205萬元。
(3)每年減少樹脂損失費用:1.6萬元。
(4)每年減少酸堿廢水處理費用:5萬元。
(5)每年節(jié)約用電費用:12萬元。
節(jié)約金額合計:453.6萬元/a。
由以上數(shù)據(jù)計算可得:投資回收期為9個月。
開元化工一次鹽水精制工藝優(yōu)化后,有效降低了一次鹽水鈣、鎂離子含量,確保二次鹽水質(zhì)量穩(wěn)定。延長了螯合樹脂塔的再生周期,提高了螯合樹脂塔的工作效率;減少了樹脂塔再生廢水的排放量,減輕公司廢水排放方面的環(huán)保壓力;延長離子膜的使用壽命,降低電解槽離子膜的更換費用;有效延緩了電解槽槽電壓的升高,降低了生產(chǎn)成本,經(jīng)濟效益顯著。