王琦,李志強(qiáng)
(山東?;葔A樹脂有限公司,山東 濰坊 262737)
山東?;葔A樹脂有限公司(以下簡稱“?;葔A”)離子膜法燒堿裝置分兩期建設(shè):一期設(shè)計產(chǎn)能為10萬t/a,于2004年投產(chǎn);二期設(shè)計產(chǎn)能15萬t/a,于2005年投產(chǎn)。
?;葔A主要產(chǎn)品為高純氫氧化鈉和工業(yè)用液氯,副產(chǎn)品為工業(yè)用合成鹽酸、次氯酸鈉等。近年來,海化氯堿將“精細(xì)化”管理的理念融入到生產(chǎn)管理中,以客戶滿意為宗旨,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量。由于鹽酸產(chǎn)品的濃度指標(biāo)控制范圍較為寬泛(質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥31%),當(dāng)鹽酸濃度控制較高時,不但造成氯氣消耗高,還會導(dǎo)致鹽酸中游離氯超標(biāo)。隨著產(chǎn)品市場競爭越發(fā)激烈,客戶對鹽酸品質(zhì)要求不斷提高,高品質(zhì)的鹽酸具有更高的經(jīng)濟(jì)效益,在市場競爭中也具有明顯優(yōu)勢。下面主要介紹?;葔A在提高鹽酸產(chǎn)品合格率方面的具體措施。
氯氣液化工序產(chǎn)生的尾氣和氫氣處理工序產(chǎn)生的氫氣分別進(jìn)入二合一石墨合成爐,氯氣進(jìn)入三套式燈頭的中間層,氫氣進(jìn)入內(nèi)層和外層,控制氯氫比例1∶(1.05~1.10),在燈頭上燃燒,生成氯化氫氣體。氯化氫氣體依次經(jīng)過一級降膜吸收器、二級降膜吸收器和尾氣吸收塔,被從循環(huán)水罐用吸收水泵或管網(wǎng)送來的吸收水吸收后制成鹽酸。其中一級降膜吸收器、二級降膜吸收器內(nèi)的氯化氫氣體與吸收水并流吸收,尾氣吸收塔內(nèi)的氯化氫氣體與吸收水逆流吸收。點(diǎn)爐初期及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格鹽酸排入冷凝酸罐,并用冷凝酸泵送至罐區(qū);合格鹽酸進(jìn)入鹽酸中間槽,經(jīng)鹽酸泵送至鹽酸成品罐后外售。工藝流程見圖1。
生產(chǎn)時,要控制好氯氫配比。如氯氣量過大,生成的氯化氫氣體中會含游離氯而造成尾氣冒氯污染環(huán)境和成品中游離氯超標(biāo);如氯氣量過小,則生成的氯化氫氣體純度偏低,生產(chǎn)鹽酸時尾氣中氫氣含量高,極易發(fā)生爆炸。
1—氯化氫合成爐;2—一級降膜吸收器;3—二級降膜吸收器;4—尾氣吸收塔;5—鹽酸中間槽;6—純水罐;7—成品鹽酸罐。
2019年下半年,?;葔A工業(yè)鹽酸產(chǎn)品合格率平均值為95.54%,鹽酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)和游離氯含量如表1所示。
表1 鹽酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)和游離氯含量統(tǒng)計表
由于鹽酸濃度控制偏高,鹽酸游離氯超標(biāo)較為頻繁,產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率偏低,因此提高鹽酸產(chǎn)品合格率成為公司生產(chǎn)關(guān)注的重點(diǎn)。
鹽酸由吸收水通過降膜吸收器逐級吸收氯化氫而得,吸收水流量的波動對鹽酸濃度具有較大影響。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),當(dāng)吸收水量穩(wěn)定時,鹽酸濃度比較穩(wěn)定。吸收水是通過吸收水泵送入尾氣吸收塔,當(dāng)流量波動大時,會造成鹽酸濃度極不穩(wěn)定。吸收水流量波動與鹽酸濃度波動對比如表2所示。
表2 吸收水流量波動與鹽酸濃度波動對比
氯化氫合成工序生產(chǎn)鹽酸使用的氫氣來自氯氫處理工序的氫氣壓縮機(jī),氯氣來自氯氣液化工序產(chǎn)生的尾氣。觀察發(fā)現(xiàn):氫氣壓力平穩(wěn),穩(wěn)定在100 kPa左右;而2020年有一段時間液化尾氣壓力波動較為頻繁。由于電解槽墊片老化,電解槽單槽頻繁停車維修,開停車過程中產(chǎn)生的不凝氣體進(jìn)入后續(xù)工序,導(dǎo)致氯氣液化器列管出現(xiàn)“氣堵”,液化尾氣壓力出現(xiàn)了不穩(wěn)定的情況。如果操作人員操作不及時,就會造成氯氫比例失調(diào),導(dǎo)致鹽酸濃度波動。2020年3月15—23日的氯氣液化壓力波動曲線如圖2所示。
圖2 氯氣液化尾氣壓力波動曲線
?;葔A分析鹽酸濃度的頻次是:每班分析2次,即每天8次;中控每天分析1次,運(yùn)行班組根據(jù)中控的分析結(jié)果調(diào)整鹽酸濃度。由于吸收水壓力波動較為頻繁,隨著吸收水量的變化,鹽酸濃度也會發(fā)生變化,造成鹽酸濃度不穩(wěn)定。由于運(yùn)行和中控崗位對鹽酸濃度的取樣分析頻次較低,當(dāng)鹽酸濃度波動時,分析數(shù)據(jù)不能及時指導(dǎo)生產(chǎn),這也是造成鹽酸濃度合格率偏低的原因。
原吸收水泵已使用15年左右,設(shè)備運(yùn)行狀況較差,吸收水波動量大,并且經(jīng)常自停,造成吸收水?dāng)嗔?,存在較大的安全隱患,已不能滿足生產(chǎn)需求。?;葔A利用2020年停車大修的機(jī)會,對吸收水泵進(jìn)行了更換。為最大限度地減少對現(xiàn)有工藝的變動,降低改造難度和維修成本,將原離心泵改為磁力泵。更換后,有效控制了吸收水流量,達(dá)到穩(wěn)壓的目的。 吸收水流量波動與鹽酸濃度波動關(guān)系如表3所示。由表3可以看出,更換磁力泵后,吸收水流量的波動范圍縮小,相應(yīng)的鹽酸濃度也不再有較大波動,鹽酸濃度較為穩(wěn)定。
只有加大分析頻次,才能及時發(fā)現(xiàn)鹽酸濃度的偏差,及時調(diào)整吸收水加入量和氯氫配比,保證鹽酸濃度在合格范圍。?;葔A對內(nèi)控管理制度進(jìn)行了修訂,將原現(xiàn)場每班分析2次修改為每小時分析1次;中控崗位由每天分析1次修改為每天分析3次。操作人員根據(jù)分析結(jié)果,對鹽酸濃度的偏差及時進(jìn)行調(diào)節(jié),確保鹽酸濃度在規(guī)定范圍。?;葔A管理部門又通過制定嚴(yán)格的考核措施,確保實(shí)施落地。
表3 換泵后吸收水流量波動與鹽酸濃度波動關(guān)系
經(jīng)過努力,在主管部門與車間通力協(xié)作下,2020年7—11月,鹽酸產(chǎn)品合格率為100%,在產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升的同時,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
按照鹽酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低1%計算,可節(jié)約氫氣123 480 m3/a,純水280 t/a,氯氣392 t/a;磁力泵改造費(fèi)用為8.8萬元。經(jīng)計算,扣除改造成本后,第1年即可創(chuàng)造效益29.2萬元。