王越(中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司,廣東 茂名 525000)
茂名石化乙二醇裝置采用荷蘭Shell公司專利技術(shù),以乙烯和氧氣為原料,生產(chǎn)高純度環(huán)氧乙烷、纖維級(jí)乙二醇及二乙二醇和三乙二醇產(chǎn)品。裝置始建于1993年,1996年9月投產(chǎn)。原設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力10萬(wàn)噸當(dāng)量乙二醇,環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力為1.6萬(wàn)噸/年。2005年10月擴(kuò)能改造后,年生產(chǎn)能力13萬(wàn)噸當(dāng)量乙二醇,環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力為4.0萬(wàn)噸/年。2008年12月再次擴(kuò)能改造后,年生產(chǎn)能力15萬(wàn)噸當(dāng)量乙二醇,環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力為8.0萬(wàn)噸/年。
碳酸鹽泵P-202(BB2型)為英格索蘭生產(chǎn),于1996年投用,是茂名石化乙二醇裝置的一臺(tái)非常重要的機(jī)泵,是CO2吸收系統(tǒng)的貧碳酸鹽吸收液循環(huán)泵,其運(yùn)行穩(wěn)定性直接影響循環(huán)氣系統(tǒng)的CO2吸收效果及裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)。碳酸鹽泵P-202工藝流程圖如圖1所示。
圖1 碳酸鹽泵P2O2工藝流程圖
該泵原采用API PLAN 21的密封沖洗形式,密封形式為單端密封,后因泄漏頻繁,每年平均6次,每次維修成本約8 000元。在2014年將單端密封改造為雙端密封,沖洗形式為API PLAN 21+52,但密封使用壽命仍無(wú)法保證,平均每年維修4次,每次維修成本約13 000元,無(wú)法達(dá)到10個(gè)月檢修一次的密封使用壽命標(biāo)準(zhǔn)。我們通過(guò)對(duì)密封失效原因及工藝介質(zhì)特性進(jìn)行了綜合分析,并于2017年11月對(duì)密封沖洗形式和O圈材質(zhì)進(jìn)行了改造(改為API PLAN 11+32+53B)和更換(由原來(lái)的氟橡膠更換為全氟醚橡膠6375)[1],改造后機(jī)械密封使用效果良好,未發(fā)生泄漏,取得了滿意成果。碳酸鹽泵性能參數(shù)如表1所示。
表1 碳酸鹽泵性能參數(shù)
碳酸鹽泵P-202在運(yùn)行過(guò)程中較為平穩(wěn),其輸送介質(zhì)為碳酸鹽溶液(溶液組成如表2所示)。由于介質(zhì)具有污染性、有毒性,所以在機(jī)械密封的選用上由原來(lái)的單端密封更改為兩套解析密封串聯(lián)使用的雙端密封。密封沖洗形式也由原來(lái)的API PLAN 21變更為API PLAN 21+52。但變更后密封使用壽命仍無(wú)法達(dá)到有效延長(zhǎng),通過(guò)檢修發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封發(fā)生泄漏的部位主要為動(dòng)靜環(huán)端面和O圈處,損壞情況如圖2所示。
表2 脫碳溶液組成
圖2 動(dòng)靜環(huán)端面和O圈處損壞情況
2.2.1 工藝介質(zhì)特性
為脫除環(huán)氧乙烷生產(chǎn)裝置副反應(yīng)生成的二氧化碳,裝置采用碳酸鉀和偏硼酸鉀為主要成分的脫碳溶液。其主要脫碳反應(yīng)為:
從工藝介質(zhì)特性分析,碳酸鹽溶液的pH值為1~12,具有強(qiáng)堿性,且介質(zhì)溫度為100 ℃,而原密封O圈所材質(zhì)為氟橡膠,此種材質(zhì)具有耐熱性、抗氧化性、耐油性和耐大氣老化性[2],但對(duì)于這種高溫強(qiáng)堿性溶液,氟橡膠不具備在高溫狀態(tài)下耐強(qiáng)堿的功能作用,密封O圈受介質(zhì)腐蝕,導(dǎo)致?lián)p壞失效,這是機(jī)械密封經(jīng)常發(fā)生泄漏的重要原因之一。
從溶液中主要成分碳酸鉀的特性進(jìn)行分析,在100℃時(shí)碳酸鉀的溶解度為156.0 g/100 mL,在常溫下溶解度為110~114 g/100 mL,兩種不同溫度,溶解度差值十分明顯。從生產(chǎn)實(shí)際工況來(lái)分析,碳酸鹽泵在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)泵體溫度為95~100 ℃,而備用泵體溫度為30~40 ℃,由此可判斷在備用泵狀態(tài)下,沉積在密封腔內(nèi)的碳酸鹽溶液由于溫度降低且沒有沖洗,碳酸鉀晶體會(huì)析出沉積在密封腔內(nèi),這些晶體會(huì)在機(jī)泵運(yùn)轉(zhuǎn)后對(duì)密封件造成磨損,進(jìn)而導(dǎo)致密封失效,這是機(jī)械密封經(jīng)常發(fā)生泄漏的重要原因之一。碳酸鉀在水中的溶解度如表3所示。
表3 碳酸鉀在水中的溶解度
2.2.2 機(jī)械密封本體
原機(jī)械密封采用單端密封形式,不適用于碳酸鹽溶液這種高溫強(qiáng)堿性介質(zhì),密封性能較差,最初設(shè)計(jì)和選型上存在問題。
2014年對(duì)密封本體進(jìn)行了改造,采用雙端面機(jī)械密封背靠背串聯(lián)安裝,更適用于易燃,易爆氣體、易結(jié)晶液體,安全性要求較高的場(chǎng)合。符合現(xiàn)場(chǎng)使用要求。
2017年仍沿用了雙端面機(jī)械密封背靠背串聯(lián)安裝的形式。密封O圈材質(zhì)由原來(lái)的氟橡膠更換為全氟醚橡膠(6375),提高O圈的耐高溫、強(qiáng)堿腐蝕性。
2.2.3 密封沖洗形式
機(jī)械密封端面沖洗的作用有二:一是帶走密封腔中機(jī)械密封的摩擦熱、攪拌熱等,以降低密封端面溫度,保證密封端面上流體膜的穩(wěn)定;二是阻止固體雜質(zhì)和油焦淤積于密封腔中,使密封能在良好、穩(wěn)定的工作環(huán)境中工作,并減少磨損和密封零件失效的可能。實(shí)踐證明,合適的端面沖洗是提高離心泵機(jī)械密封耐久性的重要輔助措施之一。
密封沖洗1:碳酸鹽泵P-202最初采用API PLAN 21 的沖洗形式,該沖洗方案具有提供冷卻沖洗,也具有足夠的壓差以保證良好的沖洗流量的特點(diǎn)。但作為單端面密封,不適用于這種高溫強(qiáng)堿性介質(zhì),密封性能較差,且此種密封沖洗形式不能夠防止碳酸鹽晶體對(duì)密封的摩擦。API682 標(biāo)準(zhǔn) API PLAN 21沖洗方案示意圖如圖3所示。
圖3 API682 標(biāo)準(zhǔn) API PLAN 21 沖洗方案示意圖
密封沖洗2:經(jīng)過(guò)2014年密封改造,我們?cè)趯⒃械膯味嗣婷芊飧臑殡p端面密封的同時(shí)對(duì)密封沖洗進(jìn)行了改造,選用API PLAN 21+52 的密封沖洗形式。密封沖洗方案示意圖如圖4所示。
圖4 密封沖洗方案示意圖
此種密封沖洗形式在保留了API PLAN 21 優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),也增加了API PLAN 52 沖洗形式,使用脫鹽水通過(guò)密封中的泵效環(huán)驅(qū)動(dòng)循環(huán)進(jìn)入機(jī)械密封沖洗后,回到?jīng)_洗液冷卻罐,經(jīng)盤管冷卻完成循環(huán)。外側(cè)密封作為主密封的安全后備,具有較好的密封效果。但仍無(wú)法解決碳酸鹽晶體對(duì)密封件摩擦而導(dǎo)致密封失效的根本問題。
密封沖洗3:2017年我們采用了API PLAN 11+32+53B 的密封沖洗形式,此種密封沖洗形式直接利用泵出口自沖洗回流對(duì)密封腔內(nèi)進(jìn)行沖洗和散熱,API PLAN 53B使用加壓的脫鹽水(附帶氣囊式蓄能器)作為隔離液通過(guò)雙端密封中的泵效環(huán)驅(qū)動(dòng)循環(huán)進(jìn)入機(jī)械密封沖洗后,進(jìn)入換熱器進(jìn)行換熱。相比原來(lái)API PLAN 52 沖洗方案更具有良好的密封效果,能夠更加有效的防止碳酸鹽溶液泄漏。
為良好的主密封的安全后備。根據(jù)工藝介質(zhì)容易結(jié)晶的特性,我們?cè)贏PI PLAN 11自沖洗的外端增加API PLAN 32 脫鹽水外沖洗,當(dāng)泵停止運(yùn)轉(zhuǎn)后/備用泵啟動(dòng)前,關(guān)閉API PLAN 11自沖洗投用API PLAN 32 脫鹽水外沖洗,利用脫鹽水對(duì)密封腔內(nèi)進(jìn)行沖洗,將沉積在密封腔內(nèi)的碳酸鹽溶液/晶體沖洗干凈。當(dāng)泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)之后,關(guān)閉脫鹽水手閥,停用API PLAN 32脫鹽水外沖洗,打開API PLAN 11自沖洗。這樣既解決了碳酸鹽結(jié)晶對(duì)密封的損壞,又節(jié)省了脫鹽水的使用量。密封沖洗方案示意圖如圖5所示。
圖5 密封沖洗方案示意圖
(1) 由單端面密封改為雙端面機(jī)械密封背靠背串聯(lián)安裝,提高密封可靠性。
(2)密封O圈材質(zhì)由原來(lái)的氟橡膠更換為全氟醚橡膠(6375),提高O圈的耐高溫、強(qiáng)堿腐蝕性。
(3)密封沖洗形式由API PLAN 21 變更為 API PLAN 21+52,最終改進(jìn)為API PLAN 11+32+53B的沖洗形式,解決碳酸鹽晶體對(duì)密封件磨損問題,進(jìn)一步提升密封可靠性。
(4)操作方面,采用API PLAN 11+32+53B密封沖洗形式后,規(guī)范職工操作。在密封沖洗系統(tǒng)投用正常的前提下,當(dāng)運(yùn)轉(zhuǎn)泵停止運(yùn)轉(zhuǎn)后/備用泵啟動(dòng)前,關(guān)閉API PLAN 11自沖洗投用API PLAN 32 脫鹽水外沖洗,利用脫鹽水對(duì)密封腔內(nèi)進(jìn)行沖洗,將沉積在密封腔內(nèi)的碳酸鹽溶液/晶體沖洗干凈。當(dāng)泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)之后,關(guān)閉脫鹽水手閥,停用API PLAN 32 脫鹽水外沖洗,打開API PLAN 11自沖洗。
原采用API PLAN 21的密封沖洗形式,密封形式為單端密封,每年平均6次。
在2014年將密封改造為雙端密封,沖洗形式為API PLAN 21+52,平均每年維修4次。2017年11月對(duì)密封沖洗形式和O圈材質(zhì)進(jìn)行了改造(改為API PLAN 11+32+53B)和更換(由原來(lái)的氟橡膠更換為全氟醚橡膠6375),機(jī)械密封使用效果良好,未發(fā)生泄漏,取得了滿意成果。改造前后對(duì)比圖如圖6所示。
圖6 改造前后對(duì)比圖
碳酸鹽泵P-202從2017年11月改造至今,密封系統(tǒng)壓力、溫度穩(wěn)定,未發(fā)生泄漏,對(duì)該泵的震動(dòng)、溫度、泄漏檢測(cè)也非常正常、穩(wěn)定,達(dá)到10個(gè)月檢修周期的目標(biāo)。實(shí)踐證明,對(duì)該泵的密封改進(jìn)獲得成功。該泵的改造成功讓我們對(duì)工藝介質(zhì)特性對(duì)密封性能的影響有了更為清楚的認(rèn)識(shí),對(duì)離心泵機(jī)械密封選型、維護(hù)、管理方面積累了經(jīng)驗(yàn)。