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        pH值在線檢測(cè)在氫氧化鈷回收工藝的研究與應(yīng)用

        2021-12-26 10:21:32
        世界有色金屬 2021年19期
        關(guān)鍵詞:氧化鎂結(jié)垢電極

        胡 勇

        (紫金礦業(yè),福建 龍巖 364000)

        剛果(金)某濕法銅冶煉項(xiàng)目(5萬(wàn)噸/年)于2019年3月建成投產(chǎn),在氫氧化鈷回收工藝中,采用設(shè)計(jì)裝配的pH值在線檢測(cè)方式,因pH計(jì)檢測(cè)探頭檢測(cè)環(huán)境處在攪拌槽內(nèi),檢測(cè)溶液波動(dòng)大,pH電極表面易結(jié)垢等因素,導(dǎo)致在線檢測(cè)數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,無(wú)法實(shí)現(xiàn)在線檢測(cè),最終無(wú)法達(dá)到指導(dǎo)生產(chǎn)的功能。現(xiàn)場(chǎng)只能采用人工取樣,定時(shí)檢測(cè)。這樣造成現(xiàn)場(chǎng)操作人員工作量大,控制加藥量不穩(wěn)定。針對(duì)此種情況,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員通過(guò)不斷探索及研究,結(jié)合氫氧化鈷回收工藝控制指標(biāo)及要求,通過(guò)近半年的試驗(yàn)及改造,最終實(shí)現(xiàn)了pH值在線檢測(cè)及自動(dòng)控制加藥的方案,取得良好的應(yīng)用效果,并產(chǎn)生較高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

        1 pH計(jì)在線檢測(cè)裝置改造前的現(xiàn)狀及存在的不足

        氫氧化鈷回收工藝中,pH值在線檢測(cè)難度較大,多種因素導(dǎo)致實(shí)際使用效果不理想。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上pH計(jì)安裝方式基本相同,將電極浸入被測(cè)溶液中進(jìn)行檢測(cè)。改造前,公司pH值檢測(cè)方式是將電極浸入攪拌槽溶液中進(jìn)行在線檢測(cè)。使用過(guò)程發(fā)現(xiàn),pH電極的保護(hù)套管較長(zhǎng)較粗,校準(zhǔn)非常困難且耗時(shí)較長(zhǎng),同時(shí)固定電極的鋼管長(zhǎng)期浸泡在溶液中,管壁易結(jié)垢,導(dǎo)致探頭無(wú)法拔出。頻繁校準(zhǔn)易使專用套管密封性下降,造成探頭進(jìn)水,導(dǎo)致探頭損壞。長(zhǎng)時(shí)間使用后,發(fā)現(xiàn)此款A(yù)BB品牌pH計(jì)在校準(zhǔn)后使用周期較短,檢測(cè)數(shù)據(jù)極不穩(wěn)定,正常使用周期在半天左右數(shù)據(jù)開(kāi)始不穩(wěn)定,從而無(wú)法指導(dǎo)生產(chǎn)。為此,公司試驗(yàn)對(duì)比多個(gè)國(guó)內(nèi)外品牌pH計(jì),最終選定梅特勒托利多M400 pH計(jì),電極選用梅特勒托利多Inpro4800i。梅特勒托利多pH計(jì)投入使用后,盡管測(cè)量精度可以滿足要求,但電極表面易結(jié)垢,液位波動(dòng)大,攪拌槽內(nèi)礦漿對(duì)pH電極表面沖刷等問(wèn)題得不到解決,仍然無(wú)法滿足長(zhǎng)時(shí)間在線檢測(cè)的效果。

        2 pH在線檢測(cè)裝置改造及應(yīng)用

        2.1 改造后pH值在線檢測(cè)裝置的介紹

        2.1.1 引流取樣方式檢測(cè)pH值

        更換pH計(jì)后電極表面易結(jié)垢,使檢測(cè)數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,攪拌過(guò)程溶液的磨洗易使pH電極表面磨損。采用引流取樣檢測(cè)方式將氧化鎂輸送泵出口處增加取樣管,通過(guò)泵的壓力將被測(cè)溶液引到槽面的檢測(cè)槽內(nèi),經(jīng)過(guò)溢流口將檢測(cè)過(guò)的溶液溢流回?cái)嚢璨?。pH計(jì)上增加外置聲光報(bào)警器,用于pH值界內(nèi)界外報(bào)警提示,將原來(lái)成套保護(hù)套管式pH探頭,改為DN16的PVC電工管(管道打蜂窩狀孔)做簡(jiǎn)易pH探頭,電纜接頭處做好防水,固定在檢測(cè)槽壁上。從底部上來(lái)的溶液帶有微壓力,可以沖洗pH探頭,減少結(jié)垢,再微壓狀態(tài)下能減少電極表面磨損。

        2.1.2 虹吸取樣方式檢測(cè)pH值

        氫氧化鈷回收工藝中,一段攪拌槽和二段攪拌槽屬于溢流槽,沒(méi)有底流輸送泵,在這種情況下改造虹吸取樣方式檢測(cè)pH值。槽面增加負(fù)壓罐,開(kāi)虹吸管閥門(mén)用于補(bǔ)水管給罐內(nèi)補(bǔ)水排空氣,補(bǔ)滿水后關(guān)閉補(bǔ)水閥門(mén),開(kāi)溢流閥,溶液因重力使罐內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓而產(chǎn)生虹吸現(xiàn)象。做好的簡(jiǎn)易pH探頭固定在溢流槽上進(jìn)行在線檢測(cè)。

        2.2 改造后pH值在線檢測(cè)系統(tǒng)的組成與應(yīng)用

        2.2.1 pH值在線檢測(cè)系統(tǒng)的組成

        pH值在線檢測(cè)系統(tǒng)的組成主要由:①pH值在線檢測(cè)裝置及報(bào)警系統(tǒng)。②校準(zhǔn)控制系統(tǒng),pH計(jì)保護(hù)箱外增加校準(zhǔn)按鈕,需要校準(zhǔn)時(shí),按下按鈕,切斷4~20mA信號(hào),PLC接收到斷線信號(hào),系統(tǒng)自動(dòng)退出加藥控制,保持最近pH值進(jìn)行加藥或者切手動(dòng)加藥。校準(zhǔn)結(jié)束后恢復(fù)急停,自動(dòng)化控制系統(tǒng)按照當(dāng)前值進(jìn)行調(diào)控。③HMI自動(dòng)化控制系統(tǒng),增加HMI進(jìn)行就地監(jiān)控及控制。

        2.2.2 pH值在線檢測(cè)系統(tǒng)在氫氧化鈷回收工藝中的應(yīng)用

        因氧化鎂遇水半小時(shí)后活性降低這一特性,公司設(shè)計(jì)出一套自動(dòng)添加氧化鎂系統(tǒng),目前運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)生較高經(jīng)濟(jì)效益??刂葡到y(tǒng)由螺旋給料機(jī)、氧化鎂攪拌機(jī)、液位計(jì)、氧化鎂輸送泵、pH計(jì)報(bào)警系統(tǒng)、人機(jī)界面控制系統(tǒng)組成。系統(tǒng)的控制邏輯①行車(chē)將袋裝氧化鎂吊入氧化鎂料斗,當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)氧化鎂攪拌桶液位低于0.5m時(shí),程序打開(kāi)補(bǔ)水調(diào)節(jié)閥補(bǔ)水,直到設(shè)定的1.8米,閥門(mén)自動(dòng)關(guān)閉。②螺旋給料機(jī)按設(shè)定運(yùn)行時(shí)間進(jìn)行添加氧化鎂。③氧化鎂添加結(jié)束,攪拌機(jī)開(kāi)始根據(jù)設(shè)定時(shí)間進(jìn)行攪拌。④攪拌結(jié)束后,程序通過(guò)讀取在線檢測(cè)pH值,判定是否添加氧化鎂。⑤設(shè)定pH值的PV值,程序自動(dòng)追蹤PV值進(jìn)行添加氧化鎂。⑥人機(jī)界面控制系統(tǒng)安裝就地,監(jiān)控和調(diào)整工藝參數(shù),實(shí)現(xiàn)中控就地任意切換。自動(dòng)添加氧化鎂系統(tǒng),如圖1所示。

        圖1 自動(dòng)添加氧化鎂系統(tǒng)

        2.2.3 運(yùn)行與維護(hù)

        能否實(shí)現(xiàn)pH值在線檢測(cè),關(guān)鍵在運(yùn)行和維護(hù)工作。氫氧化鈷回收工藝中pH電極需要3~4小時(shí)沖洗1次,才能保障檢測(cè)的穩(wěn)定性。清洗pH電極時(shí),建議先將電極浸泡在稀酸中1~3分鐘。正常情況,建議5~7天校準(zhǔn)1次,工藝要求不嚴(yán)的情況,可15天左右校準(zhǔn)1次。

        3 改造后的效果

        (1)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)人員反饋由于增加HMI控制后,工藝較穩(wěn)定,極少數(shù)不穩(wěn)定情況,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)HMI調(diào)控能及時(shí)調(diào)整工藝。改造后數(shù)據(jù)較穩(wěn)定,氫氧化鈷回收率平均提高2%左右,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

        表1 改造前后氫氧化鈷回收率對(duì)比(%)

        (2)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,在減少溶液磨洗和電極干燒問(wèn)題后,電極損耗率明顯降低,平均減低約2.875根/月。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。按照梅特勒托利多pH電極到剛果金的價(jià)格(含運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅),約1萬(wàn)人民幣/根,一年可省34.5萬(wàn)人民幣左右。

        表2 改造前后損耗電極數(shù)量對(duì)比

        (3)改造前檢測(cè)數(shù)據(jù)靠人工取樣到指定地點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè),工人勞動(dòng)量大且耗時(shí),校準(zhǔn)困難且時(shí)間長(zhǎng),同時(shí)數(shù)據(jù)滯后有偏差,導(dǎo)致氧化鎂自動(dòng)添加不精準(zhǔn)。改造后不需要人工取樣,大大減輕工人勞動(dòng)量和提高pH計(jì)校準(zhǔn)效率。解決數(shù)據(jù)滯后問(wèn)題。通過(guò)在線檢測(cè)可及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù),精準(zhǔn)把控。2019年氧化鎂噸耗2.4kg/t,2021年氧化鎂噸耗1.92kg/t,按照每天3800噸處理量,每天大約可以節(jié)約1.824噸氧化鎂。

        4 結(jié)語(yǔ)

        pH值在線檢測(cè)系統(tǒng)由公司研究改造,目前運(yùn)行穩(wěn)定。通過(guò)不斷優(yōu)化,氫氧化鈷回收率提高2%左右,含錳低于6.0%左右,鎂低于4%,在氫氧化鈷品位較低情況下能長(zhǎng)期可以保證氫氧化鈷在二等品以上。PID自動(dòng)控制后,既減輕了工人工作量,又保證了工藝得穩(wěn)定,從而提高氫氧化鈷產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)節(jié)省氧化鎂投入,真正達(dá)到降本增效。本套pH值在線檢測(cè)系統(tǒng)可以產(chǎn)生較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值,值得大力推廣,特別是贊比亞到剛果(金)銅鈷礦帶。

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