李 龍,李 歡,丁海洋
(陜西延長中煤榆林能源化工有限公司,陜西榆林 718500)
現(xiàn)代煤氣化工藝中,水煤漿氣化工藝的應(yīng)用比較廣泛,經(jīng)過多年的工藝優(yōu)化,其技術(shù)更加成熟。在水煤漿氣化工藝的發(fā)展中,應(yīng)用最為廣泛的是三流道預(yù)混式工藝燒嘴,其工作原理為,高溫環(huán)境中通過燒嘴在氣化爐中噴入氧氣與水煤漿,兩者發(fā)生部分氧化反應(yīng)而生成以CO和H2為主的水煤氣,故工藝燒嘴是水煤漿氣化工藝的核心設(shè)備,而燒嘴壓差是表征燒嘴運(yùn)行狀況的一個(gè)重要指標(biāo)。所謂燒嘴壓差,是指煤漿入氣化爐前的壓力與氣化爐燃燒室的壓力之差,它能直接反映出煤漿在燒嘴處的霧化效果,如果燒嘴壓差頻繁波動(dòng),會(huì)直接影響氣化爐的平穩(wěn)運(yùn)行,導(dǎo)致氣化效率低、有效氣含量下降、最終產(chǎn)品產(chǎn)量下降、單位產(chǎn)品煤耗增大,調(diào)整不及時(shí)甚至可能造成氣化爐過氧爆炸的事故。為此,筆者結(jié)合多年氣化工藝操作的經(jīng)驗(yàn),以陜西延長中煤榆林能源化工有限公司(簡稱榆林能化)多元料漿氣化爐A、氣化爐B(簡稱A爐、B爐;榆林能化600kt/a煤制甲醇裝置配套3臺(tái)氣化爐,兩開一備)的生產(chǎn)實(shí)際為例,談?wù)劅靿翰畈▌?dòng)的原因及應(yīng)對(duì)措施。
燒嘴壓差波動(dòng),表明煤漿在燒嘴處霧化效果變差,部分煤漿未經(jīng)充分反應(yīng)就被高速的氣流帶出氣化爐燃燒室,在煤漿流量幾乎沒有變化的情況下,氣化效率下降、產(chǎn)氣率降低而導(dǎo)致氣化爐壓力下降、高壓煤漿泵出口壓力持續(xù)下降,由于氧氣與煤漿在燒嘴頭部混合,煤漿壓力降低造成氧氣流量不斷上漲,氣化爐因處于過氧狀態(tài)而溫度上漲,工藝氣組分發(fā)生明顯變化——CH4、CO含量下降而CO2含量上升,有效氣含量明顯降低;同時(shí),經(jīng)過長期的操作觀察,燒嘴壓差波動(dòng)具有偶然性,有時(shí)波動(dòng)較小,有時(shí)波動(dòng)較大,甚至?xí)霈F(xiàn)燒嘴壓差降為負(fù)值的情況,經(jīng)過一段時(shí)間后有時(shí)又會(huì)突然上漲恢復(fù)至正常值,如此反復(fù)。
圖1是A爐、B爐某同一時(shí)段(當(dāng)時(shí)A爐燒嘴已運(yùn)行30d、B爐燒嘴已運(yùn)行10d)燒嘴壓差的波動(dòng)趨勢。可以看出,燒嘴壓差出現(xiàn)大范圍波動(dòng)時(shí)呈現(xiàn)一定的規(guī)律性,不同運(yùn)行周期的A爐、B爐燒嘴壓差波動(dòng)趨勢基本一致,因燒嘴壓差初始值不同,波動(dòng)最低點(diǎn)甚至降為負(fù)值。
圖1 同一時(shí)段A爐、B爐燒嘴壓差的波動(dòng)趨勢
2018年7月6日A爐投料后,燒嘴壓差出現(xiàn)大幅波動(dòng),甚至幾次降為負(fù)值 (-0.030 MPa),工藝氣成分也跟著變化,工況調(diào)整頻繁,粗煤氣中有效氣含量低,甲醇產(chǎn)量目標(biāo)不能完成,給工藝操作帶來很大的壓力,解決這一瓶頸問題已是刻不容緩。在幾次的燒嘴壓差波動(dòng)中,對(duì)燒嘴壓差波動(dòng)曲線及相關(guān)的參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)分析,雖然看似雜亂無章,但也能從中找到一些必然的聯(lián)系。
榆林能化氣化爐使用的原料煤為魏強(qiáng)煤,煤種基本穩(wěn)定,每次燒嘴壓差波動(dòng)大家都想到是不是煤質(zhì)變化所致,但其實(shí)在燒嘴壓差波動(dòng)期間并沒有更換或者摻燒其他煤種。不過據(jù)長期的原料煤煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),即使同一煤種在不同時(shí)期其煤質(zhì)分析結(jié)果差異也會(huì)很大。近期氣化爐燒嘴壓差又出現(xiàn)了波動(dòng),從波動(dòng)前后的煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)(見表1)可以看出,燒嘴壓差波動(dòng)時(shí)原料煤的灰分增高、發(fā)熱量降低、灰熔點(diǎn)升高。而煤的發(fā)熱量、灰熔點(diǎn)與煤的灰分有著緊密的關(guān)系:灰分越高,煤中有效成分含量越低,煤的發(fā)熱量會(huì)降低;煤的灰熔點(diǎn)一般指熔融溫度或流動(dòng)溫度(FT),其高低與煤灰的化學(xué)組成密切相關(guān),煤灰中SiO2、Al2O3含量越高,煤灰熔點(diǎn)越高[1];再者,灰分增高對(duì)原料煤的成漿性影響較大,表現(xiàn)為煤漿粘度降低,流動(dòng)性變好[2],煤漿與管道的內(nèi)摩擦力降低,高壓煤漿泵出口壓力降低,這是燒嘴壓差波動(dòng)的觸發(fā)因素。
表1 燒嘴壓差波動(dòng)前后原料煤煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)
隨著氣化爐運(yùn)行時(shí)間的延長,物料持續(xù)對(duì)燒嘴頭部不斷沖刷以及爐內(nèi)高溫?zé)彷椛?,?huì)造成燒嘴噴口沖刷變大,燒嘴壓差會(huì)不斷下降。對(duì)氣化爐運(yùn)行期間燒嘴壓差數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果見圖2??梢钥闯?,燒嘴運(yùn)行30d之前壓差下降速率約為0.025MPa/d,運(yùn)行30d之后壓差下降速率變慢,約為0.015MPa/d。結(jié)合圖1,燒嘴運(yùn)行到30d以上時(shí),燒嘴壓差還會(huì)發(fā)生小幅波動(dòng),故筆者認(rèn)為,如果是磨損造成的燒嘴壓差波動(dòng),燒嘴壓差應(yīng)該是持續(xù)降低的,不會(huì)來回波動(dòng);還有,A爐燒嘴運(yùn)行剛30d時(shí),燒嘴壓差應(yīng)該在0.33~0.35MPa,不至于波動(dòng)至負(fù)值,而B爐運(yùn)行時(shí)間只有10d,燒嘴磨損很少,但也出現(xiàn)了大幅波動(dòng)。因此,可以排除燒嘴磨損導(dǎo)致了燒嘴壓差波動(dòng)這一因素。
圖2 氣化爐運(yùn)行期間燒嘴壓差變化趨勢
據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)我們還發(fā)現(xiàn),每次燒嘴壓差降低時(shí),高壓煤漿泵出口壓力也會(huì)同步降低。燒嘴壓差是高壓煤漿泵出口壓力與氣化爐爐膛壓力的差值,氣化爐的壓力幾乎是穩(wěn)定的,那么高壓煤漿泵出口壓力為什么會(huì)降低呢?有必要查找原因。
2.3.1 高壓煤漿泵的運(yùn)行狀況
榆林能化氣化系統(tǒng)采用的是德國菲魯瓦(FELUWA)的高壓煤漿泵,從DCS查看煤漿流量曲線,煤漿管線3只流量計(jì)示數(shù)幾乎沒有波動(dòng);再查看高壓煤漿泵的電流變化,燒嘴壓差波動(dòng)時(shí)高壓煤漿泵電流也會(huì)同步小幅波動(dòng),由平時(shí)的操作經(jīng)驗(yàn)可知,高壓煤漿泵的電流與其出口壓力成正比,故在高壓煤漿泵出口壓力小幅波動(dòng)的情況下其電流波動(dòng)是正常的。煤漿流量沒有降低,表明高壓煤漿泵自身運(yùn)行狀況是正常的。
2.3.2 煤漿流經(jīng)燒嘴處受到干擾
水煤漿氣化工藝燒嘴的結(jié)構(gòu)形式為同心三流道管(見圖3),燒嘴中心氧管出口和水煤漿出口管設(shè)計(jì)成縮口形式,這樣水煤漿與中心氧形成了一個(gè)預(yù)混合腔,使進(jìn)入預(yù)混合腔的水煤漿具備一定的速度;在預(yù)混合腔內(nèi),中心氧對(duì)水煤漿進(jìn)行稀釋和加速,從而改善水煤漿的流變性能,其目的是保證水煤漿在離開燒嘴后的霧化效果;外氧管口的縮入量更大一些,目的是提供更高流速的氧氣,使通過預(yù)混合腔的水煤漿混合物充分霧化,在氣化爐內(nèi)達(dá)到較高的氣化效率。
圖3 水煤漿氣化工藝燒嘴剖面圖
高壓煤漿泵出口壓力與入爐氧氣流量的變化趨勢見圖4。可以看出:高壓煤漿泵出口壓力持續(xù)下降時(shí),入爐氧氣流量在不斷增高;當(dāng)高壓煤漿泵出口壓力突然升高時(shí)(升高約0.3MPa),入爐氧氣流量降低約1000m3/h。
圖4 煤漿泵出口壓力與入爐氧氣流量的變化趨勢
那么反過來思考,主動(dòng)降低氧氣流量,高壓煤漿泵出口壓力會(huì)不會(huì)升高呢?實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)表明,通過降低入爐氧氣流量是可以控制高壓煤漿泵出口壓力的,即降低入爐氧氣流量可以控制燒嘴壓差的波動(dòng);換言之,氧氣流量確實(shí)會(huì)對(duì)高壓煤漿泵出口壓力造成干擾。所以,關(guān)于燒嘴壓差波動(dòng)的問題,需考慮燒嘴設(shè)計(jì)是否滿足工藝要求,或者燒嘴制造質(zhì)量(尺寸)是否存在偏差。
為滿足生產(chǎn)所需,氣化爐實(shí)際運(yùn)行負(fù)荷為110%,煤漿量增大則氧氣量必然同步增大,氧氣入爐前壓力實(shí)際為7.9MPa,而設(shè)計(jì)氧氣入爐前壓力為7.1MPa,較設(shè)計(jì)值高出0.8MPa,如此氧氣在燒嘴頭部的流速必然大于設(shè)計(jì)值。進(jìn)一步對(duì)燒嘴結(jié)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)真分析,筆者認(rèn)為:水煤漿燒嘴是介質(zhì)性霧化燒嘴的一種,氧氣有很高的流速,而水煤漿流速卻比較低,當(dāng)氧氣流速超過一定值時(shí),會(huì)造成燒嘴三流道物料配比不合適而形成文丘里效應(yīng)[3];水煤漿流道受到高速氧氣的抽引作用,氧氣流量增大,氧氣在燒嘴環(huán)隙的流速也會(huì)增大(中心氧流量比例在15% ~18%范圍內(nèi)調(diào)整,對(duì)燒嘴壓差影響并不明顯),此時(shí)會(huì)對(duì)燒嘴處的煤漿流速產(chǎn)生干擾,如果進(jìn)一步加大入爐氧氣流量,則有可能在煤漿噴嘴口處形成相對(duì)微負(fù)壓,負(fù)壓慢慢積累,高壓煤漿泵出口壓力會(huì)被慢慢抽低,這也就能解釋氣化爐運(yùn)行期間燒嘴壓差為什么會(huì)持續(xù)下降了;如果這個(gè)時(shí)候不作調(diào)整,燒嘴壓差將會(huì)持續(xù)降低,高壓煤漿泵出口壓力會(huì)不斷下降,且煤漿管線壓力表實(shí)際安裝在煤漿管線橫管段(最高處),約高出燒嘴頭部2m左右,這也就能夠解釋為什么燒嘴壓差會(huì)降為負(fù)值了。
通過長時(shí)間的分析與總結(jié),技術(shù)人員普遍認(rèn)為,原料煤中灰分的高低是燒嘴壓差波動(dòng)的主要原因之一,生產(chǎn)中須嚴(yán)格控制原料煤灰分在設(shè)計(jì)指標(biāo)范圍內(nèi)(≤12%),做到及時(shí)分析(原料煤煤質(zhì))并反饋。如果所用原料煤灰分確實(shí)增高,超出指標(biāo),有條件的情況下可摻燒低灰分煤,按照一定比例混合摻燒[4]。
榆林能化針對(duì)原料煤(魏強(qiáng)煤)灰分超標(biāo)的問題,開展了混合摻燒部分低灰分煤(銀河煤和白鷺煤)的試驗(yàn),銀河煤和白鷺煤的煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表2。
將高灰分煤(魏強(qiáng)煤)與低灰分煤(銀河煤、白鷺煤)按照不同的比例混合,在制漿添加劑投加量一定(添加比例為0.15%)的情況下,磨煤機(jī)制取出合格的水煤漿(水煤漿濃度≥61.5%),通過一段時(shí)間的摻燒試驗(yàn)(試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3)得知:不同的低灰分煤摻燒比例下,燒嘴壓差的波動(dòng)范圍不同,且隨著混合煤灰分的降低燒嘴壓差波動(dòng)范圍逐漸變??;但混合煤灰分降低后,制得的水煤漿濃度和粘度也隨之下降,水煤漿的穩(wěn)定性變差,不利于氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行。因此,建議混合煤灰分控制在9% ~11%更為合適;同時(shí),為提高水煤漿的濃度,可將制漿添加劑的添加比例由0.15%提高至0.16%,如此制得的水煤漿的粘度可控制在750~950cP,不僅能夠減小燒嘴壓差的波動(dòng),還可以保證水煤漿的濃度及穩(wěn)定性;另外,氣化爐操作溫度也不宜過高,控制在入爐煤灰熔點(diǎn)(FT)以上約50℃較為適宜。
表3 不同比例低灰分煤摻燒時(shí)的煤漿性能及燒嘴壓差
設(shè)計(jì)院對(duì)燒嘴重新進(jìn)行設(shè)計(jì),據(jù)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)修改燒嘴尺寸,即擴(kuò)大外環(huán)隙氧氣流道,以降低氧氣流速。工藝燒嘴改造后,氣化爐運(yùn)行期間氧氣入爐前的壓力由原來的7.9MPa降至7.2 MPa,氧氣流量調(diào)節(jié)閥(FV007)開度由原來的60.5% (對(duì)應(yīng)氧氣流量42000m3/h)降至48%(對(duì)應(yīng)氧氣流量42000m3/h)就可滿足工藝運(yùn)行的需求,保證了氧氣在燒嘴處不會(huì)對(duì)水煤漿造成干擾,繼而達(dá)到降低燒嘴壓差波動(dòng)的目的。
既然氧氣流速對(duì)煤漿造成了干擾,那么通過降低氧氣流量來控制氧氣流速,是可以達(dá)到穩(wěn)定燒嘴壓差的目的的。在燒嘴尺寸未作調(diào)整的時(shí)候,也可以通過工藝操作來穩(wěn)定燒嘴壓差。實(shí)際運(yùn)行中觀察到:A爐在燒嘴壓差波動(dòng)期間,氧煤比控制在475m3/m3(氧氣流量41000m3/h)以上時(shí),燒嘴壓差波動(dòng)范圍較大,最低有可能為負(fù)值(-0.030MPa);氧煤比控制在470m3/m3(氧氣流量40500m3/h)左右時(shí),燒嘴壓差能控制在0.10MPa以上;氧煤比控制在465m3/m3(氧氣流量40000m3/h)左右時(shí),燒嘴壓差能控制在0.15MPa以上;當(dāng)燒嘴壓差處于相對(duì)平衡狀態(tài)時(shí),若系統(tǒng)工況發(fā)生變化,會(huì)導(dǎo)致燒嘴壓差反彈,急劇上升后繼續(xù)下滑,如此時(shí)降低氧氣量,平衡值會(huì)上移;同時(shí),減少氧氣量可以減小系統(tǒng)的熱負(fù)荷,避免氣化爐因過氧而釀成事故。
工藝燒嘴是水煤漿氣化爐的核心部件,燒嘴運(yùn)行狀況的好壞直接影響著氣化爐的長周期、穩(wěn)定運(yùn)行。通過對(duì)燒嘴壓差波動(dòng)原因的分析,榆林能化在生產(chǎn)中針對(duì)原料煤灰分、工藝燒嘴設(shè)計(jì)以及工藝操作方面采取了一系列的應(yīng)對(duì)措施,以穩(wěn)定工藝燒嘴壓差、減輕燒嘴的磨損和燒蝕。實(shí)際運(yùn)行情況表明,控制入爐煤灰分在9% ~11%、調(diào)整煤漿粘度在750~950cP、選擇合適的操作溫度、修改燒嘴尺寸、適當(dāng)降低氧氣流速等措施落實(shí)后,有效減少了燒嘴壓差波動(dòng)的頻次,縮小了燒嘴壓差波動(dòng)的范圍,保證了氣化爐的平穩(wěn)運(yùn)行,提升了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。