宋 濤,辛月新,阮彩霞
(陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司,陜西神木 719000)
陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱神木化工)600kt/a煤制甲醇項(xiàng)目(一期200kt/a甲醇裝置于2003年10月開工建設(shè),2005年10月投產(chǎn);二期400kt/a甲醇裝置于2006年6月開工建設(shè),2008年8月試車成功)配套鍋爐系統(tǒng)包括一期3臺(tái)75t/h煤粉鍋爐、二期2臺(tái)220t/h煤粉鍋爐,鍋爐煙氣均采用江蘇和億昌環(huán)保工程科技有限公司(簡(jiǎn)稱江蘇和億昌)自主研發(fā)設(shè)計(jì)的氨法(濕法)脫硫工藝(第一代氨法脫硫工藝),設(shè)計(jì)脫硫塔入口煙氣SO2濃度為800 mg/m3、出口尾氣SO2濃度<50mg/m3,一、二期鍋爐煙氣氨法脫硫裝置分別設(shè)置脫硫島1座、共用1套硫酸銨回收處理系統(tǒng),一期3×75t/h鍋爐系統(tǒng)脫硫島設(shè)1臺(tái)脫硫塔,設(shè)計(jì)煙氣處理量288.5km3/h,二期2×220t/h鍋爐系統(tǒng)脫硫島設(shè)1臺(tái)脫硫塔,設(shè)計(jì)煙氣處理量507.3km3/h;鍋爐煙氣經(jīng)脫硫后副產(chǎn)硫酸銨9630t/a(年運(yùn)行時(shí)間以8000h計(jì))。神木化工煙氣氨法脫硫裝置(采用第一代氨法脫硫工藝)運(yùn)行過程中出現(xiàn)了一些較為突出的問題,通過工藝、設(shè)備、操作等方面的優(yōu)化改進(jìn),系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性得以顯著提升。以下對(duì)有關(guān)情況作一總結(jié)。
神木化工鍋爐煙氣氨法脫硫裝置(其工藝流程如圖1),以液氨作為脫硫劑,運(yùn)用空塔噴淋、塔內(nèi)氧化、塔外單效蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)脫除煙氣中的SO2,脫硫率達(dá)90%以上,達(dá)到一定濃度的脫硫漿液(硫酸銨溶液)經(jīng)蒸發(fā)、結(jié)晶、分離、干燥后得到最終副產(chǎn)品硫酸銨。
圖1 煙氣氨法脫硫裝置工藝流程框圖
保持硫酸銨產(chǎn)出平衡、維持脫硫塔循環(huán)漿液適宜的密度,是保障脫硫塔長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ),而保證硫酸銨蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的蒸汽負(fù)荷和適宜的真空度是硫酸銨生產(chǎn)的關(guān)鍵。硫酸銨蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的工作原理是,通過冷凝器的冷凝和真空泵對(duì)不凝氣的抽吸作用,使系統(tǒng)保持適宜的真空度(-70~-80kPa),使?jié){液始終處于飽和狀態(tài),促使其發(fā)生相變,實(shí)現(xiàn)氣液分離,漿液也因此而不斷濃縮、結(jié)晶,最終產(chǎn)出合格的硫酸銨產(chǎn)品。然而,實(shí)際生產(chǎn)中蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的真空度很難維持在-70~-80kPa,被迫減負(fù)荷運(yùn)行。
2.1.1 原因分析
通過觀察發(fā)現(xiàn),蒸發(fā)冷凝器上、下部溫差大,表明冷凝器內(nèi)有積液現(xiàn)象,積液后,因冷凝液無法及時(shí)從冷凝器中順暢排出,使得冷凝器的有效換熱面積減少,冷凝器的換熱效率大大降低,冷凝效果差導(dǎo)致系統(tǒng)真空度難以維持。
2.1.2 優(yōu)化改進(jìn)措施及效果
(1)在冷凝式真空系統(tǒng)中,增設(shè)汽水分離器(見圖2中的①,汽水分離器底面直徑為300mm、高度為600mm),并將其與蒸發(fā)冷凝器底部液體出口和真空緩沖罐相連,如此一來真空泵能同時(shí)對(duì)蒸發(fā)冷凝器的頂部及底部產(chǎn)生抽吸作用,在保證冷凝器效率的前提下利用氣體的流動(dòng)促使蒸發(fā)冷凝器底部排液,保證系統(tǒng)真空度。
圖2 改造后冷凝式真空系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖
(2)在蒸發(fā)冷凝器上部及下部抽真空管道增設(shè)調(diào)節(jié)閥,在保證換熱效果的前提下調(diào)節(jié)系統(tǒng)上、下部氣流的分布,如此既可保證不凝氣的抽出,又可促使冷凝液的及時(shí)排出。
(3)在蒸發(fā)冷凝器原抽真空管道及新增抽真空管道上分別設(shè)置電動(dòng)調(diào)節(jié)閥(見圖2中的②、③),以蒸發(fā)分離室出口真空度作為測(cè)點(diǎn),DCS系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)調(diào)節(jié),通過對(duì)調(diào)節(jié)閥②、③的控制維持系統(tǒng)真空度的穩(wěn)定。
改造后,蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)真空度從之前的-55~-65kPa升至-70~-80kPa,蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)蒸汽負(fù)荷也由之前的6.0t/h提高至9.5t/h,成功解決了系統(tǒng)真空度偏低、硫酸銨采出能力不足的問題,實(shí)現(xiàn)了硫酸銨采出系統(tǒng)的長(zhǎng)周期、滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行。近年來蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)運(yùn)行狀況良好。
煙氣氨法脫硫裝置投運(yùn)后,生產(chǎn)過程中氨逃逸和氣溶膠現(xiàn)象較為嚴(yán)重,對(duì)周邊環(huán)境造成了二次污染。
2.2.1 原因分析
氨水加注點(diǎn)位置不合理——氨水在脈沖懸浮泵入口加入,相當(dāng)于加在了脫硫塔的底部,如此一來噴淋層漿液的氨濃度是一樣的,沒有針對(duì)各噴淋層的不同功能形成不同的循環(huán)漿液濃度梯度,導(dǎo)致吸收段不同高度噴淋層功能未得到有效發(fā)揮,加之氨水濃度偏高(20%)、氨水與漿液沒有充分混合反應(yīng)等原因,導(dǎo)致氨的利用率偏低,反應(yīng)后剩余氨量較多而產(chǎn)生逃逸;脫硫塔內(nèi)漿液中逃逸出的氨與尾氣中殘余的SO2反應(yīng)生成了亞硫酸銨,亞硫酸銨與水汽結(jié)合形成小液滴,小液滴在氣流的作用下逐漸形成較大的膠性液滴,即形成了氣溶膠,最終隨尾氣放空。
2.2.2 優(yōu)化改進(jìn)措施及效果
(1)將氨水濃度由原設(shè)計(jì)的20%降至6%~8%,并對(duì)氨水入塔混合方式進(jìn)行優(yōu)化,便于脫硫循環(huán)吸收漿液與氨水的均勻、充分混合。
(2)將氨水加入點(diǎn)由脈沖懸浮泵入口處改為最低層噴淋循環(huán)泵入口管處,如此一來吸收段各噴淋層漿液就自然因pH不同而形成了濃度梯度,低層循環(huán)噴淋層成為SO2的主要吸收層,較高層漿液循環(huán)噴淋在補(bǔ)充吸收的同時(shí)還可起到對(duì)吸收段氨逃逸形成主動(dòng)遏制的作用,可有效減輕水洗段水質(zhì)的污染,使水洗段的煙氣洗滌凈化作用增強(qiáng),氨逃逸被動(dòng)脫除(洗滌)效果提升。
(3)提高吸收段漿液循環(huán)量,以提升液氣比(設(shè)計(jì)液氣比為1.9L/m3)。以二期脫硫塔為例,吸收段漿液循環(huán)量由原設(shè)計(jì)的980m3/h增至1440m3/h,相應(yīng)的液氣比提高至2.75L/m3。
(4)在脫硫塔內(nèi)除霧段上增設(shè)1層不銹鋼絲網(wǎng),用以加強(qiáng)除霧效果和對(duì)尾氣中的氣溶膠產(chǎn)生一定的攔阻作用。
優(yōu)化改進(jìn)后,脫硫塔內(nèi)的吸收和水洗凈化環(huán)境得到優(yōu)化,從主動(dòng)遏制和被動(dòng)脫除兩方面限制了氨逃逸,提高了氨的利用率,有效緩解了氨逃逸和氣溶膠現(xiàn)象,消除了尾氣排放的二次污染。
早期,受氨法脫硫工藝特點(diǎn)、技術(shù)不夠成熟以及大氣環(huán)境變化等因素的影響,煙氣拖尾(氣溶膠)、硫銨雨造成二次環(huán)境污染是氨法脫硫工藝的短板,也屬行業(yè)難題。神木化工煙氣氨法脫硫裝置投運(yùn)初期也存在凈煙氣拖尾、硫銨雨嚴(yán)重的問題,對(duì)周邊環(huán)境造成污染。
2.3.1 原因分析
投運(yùn)初期,神木化工煙氣氨法脫硫裝置脫硫塔采用兩層波紋平板式除霧器,除霧器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、型式落后,對(duì)煙氣流速有一定的要求,除霧效率低,尤其對(duì)微米級(jí)細(xì)小顆粒的除霧效果差。
2.3.2 優(yōu)化改進(jìn)措施及效果
在兩層除霧器之間增設(shè)3mm×3mm孔徑的不銹鋼絲網(wǎng),絲網(wǎng)本身具備一定的除霧效果,同時(shí)對(duì)煙氣流場(chǎng)可起到優(yōu)化作用——消除煙氣偏流,從而使得除霧段煙氣流速分布更趨均勻、合理,除霧段整體效率得到提升。
除霧器改造后,除霧段除液效果得到提升,特別是對(duì)煙氣中較小顆粒物(氣溶膠)的攔阻作用明顯,極大地增強(qiáng)了除霧器的除霧效果,煙氣拖尾及硫銨雨現(xiàn)象明顯改觀。
煙氣氨法脫硫裝置投運(yùn)初期,氨逃逸嚴(yán)重,同時(shí)漿液COD升高,漿液發(fā)泡,其對(duì)煙氣中SO2的吸收能力下降,為保證環(huán)保指標(biāo),被迫加大氨水的投加量,形成惡性循環(huán)。
2.4.1 原因分析
投運(yùn)初期,煙氣氨法脫硫裝置氧化風(fēng)量不足,脫硫塔下部漿液槽容積偏小,導(dǎo)致漿液循環(huán)停留時(shí)間短,氧化風(fēng)利用率偏低,脫硫漿液氧化不夠充分,其氧化率只有70%~80%,SO2吸收效率不高。
2.4.2 優(yōu)化改進(jìn)措施及效果
(1)新增1臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),將氧化風(fēng)機(jī)的運(yùn)行方式由一開一備改為兩開一備,氧化風(fēng)量由原來的20m3/h增至40m3/h。
(2)脫硫塔的操作液位由設(shè)計(jì)的4.5m提高至5.2~5.5m,有效增加氧化層漿液厚度和漿液循環(huán)停留時(shí)間,使氧化空氣與漿液的接觸時(shí)間增加,從而達(dá)到提高漿液氧化率的目的。
2015—2018年脫硫漿液的氧化率及COD值(年均值)見表1??梢钥闯觯?016年開始脫硫漿液氧化率由70%~80%提高至97%以上并保持穩(wěn)定,2016年開始漿液COD值也明顯下降了。
表1 脫硫漿液氧化率及COD值(年均值)
2.5.1 問題描述
江蘇和億昌氨法脫硫工藝設(shè)計(jì)漿液密度為1230~1250kg/m3,投運(yùn)初期由于硫酸銨蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)真空度偏低、硫酸銨采出能力不足,脫硫漿液密度偏高,系統(tǒng)運(yùn)行狀況不理想。
2.5.2 原因分析
煙氣氨法脫硫裝置中,漿液密度的控制具有重要的意義,漿液密度越高,越有利于硫酸銨的結(jié)晶,但其對(duì)SO2的吸收能力會(huì)越差。
2.5.3 優(yōu)化改進(jìn)措施及效果
蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)實(shí)施前文所述的優(yōu)化改進(jìn)后,結(jié)合開展班組間硫酸銨產(chǎn)量競(jìng)賽活動(dòng),不斷進(jìn)行工藝調(diào)整與摸索,逐漸提高漿液的采出比、加大硫酸銨的出料量,并兼顧硫酸銨結(jié)晶系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,通過半年多的工藝調(diào)整和摸索,確定適宜的脫硫漿液密度為1120~1140kg/m3。
2015—2018年脫硫漿液密度(年均值)與硫酸銨產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)見表2??梢钥闯觯摿驖{液密度指標(biāo)調(diào)整為1120~1140kg/m3后,在保證硫酸銨結(jié)晶效果的前提下,脫硫塔內(nèi)漿液對(duì)SO2的吸收效果得到強(qiáng)化,硫酸銨產(chǎn)量顯著提高,成品硫酸銨晶粒大小達(dá)標(biāo)、外觀顏色正常。
表2 脫硫漿液密度(年均值)及硫酸銨產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2014年煙氣氨法脫硫裝置投運(yùn)初期,脫硫塔內(nèi)漿液有起泡現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)造成塔內(nèi)漿液分層嚴(yán)重,形成假液位,誤導(dǎo)操作調(diào)整。
2.6.1 原因分析
(1)鍋爐啟停投油槍時(shí),燃油燃燒不充分,油氣隨煙氣進(jìn)入脫硫塔漿液內(nèi),脫硫漿液中有機(jī)物含量增加。
(2)脫硫塔原設(shè)計(jì)使用循環(huán)水,由于循環(huán)水添加的藥劑種類多,潔凈度不足,脫硫塔內(nèi)易發(fā)生副反應(yīng)而產(chǎn)生膠狀物質(zhì),嚴(yán)重影響脫硫漿液的質(zhì)量和蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)硫酸銨的正常結(jié)晶。
(3)鍋爐煙氣經(jīng)電除塵系統(tǒng)除塵后,仍攜帶較多粉塵,造成漿液中重金屬含量增高,漿液表面張力增大,從而引起漿液起泡。
2.6.2 優(yōu)化改進(jìn)措施及效果
(1)盡可能減少鍋爐啟動(dòng)時(shí)的油槍投油量和投油時(shí)間,從源頭上減少漿液中的有機(jī)物;對(duì)漿液情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),特別是在鍋爐啟動(dòng)時(shí),若發(fā)現(xiàn)漿液起泡,及時(shí)安排對(duì)漿液進(jìn)行置換處理。
(2)將脫硫塔補(bǔ)水水源更換為潔凈的工藝水,提高脫硫塔補(bǔ)水的潔凈度。
(3)增加電除塵振打頻次,并加強(qiáng)除塵卸灰,提升電除塵的效果。
優(yōu)化改進(jìn)后,脫硫漿液起泡現(xiàn)象明顯改善,脫硫塔運(yùn)行情況良好。
神木化工600kt/a煤制甲醇項(xiàng)目配套鍋爐系統(tǒng)采用江蘇和億昌自主研發(fā)設(shè)計(jì)的氨法脫硫工藝,作為第一代氨法脫硫工藝,其運(yùn)行過程中雖然出現(xiàn)了一些較為突出的問題,但通過不斷地對(duì)工藝、設(shè)備、操作等方面進(jìn)行一系列優(yōu)化改進(jìn),特別是蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)真空度問題的解決、除霧層除霧效果的提升以及氨逃逸的控制,使得煙氣氨法脫硫裝置運(yùn)行中存在的問題及安全環(huán)保隱患得以消除,系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性得以顯著提高。