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        增設(shè)小蒸發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)增值尿素的實踐及優(yōu)勢分析

        2021-12-23 08:15:56侯立業(yè)于麗娜
        中氮肥 2021年6期
        關(guān)鍵詞:造粒氨水冷凝

        侯立業(yè),于麗娜

        (中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154110)

        0引 言

        利用現(xiàn)有尿素裝置生產(chǎn)增值尿素,通常需將不同種類的藥劑按照一定濃度、流量等并入蒸發(fā)系統(tǒng)中,經(jīng)過蒸發(fā)后將一定濃度的混合尿液(尿液和藥劑)一并送至大顆粒尿素流化床造粒機中進行流化造粒(或送入尿素造粒塔進行造粒),最終產(chǎn)出增值尿素產(chǎn)品。利用(或依托)現(xiàn)有工藝流程生產(chǎn)增值尿素,工藝操作上簡單便捷,生產(chǎn)成本及設(shè)備投資較低,但也會帶來諸多不利影響,例如:加劇設(shè)備的腐蝕,成品顆粒中鎳含量偏高;蒸發(fā)造粒系統(tǒng)工藝參數(shù)不易控制,尤其是大顆粒洗滌系統(tǒng)溶液密度、洗滌器除沫網(wǎng)壓差偏高,易導(dǎo)致造粒機“死床”,間接增加造粒機的清洗頻次;解吸水解系統(tǒng)失調(diào),集中表現(xiàn)為外送工藝冷凝液電導(dǎo)率偏高,其水質(zhì)長時間不達標會增加污水處理系統(tǒng)等工段的運行成本及處理壓力,甚至會釀成環(huán)保事故,同時解吸水解系統(tǒng)加熱蒸汽消耗量增大,解吸壓力和水解壓力過高;生產(chǎn)增值尿素期間遇到尿素裝置整體減負荷或者停產(chǎn)增值尿素時產(chǎn)品質(zhì)量難以把控,若藥劑中添加有多種色素添加劑,會產(chǎn)生大量的過渡產(chǎn)品(不合格產(chǎn)品),影響銷售的同時也造成一定的經(jīng)濟損失。

        中海石油華鶴煤化有限公司(簡稱華鶴煤化)300kt/a合成氨、520kt/a尿素裝置主要產(chǎn)品為大顆粒尿素,近年來為實現(xiàn)產(chǎn)品的多元化,滿足市場所需,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益與市場競爭力,自2018年開始生產(chǎn)一定量的增值尿素產(chǎn)品,增值尿素設(shè)計產(chǎn)能為1820t/d,2018—2019年累計生產(chǎn)205kt增值尿素。此后,對生產(chǎn)增值尿素期間的相關(guān)工藝參數(shù)以及分析化驗數(shù)據(jù)進行全面、科學地評估,得出的結(jié)論為:生產(chǎn)增值尿素所用的部分藥劑對尿素裝置的設(shè)備等產(chǎn)生了一定的腐蝕,尤其是尿素高壓系統(tǒng)設(shè)備——池式反應(yīng)器低壓側(cè)隔板及汽提塔列管分布器,而這兩處發(fā)生嚴重腐蝕損壞后會迫使尿素裝置停車檢修,其經(jīng)濟損失遠大于生產(chǎn)增值尿素所獲得的利潤。

        為此,2020年華鶴煤化在生產(chǎn)增值尿素前,經(jīng)全面考量與研究,提出增設(shè)小蒸發(fā)系統(tǒng)來生產(chǎn)增值尿素的設(shè)想,即重新設(shè)計(新增)1套小蒸發(fā)系統(tǒng)(具體施工裝配圖及設(shè)計參數(shù)委托相關(guān)設(shè)計單位完成),以便從根本上解決上述問題或不利因素,有效避免設(shè)備的腐蝕,利于蒸發(fā)造粒系統(tǒng)各項工藝指標的控制,使解吸水解系統(tǒng)能正常運行,在不影響原有蒸發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)的前提下提高生產(chǎn)增值尿素時的操作彈性。本技改項目完成后,增值尿素產(chǎn)能提高至1910t/d左右,最大的益處是完全解決了設(shè)備腐蝕的問題,利于尿素裝置的長期穩(wěn)定運行。以下對有關(guān)情況作一介紹。

        1 原增值尿素生產(chǎn)工藝流程簡介

        華鶴煤化尿素裝置采用荷蘭斯塔米卡邦2000+TM工藝(尿素裝置工藝流程簡圖見圖1),大顆粒尿素造粒系統(tǒng)采用荷蘭荷豐流化床造粒機技術(shù)。原增值尿素生產(chǎn)工藝流程為:所需的藥劑在配藥小罐中按照一定比例、溫度等要求進行混合配制,然后通過加藥小泵將配制好的藥劑經(jīng)流量計計量后輸送到原蒸發(fā)系統(tǒng)一段與二段之間的U形管處,依靠二段蒸發(fā)系統(tǒng)的吸力將尿液和藥劑吸入二段蒸發(fā)加熱器列管中,尿液以升膜的方式流入二段蒸發(fā)分離器中,于此尿液及藥劑中的水、氨、二氧化碳、(部分)藥劑等以氣相的形式進入冷凝器中,冷凝后的液體進入氨水槽中,氨水槽中的液體再循環(huán)送入高/低壓系統(tǒng)等;經(jīng)過二段蒸發(fā)后的尿液和藥劑混合液依靠重力流入尿液泵入口,由尿液泵將其送入流化床造粒機中進行造粒,再經(jīng)篩分等工序最終產(chǎn)出增值尿素產(chǎn)品。

        圖1 尿素裝置工藝流程框圖

        2 原增值尿素生產(chǎn)中存在的問題

        華鶴煤化的增值尿素種類主要有穩(wěn)定性尿素、魚蛋白尿素、聚天門冬氨酸尿素、聚銨鋅(禾谷素)尿素、鋅腐酸增效尿素、殼寡糖尿素等,色素添加劑有果綠、檸檬黃、堅固艷藍、85%亮藍。上述增值尿素生產(chǎn)時對設(shè)備腐蝕性大,嚴重影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行的有鋅腐酸增效尿素、殼寡糖尿素生產(chǎn)所用藥劑以及色素添加劑;其中,鋅腐酸藥劑中腐殖酸含量200 g/L、H2SO4含量0.1%、pH5.5~7.5,不同種類色素添加劑成分見表1(數(shù)據(jù)來自于色素添加劑生產(chǎn)廠家)。

        表1 不同種類色素添加劑成分數(shù)據(jù)%

        上述具有一定腐蝕性的藥劑經(jīng)蒸發(fā)冷凝后進入氨水槽,最終進入尿素裝置高壓系統(tǒng)、解吸水解系統(tǒng)等。由于尿素溶液呈弱堿性,色素中的硫酸根離子和氯離子在弱堿性環(huán)境中極易發(fā)生電化學腐蝕,破壞金屬表面上原有的氧化膜(保護膜)而使金屬加速腐蝕,且隨著氯離子和硫酸根離子濃度的增加,腐蝕速度加快,特別是會破壞尿素高壓系統(tǒng)采用雙相不銹鋼設(shè)備的表面,使高壓系統(tǒng)設(shè)備出口尿液及增值尿素成品中鎳含量超標——池式反應(yīng)器出口尿液和增值尿素成品顆粒取樣分析結(jié)果(見表2)顯示其鎳含量均值超過0.2μg/g、鎳含量最高達0.41μg/g。

        表2 生產(chǎn)增值尿素時不同時段樣品鎳含量 μg/g

        解吸水解系統(tǒng)進料為氨水槽中的氨水,氨水中的對氨基苯磺酸鈉、未磺化方伯胺等進入解吸水解系統(tǒng)后無法利用其沸點不同而從解吸塔氣相分離帶出,同時水解塔也無法利用化學分解的方式對其予以回收,從而導(dǎo)致外送工藝冷凝液電導(dǎo)率高達20.0μS/cm (正常指標為5μS/cm 以下)。蒸發(fā)系統(tǒng)因具有一定黏性的殼寡糖和聚天門冬氨酸藥劑的加入,在一定程度上減弱了尿液的流動性,延長了尿液在蒸發(fā)系統(tǒng)內(nèi)的停留時間,造成增值尿素成品縮二脲含量高達1.8%左右,不同時段增值尿素成品主要質(zhì)量指標見表3。

        表3 不同時段增值尿素成品主要質(zhì)量指標%

        同時,具有較大黏度的混合尿液進入造粒機噴頭時會加大噴頭內(nèi)轉(zhuǎn)子的阻力,使噴頭的噴淋效果差,不均勻尿液噴灑造成多孔板上尿素顆粒結(jié)疤形成大塊而影響造粒的固體返料比,嚴重時會導(dǎo)致造粒機停車。

        3 增設(shè)小蒸發(fā)系統(tǒng)的技改

        鑒于華鶴煤化尿素裝置工藝流程的特點,生產(chǎn)增值尿素時不可避免地會影響到各個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,包括高壓系統(tǒng)、低壓系統(tǒng)、解吸水解系統(tǒng)及造粒洗滌系統(tǒng)等,基于現(xiàn)有工藝流程,華鶴煤化提出增設(shè)小蒸發(fā)系統(tǒng)的技改思路(具體設(shè)計由相關(guān)設(shè)計院完成),以有效避免或大大緩解生產(chǎn)增值尿素時帶來的上述一系列問題。

        3.1 小蒸發(fā)系統(tǒng)工藝流程簡介

        小蒸發(fā)系統(tǒng)作為尿素裝置原有蒸發(fā)系統(tǒng)的“副線”,在生產(chǎn)不同種類的增值尿素時具有一定的先進性與靈活性。小蒸發(fā)系統(tǒng)及關(guān)聯(lián)系統(tǒng)工藝流程簡圖見圖2。

        圖2 小蒸發(fā)系統(tǒng)及關(guān)聯(lián)系統(tǒng)工藝流程簡圖

        小蒸發(fā)系統(tǒng)主要設(shè)備有一段蒸發(fā)加熱器、一段蒸發(fā)分離器、二段蒸發(fā)加熱器、二段蒸發(fā)分離器、尿液離心泵、一段蒸發(fā)氣相冷凝器、二段蒸發(fā)氣相冷凝器、小工藝冷凝液收集槽(即小氨水槽)、小尿液槽。小蒸發(fā)系統(tǒng)入口尿液來自大顆粒洗滌系統(tǒng)尿液地槽泵出口,藥劑在與地槽尿液混合后進入小蒸發(fā)系統(tǒng),經(jīng)小蒸發(fā)系統(tǒng)一段、二段提濃后由尿液泵輸送到原蒸發(fā)系統(tǒng)的二段蒸發(fā)出口處(即尿素熔融泵入口管線上),與原蒸發(fā)系統(tǒng)尿液混合后進入造粒單元進行造粒,最終產(chǎn)出增值尿素產(chǎn)品。小蒸發(fā)系統(tǒng)一段、二段氣相經(jīng)冷凝器冷凝形成的液相進入小氨水槽中,這部分工藝冷凝液作為大顆粒洗滌系統(tǒng)的洗滌液,最終流入地槽中。在非正常工況下,經(jīng)過小蒸發(fā)系統(tǒng)提濃后的藥劑混合尿液可以暫時存儲在小尿液槽中,小尿液槽中尿液靠位差流入地槽中打循環(huán)。

        3.2 技改項目概況

        本技改項目投資總額約550萬元,主體工藝設(shè)備均采用防腐性能較好的316L及304L材質(zhì);小蒸發(fā)系統(tǒng)所用循環(huán)冷卻水總量約160t/h,尿素裝置所需循環(huán)冷卻水總量約4852t/h,尿素裝置界區(qū)循環(huán)冷卻水設(shè)計總量為5500t/h,完全能保證整個系統(tǒng)的循環(huán)冷卻水用量需求;小蒸發(fā)系統(tǒng)所需蒸汽約3.3t/h,華鶴煤化尿素裝置蒸汽單耗(噸尿素產(chǎn)品耗蒸汽量)控制在1.2t以下,小蒸發(fā)系統(tǒng)所需蒸汽完全可由池式反應(yīng)器副產(chǎn)蒸汽來提供,既可避免蒸汽放空造成的浪費又可降低系統(tǒng)蒸汽消耗。

        本技改項目完成后,小蒸發(fā)系統(tǒng)正式投入增值尿素生產(chǎn)中,小蒸發(fā)系統(tǒng)總體運行穩(wěn)定,但需操作人員精細操作,小蒸發(fā)系統(tǒng)進料量約9t/h,當進料組分發(fā)生變化時,系統(tǒng)真空度波動較大,需操作人員及時調(diào)整;同時,生產(chǎn)中一定要維持小蒸發(fā)系統(tǒng)二段蒸發(fā)分離器液位穩(wěn)定,避免發(fā)生空液和滿液現(xiàn)象。小蒸發(fā)系統(tǒng)并入尿素裝置生產(chǎn)增值尿素,雖會增加一定的成本,但從長遠來看其利遠大于弊。

        4 增設(shè)小蒸發(fā)系統(tǒng)的優(yōu)越性分析

        4.1 減少設(shè)備腐蝕

        小蒸發(fā)系統(tǒng)應(yīng)用前,在生產(chǎn)不同種類增值尿素時,尿素裝置高壓系統(tǒng)出液中鎳含量超出正常范圍,基本結(jié)論為增值藥劑加快了設(shè)備的腐蝕,高壓系統(tǒng)設(shè)備內(nèi)襯氧化膜被破壞,尤其是池式反應(yīng)器低壓側(cè)隔板及汽提塔列管分布器。高壓系統(tǒng)的3臺設(shè)備(池式反應(yīng)器、汽提塔、高壓冷凝器)內(nèi)襯氧化膜一旦被破壞,正常生產(chǎn)時是無法自我修復(fù)的,必須待停車后重新升溫鈍化后才能形成致密的氧化膜以實現(xiàn)防腐功能。

        投用小蒸發(fā)系統(tǒng)后,小蒸發(fā)系統(tǒng)有獨立的蒸發(fā)冷凝液回收系統(tǒng),混有藥劑的冷凝液不再被帶入高壓系統(tǒng)等,這樣就可完全避免硫酸根離子、氯離子對設(shè)備造成的腐蝕;尤其是氯離子,因其離子半徑小、穿透力強,且具有被金屬表面較強吸附的特點[1],氯離子濃度越高,水溶液的導(dǎo)電性就越強,電解質(zhì)的電阻就越低,氯離子就越容易到達金屬表面,加快腐蝕進程,而尿素裝置基本上多以304L、316L不銹鋼為主的材料就成了腐蝕的“重災(zāi)區(qū)”。汽提塔加熱器、精餾塔加熱器、蒸發(fā)加熱器等列管可能會因為長期接觸腐蝕性介質(zhì)流體而發(fā)生電化學腐蝕[2],工藝介質(zhì)會漏入蒸汽系統(tǒng)及蒸汽冷凝液系統(tǒng),導(dǎo)致整個蒸汽管網(wǎng)被污染,系統(tǒng)被迫停車,其處理耗時費力。投用小蒸發(fā)系統(tǒng)后,小蒸發(fā)系統(tǒng)一段、二段氣相經(jīng)冷凝器冷凝形成的液相進入小氨水槽中,之后送入大顆粒洗滌系統(tǒng)中,最終循環(huán)進入小蒸發(fā)系統(tǒng)入口與藥劑混合后進行蒸發(fā)提濃,如此有效地避免了增值尿素生產(chǎn)所用藥劑循環(huán)進入主工藝系統(tǒng)中而造成池式反應(yīng)器、汽提塔、高壓洗滌器等的腐蝕。隨機抽取小蒸發(fā)系統(tǒng)投用前(2018年1月)、投用后(2020年2月)高壓系統(tǒng)池式反應(yīng)器出液中鎳含量進行對比,具體見表4。

        表4 小蒸發(fā)系統(tǒng)投用前后池式反應(yīng)器出液鎳含量 μg/g

        4.2 減少對蒸發(fā)系統(tǒng)及造粒系統(tǒng)的影響

        小蒸發(fā)系統(tǒng)投用前,在原蒸發(fā)系統(tǒng)一段與二段之間U形管處加入藥劑,藥劑提濃在原二段蒸發(fā)系統(tǒng)中進行,間接加大了原二段蒸發(fā)系統(tǒng)的負荷,為保證尿液的濃度會加大蒸汽的加入量,尿液溫度需比正常生產(chǎn)偏高3℃才能保證尿液濃度達96%,尿液蒸發(fā)溫度的升高及停留時間的延長使得縮二脲生成量大大增加,影響成品的質(zhì)量;與此同時,二段蒸發(fā)氣相負荷加大,極易造成氣相冷凝液過多而積存于氣相冷凝器內(nèi),造成系統(tǒng)真空度明顯下降,進入流化床造粒機中的尿液濃度達不到指標值96%,造粒機出料不佳,造粒機內(nèi)會出現(xiàn)很多塊狀尿素,造成整個造粒系統(tǒng)的固體返料比失調(diào),甚至會導(dǎo)致造粒機中“拉稀”而造成“死床”事故。

        小蒸發(fā)系統(tǒng)投用后,藥劑與大顆粒洗滌系統(tǒng)來的尿液(濃度約52%)在小蒸發(fā)系統(tǒng)中單獨進行提濃,控制小蒸發(fā)系統(tǒng)一段溫度125℃、壓力-35kPa,二段溫度128℃、壓力-50kPa,即可滿足工藝指標要求。此外,生產(chǎn)黏度較大的殼寡糖尿素和鋅腐酸增效尿素時也不會影響產(chǎn)品質(zhì)量,縱使這兩種藥劑造成小蒸發(fā)系統(tǒng)氣相管線黏結(jié)而影響真空度及冷凝器的冷凝效果時,現(xiàn)場可以通過“熱煮”、沖洗等方法對小蒸發(fā)系統(tǒng)單獨進行處理,處理時間較短——因原蒸發(fā)系統(tǒng)負荷可維持在約95%,短時間內(nèi)小蒸發(fā)系統(tǒng)出液濃度不合格也不至于影響造粒工況??梢?,小蒸發(fā)系統(tǒng)藥劑注入主生產(chǎn)系統(tǒng)及其氣相回收系統(tǒng)均形成了一個獨立的回路,最大程度地減少了與主生產(chǎn)系統(tǒng)的交匯性,從而在一定程度上減少了原蒸發(fā)系統(tǒng)和造粒系統(tǒng)的波動。

        4.3 降低消耗并實現(xiàn)廢液零排放

        原工藝流程中,生產(chǎn)增值尿素時藥劑部分蒸發(fā)冷凝后直接進入氨水槽中,而氨水槽氨水的主要用戶為解吸水解系統(tǒng),使得滿負荷生產(chǎn)時解吸水解系統(tǒng)的負荷由42t/h漲至44t/h,解吸塔加熱蒸汽(0.40MPa低壓蒸汽)消耗及水解塔加熱蒸汽(2.05MPa高壓蒸汽)消耗明顯增加,間接增加了尿素裝置的能耗;最主要的問題是,生產(chǎn)增值尿素攜帶來的藥劑在水解塔中無法全部水解分離,導(dǎo)致解吸水解后的工藝冷凝液電導(dǎo)率超標——最高達53μS/cm。而投用小蒸發(fā)系統(tǒng)后,小蒸發(fā)系統(tǒng)氣相工藝冷凝液直接用作大顆粒洗滌系統(tǒng)的洗滌液,洗滌液進入大顆粒地槽中后再返回小蒸發(fā)系統(tǒng)中,形成一個獨立的工藝回路,藥劑不會進入解吸水解系統(tǒng),解吸水解后的工藝冷凝液電導(dǎo)率只有3.4μS/cm。

        以往生產(chǎn)增值尿素時,工藝冷凝液由于色差及組分方面的影響,不能進行有效地回收及排放,造成尿素裝置事故儲槽液位高,間接增加了環(huán)保風險。而小蒸發(fā)系統(tǒng)投用后,解吸水解后的合格工藝冷凝液外送量約38t/h,污水處理系統(tǒng)的壓力有效降低,且合格時工藝冷凝液可以直接送至水處理單元的陽離子交換器,最終制得精制脫鹽水,可在很大程度上降低原水消耗。

        4.4 增值尿素停產(chǎn)時不會影響產(chǎn)品質(zhì)量

        生產(chǎn)增值尿素時會加入各種色素添加劑,原有工藝流程中,由于氨水槽、尿素槽中存有一定量帶顏色的工藝冷凝液和尿液,停產(chǎn)增值尿素時需有一段時間進行產(chǎn)品過渡,由此會加重包裝散庫的存儲壓力——過渡產(chǎn)品的顏色 “五花八門”,成品顆粒中會含有不同種類的成分,尿素產(chǎn)品只得低價售出,影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。而啟用小蒸發(fā)系統(tǒng)后,其具有隨時隔離的好處,增值尿素停產(chǎn)時不會影響大顆粒尿素產(chǎn)品的質(zhì)量,且即使小氨水槽中的冷凝液沒有送入大顆粒洗滌系統(tǒng)中,也可利用單獨的系統(tǒng)將其不定期地送入鍋爐工段用于脫硝。

        5 結(jié)束語

        對于生產(chǎn)增值尿素而言,增設(shè)小蒸發(fā)系統(tǒng)單獨提濃添加藥劑后的大顆粒洗滌系統(tǒng)來尿素溶液,具有良好的操作彈性,提高了生產(chǎn)不同種類增值尿素的靈活性,大大縮短了生產(chǎn)各種增值尿素產(chǎn)品間的切換時間,大幅減少了過渡產(chǎn)品的產(chǎn)量,間接保證了企業(yè)效益的最大化。雖然增設(shè)小蒸發(fā)系統(tǒng)會增加一定的成本,但從長遠來看,投用小蒸發(fā)系統(tǒng)具有諸多優(yōu)越性:總體上可節(jié)約尿素裝置的蒸汽消耗和減少水處理系統(tǒng)的運行成本及壓力,避免工業(yè)用水成本的增加,其經(jīng)濟效益遠大于設(shè)備投資折舊費及運行成本;在產(chǎn)品質(zhì)量的把控上具有一定的主動性;更為重要的是在設(shè)備防腐蝕方面成效顯著——有效保證高壓系統(tǒng)雙相不銹鋼設(shè)備不被侵蝕及普通不銹鋼換熱器列管等不被腐蝕,確保尿素裝置的長期穩(wěn)定運行。

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