蔡 航
(陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司,陜西渭南 714000)
陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱陜西渭化)一期大化肥項目設(shè)計產(chǎn)能為300kt/a合成氨、520kt/a尿素,1996年5月建成投產(chǎn),生產(chǎn)線采用當(dāng)時世界上先進(jìn)的德士古水煤漿氣化、林德低溫甲醇洗及液氮洗、丹麥托普索氨合成以及東洋工程ACES尿素生產(chǎn)工藝。
陜西渭化合成氨裝置與尿素裝置于2019年8月進(jìn)行年度計劃檢修后一次開車成功,但在隨后的加負(fù)荷過程中遇到了問題,主要表現(xiàn)為:①低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇換熱器(E07)前的分離罐液位居高不下,導(dǎo)致甲醇循環(huán)量受限,明顯低于檢修前;②E07換熱效果較檢修前遠(yuǎn)遜,系統(tǒng)冷量不能得到有效回收,即使用于補(bǔ)充冷量的氨冷器的負(fù)荷已達(dá)極限,低溫甲醇洗系統(tǒng)冷區(qū)溫度仍較檢修前偏高。低溫甲醇洗系統(tǒng)的異常工況導(dǎo)致合成氨裝置生產(chǎn)負(fù)荷不能達(dá)到100%,當(dāng)時的各項工藝調(diào)整措施均無效,且隨著系統(tǒng)運行時間的延長,E07對甲醇循環(huán)量的限制越來越大,其換熱效果也更加糟糕,迫使合成氨裝置負(fù)荷逐漸調(diào)低,系統(tǒng)運行的經(jīng)濟(jì)性受到嚴(yán)重影響。
甲醇換熱器(E07)為繞管式換熱器,兩股富甲醇流體逆流換熱——管程介質(zhì)為甲醇洗滌塔(C01)脫硫段來的富甲醇,換熱后進(jìn)入循環(huán)氣閃蒸罐 (V02);殼程介質(zhì)為經(jīng)CO2閃蒸罐(V07)分離出的富甲醇,由CO2給料泵(P02)送入E07殼程換熱后進(jìn)入CO2解吸塔(C02)。從低溫甲醇洗系統(tǒng)檢修前后各工藝參數(shù)的比較中篩選出變化明顯的兩處,具體如下。
近年甲醇換熱器(E07)運行數(shù)據(jù)見表1。與檢修前運行數(shù)據(jù)相比,2019年9月低溫甲醇洗系統(tǒng)重啟后,E07管程進(jìn)口與殼程進(jìn)口/出口溫度數(shù)據(jù)變化不大,但管程出口溫度有較大回升,從檢修前后E07各溫度點的分析可以看出,其對數(shù)平均溫差增大趨勢明顯,表征其換熱效率下降。
表1 近年甲醇換熱器(E07)運行數(shù)據(jù)摘選
2.2.1 初步分析
CO2閃蒸罐(V07)液位持續(xù)高報,設(shè)置在CO2給料泵(P02)出口的流量調(diào)節(jié)閥已全開,泵出甲醇量不足,形成對低溫甲醇洗系統(tǒng)中甲醇循環(huán)量的限制。期間曾采取P02-1和P02-2同時運行(設(shè)計上P02為一開一備)、關(guān)閉泵回流閥、泵啟動前充分排氣等措施,均未見效。
收集近年來CO2給料泵(P02)入口、出口壓力及流量調(diào)節(jié)閥開度、泵出流量等數(shù)據(jù)(見表2),通過時間軸進(jìn)行縱向比較,可以發(fā)現(xiàn)P02進(jìn)出口壓力的變化并不明顯,但其運行狀態(tài)大致可分為四個階段,三個時間節(jié)點分別如下。
表2 近年CO2給料泵(P02)運行數(shù)據(jù)摘選
(1)2016年11月(節(jié)點一)之前E07運行正常,P02單泵運行且其出口流量調(diào)節(jié)閥開度在60%左右即可滿足系統(tǒng)100%負(fù)荷運行所需;2016年11月(節(jié)點一)之后,P02單泵運行但其出口流量調(diào)節(jié)閥全開方能滿足系統(tǒng)100%負(fù)荷運行所需。結(jié)合2017年6月系統(tǒng)停車檢修過程中發(fā)現(xiàn)CO2閃蒸罐(V07)上游繞管式換熱器(E06)內(nèi)漏的情況,可初步判斷,2016年11月(節(jié)點一)前后P02運行狀態(tài)的變化與E06內(nèi)漏有直接關(guān)聯(lián)。
(2)2017年6月(節(jié)點二)檢修后,P02需雙泵運行才能滿足系統(tǒng)甲醇循環(huán)量的需求,初期P02出口流量調(diào)節(jié)閥開度仍有余量,后來P02出口流量調(diào)節(jié)閥需全開方能滿足系統(tǒng)100%負(fù)荷運行所需。此時對問題的判斷導(dǎo)向已傾向于將P02出口流量不足與E06內(nèi)漏相關(guān)聯(lián),加之當(dāng)時E07換熱效果正常,導(dǎo)致對甲醇循環(huán)量受限的問題判斷不準(zhǔn)確。
(3)2019年8月(節(jié)點三)檢修中將CO2閃蒸罐(V07)上游換熱器(E06)內(nèi)漏問題消除,但2019年9月合成氨裝置重啟后,低溫甲醇洗系統(tǒng)運行情況進(jìn)一步惡化,P02雙泵運行且其出口流量調(diào)節(jié)閥全開的情況下甲醇循環(huán)量仍持續(xù)下降。
基于上述分析,初步認(rèn)為E07殼程通道堵塞是導(dǎo)致低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇循環(huán)量持續(xù)下降的主要原因。
2.2.2 問題診斷
陜西渭化組織技術(shù)人員對E07殼程通道堵塞原因進(jìn)行分析,得出如下結(jié)論。
(1)繞管式換熱器具有換熱面積大、空間利用率高、流場發(fā)展充分等優(yōu)點,適用于在小溫差下需要傳遞較大熱量且管內(nèi)介質(zhì)操作壓力較高的場合;但E07多年未曾清洗,因其繞管結(jié)構(gòu)緊湊的特點,流體中的懸浮物一旦進(jìn)入繞管式換熱器殼程,在交錯密布的管束間極易堆積,久而久之不但影響其整體換熱效果,嚴(yán)重時也將對介質(zhì)流通量形成限制。
(2)P02入口濾網(wǎng)因歷史原因取出,在其后10多年的運行中均未對E07運行造成明顯影響,使得技術(shù)人員對其存在的必要性考慮不到,導(dǎo)致濾網(wǎng)長時間缺位。
(3)從P02運行狀態(tài)變化的三個時間節(jié)點進(jìn)行分析,前兩次合成氨裝置年度停車檢修中,因檢修項目涉及動火作業(yè),均對部分甲醇流通管線進(jìn)行了水沖洗置換,存在置換水排放不徹底而在系統(tǒng)重啟后進(jìn)入循環(huán)甲醇中的可能,在H2S存在的情況下,金屬腐蝕物脫落進(jìn)入E07;加之自2017年以來甲醇再生塔(C04)回流冷凝器數(shù)次內(nèi)漏,循環(huán)水進(jìn)入了循環(huán)甲醇系統(tǒng),導(dǎo)致循環(huán)甲醇中水含量>2%,這對E07殼程通道堵塞也有較大貢獻(xiàn)。
(4)2019年8月系統(tǒng)檢修中,對CO2閃蒸罐(V07)上游繞管式換熱器(E06)進(jìn)行了換熱管堵漏處理,期間E06管程/殼程流通空間在水沖洗置換之余,在相當(dāng)長的時間內(nèi)均暴露在空氣中,設(shè)備本體表面硫化物保護(hù)層氧化脫落,且在設(shè)備檢修結(jié)束復(fù)位后亦未對設(shè)備內(nèi)空間進(jìn)行惰性氣置換和化學(xué)處理,E06檢修過程中設(shè)備本體的脫落物在系統(tǒng)重啟后進(jìn)入甲醇中隨之循環(huán),流入并積存在下游的E07殼程通道而形成堵塞。
綜上所述,E07殼程通道堵塞問題的形成非一日之功,而在合成氨裝置維持運行的情況下,如何最大限度提升系統(tǒng)負(fù)荷成為當(dāng)時生產(chǎn)運行控制的關(guān)鍵所在。
基于上述分析,提升低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇循環(huán)量成為首要考慮的問題。技術(shù)人員經(jīng)過討論,提出3條思路——增設(shè)甲醇換熱器(E07)旁路管線、提高P02揚程及對E07殼側(cè)鼓入氮氣進(jìn)行擾流疏通、提高E07殼程流通量及換熱效果;再綜合考慮裝置現(xiàn)有條件、改造實施的難易程度、設(shè)備訂貨周期、系統(tǒng)運行穩(wěn)定性等因素,陜西渭化決定按照上述思路的先后順序逐步予以實施,以一步步觀察效果。
3#貧甲醇換熱器(E08)殼程介質(zhì)來自H2S濃縮塔上塔,經(jīng)復(fù)熱后進(jìn)入CO2閃蒸罐(V07)進(jìn)行氣液分離,液相再經(jīng)P02泵出進(jìn)入E07殼程。此次改造利用既有E08殼程排氣管線和H2S濃縮塔(C03)補(bǔ)甲醇管線,通過配管連接此兩段管線,利用上下游流體的壓差將小部分富甲醇直接從E07上游的E08殼側(cè)引至其下游設(shè)備C03,目的在于增加循環(huán)甲醇流量,以提升系統(tǒng)生產(chǎn)負(fù)荷。
2019年9月底本項改造實施后,循環(huán)甲醇流量提升約10m3/h,但這股富甲醇未經(jīng)復(fù)熱解吸,難以回收氣體解吸冷量,造成冷損較大,因而對系統(tǒng)負(fù)荷提升的作用有限。
雖3#貧甲醇換熱器(E08)殼程排氣管線改造冷損過大、效果不佳,但甲醇換熱器(E07)設(shè)置小旁路的做法值得肯定——自P02排氣管線配管至H2S濃縮塔,將小部分閃蒸解吸后的富甲醇送出,此舉相較于E08殼程排氣管線改造有兩個優(yōu)點:一是冷量損失?。欢荘02出口壓力高,小旁路可調(diào)流量大,約20m3/h。
2019年10月初P02排氣管線改造實施后,甲醇循環(huán)量增至200m3/h,合成氨裝置運行負(fù)荷提升明顯,由93%提升至99%。
考慮到甲醇換熱器(E07)殼程通道流通阻力大,理論上通過提升P02揚程可提高出口甲醇流通量。經(jīng)過P02泵廠工程師實地考察及參數(shù)計算,確認(rèn)P02葉輪半徑可稍增大以增大其揚程,而蝸殼及進(jìn)口管徑不變。
2019年10月底,訂制的新葉輪到貨,陜西渭化更換了P02-1的葉輪。P02-1換裝新葉輪后,與P02-2的出口壓力、電機(jī)電流、出口調(diào)節(jié)閥開度等參數(shù)進(jìn)行觀察與比較,發(fā)現(xiàn)P02-1對P02-2形成流量壓制,這一點從電機(jī)電流上得到體現(xiàn),且P02單泵運行與P02雙泵運行相比,泵出甲醇流量并無差異(見表2有關(guān)數(shù)據(jù))。簡言之,本項改造實施后效果不佳,下游E07殼程流通阻力才是制約甲醇循環(huán)量的關(guān)鍵因素。
上述P02排氣管線改造實施后,在前兩周內(nèi)對合成氨裝置運行負(fù)荷的提升作用明顯,但隨著運行時間的延長,甲醇換熱器(E07)殼程通道堵塞愈發(fā)嚴(yán)重,在恢復(fù)運行30d后,低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇循環(huán)量又降至184m3/h,合成氨裝置負(fù)荷從99%逐漸降至92%左右,甲醇循環(huán)量降低的趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。
經(jīng)分析與論證,在生產(chǎn)裝置不停車的前提下,E07殼程鼓氮擾流是唯一可行的手段。鼓氮擾流即通過在E07殼側(cè)底部導(dǎo)淋管線接入高壓氮氣,利用高壓氮氣快速減壓形成的密集氣泡擾動E07殼側(cè)液體的流動狀態(tài),使換熱管束間積存的雜質(zhì)松動而重新進(jìn)入液體中循環(huán)而被帶出,但鼓氮操作可能對系統(tǒng)的穩(wěn)定運行造成較大的沖擊,且其效果存在不確定性,因此本項措施被放在最后考慮(選用)。
鼓氮管線源自6.0MPa氮氣管網(wǎng),鼓氮操作前需對系統(tǒng)內(nèi)各塔罐液位進(jìn)行調(diào)整,適當(dāng)降低CO2閃蒸罐 (V07)液位,提高甲醇再生塔(C04)及貧甲醇罐(V04)液位,以應(yīng)對鼓氮操作時E07上、下游容器內(nèi)液位出現(xiàn)的較大波動;現(xiàn)場用手動閥門控制鼓氮管線內(nèi)氮氣的壓力,使之穩(wěn)定在1.2~1.6MPa,氮氣用量在1000m3/h左右;鼓氮操作時長由中控(人員)視工況變化而定,一般在10~15min。
在盡量控制對CO2產(chǎn)品氣品質(zhì)不良影響的前提下對E07執(zhí)行鼓氮操作,時間跨度約60d。鼓氮前期效果較好,對甲醇循環(huán)量的提升有較明顯助力,甲醇循環(huán)量增至200m3/h,隨后逐漸降至190m3/h,鼓氮效果每次持續(xù)時間約2~3d,鼓氮頻次3次/周;鼓氮操作到了中期,效果呈下降趨勢,每次甲醇循環(huán)量增加效應(yīng)的持續(xù)時間也縮短,此階段延長鼓氮操作時間可起到一定的效果;鼓氮操作進(jìn)入末期,鼓氮時采取增大氮氣壓力及流量、階躍式變壓操作、延長鼓氮時間等措施,但基本上觀察不到甲醇循環(huán)量的增加,鼓氮頻次調(diào)整為1次/周,以盡可能地減緩甲醇循環(huán)量下降的速率。
技術(shù)小組分析討論認(rèn)為:從鼓氮前期、中期、末期各階段的表現(xiàn)來看,多次鼓氮后,沉積在E07殼程繞管間隙內(nèi)的雜質(zhì)重新分配且已較為穩(wěn)定,固定點位鼓氮不能實現(xiàn)對整個換熱器殼體內(nèi)的全面擾流,因而鼓氮效果漸差;而多點鼓氮不具備條件,E07殼程流道已堵塞嚴(yán)重,暫無其他物理解決方法,需待生產(chǎn)裝置停車后對其進(jìn)行化學(xué)清洗。
為徹底解決合成氨裝置運行負(fù)荷提升的瓶頸問題,在確定甲醇換熱器(E07)化學(xué)清洗廠家及化學(xué)清洗方案后,陜西渭化于2020年1月初安排系統(tǒng)臨時停車檢修。繞管式換熱器的化學(xué)清洗操作較為成熟,此處不再贅述。
為盡量減少化學(xué)清洗時間,采用多項省時舉措:①只隔離、排放E07殼程介質(zhì),管程及上游設(shè)備內(nèi)介質(zhì)不作排放處理;②停車過程中就對低溫甲醇洗系統(tǒng)進(jìn)行了復(fù)熱處理;③E07殼程既有連接管線只在設(shè)備法蘭處加裝盲板隔離,化學(xué)清洗配管利用設(shè)備殼程手孔與底部導(dǎo)淋排放管線;④E07與化學(xué)清洗設(shè)備位差不大,化學(xué)清洗配管采用軟管連接;⑤記錄E07殼程充液量,通過數(shù)據(jù)比較確認(rèn)化學(xué)清洗消融的完成程度;⑥做好化學(xué)清洗導(dǎo)致?lián)Q熱管內(nèi)漏的檢修準(zhǔn)備工作,制定工藝處理方案時加入查漏步驟。
E07殼程化學(xué)清洗結(jié)束后,合成氨裝置重啟,裝置負(fù)荷提升至100%,P02單泵運行足以滿足甲醇循環(huán)流量的要求,且其出口流量調(diào)節(jié)閥有較大余量,E07換熱效果回歸正常水平并接近設(shè)計值。
總結(jié)本次甲醇換熱器(E07)殼程通道堵塞問題的發(fā)現(xiàn)、在線維護(hù)及解決過程,陜西渭化得出如下經(jīng)驗教訓(xùn)與啟示。
(1)循環(huán)甲醇中水含量控制。要嚴(yán)格控制低溫甲醇洗系統(tǒng)循環(huán)甲醇中的水含量,水含量過高,在H2S存在的條件下會導(dǎo)致設(shè)備腐蝕速率加快,而腐蝕物脫落造成的堵塞問題對繞管式換熱器的影響難以有效防控;但水含量也不宜過低,否則會增加甲醇流失量。
(2)停車期間的設(shè)備保護(hù)。設(shè)備內(nèi)部與氧氣的接觸主要發(fā)生在系統(tǒng)停車后,易致設(shè)備本體表面保護(hù)層氧化脫落,因此停車期間要做好對設(shè)備的保護(hù)工作,如設(shè)備密閉、隔離充氮氣以及避免“開胸驗肺”式檢修等。對如大型繞管式換熱器消漏檢修過程中的工藝處理,必要時需考慮加上化學(xué)清洗或鈍化處理等后處理手段。
(3)設(shè)置過濾設(shè)施的必要性。除加強(qiáng)循環(huán)甲醇中水含量的控制,在繞管式換熱器前設(shè)置過濾器是很有必要的,泵吸入口的管道設(shè)置濾網(wǎng)也可起到相同的作用,考慮到泵運行的切換清理頻次,其過濾精度需根據(jù)需要調(diào)整。
(4)化學(xué)清洗決策。繞管式換熱器因其結(jié)構(gòu)特點,殼程管束間易沉積雜質(zhì),這種影響首先表現(xiàn)在換熱效果上,若非出現(xiàn)上游腐蝕性雜質(zhì)大量脫落進(jìn)入殼程的情況,繞管式換熱器的單位溫差換熱能力變化趨勢是一個很好的預(yù)測參考,有助于提前制定化學(xué)清洗的時間計劃,故日常生產(chǎn)中應(yīng)注重收集有關(guān)數(shù)據(jù)。考慮到設(shè)備運行(服役)時間較長,腐蝕控制風(fēng)險很大,而換熱器內(nèi)部垢樣難以在運行中取出,有針對性地配制清洗劑的難度較大,可參考業(yè)內(nèi)的清洗實踐;再者,為防止化學(xué)清洗可能導(dǎo)致的換熱管內(nèi)漏,可提前做好工藝處理、查漏的檢修方案,做足準(zhǔn)備。
(5)鼓氮操作要點。繞管式換熱器(殼程)堵塞的有效解決方法首選化學(xué)清洗,缺點是系統(tǒng)停車后方能實施;物理方法雖然可以在線實施,但作用有限,其中,鼓氮操作可視為一種爭取處理時間(維持系統(tǒng)運行)的有效手段。鼓氮操作中,中控與現(xiàn)場(人員)及下游工段(人員)需緊密配合與協(xié)作,中控實時監(jiān)控工況變化,控制調(diào)整鼓氮操作進(jìn)程;鼓氮操作結(jié)束后,CO2閃蒸罐(V07)液位調(diào)整及下游塔罐液位調(diào)整以平穩(wěn)為準(zhǔn),避免大量甲醇急送至甲醇再生塔(C04),以免造成再生工況異常而引起低溫甲醇洗系統(tǒng)工藝指標(biāo)超標(biāo);同時,鼓氮操作對CO2純度影響較大,需同步關(guān)注下游尿素裝置CO2壓縮機(jī)的運行工況;此外,在工況調(diào)整穩(wěn)定前不宜連續(xù)進(jìn)行鼓氮操作。