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        混凝氣浮+纖維轉(zhuǎn)盤濾池工藝處理礦井廢水工程實(shí)踐

        2021-12-23 11:16:34劉新輝
        環(huán)境科學(xué)導(dǎo)刊 2021年6期
        關(guān)鍵詞:洗衣粉懸浮物混凝

        劉新輝

        (浙江藍(lán)天求是環(huán)保股份有限公司,浙江 杭州 310012)

        0 引言

        邯鄲市峰峰礦區(qū)某采煤企業(yè)年采煤60萬t,采煤過程中產(chǎn)生礦井廢水40000m3/d,主要污染因子為COD和SS,其中COD來源為礦井中少量溶解性有機(jī)物和有機(jī)礦井粉塵, SS來源是礦井煤粉、巖粉和黏土等。該礦井廢水具有水量大、色度高、懸浮物差異大、比重輕、不宜沉降等特點(diǎn),未處理直接排放勢必造成環(huán)境污染,如處理后達(dá)標(biāo)排入自然水體或用于農(nóng)田灌溉,將會(huì)產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。

        根據(jù)水質(zhì)水量特點(diǎn)、排放要求及場地條件,本工程采用混凝氣浮+纖維轉(zhuǎn)盤過濾工藝對(duì)礦井廢水進(jìn)行處理。本文對(duì)工藝流程、工藝參數(shù)、投資和運(yùn)行費(fèi)用、存在問題等進(jìn)行論述,以便為類似工程提供相應(yīng)的技術(shù)參考。

        1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水質(zhì)及水量

        根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查和資料分析,確定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)水量為40000m3/d,按照每天運(yùn)行24h計(jì),本工程處理能力為1700m3/h。設(shè)計(jì)出水水質(zhì)應(yīng)同時(shí)滿足《GB/T 18918-2002城鎮(zhèn)污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)及《DB 13/2796-2018子牙河水系水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》特別限制要求。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。

        表1 進(jìn)出水水質(zhì)

        2 工藝流程及主要處理單元

        2.1 工藝流程及說明

        采煤礦井廢水由井底提升自流進(jìn)入預(yù)沉調(diào)節(jié)池,首先對(duì)廢水中較重的懸浮物和不溶有機(jī)物進(jìn)行自然沉淀,初步去除部分SS和CODCr。預(yù)沉調(diào)節(jié)池由提升泵提升進(jìn)入高效淺層氣浮機(jī),同時(shí)在提升泵入口管路投加PAC和表面活性劑,在提升泵出口管路上投加PAM。投加的PAC、表面活性劑和PAM在管路中與廢水迅速混合并發(fā)生混凝反應(yīng)。廢水中的懸浮物和有機(jī)物被混凝絮體吸附和包裹,在氣浮的作用下,上升至廢水表面,最終通過撇渣裝置在撇去浮渣的過程中去除。淺層氣浮機(jī)出水進(jìn)入纖維轉(zhuǎn)盤濾池中,利用纖維轉(zhuǎn)盤濾布的截留作用,進(jìn)一步降低廢水的SS和COD的含量,處理出水即可自流進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)排放口達(dá)標(biāo)排放。預(yù)沉調(diào)節(jié)池污泥、氣浮浮渣及纖維轉(zhuǎn)盤濾布反洗泥漿進(jìn)入污泥濃縮池,由污泥泵輸入帶式壓濾機(jī)干化后進(jìn)入煤場回用。

        2.2 主要處理單元

        (1)預(yù)沉調(diào)節(jié)池。由人工粗格柵和預(yù)沉調(diào)節(jié)池組成。格柵柵孔10mm,去除進(jìn)入調(diào)節(jié)池前廢水中大的懸浮物和漂浮物。預(yù)沉調(diào)節(jié)池依靠重力沉淀去除廢水中比重較大的懸浮物和顆粒物,初步降低廢水中的SS和COD。預(yù)沉調(diào)節(jié)池采用平流式,一端設(shè)置泥斗,配置平流式刮泥機(jī)1臺(tái),抽泥泵2臺(tái),穿孔排泥管1套,池底污泥由污泥泵排入污泥濃縮池,出水端設(shè)置離心泵式提升泵3臺(tái)。

        (2)混凝氣浮單元。在提升泵進(jìn)口管路投加絮凝劑PAC和表面活性劑,在提升泵出口管路投加PAM。PAC、表面活性劑與廢水的混合通過提升泵葉輪快速反應(yīng),PAM與廢水的混合通過管道混合器進(jìn)行。PAC和PAM分別投加并保證一定的混合間隔,保證絮凝體粗大,易于固液分離?;炷磻?yīng)產(chǎn)生的絮凝體進(jìn)入氣浮機(jī)中與溶氣氣浮水混合,使其密度減少而上浮,最終通過氣浮機(jī)刮渣機(jī)刮除。在預(yù)沉調(diào)節(jié)池出口位置安裝SS監(jiān)測儀,根據(jù)SS濃度自動(dòng)調(diào)節(jié)PAC、表面活性劑和PAM的加藥量。

        (3)纖維轉(zhuǎn)盤過濾系統(tǒng)。采用全浸沒式纖維轉(zhuǎn)盤濾池,濾布過濾精度高達(dá)10μm,依靠濾布的微孔截留廢水中殘留的懸浮物和有機(jī)物,保證廢水中COD和SS的達(dá)標(biāo)排放。運(yùn)行一段時(shí)間后,纖維轉(zhuǎn)盤濾布截留較多的懸浮物會(huì)導(dǎo)致過濾能力降低,然后根據(jù)纖維過濾池中的液位自動(dòng)啟動(dòng)反洗抽吸,通過抽吸泵將濾布表面的污泥抽除。該系統(tǒng)包含直徑為3m的過濾盤18組,抽吸泵4臺(tái),液位控制裝置1套。

        (4)污泥壓濾系統(tǒng)。本系統(tǒng)配備污泥泵2臺(tái),帶寬2.5m帶式壓濾機(jī)1臺(tái),濾布沖洗水泵1臺(tái),空壓機(jī)1臺(tái)。污泥壓濾系統(tǒng)設(shè)PLC控制,污泥泵根據(jù)液位啟停,帶式壓濾機(jī)及配套系統(tǒng)和污泥泵運(yùn)行狀態(tài)一致。含水率95%污泥處理能力40m3/h,壓濾泥餅含水率不大于80%。

        圖1 工藝流程圖

        2.3 主要構(gòu)筑物及設(shè)備

        表2 主要構(gòu)筑物

        表3 主要設(shè)備

        3 工程調(diào)試運(yùn)行總結(jié)

        (1)原設(shè)計(jì)是PAC和PAM均為提升泵出口管道加藥,依靠管道混合器混合。調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)PAC與廢水混合不均勻,接觸時(shí)間短,不能在進(jìn)入氣浮機(jī)以前形成絮體,嚴(yán)重影響了氣浮的去除效果。經(jīng)現(xiàn)場試驗(yàn),PAC與廢水接觸混合時(shí)間應(yīng)不小于20s,如混合時(shí)間過短,PAC與PAM形成絮凝體松散、細(xì)小、不密實(shí)。故調(diào)試期間將PAC的加藥點(diǎn)由泵后加藥變更為泵前加藥,依靠高速旋轉(zhuǎn)的葉輪實(shí)現(xiàn)PAC和廢水的快速混合,保證了PAC與廢水大約20s的接觸時(shí)間。調(diào)整后,PAC和PAM形成的絮凝體體積大、密實(shí),易固液分離。

        (2)本工程原設(shè)計(jì)采用陰離子PAM,調(diào)試期間發(fā)現(xiàn)雖然PAC與PAM形成了較大的絮凝體,在氣浮設(shè)備正常運(yùn)行情況下,絮凝體大部分沉降,上浮部分不足總量的30%,出水SS非常渾濁。通過現(xiàn)場試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)常用的親水性的陰離子PAM或陽離子PAM雖然與礦井廢水形成了比較密實(shí)、良好的絮凝體,但是并不適應(yīng)氣浮處理工況,絮凝體易沉降,上浮部分少,SS去除率不超過40%。而親油兩性PAM則對(duì)廢水具有良好的適應(yīng)性,親油兩性PAM與廢水形成絮凝體速度快、體積大、易上浮,出水SS的去除率在70%以上。

        (3)雖然親油兩性PAM對(duì)本項(xiàng)目廢水具有一定適應(yīng)性,但SS去除率僅在70%左右,仍不能滿足設(shè)計(jì)要求。調(diào)試期間發(fā)現(xiàn),氣浮溶氣水氣泡消融時(shí)間僅在30s以下,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)要求的60s以上,通過分析后認(rèn)為廢水中存在一定的消泡成分,導(dǎo)致氣泡與廢水接觸后迅速消融,不能起到使絮凝體上浮的作用。經(jīng)過不斷的試驗(yàn)和嘗試,通過在配置PAC時(shí)加入一定量的洗衣粉可使這個(gè)問題得以解決。洗衣粉中含有大量的表面活性劑,加入廢水后,降低了廢水的表面張力,提高了溶氣水的品質(zhì),溶氣水氣泡消融時(shí)間在90s左右,絮凝體在氣浮的作用下迅速上浮,出水SS去除率在95%以上。

        (4)親油兩性PAM在水中溶解速度慢,不充分溶解會(huì)造成結(jié)塊,失去助凝效果且堵塞泵及管道,一般夏季應(yīng)保證攪拌溶解1.5h以上,冬季應(yīng)保證攪拌溶解2.0h以上。

        (5)高效淺層氣浮機(jī)回流比在20%~30%,溶氣水泵揚(yáng)程在40m以上,空壓機(jī)供氣壓力在0.6Mpa以上時(shí),氣浮機(jī)處理效果最佳。

        (6)洗衣粉投加量應(yīng)控制在3~5mg/L,投加量太小不起作用,投加量過大會(huì)造成氣浮表面泡沫太多,不利于浮渣的壓濾和脫水。

        (7)經(jīng)調(diào)試和運(yùn)行結(jié)果得知,PAC投加量55~60mg/L,PAM投加量5~6mg/L,洗衣粉投加量3~5mg/L時(shí),整套系統(tǒng)具有最佳的處理效果,系統(tǒng)出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

        4 運(yùn)行效果

        本項(xiàng)目運(yùn)行效果良好,出水水質(zhì)同時(shí)滿足《GB/T 18918-2002城鎮(zhèn)污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)及《DB 13/2796-2018子牙河水系水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》特別限制要求。

        表4 出水水質(zhì)

        5 運(yùn)行費(fèi)用

        (1)人工費(fèi)。污水站按6人編制,每人每年工資及福利費(fèi)用按照14400元計(jì),折合噸水人工成本為0.006元;

        (2)電費(fèi)。本工程總裝機(jī)負(fù)荷為295kW,運(yùn)行負(fù)荷為206.5kW,電單價(jià)按照0.7元/kW·h計(jì),折合噸水電費(fèi)成本為0.087元;

        (3)藥劑費(fèi)。PAC投加量為60mg/L,PAC單價(jià)為2元/kg,PAC噸水投加成本為0.12元;PAM投加量為6mg/L,PAM單價(jià)為25元/kg,PAM噸水投加成本為0.15元;洗衣粉投加量5mg/L,洗衣粉單價(jià)為5元/kg,洗衣粉噸水投加成本為0.025元。噸水藥劑費(fèi)投加成本為以上三種藥劑之和,計(jì)0.295元。

        綜上,噸水運(yùn)行直接運(yùn)行成本為人工費(fèi)、電費(fèi)和藥劑費(fèi)之和,計(jì)0.388元。

        6 結(jié)語

        (1)實(shí)踐證明,以混凝氣浮+纖維轉(zhuǎn)盤濾池為核心工藝的礦井廢水處理工藝是可行的,出水水質(zhì)同時(shí)滿足《GB/T 18918-2002城鎮(zhèn)污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)及《DB 13/2796-2018子牙河水系水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》特別限制要求。

        (2)在氣浮機(jī)溶氣回流比20%~30%,PAC投加量55~60mg/L,PAM投加量5~6mg/L,洗衣粉投加量3~5mg/L時(shí),處理系統(tǒng)對(duì)SS、CODCr平均去除率分別達(dá)到97.5%、92%以上,出水滿足設(shè)計(jì)要求。

        (3)礦井廢水中懸浮物粒徑分布范圍廣,水質(zhì)復(fù)雜,應(yīng)在工程設(shè)計(jì)前進(jìn)行必要的小試和中試工作,以便保證處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可行性和運(yùn)行的穩(wěn)定性。

        (4)混凝氣浮+纖維轉(zhuǎn)盤濾池礦井水處理工藝與傳統(tǒng)的混凝沉淀+砂濾礦井廢水處理工藝相比,占地面積和投資費(fèi)用減少40%以上,運(yùn)行費(fèi)用減少15%以上,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和推廣價(jià)值。

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