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        天鐵6號高爐高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)實踐

        2021-12-22 05:46:26關(guān)
        天津冶金 2021年6期
        關(guān)鍵詞:高產(chǎn)

        關(guān) 中

        (天津鐵廠有限公司,河北 056404)

        0 引言

        2020年以來,天津天鐵冶金集團有限公司(下稱天鐵)6號高爐受原燃料供應(yīng)緊張、原料價格飆漲、運輸困難等影響,導(dǎo)致入爐原料品位得不到保障,焦炭質(zhì)量降低。另外燒結(jié)礦頻繁倒運和露天堆放,粒度波動較大,粉化率高,使得高爐入爐燒結(jié)礦冶煉性能變差,對高爐冶煉影響較大。天鐵6號高爐有效容積2800 m3,高爐實際生產(chǎn)能力是年產(chǎn)鐵水約225 萬噸,利用系數(shù)2.2 t/m3d 左右。6號高爐肩負著天鐵煉鐵生產(chǎn)的重擔(dān),更是天鐵增加產(chǎn)量和效益的主要工藝生產(chǎn)設(shè)施,6號高爐生產(chǎn)情況的好壞直接影響著天鐵的整體經(jīng)濟技術(shù)指標。為此,天鐵于2021年初組織了6號高爐高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān),以解決實際生產(chǎn)中制約6號高爐高產(chǎn)的影響因素。

        本文簡要介紹了6號高爐的工藝設(shè)備配置狀況,對在2021年2月份6號高爐高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)中采取的各項工藝舉措進行了分析和闡述,并對此次高爐高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)的效果進行了總結(jié)。通過各項工藝技術(shù)和管理措施的實施,使得6號高爐各項經(jīng)濟技術(shù)指標顯著提高。

        1 天鐵6號高爐簡介

        天鐵6號高爐有效容積2800 m3,爐缸直徑11.6 m,高徑比Hu/D 為2.3;高爐配有30 個風(fēng)口和三個鐵口,出鐵場下部采用260 t 魚雷罐車接送鐵水;爐頂設(shè)備采用BG-III 型可擺動溜槽的串罐無料鐘爐頂,溜槽長度3800mm、轉(zhuǎn)速為8.12 r/min、傾動范圍10°~45°、傾動精度± 0.1°,可實現(xiàn)多種矩陣模式布料和中心加焦;熱風(fēng)爐采用三座高溫頂燃式熱風(fēng)爐,用焦爐煤氣富化高爐煤氣為燃料,采用分離式熱管換熱器回收煙氣余熱用于預(yù)熱煤氣和助燃空氣,設(shè)計風(fēng)溫1250 ℃~1280 ℃、一代壽命30年;爐頂采用紅外攝像儀和熱成像儀,可直觀分析爐內(nèi)情況和煤氣氣流分布;爐頂煤氣采用干法布袋除塵及TRT 煤氣余壓發(fā)電技術(shù)。

        2 高爐高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)舉措

        2.1 加強入爐原料質(zhì)量管控

        (1)為了改善燒結(jié)礦、球團礦的質(zhì)量,近兩年來,天鐵加強了燒結(jié)工序的管控,通過加大管控?zé)Y(jié)礦運輸、倒運、打水等環(huán)節(jié),有效的保證了燒結(jié)礦的質(zhì)量。同時優(yōu)化了球團生產(chǎn)工藝,長期生產(chǎn)低硅球團,滿足了6號高爐對球團礦成分的需求,在保證爐料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定同時,也為高爐提供了優(yōu)質(zhì)的主要原料。

        (2)為了改善高爐透氣性,提高高爐冶煉強度,加大了槽下振動篩孔徑。將焦篩孔徑從20 mm 擴大到25 mm;槽下懸臂自清理礦篩,通過逐漸增大篩條的間隙,篩除粒徑小于8 mm 的碎料,減少粉礦入爐量。

        2.2 提高入爐原燃料品位和質(zhì)量

        參考國內(nèi)外經(jīng)驗,高爐高產(chǎn)冶煉是以精料為基礎(chǔ)的,高爐的精料對高爐生產(chǎn)指標的影響占有很大的比率。高爐要想取得好的生產(chǎn)指標就離不開入爐料的品位和質(zhì)量,提高高爐冶煉強度首先要從改善高爐入爐礦、焦、煤等原燃料的質(zhì)量入手。使用的入爐礦應(yīng)具有品位高、粒度均勻、強度高、含硅量低、低溫還原粉化率和膨脹率低等條件;使用的冶金焦應(yīng)具有灰分低、硫份低、強度高、反應(yīng)性低和水分低等特點。

        2.3 優(yōu)化入爐原料結(jié)構(gòu)

        天鐵7號燒結(jié)機大修后,在滿足煉鐵的生產(chǎn)需要時,為提高入爐礦綜合品位,天鐵大量購買了品質(zhì)優(yōu)良的低硅塊礦、球團。實踐證明低品位塊礦與堿性燒結(jié)礦的配合模式已不在經(jīng)濟,改用高堿度燒結(jié)礦配用適當(dāng)比例的球團礦和塊礦,爐料結(jié)構(gòu)達到了所需標準,并使入爐含鐵料綜合品位達到了58.3%以上,熟料比達到88.17%。近幾年天鐵6號高爐爐料結(jié)構(gòu)見表1。

        表1 近幾年6號高爐爐料組成結(jié)構(gòu)

        2.4 優(yōu)化高爐操作制度

        2.4.1 優(yōu)化爐料裝入制度

        現(xiàn)今大型高爐布料模式多采用矩陣制度,對布料矩陣的調(diào)節(jié)可改變中心與邊緣煤氣流的分布。6號高爐自2016年以來,一直采用通過中心加焦的布料矩陣模式發(fā)展中心控制四周煤氣發(fā)展,這種模式的結(jié)果是煤氣利用率較差、冶金焦高投入、表現(xiàn)抗力差,爐缸中心堆積早期難以察覺。經(jīng)攻關(guān)小組研究,決定采用新的布料矩陣方式,布料矩陣線由1.3 m 調(diào)整到1.2 m,布料最大傾角由41°增加到43.5°,布料由小礦角過渡到大礦角,這樣就形成了中心開放,邊緣適當(dāng)發(fā)展的新的布料方式。同時礦批由先前的65 t 提高到了78 t,以此控制中心氣流過分發(fā)展,同時改善煤氣利用率,煤氣利用率從46%提高到55%左右。實踐證明,在原燃料質(zhì)量有所下降情況下做上述調(diào)整,克服了中心加焦布料制度的弊端,促進了煤氣流的多維化分布,降低了焦比,有效地提高了產(chǎn)量。

        2.4.2 增加風(fēng)口小套供風(fēng)面積

        天鐵6號高爐2016年中修開爐初期,由于風(fēng)口內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整,風(fēng)口利用面積偏小,為了提高風(fēng)能及風(fēng)口利用面積,風(fēng)口面積由初期的Φ120 mm×25+Φ110 mm×5,逐步增大到Φ140 mm× 6+Φ130 mm×24,這樣確保了足夠的中心氣流,與此同時風(fēng)量接近4500 m3/min,鼓風(fēng)動能達120 kw,四周煤氣流得到發(fā)展,爐缸還原反應(yīng)更加活躍。風(fēng)能的增加,提高了鐵水產(chǎn)量,為高爐長期順行夯實了基礎(chǔ)。

        2.4.3 加大爐頂壓差

        由于以往布料器布料角小和批重小的問題沒有得到有效糾正,高爐操作一直采取減小壓差保順行,把頂壓控制在187 kPa 上下浮動作為鐵的紀律一樣來束縛操作。

        為6號高爐能夠獲得更大的風(fēng)量,將頂壓壓差由187 kPa 提高到207~242kPa 之間,因此6號高爐入爐風(fēng)能增加,使得礦批增加,布料角度也增加了3.5°左右,TRT 煤氣余壓發(fā)電量增加,另外爐頂壓力的提高還有利于控制爐內(nèi)SiO2的還原。

        2.5 優(yōu)化風(fēng)、氧、煤的控制

        在爐況順行情況下,逐步提高高爐熱風(fēng)溫度,使熱風(fēng)供風(fēng)溫度達到1207 ℃以上;同時提高高爐鼓風(fēng)富含氧量至3.5%左右,高爐富氧量由4800 m3/h提高到6400 m3/h 左右,由于每提高1%富氧率大約可提高風(fēng)口燃燒溫度40 ℃,此時要嚴密監(jiān)控爐內(nèi)生產(chǎn)狀況;在提高熱風(fēng)溫度和富氧量的基礎(chǔ)上,將噴煤比由120 kg/t 增加到140 kg/t 以上,提高高爐噴煤比。此時高爐冶煉強度增加、產(chǎn)量提升、能耗下降。

        2.6 采用低硅冶煉技術(shù)

        技術(shù)攻關(guān)采用的傳承方式之一就是低硅冶煉,降低和穩(wěn)定生鐵的含[Si]量,為高爐創(chuàng)造好的冶煉條件,可以在一定程度上提升高爐冶煉技術(shù)水平,同時起到節(jié)焦降耗的作用。生鐵中[Si]每降低0.1%,生鐵增產(chǎn)0.5~0.7%,燃料比降低4~6 kg/t,所以要竭力控制生鐵含[Si]量。高爐內(nèi)的硅主要源于燃料灰分(焦炭灰分、煤粉灰分)和礦石中的脈石,低硅冶煉操作要從控制硅的源頭做起,通過以下方式進行:

        (1)保持爐況穩(wěn)定順行。運用上下部調(diào)節(jié)手段,保持爐缸工作均勻活躍,控制氣流合理分布,是低硅鐵冶煉的重要措施。

        (2)提高入料品位和質(zhì)量、增加熟料比,減少灰分和脈石的帶人量。

        (3)在保證爐況順行的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高爐渣堿度,它不僅能抑制SiO2還原反應(yīng),而且能提高爐渣脫硫能力和熔化溫度,有利于保持爐缸充足的物理溫度和生鐵[Si]含量的降低。

        (4)渣中保持適度MgO 含量。一般渣中MgO 含量在5%~10%對改善爐渣流動性能、降低生鐵含[S]有較大的促進作用,有利于低硅鐵冶煉。

        (5)提高爐頂壓力。提高爐頂壓力可以抑制渣中SiO2的還原和燃料灰分中SiO2的揮發(fā),有利于降低生鐵含硅量。

        2.7 爐前出鐵程序化建設(shè)

        程序化爐前出鐵操作。6號高爐根據(jù)冶煉強度確定每日出鐵15 次,一般由對稱的兩個鐵口輪流出鐵。每次出鐵時,根據(jù)定點出鐵時間,提前30 min 將要使用的鐵口配好罐,出鐵前10 min 啟動開口機打開鐵口,開始出鐵;出鐵~20 min 后有爐渣進入渣處理裝置,出鐵完畢,泥炮堵上鐵口;泥炮在堵口位置停留~20 min,在泥炮退出堵口位置后,鐵水罐車方可拉走,一次鐵配260 t 魚雷罐車3 臺;6號高爐配置260 t 魚雷罐總數(shù)12 臺,需用機車進行調(diào)罐對位和送至下工序。

        3 攻關(guān)效果

        表2 為近五年6號高爐最好月份技術(shù)指標比較表。由表2 可以看出,6號高爐攻關(guān)后產(chǎn)量史無前例創(chuàng)新高,2021年3月6號高爐產(chǎn)量達到23.1×104t,平均日產(chǎn)7451 t,高爐利用系數(shù)達到2.661 t/(m3d),焦比降到365.61 kg/t,綜合焦比降到429.59 kg/t,各項指標顯著提升,是這一代爐齡內(nèi)最好成績。

        表2 近五年6號高爐最好月份技術(shù)指標比較表

        4 結(jié)語

        天鐵6號高爐2021年初的高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān),探索出了適合2800 m3高爐高產(chǎn)的生產(chǎn)操作方式。通過加強入爐料質(zhì)量管理、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、優(yōu)化高爐操作制度、提高入爐風(fēng)溫以及低硅冶煉等技術(shù)措施的貫徹和實施,使得6號高爐的各項經(jīng)濟技術(shù)指標得到顯著提升,技術(shù)攻關(guān)效果明顯,也為今后的6號高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ),也為今后公司應(yīng)對不利環(huán)境提高經(jīng)濟效益提供了實踐經(jīng)驗。

        2021年3月6號高爐利用系數(shù)達到了2.661t/(m3d)歷史最好指標,焦比達到了365.61 kg/t、綜合焦比達到了429.59 kg/t,各項指標顯著提升,實現(xiàn)并超過了此次高產(chǎn)攻關(guān)的既定目標,是這一代爐齡內(nèi)最好成績。

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