程鵬達(dá)
(中海石油天野化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010000)
大型離心壓縮機(jī)組是一種十分重要的動力設(shè)備類型,體積大、重量沉、構(gòu)造復(fù)雜、投產(chǎn)時間相對較早、作業(yè)工況波動性較大等均是其主要特征,增加了其投用階段相關(guān)故障問題的發(fā)生率,特別是振動故障。
圖1是DA1000壓縮機(jī)組的構(gòu)成圖。所有軸承均應(yīng)用L-TSA32器油進(jìn)行潤滑,壓縮機(jī)額定流量、轉(zhuǎn)速、工作電壓比分別是1100m/min、5430r/min、5.5。
圖1 DA1000壓縮機(jī)組的構(gòu)成圖
(1)主電機(jī)形成較大振動,把振動傳送給離心壓縮機(jī),進(jìn)而造成壓縮機(jī)出現(xiàn)較大振動。(2)壓縮機(jī)自身的精準(zhǔn)性遭受不同程度的損害。(3)機(jī)器中出現(xiàn)了共振現(xiàn)象。當(dāng)設(shè)備即將抵達(dá)臨界轉(zhuǎn)速時,設(shè)備的振動幅度明顯增加,進(jìn)而引起共振現(xiàn)象。此外,若設(shè)備內(nèi)部分零部件的振動頻率抵達(dá)倍數(shù)關(guān)系時,則也會出現(xiàn)共振現(xiàn)象。(4)壓縮機(jī)在喘振區(qū)運轉(zhuǎn)時,壓縮機(jī)出口便會形成一定壓力,在這樣的工況下,振動幅度顯著增加,以致離心機(jī)出現(xiàn)較大振動現(xiàn)象。(5)若轉(zhuǎn)子及定子的同心度準(zhǔn)許偏差超出限定值時,也會引發(fā)振動問題。
轉(zhuǎn)子是壓縮機(jī)中內(nèi)置轉(zhuǎn)子,其隸屬于制作工藝的轉(zhuǎn)子范疇,不管是在材料還是其他方面,均會引起各種振動故障。且在離心壓縮機(jī)內(nèi)部運轉(zhuǎn)階段,轉(zhuǎn)子不可能始終能維持平衡狀態(tài),因此會造成轉(zhuǎn)子出現(xiàn)不同程度而定偏差,也可能會造成轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)中心出現(xiàn)不同程度的誤差,發(fā)生以上這種情況,會造成在離心力作用下轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動效率降低,造成轉(zhuǎn)軸上轉(zhuǎn)子出現(xiàn)晃動,進(jìn)而導(dǎo)致壓縮機(jī)出現(xiàn)大幅度振動問題。
采集振動數(shù)據(jù)是診斷故障問題的基礎(chǔ)。將加速度傳感器(ICP型)逐一安裝在壓縮機(jī)、變速箱、軸向及電機(jī)外殼等位置,信號帶寬>2.5kHz;數(shù)據(jù)采集分析儀采集、分析振動信號。OROS38的16/32輸入通道最大值24Bit A/D,動態(tài)范疇120dB,并行采樣率102.4kHz,信號、實時分析帶寬分別40kHz、20kHz,加速度傳感器能精準(zhǔn)的監(jiān)測到總量與差異化頻率下的振動值。參照振動烈度有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)備設(shè)計要求,設(shè)定OROS38采樣率2Hz,振動信號寬帶范圍5~800Hz。
要求本機(jī)組軸承的振動值≤4.3mm/s,參照機(jī)組的特性、設(shè)計使用壽命及現(xiàn)場應(yīng)用現(xiàn)狀,適度拓寬限值。已知電機(jī)、壓縮機(jī)軸承振動的基頻分別是50Hz、90Hz,利用螺栓連接電機(jī)與壓縮機(jī)軸承座及底板。
監(jiān)測了電機(jī)直接啟動、壓縮機(jī)節(jié)流啟動下,機(jī)組啟動與變載運轉(zhuǎn)情況,見圖2、圖3。觀察圖2內(nèi),隨著壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速增加,其前軸向振動總量也隨之增長,振動值在較短時間內(nèi)便超出了限定值限制值;隨著時間的延長,振動總量由20mm/s增長到約23.7mm/s。觀察圖3,可以初步推測基頻是振動現(xiàn)象的高發(fā)位置,且有2倍頻等高頻信號相伴隨。觀察分析電機(jī)、變速箱各測點振動總量變化的曲線圖,發(fā)現(xiàn)其振動總量沒有出現(xiàn)明顯波動,振動最高值<4.3mm/s,運行狀態(tài)較平穩(wěn),能較好的滿足工業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)實要求。
圖2 各檢測點振動總量伴隨時間的變化曲線
圖3 全流量運轉(zhuǎn)時壓縮機(jī)各位置的振動分量
結(jié)合圖2、圖3,發(fā)現(xiàn)在全流量運轉(zhuǎn)工況下,隨著時間延長,軸承的軸向及水平振動均有增加趨勢,特別是后者始終持續(xù)增加到嚴(yán)重超標(biāo),頻譜的豐富度處于較高水平上,形成了基頻與高倍頻,軸承溫度持續(xù)升高,電機(jī)與齒輪箱均沒有出現(xiàn)異常振動。結(jié)合壓縮機(jī)振動特性分析結(jié)果,可以初步認(rèn)定壓縮機(jī)與變速箱存在著熱不對中的狀況。
雖然齒輪箱的振動值不是很高,但在啟動環(huán)節(jié)中形成了異常的撞擊聲,現(xiàn)場檢查后發(fā)現(xiàn)大、小齒接觸面均出現(xiàn)了無規(guī)則的擠壓印痕。結(jié)合既往實踐中總結(jié)出的經(jīng)驗,如果兩個軸承的中心線出現(xiàn)偏移、傾角、錯位等問題時,會造成嚙合間隙和設(shè)計要求之間出現(xiàn)較大出入;當(dāng)齒輪箱進(jìn)到或脫離嚙合時,便會產(chǎn)生一定嚙合沖擊力,進(jìn)而誘導(dǎo)嚙合頻率及其各次諧波幅值出現(xiàn)明顯波動,據(jù)此可以斷定齒輪箱大、小軸在安裝時存在一定誤差;軸承上壓蓋到底座的振動值有持續(xù)增加的趨勢,并且軸承水平與軸向振動檢測值均處于較高水平上,可以斷定軸承存在著剛度弱化或者預(yù)緊不夠的情況。
在停機(jī)但能維持部件處于熱態(tài)的工況下,檢測對中狀況與變速箱兩軸之間形成的嚙合間隙,探查到機(jī)組的同軸度和設(shè)計要求之間形成很大的出入,變速箱的安裝情況也和設(shè)計要求存在較大偏差,壓縮機(jī)軸瓦持有的預(yù)緊力顯著不足。
分析了水平方向電機(jī)軸承在負(fù)荷狀態(tài)下的振動情況,觀察振動波形,發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸承波形和正弦波有較高的相似度,一倍頻是主要的振動頻率,并且水平、垂直方向的振動有效值分別是4.39mm/s、3.42mm/s,由此可以認(rèn)為電機(jī)轉(zhuǎn)子力失衡也是引起振動問題的主要因素之一。
(1)開蓋后,檢測變速箱在加載運行工況下的安裝參數(shù),依照現(xiàn)行規(guī)范及時檢修不符合項,盡早解除異常運行狀況,調(diào)試運行,解除以上因素形成的不良影響。
(2)在機(jī)組再次運轉(zhuǎn)停機(jī)后的熱態(tài)工況下檢測同軸度指標(biāo),確定了時機(jī)的熱變形量,通過在設(shè)備現(xiàn)場調(diào)試機(jī)組狀態(tài),兼顧其啟動與全載運行工況下機(jī)組振動過程的穩(wěn)定性,確定了最優(yōu)的熱不對中糾正補償量,并采用了相應(yīng)的調(diào)節(jié)與檢測調(diào)試運行方法。另外,在檢查過程中發(fā)現(xiàn)葉輪上吸附了約3mm的結(jié)膠樹脂時,也可能會造成壓縮機(jī)設(shè)備出現(xiàn)較大的振動問題,進(jìn)而造成壓縮機(jī)中的轉(zhuǎn)子出現(xiàn)失衡,使壓縮機(jī)出現(xiàn)較大的振動故障。針對以上情況,可以規(guī)范的拆卸掉葉輪并認(rèn)真清理雜質(zhì),而后在安裝時,應(yīng)關(guān)注一些零部件的磨損情況,應(yīng)及時調(diào)換新件。
(3)把壓縮機(jī)組前軸承預(yù)緊力調(diào)整到設(shè)計要求范疇的上限值,明顯增加了加底座緊固螺栓的約束能力。
(4)對電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行動力平衡修復(fù),借此方式使其不平衡量均符合圖紙要求。定期指派技術(shù)人員清洗、干燥、浸漆、干燥處理電機(jī)定子,做好電機(jī)軸瓦等位置性能檢查工作。
通過落實以上處理方法后,機(jī)組單機(jī)進(jìn)行調(diào)試后,在以上整個過程中,各個測點振動在總量均能維持基本穩(wěn)定。壓縮機(jī)前、后軸向測點的振動總量分別減少10.2mm/s、13.5mm/s,能確保運行過程的相對穩(wěn)定性,在數(shù)次機(jī)械磨合運轉(zhuǎn)后,壓縮機(jī)組內(nèi)各個測點振動值均被控制在限定值中,變速箱振動異常聲消除,復(fù)原值良好的接觸面狀態(tài)。機(jī)組歷經(jīng)單機(jī)加載到滿載調(diào)試運轉(zhuǎn)、多機(jī)聯(lián)合調(diào)試運轉(zhuǎn),最后將其投入工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中,觀察到其運行狀態(tài)良好。