付雋蒼 孫宗海 姜澤樸
云南建投第二建設(shè)有限公司 云南 昆明 650203
抗滑樁通常截面尺寸大、深度深,多處于溝壑、邊坡上,常規(guī)尺寸2.0 m×2.5 m、1.5 m×2.0 m。機(jī)械成孔一般很難滿足設(shè)計(jì)尺寸要求,常采用人工開挖。例如樁截面尺寸為2.0 m×2.5 m的抗滑樁,每完成一節(jié)護(hù)壁的土方工程量為6.96 m3,加之施工深度深,出土效率將會(huì)變得極為低下。對(duì)于深度超過16 m的人工挖孔樁,安全管理更是困難重重,采用傳統(tǒng)的施工管理方法將無法保證施工安全和施工進(jìn)度要求[1]。因此,需要單獨(dú)研究一種方法來解決施工安全問題并保證出土效率。本文以瀘水市怒江新城新時(shí)代中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目38 m超深抗滑樁的施工為例,闡述提高超深抗滑樁人工出土效率的施工管理方法和措施,可為類似工程提供借鑒。
瀘水市怒江新城新時(shí)代中學(xué)項(xiàng)目位于云南省怒江傈僳族自治州瀘水市上江鎮(zhèn),是瀘水市易地扶貧搬遷項(xiàng)目的配套基礎(chǔ)設(shè)施,是中國(guó)2020年實(shí)現(xiàn)全面脫貧的重要舉措。
本項(xiàng)目共計(jì)11個(gè)單體棟號(hào),總建筑面積約5萬 m2。項(xiàng)目所在地為坡地,高差較大,最大高差53 m(圖1),土層均為漂石層,大型機(jī)械設(shè)備不能到達(dá),建筑物間采用擋土墻及人工挖孔抗滑樁進(jìn)行支護(hù)。項(xiàng)目共計(jì)144根人工挖孔抗滑樁,設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)最長(zhǎng)38 m。樁孔尺寸最大為2.0 m×2.5 m,最小尺寸為1.5 m×2.0 m。
圖1 項(xiàng)目原始地貌
人工挖孔抗滑樁每節(jié)開挖的土方量較大,每開挖一節(jié)的土方量4.56~6.96 m3,整個(gè)項(xiàng)目人工挖孔樁土方工程量19 029.43 m3,人工開挖土方工作量極大,出土效率低,加之38 m超深樁長(zhǎng),人員孔內(nèi)作業(yè)的施工安全隱患較大。
1)38 m超深抗滑樁采用人工進(jìn)行開挖,樁長(zhǎng)超深,屬于超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程,人工開挖時(shí)間長(zhǎng)、出土效率慢、安全隱患大。
2)孔內(nèi)作業(yè)人員安全隱患較大,極易出現(xiàn)窒息、物體打擊、高空墜落、坍塌等安全事故傷害,安全管理難度大。
3)抗滑樁數(shù)量多、樁身長(zhǎng),人工挖孔土方量較大,約1.9萬 m3,持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),每組人員每天至少完成1個(gè)模板高度(1 m),即6.96 m3土方的開挖及護(hù)壁的施工。出土效率低下導(dǎo)致人員長(zhǎng)期疲憊,不僅安全隱患大,而且施工進(jìn)度慢。
通過對(duì)以往工程進(jìn)行多方面的調(diào)查了解,詳細(xì)分析了人工挖孔樁出土施工效率低下的原因。對(duì)周邊項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查時(shí),一根截面尺寸為2.0 m×2.5 m的人工挖孔樁在開挖漂石土質(zhì)的情況下,工人8 h內(nèi)能夠完成6.96 m3的挖運(yùn),即施工效率為0.87 m3/h。常規(guī)施工方法均采用0.03 m3的塑料桶,易損壞,且不易操作。
為保證施工進(jìn)度和施工安全,擬制作專用卸料鐵桶,鐵桶設(shè)置插銷和吊耳,當(dāng)人員把插銷拔出后能夠利用自重進(jìn)行土方傾倒。
采用2 mm厚鐵皮制作成直徑450 mm、高500 mm的鐵通,設(shè)置3道鐵箍加固,在桶底部設(shè)置十字形交叉加固帶。中部位置加固帶設(shè)置在距離底部200 mm位置處。吊耳采用φ16 mm圓鋼。吊耳焊接150 mm長(zhǎng)扁鐵,扁鐵與鐵通連接處采用φ16 mm螺桿及螺母,形成活動(dòng)連接。為防止螺母松動(dòng),采用電焊焊死。在桶吊耳的一側(cè)位置設(shè)置可拔插銷。根據(jù)設(shè)計(jì)思路,利用計(jì)算機(jī)輔助軟件繪制卸料桶大樣,如圖2所示。
圖2 卸料桶大樣
使用流程:檢查卷揚(yáng)機(jī)等機(jī)械工具設(shè)備→吊運(yùn)至孔內(nèi)裝土→吊運(yùn)卸料桶至孔外→拔出插銷→傾倒渣土→恢復(fù)原狀→依次循環(huán)使用。
1)使用卷揚(yáng)機(jī)將卸料桶吊運(yùn)至孔內(nèi)進(jìn)行裝土。
2)孔內(nèi)渣土裝桶。將卸料桶吊運(yùn)至孔內(nèi),并通過對(duì)講機(jī)溝通,掌握卸料桶的上下情況,避免出料過程中桶及桶內(nèi)的材料傷害到孔內(nèi)人員。同時(shí)孔內(nèi)采用LED充電式照明設(shè)備,井內(nèi)人員單獨(dú)設(shè)置一根通風(fēng)管進(jìn)行通風(fēng)。卸料桶裝土過程中,渣土不得全部裝滿,必須低于桶上沿口50 mm。
3)采用卷揚(yáng)機(jī)將卸料桶吊運(yùn)至孔外。
4)將卸料桶吊運(yùn)至空中,不解鉤,拔出插銷,輕推桶口位置。
5)卸料桶在重心不穩(wěn)的情況下,自然傾斜翻倒,實(shí)現(xiàn)桶內(nèi)土方倒出(圖3)。
6)人工將桶翻過來,恢復(fù)原狀,插入插銷,進(jìn)行下一次的吊運(yùn)(圖4)。
圖4 卸料桶恢復(fù)原狀
同建設(shè)單位、監(jiān)理單位一起對(duì)本項(xiàng)目正在施工的35根人工挖孔樁的出土情況進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)19根人工挖孔樁全部在5 h內(nèi)完成出土作業(yè),施工效率為1.392 m3/h;16根人工挖孔樁在5.5 h內(nèi)完成,施工效率為1.265 m3/h??傮w施工效率為1.33 m3/h,與原先使用的塑料桶進(jìn)行施工效率的對(duì)比分析,原先施工效率為0.87 m3/h,目標(biāo)施工效率提高了53%。
每根樁按每天一節(jié)的進(jìn)度考慮,通過新型卸料桶的應(yīng)用,完成一節(jié)樁的時(shí)間可由原來的8 h縮短至現(xiàn)在的5.25 h,每節(jié)樁縮短了2.75 h工期。本項(xiàng)目共計(jì)144根人工挖孔樁,樁長(zhǎng)平均深度為25 m,即每根樁可縮短68.75 h,換算后縮短8 d工期,人工費(fèi)用單價(jià)節(jié)約10 元/m3,每節(jié)樁共節(jié)約69.6元。所有樁共計(jì)節(jié)約250 560元。
通過采用此種方法,人工挖孔樁出土施工效率得到很大提高,縮短了挖孔樁的作業(yè)周期時(shí)間,加快了樁混凝土的澆筑進(jìn)度,降低了邊坡塌方的安全風(fēng)險(xiǎn),為其他項(xiàng)目人工挖孔樁的施工積累了成功經(jīng)驗(yàn)。