董翰寧,董錦川
(1.國網(wǎng)新源控股有限公司電力檢修分公司,北京 100053;2.國網(wǎng)新源控制有限公司潘家口蓄能電廠,河北 唐山 064300)
某抽水蓄能電站接近電網(wǎng)負(fù)荷中心。電站裝機(jī)安裝6臺30萬kW立軸可逆混流式水泵水輪機(jī)/發(fā)電電動(dòng)機(jī)組、機(jī)組總?cè)萘?80萬kW。電站樞紐主要建筑物有上庫、引水道、地下廠房、尾水道及下庫等。上水庫總庫容1 059.89萬m3,下水庫總庫容1 094.48萬m3,上水庫正常蓄水位959.50 m;下水庫正常蓄水位339.30 m,機(jī)組額定水頭599 m,電站年平均發(fā)電量40.20億kW·h,年發(fā)電利用小時(shí)2 233 h,接入華東電力電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行;減少火電頻繁調(diào)整出力和開啟,改善運(yùn)行條件,降低煤耗,同時(shí)兼有填谷、調(diào)頻和調(diào)相等功能,承擔(dān)系統(tǒng)峰谷差360萬kW任務(wù)。
2021年06月04日16:02,某抽水蓄能電站 1號機(jī)組由停機(jī)工況轉(zhuǎn)為發(fā)電工況運(yùn)行;16:02:42中控室值班人員執(zhí)行1號機(jī)組發(fā)電操作;16:05:32 1號機(jī)組到達(dá)空載態(tài);16:05:42監(jiān)控顯示1號機(jī)組 GCB01合位,1號機(jī)到達(dá)發(fā)電態(tài);16:06:22監(jiān)控顯示1號機(jī)組有功調(diào)節(jié)完成,機(jī)組發(fā)電出力增至150 MW;16:06:30中控室值班人員在監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行1號機(jī)組有功從150MW升至225 MW操作;16:06:44 監(jiān)控顯示發(fā)電機(jī)A/B套保護(hù)總跳閘信號輸出,保護(hù)盤柜顯示定子接地保護(hù)動(dòng)作(此時(shí)機(jī)組功率約為 219.2 MW,導(dǎo)葉開度約為 56%);16:06:44 監(jiān)控顯示1號機(jī)電氣事故停機(jī)流程啟動(dòng),1號機(jī)組GCB01跳開、滅磁開關(guān)跳開;16:06:45監(jiān)控顯示1號機(jī)GCB SF6壓力低報(bào)警;16:07:44 1 號機(jī)導(dǎo)葉全關(guān);16:07:51 1號機(jī)球閥全關(guān);16:08:19 1號機(jī) PRD 全分位;16:09:08中控室人員啟動(dòng)備用機(jī)組,執(zhí)行6號機(jī)發(fā)電操作,滿足系統(tǒng)負(fù)荷需求;16:11:59 GCB06 合位,6號機(jī)發(fā)電態(tài);16:14:19 6號機(jī)有功調(diào)節(jié)完成,發(fā)電帶300 MW負(fù)荷運(yùn)行;16:20:06監(jiān)控顯示1號機(jī)停機(jī)態(tài)。
中控室值班人員立即匯報(bào)當(dāng)班運(yùn)維負(fù)責(zé)人和ONCALL主任,同時(shí)監(jiān)視故障機(jī)組停機(jī)流程,并啟動(dòng)備用的6號機(jī)組發(fā)電,同時(shí),立即向調(diào)度說明現(xiàn)場情況。
現(xiàn)場監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)保護(hù)A/B柜跳閘信號,查看保護(hù)柜顯示定子接地保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組電氣事故停機(jī)流程啟動(dòng),1號機(jī)GCB分閘后SF6壓力低報(bào)警,立即匯報(bào)當(dāng)班運(yùn)維負(fù)責(zé)人。
(1)運(yùn)維負(fù)責(zé)人立即匯報(bào)ONCALL主任,并通知檢修人員進(jìn)場;同時(shí)安排人員監(jiān)視故障機(jī)組停機(jī)和備用機(jī)組發(fā)電;
(2)運(yùn)維負(fù)責(zé)人通知公司消防隊(duì)伍進(jìn)廠,安排運(yùn)維人員與消防人員一同佩戴正壓式呼吸器進(jìn)入1號母線洞檢查;
(3)在確認(rèn)1號機(jī)GCB和PRD分位后,運(yùn)行人員拉開1號機(jī)母線洞設(shè)備(PRD01)控制柜電源,做好一次的隔離;
(4)經(jīng)查現(xiàn)場無明火現(xiàn)象,運(yùn)維人員采取通風(fēng)措施后檢測現(xiàn)場氣體含量正常;
(5)進(jìn)一步檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)GCB A相底座有破損、地面有碎屑,運(yùn)行人員立即執(zhí)行1號GCB檢修隔離操作;
(6)1號機(jī)電氣事故停機(jī)流程啟動(dòng)后,在無其他異常和故障擴(kuò)大情況下,電站運(yùn)維人員立即啟動(dòng)備用機(jī)組發(fā)電,未影響當(dāng)日負(fù)荷計(jì)劃;判斷故障點(diǎn)為1號機(jī)GCB區(qū)域,立即采取有效通風(fēng)措施并檢測氣體含量正常后,組織人員將1號機(jī)GCB隔離,過程中未見其他異常。
(1)情況梳理:2021年06月 04日16:06:44,1號機(jī)組發(fā)電并網(wǎng)升負(fù)荷過程中因發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù)動(dòng)作電氣事故停機(jī),經(jīng)分析保護(hù)正確動(dòng)作;初步判斷為發(fā)電機(jī)出口開關(guān)GCB01設(shè)備內(nèi)部存在接地故障。
(2)問題排查:通過觀察窗發(fā)現(xiàn)1號機(jī)GCB A相滅弧室軟連接處有煙熏痕跡,打開1號發(fā)電機(jī)出口開關(guān)GCB01外殼頂部蓋板,發(fā)現(xiàn)A相滅弧室底部存在破損,B、C兩相檢查未見異常;初步判斷1號發(fā)電機(jī)出口開關(guān)GCB01 A相故障導(dǎo)致定子接地保護(hù)動(dòng)作。
圖1 滅弧室底座破損
圖2 滅弧室回裝后
(3)經(jīng)檢查,1號機(jī)組保護(hù)A柜95%定子接地保護(hù)動(dòng)作,1號機(jī)組保護(hù)B柜定子接地零序電流保護(hù)動(dòng)作,保護(hù)配置及動(dòng)作信息如下:
1)機(jī)組定子接地保護(hù)配置:1號機(jī)組保護(hù)A柜配置95%定子接地保護(hù)和三次諧波定子接地保護(hù),95%定子接地保護(hù)動(dòng)作于機(jī)組跳閘,三次諧波定子接地保護(hù)動(dòng)作于報(bào)警。1號機(jī)組保護(hù)B柜配置注入式100%定子接地保護(hù)和零序電流保護(hù),兩者均動(dòng)作于跳閘。
2)保護(hù)動(dòng)作分析:
首先,從圖3錄波情況看,2021年06月04日16:06:44.192,1號機(jī)端零序電壓瞬間增大至39.1 V,達(dá)到95%定子接地保護(hù)高定值(15 V,0.3 s),保護(hù)正確啟動(dòng);150 ms后,機(jī)端零序電壓下降至10 V以下,保護(hù)重新計(jì)時(shí),458 ms后,接地高定值保護(hù)動(dòng)作跳閘。保護(hù)啟動(dòng)499 ms后,95%定子接地保護(hù)低定值(5 V,0.5 s)動(dòng)作;95%定子接地保護(hù)高定值、低定值均正確動(dòng)作。
圖3 故障錄波采樣
圖4 保護(hù)盤柜動(dòng)作信息
其次,2021年 06月 04日 16:06:44.216,1號機(jī)組保護(hù)B柜定子接地零序電流保護(hù)啟動(dòng),定子接地零序電流達(dá)到2.43 A,定子接地零序電流保護(hù)定值為 0.55 A,0.5 s,499 ms后,保護(hù)動(dòng)作跳閘,定子接地零序電流保護(hù)正確動(dòng)作。
3)確定故障點(diǎn):
從一次設(shè)備故障情況和保護(hù)動(dòng)作情況分析,判斷1號機(jī)GCB A相滅弧室內(nèi)部故障造成定子接地保護(hù)動(dòng)作。
4)處理步驟:
①檢查檢修歷史記錄及試驗(yàn)記錄,檢修項(xiàng)目齊全、試驗(yàn)結(jié)果合格;GCB出廠報(bào)告、日常運(yùn)維記錄及各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)均無異常;
②對1號機(jī)母線洞進(jìn)行通風(fēng),并檢測氣體含量正常后,設(shè)備主人現(xiàn)場確認(rèn)GCB01故障情況,并安排人員對GCB備品備件情況檢查、排查,準(zhǔn)備好工器具,做好消缺準(zhǔn)備;
③通知ABB廠家人員進(jìn)廠配合檢查消缺;嚴(yán)格執(zhí)行工作票,班組人員組織人員力量,與ABB廠家一起配合拆除1號發(fā)電機(jī)出口開關(guān)GCB01 A、B、C三相滅弧室,按照工藝要求進(jìn)行備件更換;
④甩負(fù)荷后對發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子部件及導(dǎo)水機(jī)構(gòu)檢查未見異常,盤車及定子搖絕緣均正常;1號機(jī)GCB滅弧室回裝完畢后進(jìn)行GCB開關(guān)機(jī)械特性、回路電阻、耐壓及搖絕緣等試驗(yàn),各項(xiàng)數(shù)據(jù)均正常。
(1)經(jīng)分析判斷評估,在1號機(jī)GCB合閘后,A相主觸頭未充分接觸,負(fù)載電流大部分通過滅弧觸頭導(dǎo)流;滅弧觸頭急劇發(fā)熱熔融;造成滅弧室內(nèi)部絕緣擊穿、對地放電,導(dǎo)致機(jī)組發(fā)電啟動(dòng)過程中機(jī)定子接地保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。
(2)在GCB合閘后,A相主回路觸頭沒有完全合到位,在機(jī)組升負(fù)荷時(shí),負(fù)載電流大部分通過滅弧觸頭導(dǎo)流;由于滅弧觸頭材質(zhì)為銅鎢合金,接觸電阻較大,在機(jī)組升負(fù)荷時(shí),弧觸頭急劇發(fā)熱,溫度升高,滅弧觸頭及其附近部件熔融;在重力作用下,熔融物向下滴落,形成放電通道,造成滅弧室內(nèi)部絕緣擊穿、對地放電,引發(fā)定子接地保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。
(3)熔融物堆積到滅弧室底部,對底部金屬部件進(jìn)行加熱,金屬部件機(jī)械應(yīng)力降低,在定子接地保護(hù)動(dòng)作后,GCB分閘動(dòng)作瞬間滅弧室內(nèi)部氣壓短暫升高波動(dòng),受熱后的滅弧室底部薄弱部分在氣壓和電弧綜合作用下被沖開,SF6氣體釋放。
(1)滅弧室機(jī)械傳動(dòng)部件故障無有效的監(jiān)測手段。
(2)對于類似缺陷缺乏有效檢測方法,且國內(nèi)缺乏相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的技術(shù)支撐。
(3)設(shè)備管理不到位,相關(guān)人員專業(yè)培訓(xùn)、設(shè)備健康狀況分析不到位。
為預(yù)防和控制同類缺陷再次發(fā)生,而采取的技術(shù)措施、管理措施,以及舉一反三的排查和防控措施等如下:
(1)做好GCB設(shè)備故障的事故預(yù)想并定期針對不同工況開展應(yīng)急演練;
(2)加強(qiáng)相關(guān)專業(yè)培訓(xùn),提升類似故障處置能力;
(3)定期對滅弧室底部連桿及傳動(dòng)桿進(jìn)行檢查;
(4)在機(jī)組分合閘或升負(fù)荷至穩(wěn)定后的15 min內(nèi)避免人員靠近GCB設(shè)備部件。
本文針對某抽水蓄能電站水泵水輪發(fā)電機(jī)組在發(fā)電工況運(yùn)行過程中,由于1號機(jī)組GCB合閘后,A相主回路觸頭沒有完全合到位,在機(jī)組升負(fù)荷時(shí),負(fù)載電流大部分通過滅弧觸頭導(dǎo)流;由于滅弧觸頭材質(zhì)為銅鎢合金,接觸電阻較大,在機(jī)組升負(fù)荷時(shí),弧觸頭急劇發(fā)熱,溫度升高,滅弧觸頭及其附近部件熔融;在重力作用下,熔融物向下滴落,形成放電通道,造成滅弧室內(nèi)部絕緣擊穿、對地放電,導(dǎo)致機(jī)組發(fā)電啟動(dòng)過程中機(jī)定子接地保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)故障。經(jīng)修復(fù)后,通過近一段時(shí)間設(shè)備的運(yùn)行情況看,取得了比較理想的效果。同時(shí)也為抽水蓄能電廠今后的運(yùn)行和設(shè)備維護(hù)提供了借鑒。