王 磊,姜程陽,林曉峰,季安坤,初福棟
威海市海王旋流器有限公司 山東威海 264204
與有色礦物的分級相比,在鐵礦磨礦分級作業(yè)中,因原礦品位高、密度大,常采用階段磨選工藝,導(dǎo)致物料常呈密度高、粒度窄、范圍集中等特點,使其對應(yīng)的分級設(shè)備易出現(xiàn)反富集、分級效率低等問題。磨礦分級作業(yè)是選礦流程中的重要一環(huán),一方面,其能耗占選廠總能耗的 40%~ 60%[1],分級設(shè)備返砂中合格顆粒夾雜的多少,對磨機功耗及處理能力有直接影響;另一方面,磨礦分級作業(yè)決定了入選物料的細度及其單體解離度,直接影響分選作業(yè)的金屬礦物品位和選別指標(biāo)[2]。
由于磨礦分級作業(yè)的重要性及特殊性,其對分級設(shè)備的要求很高,現(xiàn)階段鐵選廠常用的分級設(shè)備主要有旋流器、分級篩。旋流器是利用離心力場對其中的礦物顆粒進行大小、輕重分離的分級設(shè)備,其具有占地面積小、處理能力大、維護成本低、分級效率高的特點;分級篩是利用機械振動,使礦物顆粒在高頻率、低振幅的振動力下沿篩面流動,利用篩網(wǎng)進行物理強制分級,通過篩孔尺寸進行粒度調(diào)節(jié),其具有分級效率高、處理能力偏低、篩孔物理控制粒級的特點。
相較于分級篩,旋流器處理能力更大,維護成本更低,粒度調(diào)節(jié)更便捷[3-4]。筆者研究了旋流器替代分級篩、旋流器與分級篩串聯(lián)分級2 種試驗方案的實際應(yīng)用效果,并對相關(guān)指標(biāo)進行對比分析。
某礦業(yè)選廠處理極貧磷鐵礦,采用階段磨選工藝,一段8 條系列,二段6 條系列,三段4 條系列,日產(chǎn)精粉2 400~3 000 t。設(shè)計時,二段、三段均采用高頻篩分級,二段分級使用34 組,三段分級使用 68組,設(shè)備數(shù)量龐大。詳細工藝流程如圖1 所示。
圖1 選廠采用的工藝流程Fig.1 Process flow applied in concentrator
在該選廠的實際生產(chǎn)中,隨著處理量的增加,篩分面積逐漸不足,篩分效率低,無效循環(huán)負荷過大,導(dǎo)致生產(chǎn)不達標(biāo),處理量難以提升。針對現(xiàn)場二段分級1、2 系列,進行了旋流器替換技改,使用FX500-GX×3 旋流器機組對分級篩進行替換;在三段分級1、2 系列,使用旋流器串聯(lián)分級篩技改,使用 FX350-GX×6 旋流器機組進行篩前預(yù)分級。
工業(yè)試驗以技改后各段的1、2 系列為試驗組,未技改的其他系列為對照組,進行兩組對比試驗,具體如表 1 所列。
表1 對照試驗的設(shè)備配置Tab.1 Equipment configuration for comparative test
改造試驗的目的是了解旋流器、分級篩的指標(biāo)效果,探索旋流器替代分級篩及組合使用的可行性及應(yīng)用情況,明確各設(shè)備的特點及優(yōu)勢,為現(xiàn)場提產(chǎn)增效帶來實際效果。
試驗條件:采用現(xiàn)場流程相同的2 條系列,在同樣的處理量、給礦性質(zhì)等條件下,一條為試驗組,使用旋流器替代分級篩、篩前增加旋流器技改;一條為對照組,保持原工藝不變。試驗周期21 d,每天對試驗組與對照組分級設(shè)備的入料、溢流、沉砂等指標(biāo)進行連續(xù)取樣,做流程考察,最終數(shù)據(jù)為每天數(shù)據(jù)的平均值。
采用溢流細度、分級質(zhì)效率、分級量效率、循環(huán)負荷等幾項關(guān)鍵指標(biāo)進行對比。溢流細度高,表示分級質(zhì)、量效率高;循環(huán)負荷低,則代表分級設(shè)備使用指標(biāo)更具優(yōu)勢。
循環(huán)負荷(返砂比)
S=(β-α)/(α-θ),
分級質(zhì)效率
分級量效率
式中:α為分級設(shè)備入料-200 目細度含量,%;β為分級設(shè)備溢流-200 目細度含量,%;θ為分級設(shè)備沉砂-200 目細度含量,%。
二段技改系列與原系列指標(biāo)的對比如表 2所列。
由表 2可知,旋流器使用后指標(biāo)優(yōu)異,可實現(xiàn)對高頻篩的完全替代作用,具體表現(xiàn)為:
(1)旋流器溢流細度中-200 目含量為 70.81%,與原高頻篩篩下指標(biāo)相近。
(2)旋流器沉砂夾帶更少,沉砂細度-200 目含量為 11.97%,原高頻篩篩上細度-200 目細度含量為 21.13%,旋流器較高頻篩減少9.16 個百分點。
(3)由于返回粒級中合格顆粒占比少,使其返砂比更低,旋流器返砂比為 198.98%,較分級篩的422.76% 減少了 223.77 個百分點,有效減少了磨機負荷,減輕了過磨情況,提高了磨礦效率。
綜上所述,技改后旋流器的分級效率更高,其質(zhì)效率達到了 60.55%,較原分級篩的36.41% 提高了24.14 個百分點,技術(shù)指標(biāo)更加優(yōu)異。旋流器的使用,不僅節(jié)省了大量場地面積,降低了設(shè)備維護成本,提高了運轉(zhuǎn)率,而且技術(shù)指標(biāo)的提升帶來了分級效率的提高,為現(xiàn)場提產(chǎn)減耗創(chuàng)造了條件。
三段技改采用旋流器加高頻篩組合工藝,旋流器溢流進入高頻篩,篩上物與旋流器沉砂返回三段磨機再磨。組合條件下綜合取樣結(jié)果如表3 所列。
據(jù)上述取樣指標(biāo),計算組合分級的返砂指標(biāo)為-200 目含量為 73.46%、-325 目含量為 45.06%,與原系列進行對比分析,結(jié)果如表 4所列。
表4 三段分級中技改系列與原系列的指標(biāo)對比Tab.4 Comparison of three-stage technical innovated series with original series in indexed
由表3、4 可知,旋流器加高頻篩組合分級工藝優(yōu)勢明顯,具體表現(xiàn)為:
(1)旋流器指標(biāo)優(yōu)異,旋流器分級質(zhì)效率為31.21%,溢流細度-200 目含量為 88.33%,沉砂夾細-200 目含量為 57.67%。
(2)使用旋流器后入篩量減少,入篩細度提升,分級篩效率也隨之提升,分級質(zhì)效率由20.17% 提升至 39.19%,提升了19.02 個百分點。由于入篩量的減少,即使相對篩分面積增加,篩網(wǎng)效率提升,實現(xiàn)三段系統(tǒng)的良性運轉(zhuǎn)。
(3)由于分級設(shè)備的效率提升,三段磨礦系統(tǒng)的無效返回量降低,返回粒級中-200 目含量為73.46%,較原返回粒級(-200 目含量為 77.24%)減少了3.78 個百分點。同時系統(tǒng)分級質(zhì)效率為 39.41%,較未技改時提高了19.24 個百分點;系統(tǒng)返砂比為 139.73%,較未技改時減少了196.61 個百分點。
在三段分級的改造對比中,旋流器加高頻篩組合分級工藝效率提升、產(chǎn)品穩(wěn)定,效果優(yōu)異。入篩量減少和細度的提升,使篩分面積相對增加,篩分效率提升,篩網(wǎng)使用壽命提高,為后續(xù)作業(yè)提產(chǎn)增效創(chuàng)造了條件。
通過旋流器替代高頻篩及與高頻篩組合分級的技術(shù)路線,并與原系統(tǒng)進行對比,明確了兩種旋流器技改方案的使用效果。
(1)在二段分級的改造中,旋流器替代分級篩,沉砂夾細更少,分級效率更高,技術(shù)指標(biāo)更優(yōu)。
(2)在三段分級的改造中,旋流器與高頻篩的組合分級工藝,篩分效率提升,產(chǎn)品穩(wěn)定。同時旋流器的使用減輕了分級篩負荷,提高了整個磨礦分級系統(tǒng)的效果。
(3)在二段、三段技改中,分級效率都有顯著提升,無效循環(huán)負荷降低,磨機的通過量減少,為后續(xù)的產(chǎn)能提高提供了空間。
(4)通過技改,提高了分級系統(tǒng)效率,分級效率的優(yōu)勢可轉(zhuǎn)化為現(xiàn)場的產(chǎn)量優(yōu)勢,技改后單系列原礦處理產(chǎn)能提高了20 t/h,提升了約10 個百分點;精礦產(chǎn)量也相應(yīng)提高,精分單系列提高了2.5 t/h,結(jié)合現(xiàn)有市價,單系列效益每天約提高6 萬元。