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        多元協(xié)同催化氧化技術(shù)處理高濃度有機(jī)廢水的試驗(yàn)研究

        2021-12-16 08:29:56許小群陸曦
        能源化工 2021年5期
        關(guān)鍵詞:氯苯氧化劑硝基

        許小群,陸曦

        (1. 中國(guó)石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司,江蘇南京 210048;2. 南京工大環(huán)境科技有限公司,江蘇南京 210009)

        南京某化工企業(yè)是一家從事化工原料、橡膠助劑中間體以及各種防老劑等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家,主要產(chǎn)品包括苯胺、硝基苯、硝基氯苯、環(huán)己酮、防老劑6PPD、防老劑TMQ等。生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量高濃度有機(jī)廢水,其中TMQ廢水產(chǎn)自TMQ的生產(chǎn)過程,其主要成分為苯胺、氯化鈉等[1];硝基氯苯生產(chǎn)工序?yàn)槁缺皆诹蛩岽嬖诘臈l件下與硝酸反應(yīng)生成硝基氯苯混合物,硝基氯苯混合物與廢酸沉降分離后進(jìn)行中和、水洗使之達(dá)到中性,此過程中產(chǎn)生大量廢水且含有較高濃度的硝基氯苯、硝基酚、苯胺等有機(jī)物[2]。這些廢水成分復(fù)雜且具有毒性,對(duì)常規(guī)的生物降解或吸附混凝等方法存在毒性抑制,難以達(dá)標(biāo)排放。常用鐵碳微電解還原、樹脂吸附、活性炭吸附等方法進(jìn)行預(yù)處理,但均面臨著系統(tǒng)運(yùn)行成本高昂,有機(jī)物礦化不徹底等問題,在實(shí)際應(yīng)用中難以高效穩(wěn)定的運(yùn)行。因此,采用化學(xué)氧化工藝處理難降解工業(yè)有機(jī)廢水受到國(guó)內(nèi)外研究者的極大關(guān)注[3]。

        目前,工業(yè)上常采用高級(jí)氧化技術(shù)對(duì)難降解工業(yè)有機(jī)廢水進(jìn)行預(yù)處理,其中常見的為Fenton氧化法[4]。Fenton氧化法對(duì)難降解工業(yè)有機(jī)廢水具有較好的氧化效果,但其對(duì)難降解工業(yè)有機(jī)廢水原水pH要求較高,必須控制在2.8~3.5[5]。此外,工藝結(jié)束后對(duì)出水pH回調(diào)過程中,F(xiàn)e3+會(huì)以氫氧化鐵形式沉淀形成大量鐵泥[6],鐵泥的處理增加了工藝的難度。因此,需要一種有效的處理方法來避免危廢的產(chǎn)生,降低處理工藝的運(yùn)行成本。臭氧氧化可有效降解硝基氯苯且無危廢的產(chǎn)生,在臭氧氧化過程中,自由基起決定性作用[7]。因此,強(qiáng)化自由基產(chǎn)生的催化氧化工藝可高效處理難降解工業(yè)有機(jī)廢水。多元協(xié)同催化氧化技術(shù)是在不同的反應(yīng)條件及操作參數(shù)控制下,充分利用不同氧化基團(tuán)(如羥基自由基、氧自由基等)的氧化特點(diǎn),誘導(dǎo)特定氧化基團(tuán)與污染物官能團(tuán)間產(chǎn)生快速化學(xué)反應(yīng)(如加成、取代反應(yīng)等),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)C=C、C=O等致色基團(tuán)以及芳烴、雜環(huán)類等高毒、難生物降解物質(zhì)的高效選擇性降解,具有對(duì)酚類、硝基氯苯以及雜環(huán)類高毒性難降解有機(jī)污染物穩(wěn)定降解的特性,是一個(gè)較好的替代方案。

        南京某化工企業(yè)廢水處理工藝中采用Fenton氧化法處理高濃度有機(jī)廢水,該工藝會(huì)產(chǎn)生危廢,處理成本高。針對(duì)該工藝缺點(diǎn)進(jìn)行了技術(shù)改造,從優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)、降低運(yùn)行成本出發(fā),采用多元協(xié)同催化氧化技術(shù)代替原有工藝的Fenton氧化法,并分別對(duì)硝基氯苯廢水、TMQ廢水進(jìn)行預(yù)處理,然后對(duì)綜合廢水進(jìn)行兩級(jí)A/O生化處理。通過考察硝基氯苯廢水的COD去除率(后續(xù)會(huì)進(jìn)行反硝化處理)和TMQ廢水的COD去除率及氮組分的變化(廢水中的總氮以有機(jī)氮為主,通過氧化可將有機(jī)氮氧化為氨氮,縮短后續(xù)生化脫氮時(shí)間,提高生化脫氮的效率),以及綜合廢水的脫氮效果,驗(yàn)證各單元工藝以及整體工藝的可行性,為全面實(shí)施多元協(xié)同催化氧化廢水處理工程奠定了基礎(chǔ)。

        1 試驗(yàn)部分

        1.1 主要試劑和裝置

        試驗(yàn)所用的試劑主要有氧化劑(自制)、氧化助劑(自制)、(w)98%硫酸(工業(yè)級(jí))、葡萄糖(工業(yè)級(jí))、碳酸鈉(工業(yè)級(jí))等。

        多元協(xié)同催化氧化試驗(yàn)裝置由進(jìn)水桶、進(jìn)水蠕動(dòng)泵、混合液蠕動(dòng)泵、氣瓶、主激發(fā)裝置、輔激發(fā)裝置、氧化塔等7個(gè)部分組成,其中氧化塔采用316L不銹鋼材質(zhì),塔內(nèi)徑72 mm,高1 500 mm,有效容積約5 L,采用上進(jìn)水,下進(jìn)氣的方式,強(qiáng)化氣液的混合效率和提高氣體在塔中的停留時(shí)間。

        生化裝置采用有機(jī)玻璃池,單格池體尺寸為100 mm×100 mm×370 mm,有效容積為1.7 L,根據(jù)廢水水質(zhì)情況,調(diào)整有機(jī)玻璃池的個(gè)數(shù)和組合方式。

        采用多元協(xié)同催化氧化技術(shù)分別對(duì)難降解的硝基氯苯廢水、TMQ廢水進(jìn)行氧化預(yù)處理后,降低廢水的毒性,提高廢水的可生化性,后模擬現(xiàn)場(chǎng)的生化處理工藝,驗(yàn)證工藝的可行性。

        1.2 廢水水質(zhì)指標(biāo)分析

        試驗(yàn)用水取自南京某化工企業(yè)生產(chǎn)廢水,其水質(zhì)情況如表1所示。

        表1 生產(chǎn)廢水水質(zhì)指標(biāo) 單位:mg/L

        1.3 廢水處理工藝與流程

        首先采用“多元協(xié)同催化氧化技術(shù)”替代原有工藝的“Fenton氧化法”對(duì)硝基氯苯廢水、TMQ廢水進(jìn)行物化預(yù)處理,再進(jìn)行生化試驗(yàn),其工藝流程如圖1所示。

        圖1 廢水處理工藝流程示意

        不同廢水的水質(zhì)及污染物不同,其處理也要求不同。根據(jù)不同廢水的水質(zhì)特點(diǎn),采用“分類收集、分質(zhì)處理”的處理思路。采用不同的預(yù)處理工藝,降低廢水預(yù)處理的費(fèi)用并強(qiáng)化預(yù)處理效果。

        硝基氯苯廢水(流量20 m3/h,TDS值24 425 mg/L)依次通過緩沖罐、多介質(zhì)過濾、中間池進(jìn)入多元協(xié)同催化氧化階段,隨后流入新增的緩沖池進(jìn)行緩沖。預(yù)處理后的硝基氯苯廢水與苯胺廢水(流量10 m3/h,TDS值339 mg/L)和環(huán)己酮廢水(流量15 m3/h,TDS值727 mg/L)進(jìn)行混合,收集后泵入ADFB厭氧塔(厭氧脫硝流體化床生物技術(shù),ADFB)進(jìn)行單獨(dú)脫氮處理,隨后流入沉淀池進(jìn)行沉淀。TMQ廢水(流量10 m3/h,TDS值201 251 mg/L)與超標(biāo)的橡化廢水(流量8 m3/h,TDS值6 761 mg/L)混合收集后直接進(jìn)行多元協(xié)同催化氧化處理,處理后廢水流入緩沖池進(jìn)行緩沖。TMQ預(yù)處理后的廢水和反硝化生化反應(yīng)后的出水與橡化收集水、煤化工廢水(220 m3/h,TDS值2 354 mg/L)、研究院廢水(流量5 m3/h)綜合后進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)后的混合廢水進(jìn)行兩級(jí)A/O生化工藝處理,驗(yàn)證經(jīng)綜合廢水處理后能否達(dá)到預(yù)期脫氮提標(biāo)效果。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 硝基氯苯廢水氧化試驗(yàn)

        2.1.1 氧化劑用量對(duì)降解效果的影響

        在硝基氯苯廢水pH=12、助催化劑投加量(w)0.05%的條件下,對(duì)不同氧化劑投加量(氧化條件1~4中氧化劑用量依次增加)進(jìn)行氧化試驗(yàn),結(jié)果如表2所示。

        表2 不同氧化條件下硝基氯苯廢水的COD值變化

        由表2可見:隨著氧化劑用量增加,廢水中COD值持續(xù)下降。硝基氯苯廢水原水COD值為494 mg/L,當(dāng)投加氧化條件1的氧化劑量,COD去除率約61.9%;繼續(xù)投加氧化劑至氧化條件2,COD去除率提高17.2個(gè)百分點(diǎn),去除率約為79.1%;當(dāng)氧化劑用量為氧化條件3時(shí),COD降解率最高,可達(dá)到87.9%;但氧化劑用量為氧化條件4時(shí),隨著反應(yīng)進(jìn)行,廢水中的有機(jī)物不斷降解,可被催化劑吸附的污染物不斷減少,有機(jī)物的降解將趨于穩(wěn)定,與氧化條件3相差不大。這是因?yàn)樵谝欢ǖ孜餄舛确秶鷥?nèi),降解反應(yīng)表現(xiàn)為一級(jí)反應(yīng)特征,催化劑用量一定,隨著底物濃度增加,吸附于催化劑表面的反應(yīng)分子數(shù)增加,更多的氧化劑被分解為氧化性更強(qiáng)的活性基團(tuán),從而促進(jìn)有機(jī)污染物的降解,故反應(yīng)速率增加,降解率提高。因此,該廢水的氧化劑最佳投加量為氧化條件3。

        2.1.2 不同反應(yīng)pH對(duì)降解效果的影響

        氧化劑的氧化效果在不同酸堿條件下會(huì)受到影響,此外,當(dāng)溶液pH值低于或高于催化劑的零電荷點(diǎn)時(shí),催化劑表面將發(fā)生質(zhì)子化或脫質(zhì)子化。因此,硝基氯苯廢水pH值可能會(huì)影響污染物降解效率。氧化劑投加量為1 500 mg/L、助催化劑投加量(w)0.05%,通過加(w)98%硫酸調(diào)節(jié)廢水pH值,在不同反應(yīng)pH條件下進(jìn)行氧化試驗(yàn),結(jié)果見表3。

        表3 不同反應(yīng)pH條件下硝基氯苯廢水的試驗(yàn)結(jié)果

        由表3可見:廢水反應(yīng)后pH值與反應(yīng)前相比下降5左右。當(dāng)硝基氯苯廢水pH=9時(shí),反應(yīng)后pH=4.5,COD去除率約為90.9%;當(dāng)硝基氯苯廢水pH從9提高到10,反應(yīng)后pH=5,COD去除率降低13.5%,去除率約為77.3%;硝基氯苯廢水pH為11、12時(shí),反應(yīng)后pH分別為6、8,COD去除率分別為91.1%、87.9%。因此,當(dāng)硝基氯苯廢水pH為11時(shí),可達(dá)到最佳的氧化降解效果。

        2.2 TMQ廢水氧化試驗(yàn)

        在助催化劑投加量(w)0.1%、pH=7的情況下,在不同氧化劑投加量下對(duì)TMQ廢水分別進(jìn)行2次氧化試驗(yàn),結(jié)果如表4所示。

        表4 不同氧化劑條件下TMO廢水的試驗(yàn)結(jié)果

        由表4可見:隨氧化劑投加量的增加,反應(yīng)后pH值均從7下降至4.5,廢水總氮濃度保持不變,氨氮濃度迅速增加,無亞硝酸鹽氮,硝酸鹽氮濃度下降,COD去除率大幅提高。當(dāng)氧化劑投加量為氧化條件3時(shí)TMQ廢水氧化降解效果最好,2次氧化試驗(yàn)COD去除率分別為44.2%和65.0%。這是因?yàn)門MQ廢水總氮主要以有機(jī)氮為主,有機(jī)氮占總氮的95%左右,經(jīng)過多元協(xié)同催化氧化后,大部分有機(jī)氮被氧化分解,轉(zhuǎn)為氨氮、硝酸鹽氮。氨氮、硝酸鹽氮可在A/O生化系統(tǒng)中通過硝化、反硝化去除,大大降低了后續(xù)環(huán)保處理中總氮的處理難度。

        2.3 生化試驗(yàn)

        2.3.1 反硝化生化小試

        環(huán)己酮和苯胺混合廢水與預(yù)處理后的硝基氯苯廢水按體積比1.25∶1混合后進(jìn)行單獨(dú)反硝化生化反應(yīng),廢水在反硝化池停留時(shí)間為37 h,試驗(yàn)結(jié)果如表5所示。將停留時(shí)間改為24 h,運(yùn)行結(jié)果如表6所示。

        由表5和表6可見:廢水在反硝化池停留時(shí)間為37 h時(shí),生化進(jìn)水COD值在150 mg/L左右,總氮(ρ)在205 mg/L左右,氨氮(ρ)在13 mg/L左右,補(bǔ)充適量的碳源,經(jīng)過反硝化脫氮后,最佳出水COD值為19 mg/L,去除率約為86.6%;此時(shí)總氮(ρ)14.1 mg/L,去除率約為92.6%;氨氮(ρ)0.9 mg/L,去除率約為93.2%。當(dāng)廢水在反硝化停留時(shí)間改為24 h后,最佳出水COD值為16 mg/L,去除率約為85.7%;此時(shí)總氮(ρ)17.5 mg/L,去除率約為91.3%;氨氮(ρ)1.3 mg/L,去除率約為87.7%。由此可見,廢水在反硝化池停留時(shí)間24 h與37 h相比,其出水的COD值、總氮、氨氮相近,脫氮效果良好且相差不大。分析原因,可能是環(huán)己酮、苯胺和硝基氯苯的混合廢水中總氮主要以硝酸鹽氮為主。在反硝化系統(tǒng)中,影響脫氮效果的主要因素是pH值、碳氮比、游離氨、溶解氧、泥齡等,因此在影響因素不變的條件,縮短停留時(shí)間對(duì)廢水處理的處理效果影響不大。

        表5 反硝化生化小試試驗(yàn)結(jié)果 單位:mg/L

        表6 反硝化生化小試試驗(yàn)結(jié)果 單位:mg/L

        2.3.2 綜合廢水生化小試

        反硝化生化反應(yīng)后的出水、預(yù)處理后的TMQ廢水與橡化收集水、煤化工廢水、研究院廢水綜合后,流入調(diào)節(jié)池進(jìn)行混合調(diào)節(jié),然后進(jìn)行兩級(jí)A/O生化試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表7所示。

        表7 綜合廢水生化小試試驗(yàn)結(jié)果 單位:mg/L

        由表7可見:兩級(jí)A/O生化進(jìn)水COD值在200 mg/L左右,總氮在134 mg/L左右,氨氮在131 mg/L左右。經(jīng)過兩級(jí)A/O生化試驗(yàn)后出水的COD值小于50 mg/L,總氮低于15 mg/L,氨氮低于5 mg/L。

        混合后的廢水氨氮濃度較高,但碳氮比較小。兩級(jí)AO生化工藝可充分利用原水的碳源,減少補(bǔ)充碳源的投加量;也可充分利用反硝化產(chǎn)生的堿度,減少碳酸鈉的投加量。廢水在第一段缺氧池進(jìn)行反硝化反應(yīng),將大部分的硝酸鹽氮還原轉(zhuǎn)化為氮?dú)?,同時(shí)產(chǎn)生一定量的氧量和堿度;第一段缺氧池出水流入第一段好氧池進(jìn)行氧化和硝化反應(yīng),可去除大部分有機(jī)污染物并將進(jìn)水中大部分氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮;第一段好氧池出水進(jìn)入第二段缺氧池將第一段出水中的硝酸鹽氮進(jìn)一步反硝化還成氮?dú)?;第二段缺氧池出水進(jìn)入第二段好氧池進(jìn)一步去除有機(jī)物,并將剩余的氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮,同時(shí)增加泥水混合液的含氧量并吹脫氮?dú)?。兩?jí)AO生化工藝COD去除率為90%~95%,氨氮去除率為95%~99.9%,處理后出水可達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

        3 結(jié)論

        多元協(xié)同催化氧化工藝取代Fenton氧化工藝對(duì)原有工藝進(jìn)行改造可降低運(yùn)行成本,縮短運(yùn)行時(shí)間。試驗(yàn)結(jié)果表明,在催化劑用量一定,氧化劑投加量為氧化條件3,原水pH值為11時(shí),多元協(xié)同催化氧化工藝對(duì)硝基苯廢水預(yù)處理可有效降解污染物,COD去除率約91.1%,且有效較少危廢產(chǎn)生;TMQ廢水原水pH值為7,催化劑用量一定,氧化劑投加量為氧化條件3時(shí),經(jīng)多元協(xié)同催化氧化預(yù)處理后,2次試驗(yàn)COD去除率分別為44.2%、65.0%,反應(yīng)后氨氮濃度大幅增加,說明有機(jī)氮有效降解為氨氮;預(yù)處理后的硝基氯苯廢水與環(huán)己酮、苯胺廢水混合后進(jìn)行單獨(dú)反硝化,停留24 h后總氮去除率約91.3%,脫氮效果良好;分質(zhì)處理后的廢水混合后與調(diào)節(jié)池廢水綜合進(jìn)行兩級(jí)A/O生化工藝處理,生化出水COD 值小于50 mg/L,總氮低于15 mg/L,氨氮低于5 mg/L,達(dá)到DB 321939-2020《化學(xué)工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,達(dá)到了改造的預(yù)期效果。

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