李秋義,羅 偉,朱 彬,王森榮,全順喜,李路遙
(1.中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司,武漢 430063; 2.鐵路軌道安全服役湖北省重點實驗室,武漢 430063)
1997年,浮置板道床引入國內(nèi)(內(nèi)地),在廣州地鐵1號線首次應(yīng)用[1-4],時至今日,其服役時間已長達(dá)20年以上,開行6節(jié)編組A型列車。廣州地鐵1號線浮置板道床以橡膠支座為隔振元件,考慮到在地下線路隧道內(nèi)的極端環(huán)境下(潮濕、臭氧等),橡膠材料長期服役中可能發(fā)生的老化、變形、破損直接關(guān)系到浮置板道床的安全服役和減振性能[5-7],有必要對歷經(jīng)長期服役后浮置板道床的各項性能進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評估,故對廣州地鐵1號線浮置板道床開展試驗研究。
廣州地鐵1號線正線共鋪設(shè)浮置板道床1 110 m,為單元式橡膠支座浮置板道床,每塊浮置板長2.95 m,寬2.8 m,板中央最厚處0.335 m,邊緣處厚0.3 m,質(zhì)量約6.5 t。標(biāo)準(zhǔn)浮置板板底預(yù)制有4個圓形凹槽,安裝4個橡膠支座,橡膠支座為天然橡膠制品,直徑為400 mm,厚75 mm。橡膠支座設(shè)計靜剛度為12~16 kN/mm,側(cè)向緩沖膠墊橫向靜剛度為3.2~4.2 kN/mm[2]。浮置板道床地段扣件采用單趾彈簧扣件,軌道典型橫斷面如圖1所示。
圖1 廣州地鐵1號線浮置板道床典型橫斷面
對橡膠支座外觀的現(xiàn)場檢測采用電子視頻內(nèi)窺鏡。如圖2所示,電子視頻工業(yè)內(nèi)窺鏡由顯示器、操縱桿、線纜、探頭四部分組成,其中,探頭一般由兩部分組成:光源和微型攝像機(jī)。內(nèi)窺鏡工作原理如下:微型攝像機(jī)在光源的照射下對場景進(jìn)行拍攝,然后將拍攝到的圖像轉(zhuǎn)為數(shù)字信號由線纜輸送到顯示屏上顯示[8]。
圖2 工業(yè)用電子視頻內(nèi)窺鏡
采用“隔一抽一”的抽檢方法(隔一塊浮置板抽一塊浮置板進(jìn)行檢測),抽取了地鐵1號線50%的浮置板道床,對其橡膠支座進(jìn)行檢測?,F(xiàn)場獲取的橡膠支座外觀圖像如圖3、圖4所示,外觀檢測主要結(jié)論如下:
圖3 橡膠支座外觀檢測圖像一
圖4 橡膠支座外觀檢測圖像二
①未見明顯的裂縫;
②未見明顯的破損掉塊;
③橡膠支座與道床板之間、與隧道基底之間均未見明顯的脫空、離縫;
④橡膠支座未見明顯的傾斜、偏移;
⑤檢測期間橡膠支座未見潮濕、泡水;
⑥部分橡膠支座出現(xiàn)表層龜裂、脫皮,約占檢測總量的11%。
采用“取一還一”的方式從廣州地鐵1號線獲取橡膠支座樣品3個,進(jìn)而對橡膠支座的力學(xué)性能參數(shù)進(jìn)行實驗室檢測,檢測項目包括:外觀尺寸、邵氏硬度、拉伸強(qiáng)度、拉斷伸長率、恒定壓縮永久變形、靜剛度和動剛度。橡膠支座樣品如圖5所示,橡膠支座剛度檢測裝置如圖6所示。
圖5 橡膠支座樣品
圖6 橡膠支座剛度檢測裝置
橡膠支座力學(xué)性能參數(shù)實驗室檢測結(jié)果見表1,支座永久變形后尺寸與設(shè)計尺寸的差值小于1 mm,拉伸強(qiáng)度、靜剛度均滿足設(shè)計要求。橡膠支座材料邵氏硬度值較設(shè)計上限值增大約15%,拉斷伸長率較設(shè)計下限值降低約9.5%,表明其在歷經(jīng)長時間服役后存在一定程度的硬化。
表1 橡膠支座力學(xué)性能參數(shù)實驗室檢測結(jié)果
本研究完成了浮置板道床自振特性的現(xiàn)場測試,如圖7所示。地鐵1號線浮置板道床分塊長度為2.95 m,共布置了3排測點,如圖8所示,每一排測點6個,每一測點安裝垂向加速度傳感器1個。采用剛性力錘作為激振設(shè)備,以測點3、測點4、測點15、測點16作為4個錘擊點。
圖7 浮置板道床自振特性現(xiàn)場測試
圖8 浮置板道床自振特性測試測點布置示意
采用隨機(jī)子空間法對浮置板道床的模態(tài)和模態(tài)參數(shù)進(jìn)行識別[9],地鐵1號線浮置板道床1~7階模態(tài)對應(yīng)的自振頻率和阻尼測試結(jié)果見表2,1階固有頻率為33.9 Hz,對應(yīng)的結(jié)構(gòu)阻尼為6.866%。圖9所示為1~7階模態(tài)的振型相關(guān)矩陣,矩陣主對角元素均為1,其余元素的值都很小,表明經(jīng)識別得出的1~7階模態(tài)振型正交性好,識別結(jié)果具有較高的可信度。
圖9 振型相關(guān)矩陣
表2 浮置板道床1~7階固有頻率和阻尼
結(jié)合線路、行車等資料,研究選取了2個斷面開展現(xiàn)場測試(表3)。用以評價浮置板道床減振效果的加速度測點布置于隧道側(cè)壁距鋼軌頂面1.5 m處,現(xiàn)場安裝如圖10所示。所用加速度傳感器經(jīng)第三方檢測機(jī)構(gòu)檢定為合格品,量程為10 g,分辨率為0.000 4 m/s2。
表3 各測試斷面概況
圖10 隧道側(cè)壁垂向加速度傳感器現(xiàn)場安裝
2.4.2 測量量
對標(biāo)HJ453—2018《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則 城市軌道交通》、GB10070—88《城市區(qū)域環(huán)境振動標(biāo)準(zhǔn)》、GB10071—88《城市區(qū)域環(huán)境振動測量方法》,測量量采用列車通過過程中Z振級VLz的最大值[10-15],即VLzmax,如圖11所示。
圖11 列車通過過程中Z振級VLz的典型時程曲線
分析頻率1~80 Hz,計權(quán)因子采用ISO2631/1—1985《人體全身振動暴露的評價-第1部分:一般要求》規(guī)定的全身Z計權(quán)因子,見表4。
表4 ISO2631/1-1985規(guī)定的Z計權(quán)因子
針對一個過車事件的振動加速度數(shù)據(jù),將其劃分為若干個1 s長度的數(shù)據(jù)段落(可考慮一定的重疊系數(shù)),計算每一段落數(shù)據(jù)Z振級VLz的方法詳述如下:對振動加速度數(shù)據(jù)時程數(shù)據(jù)做傅里葉變換,找出各中心頻率對應(yīng)頻帶內(nèi)的振動分量,對找出的振動分量做傅里葉逆變換,進(jìn)而可按式(1)求得各中心頻率對應(yīng)的加速度有效值aw。
(1)
式中,aw(t)為頻率位于某一中心頻率對應(yīng)頻帶內(nèi)的加速度數(shù)據(jù),為時間函數(shù);T為測量時間長度。
進(jìn)一步的Z振級VLz計算公式為
(2)
式中,Wj為第j個中心頻率對應(yīng)的計權(quán)因子;awj為第j個中心頻率對應(yīng)頻帶內(nèi)的加速度有效值;a0為基準(zhǔn)加速度,a0=10-6m/s2。
浮置板道床減振效果Δ計算公式如下
Δ=VLzmax1-VLzmax2
(3)
式中,VLzmax1為普通軌道地段列車通過過程中Z振級VLz的最大值;VLzmax2為浮置板道床地段列車通過過程中Z振級VLz的最大值。
2.4.3 測試結(jié)果[16-20]
列車經(jīng)過時刻,斷面1與斷面2隧道側(cè)壁垂向加速度級頻域分布對比如圖12所示,相較普通軌道,浮置板道床顯著降低了隧道側(cè)壁垂向加速度級,35 Hz以上為浮置板道床的有效減振頻段,35~80 Hz內(nèi)隧道側(cè)壁分頻振級較普通軌道最大減小16 dB,對應(yīng)頻率63 Hz。
圖12 不同斷面隧道側(cè)壁垂向加速度級頻域分布曲線
斷面1、斷面2隧道側(cè)壁VLzmax計算值見表5,浮置板道床減振效果測試結(jié)果為12.9 dB。
表5 斷面1、斷面2隧道側(cè)壁VLzmax計算值
在斷面2所在位置選取浮置板道床開展動態(tài)位移測試,測點布置如圖13所示,其中,鋼軌位移為鋼軌與道床的相對位移,道床位移為道床與隧道回填層的相對位移。所用位移傳感器經(jīng)第三方檢測機(jī)構(gòu)檢定為合格品,量程為±10 mm,精度可達(dá)0.01 mm。列車通過時刻浮置板道床動態(tài)位移典型時程曲線如圖14所示,動態(tài)位移曲線多處峰值反映了車輪經(jīng)過測試斷面時的沖擊作用。鋼軌、道床動態(tài)位移幅值統(tǒng)計值見表6,浮置板垂向動態(tài)位移幅值均值,板端為1.32 mm,板中為1.21 mm,小于CJJ/T 191—2012《浮置板道床技術(shù)規(guī)范》中限值3 mm。鋼軌垂向動態(tài)位移幅值均值,板端為3.5 mm,板中為2.5 mm,小于《浮置板道床技術(shù)規(guī)范》中限值4 mm。
圖13 浮置板道床動態(tài)位移測點平面布置
圖14 浮置板道床動態(tài)位移典型時程曲線(道床垂向)
表6 鋼軌、道床動態(tài)位移幅值統(tǒng)計 mm
結(jié)合實驗室和現(xiàn)場試驗,對廣州地鐵1號線浮置板道床相關(guān)性能現(xiàn)狀進(jìn)行了系統(tǒng)研究,得出以下主要結(jié)論。
(1)浮置板道床橡膠支座除少部分表層龜裂、脫皮外,外觀狀態(tài)總體保持良好。
(2)除邵氏硬度、拉斷伸長率測試結(jié)果反映出存在一定程度的硬化外,浮置板道床橡膠支座的其余力學(xué)性能指標(biāo)仍滿足設(shè)計要求。
(3)浮置板道床1階固有頻率測試結(jié)果為33.9 Hz,減振效果保持良好(可減振12.9 dB),浮置板道床的有效減振頻段位于35 Hz以上。
(4)列車通過時刻,浮置板道床地段鋼軌、道床垂向位移幅值低于《浮置板道床技術(shù)規(guī)范》所給相關(guān)限值。
(5)綜合各項指標(biāo)的測試結(jié)果表明,在服役時長達(dá)20年后,浮置板道床的狀態(tài)總體保持良好,具備維持正常服役的條件。