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        三輥連軋管機(jī)軋制力曲線調(diào)整方法和事故曲線分析

        2021-12-15 03:05:44高和平段國清
        鋼管 2021年2期
        關(guān)鍵詞:管機(jī)芯棒孔型

        考 然,高和平,林 震,溫 博,段國清

        (內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司鋼管公司,內(nèi)蒙古 包頭 014010)

        軋制力是進(jìn)行軋管機(jī)工具設(shè)計、設(shè)備和電氣選型的主要依據(jù)之一,同時也是制定工藝制度、調(diào)整軋管機(jī)以及充分合理利用設(shè)備的重要參數(shù)[1-3]。軋制力隨著軋件的咬入,從0迅速增大,穩(wěn)定軋制時基本恒定,到軋件離開軋輥時,軋制力迅速降低。

        三輥連軋管機(jī)較二輥連軋管機(jī)單輥軋制力小,平均軋制壓力低,這就使得軋輥、芯棒磨損減少,工具消耗降低;同時,較低的平均單位軋制壓力使得軋管機(jī)能在較低的溫度下軋制,進(jìn)一步使得控制軋制等工藝成為可能。軋制力曲線可通過安裝在每個軋輥伺服缸內(nèi)的壓力變送器測得,再通過信號轉(zhuǎn)換形成軋制力曲線[4]。這里以6機(jī)架三輥連軋管機(jī)為例,介紹在更換1套新的連軋輥后,通過分析軋制力曲線對軋管機(jī)孔型和轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整,最終軋制出幾何尺寸合格的鋼管;另外介紹兩種典型的工藝事故下的軋制力曲線,通過這些曲線的特征判斷出事故原因。

        1 換輥后軋制力曲線的調(diào)整方法

        1.1 軋制第1支鋼管

        更換1套新的連軋輥后,軋制第1支鋼管時可能發(fā)生的情況是第1架軋管機(jī)咬入毛管困難;各架軋管機(jī)的堆鋼或拉鋼情況不確定,易發(fā)生堆鋼或軋斷事故。軋制薄壁鋼管,連軋出口壁厚小于5 mm(或是鋼管外徑和壁厚的比值大于30),這種情況下毛管容易咬入,但是各機(jī)架軋管機(jī)軋制力較高,易發(fā)生軋斷、堆鋼等事故;軋制中厚壁鋼管,連軋出口壁厚大于10 mm(或是鋼管外徑和壁厚的比值小于20),這種情況下毛管咬入困難,各架軋管機(jī)軋制力較小。為了保證換輥后順利地軋制第1支鋼管,裝輥前可以用角磨機(jī)將第1機(jī)架軋輥表面打磨粗糙;并且空軋1支毛管,燒掉軋輥表面的多余的甘油,提高軋輥表面溫度,增加軋輥表面的摩擦因數(shù),另外可以適當(dāng)將軋輥孔型擴(kuò)大一些。如果換輥后軋制的是薄壁鋼管,第1架軋管機(jī)孔型直徑增大0.3~0.5 mm,相應(yīng)的電機(jī)轉(zhuǎn)速降低5~10 r/min;第2架到第4架軋管機(jī)孔型直徑增大0.2~0.3 mm;第5架和第6架軋管機(jī)孔型直徑增大0.5~1.0 mm。最后兩機(jī)架孔型直徑增大得較多是因為這兩架軋管機(jī)伺服缸設(shè)計得小,軋制力報警值設(shè)置得低,容易發(fā)生軋制力報警導(dǎo)致的停車,依照這個范圍調(diào)整后開軋的第1支鋼管軋制力曲線一般情形如圖1所示。

        圖1 換輥后第1支鋼管軋制力曲線

        換輥后的第1支鋼管軋制力曲線特征類似于圖1,各架軋管機(jī)軋制力曲線低于給定值,各機(jī)架軋制力曲線呈現(xiàn)較明顯的拉鋼狀態(tài),這就是三輥軋管機(jī)優(yōu)于二輥軋管機(jī)的方面,當(dāng)孔型沒有完全充滿,即便拉鋼很嚴(yán)重也不會輕易地將鋼管拉斷,因為三輥連軋管機(jī)軋輥槽底與側(cè)壁的速度差值小于二輥軋管機(jī)。如果換輥后開軋時對應(yīng)的是中厚壁鋼管,為了軋管機(jī)順利地將毛管咬入,調(diào)整的主要區(qū)別是將第1架軋管機(jī)的孔型直徑增大1~2 mm,對應(yīng)地將第1架軋管機(jī)的電機(jī)轉(zhuǎn)速降低20~30 r/min,其他軋管機(jī)孔型調(diào)整值不變,這樣軋制的第1支鋼管軋制力曲線形態(tài)也和薄壁鋼管的相似。

        1.2 孔型調(diào)整優(yōu)先原則

        當(dāng)?shù)?支鋼管順利通過后,根據(jù)軋制力曲線的數(shù)值與數(shù)學(xué)模型計算的軋制力值進(jìn)行對比分析,并且結(jié)合鋼管的實際長度與要求長度的差值調(diào)整各架軋管機(jī)孔型直徑和軋管機(jī)轉(zhuǎn)速,但是采取的是優(yōu)先調(diào)整孔型直徑原則,即軋管機(jī)軋制力低于計算軋制力,鋼管長度達(dá)不到要求時;優(yōu)先選擇減小軋管機(jī)孔型直徑,直到軋制力曲線反應(yīng)的數(shù)值接近于計算值,鋼管長度滿足要求;再通過調(diào)整軋管機(jī)轉(zhuǎn)速將軋制力曲線調(diào)平,這種調(diào)整思路稱為“孔型調(diào)整優(yōu)先原則”。究其原因,孔型設(shè)計時是不需要修正孔型直徑和軋輥轉(zhuǎn)速就能軋制出幾何尺寸符合要求的鋼管,孔型直徑的修正值是為了彌補(bǔ)軋管機(jī)在帶載荷時軋輥產(chǎn)生的彎曲力矩和軋件變形中的彈性變形部分,而調(diào)整轉(zhuǎn)速是為了彌補(bǔ)由于重新調(diào)整孔型直徑后產(chǎn)生的金屬秒流量不匹配的問題。

        現(xiàn)在以某廠6機(jī)架三輥連軋管機(jī)軋制的規(guī)格Φ89 mm×4 mm,材質(zhì)20鋼,連軋出口壁厚3.8 mm,芯棒直徑127.2 mm,軋制的第1支鋼管的軋制力和數(shù)學(xué)模型計算的軋制力為例,分析調(diào)整軋管機(jī)孔型直徑和轉(zhuǎn)速方式,直至軋制力曲線分配合理,鋼管長度達(dá)到要求的調(diào)整過程。第1支鋼管實際軋制力和計算軋制力見表1。

        表1 第1支鋼管實際軋制力和計算軋制力

        通過表1分析得出實際軋制力低于計算軋制力值,各機(jī)架實際軋制力與計算軋制力的差值不一致。軋制該規(guī)格時出脫管機(jī)的荒管長度短于要求值1.2 m,反推出脫管機(jī)軋制的鋼管壁厚4.1 mm(對于同一系列,出脫管機(jī)的荒管外徑是一個定值,對于這里提到的外徑是127 mm),所以連軋對應(yīng)的壁厚為3.95 mm,數(shù)學(xué)模型設(shè)定的連軋管機(jī)出口壁厚是3.8 mm,最后一個機(jī)架軋輥孔型直徑需要減小0.3 mm,孔型直徑減小值是壁厚減小值的2倍。綜合軋制力差值和連軋出口鋼管長度對于6機(jī)架軋管機(jī)孔型做出如下調(diào)整(以下各機(jī)架孔型的調(diào)整值是在修正值為0的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整)。

        (1)第1架和第2架軋管機(jī):第1架軋管機(jī)孔型直徑減小0.8 mm,第2架軋管機(jī)孔型減小0.6 mm,同時第1機(jī)架轉(zhuǎn)速降低5~10 r/min。因為第6架軋管機(jī)孔型直徑需要減小0.3 mm,一般前兩個機(jī)架軋管機(jī)孔型直徑減小值是最后機(jī)架的2倍,第1架軋管機(jī)實際軋制力較計算軋制力低得多,所以第1機(jī)架孔型調(diào)整得多些。

        (2)第3架和第4架軋管機(jī):第3架軋管機(jī)孔型直徑減小0.45 mm,第4機(jī)架減小0.5 mm。第3機(jī)架和第4機(jī)架孔型直徑減小值是第6機(jī)架的1.5倍。第4架軋管機(jī)實際軋制力較計算軋制力低得多,所以孔型調(diào)整得多些。

        (3)第5架和第6架軋管機(jī):第5架軋管機(jī)孔型直徑減小0.4 mm,第6架軋管機(jī)孔型直徑減小0.3 mm。

        依照此方法修正各架軋管機(jī)孔型直徑并且配合一定的轉(zhuǎn)速調(diào)整,一般調(diào)整2~3支鋼管,成品管長度就可達(dá)到設(shè)定要求,壁厚均勻性達(dá)到最佳,軋制力曲線也逐步平直,達(dá)到要求的軋制力曲線形態(tài)(圖2),軋制分配合理后的實際軋制力和數(shù)學(xué)模型計算軋制力見表2。

        圖2 合理分配后的軋制力曲線

        表2 合理分配后的實際軋制力和計算軋制力

        1.3 小 結(jié)

        (1)新?lián)Q1套軋輥后調(diào)整孔型依照“三步調(diào)整法”:第一步,第1支鋼管保證順利過鋼;第二步,對比分析第1支鋼管的實際軋制力和計算軋制力,并且依據(jù)鋼管軋制長度,制定調(diào)整方案,逐步調(diào)平軋制力曲線,鋼管長度接近要求,改善鋼管壁厚均勻性;第三步,根據(jù)曲線堆、拉鋼情況微調(diào)轉(zhuǎn)速,微調(diào)孔型直徑,保證實際軋制力接近數(shù)學(xué)模型計算的軋制力(整體略高于計算值,或略低于計算值);保證鋼管長度達(dá)到要求。實際軋制力和計算軋制力的偏差是由于毛管幾何尺寸和溫度參數(shù)與數(shù)學(xué)模型設(shè)定的參數(shù)存在偏差所致。

        (2)軋制力曲線調(diào)整時遵循的原則為孔型調(diào)整優(yōu)先,轉(zhuǎn)速調(diào)整為輔。

        (3)三輥連軋管機(jī)區(qū)別于二輥連軋管機(jī),三輥連軋管機(jī)調(diào)整軋制力曲線微拉鋼不會造成拉凹或拉斷,二輥連軋管機(jī)由于軋輥槽底與側(cè)壁速度差值大導(dǎo)致二輥連軋管機(jī)拉鋼曲線容易造成鋼管拉斷[5-16]。

        2 事故曲線分析

        2.1 連軋管機(jī)芯棒與荒管脫不開

        連軋管機(jī)軋制完成后,脫管機(jī)不能將芯棒和荒管(經(jīng)過連軋管機(jī)軋過的鋼管稱為荒管)分開,導(dǎo)致芯棒回退時將荒管帶回,這種工藝事故稱為“不脫棒”,“不脫棒”事故都發(fā)生在機(jī)組軋制極薄壁鋼管時,軋制中厚壁鋼管一般不會發(fā)生該工藝事故。連軋管機(jī)的最后一機(jī)架軋管機(jī)拋鋼后,荒管前進(jìn)的動力完全依靠脫管機(jī)提供,同時芯棒開始返回到起始位置,荒管和芯棒的運(yùn)動方向恰好相反,這樣就能夠使荒管和芯棒脫離開,但是當(dāng)脫管機(jī)給荒管的拉力不足以使芯棒和荒管脫開就會發(fā)生“不脫棒”的情況。

        產(chǎn)生“不脫棒”事故的原因概括為以下幾方面:

        (1)出連軋管機(jī)的荒管壁厚過薄,鋼管溫降大,金屬收縮量大,導(dǎo)致荒管內(nèi)表面與芯棒沒有間隙,造成脫棒困難。

        (2)脫管機(jī)減徑率偏小,導(dǎo)致脫管機(jī)的曳入力不夠。

        (3)限動齒條位置和速度控制與軋管機(jī)配合不合理。最后一個機(jī)架軋管機(jī)沒有拋鋼時,限動齒條速度由限動速度降低到0,經(jīng)過一個0.5 s左右的延時或是沒有延時限動齒條開始返回,這樣就易發(fā)生芯棒將荒管帶回的事故。

        (4)軋輥冷卻水噴嘴設(shè)計不合理,水嘴傘面小,水量集中噴射到荒管的某一條生產(chǎn)線上。

        (5)芯棒表面的石墨潤滑不理想,石墨潤滑層不均勻,芯棒潤滑前溫度過高,石墨在芯棒表面起氣泡;潤滑前溫度過低,石墨不能及時干燥而刮掉,起不到降低芯棒和鋼管內(nèi)表面摩擦力的作用。

        不脫棒事故的解決措施如下:

        (1)盡量提高荒管的開軋溫度,即提高連軋開軋前的毛管溫度;在保證軋輥冷卻效果的前提下控制軋輥冷卻水;提高連軋管機(jī)的軋制速度,縮短軋制時間,減小溫降。

        (2)增加脫管機(jī)的減徑量,提高脫管機(jī)的曳入力。

        (3)改造芯棒,根據(jù)最后一機(jī)架軋管機(jī)拋鋼后芯棒與荒管接觸的長度,將該段長度設(shè)計成錐形,這種方法對于軋制極薄壁鋼管產(chǎn)生的“不脫棒”問題特別有效。

        (4)限動齒條的工藝行程滿足要求,保證最后一機(jī)架軋管機(jī)拋鋼后限動齒條再從限動速度開始減速到停止。

        (5)保證芯棒表面的潤滑效果。

        2.2 軋輥斷裂事故曲線

        軋鋼過程中如果某架軋管機(jī)的軋輥出現(xiàn)斷裂或碎輥,則軋鋼不能順利進(jìn)行,發(fā)生的情況也是多樣的,有可能直接堆鋼,也有可能軋制力曲線波動比較大勉強(qiáng)能完成軋制。

        對于斷輥的軋制力曲線,軋制過程中某架軋管機(jī)軋制力曲線突然出現(xiàn)異常波動,后方軋管機(jī)曲線也隨之出現(xiàn)類似不同程度的波動,這種波動沒有規(guī)律,斷輥機(jī)架軋制力在某一位置突然下降,該架后面的機(jī)架軋制力會出現(xiàn)驟然上升趨勢。軋制力曲線出現(xiàn)這些特征是由于事故機(jī)架的孔型不完整,通過該機(jī)架的金屬體積和形狀不受該機(jī)架孔型控制,以不規(guī)則形狀進(jìn)入到后方機(jī)架的孔型內(nèi),造成后方機(jī)架的軋制力出現(xiàn)波動及升高現(xiàn)象。

        2.3 “軋輥打滑”導(dǎo)致的鋼管軋斷

        連軋管機(jī)軋斷鋼管產(chǎn)生的主要原因有調(diào)整參數(shù)錯誤造成金屬秒流量明顯不匹配;機(jī)械設(shè)備故障造成軋制中斷;軋輥斷裂;軋輥表面由于黏氧化鐵皮造成摩擦因數(shù)降低(軋輥打滑),導(dǎo)致金屬的秒流量平衡被破壞,金屬不能正常通過該架軋管機(jī)造成鋼管拉斷。

        某機(jī)架軋輥表面黏氧化鐵皮,輥面摩擦因數(shù)降低,導(dǎo)致金屬不能順利通過該孔型,金屬秒流量平衡被破壞,打滑的機(jī)架出現(xiàn)嚴(yán)重的堆鋼情況,后方的機(jī)架出現(xiàn)不同程度的拉鋼情況,拉鋼曲線反映出機(jī)架間存在張力,當(dāng)這種張力達(dá)到一定程度鋼管被拉斷。另外某架軋管機(jī)受力過大,該機(jī)架軋輥輥面磨損的較其他軋管機(jī)嚴(yán)重也會發(fā)生“軋輥打滑”事故。

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