冀 洵,何清林,晏 陽
(1.中國船舶集團(tuán)有限公司,北京 100097;2.上海船用柴油機(jī)研究所,上海 201108)
旋轉(zhuǎn)機(jī)械運(yùn)動時所產(chǎn)生的振動信號包含了豐富的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)信息,對這類振動信號進(jìn)行采樣與分析是一種常用的設(shè)備故障診斷與監(jiān)測手段。信號或動態(tài)數(shù)據(jù)的處理與分析,是設(shè)備故障診斷的前提和基礎(chǔ)[1]。柴油機(jī)振動信號是周期性的非平穩(wěn)信號,進(jìn)行傅里葉變換,可以得到振動頻域信號。不同的頻率成分反映系統(tǒng)內(nèi)不同的振源,可以識別出柴油機(jī)的工作狀態(tài)是否健康,通過頻譜分析可以確定主要頻率成分及其幅值大小,從而找到振源,采取相應(yīng)的措施[2]。
本文針對某型柴油機(jī)泵組振動故障,首先進(jìn)行振動測試,利用振動信號頻譜分析的方法,識別到故障特征頻率;其次通過峰值保持法(Peak-Hold)測試柴油機(jī)安裝底座固有頻率,對響應(yīng)信號進(jìn)行頻譜分析,識別底座固有頻率,定位到故障部位[3]。最后,進(jìn)行針對性改進(jìn),振動故障得到解決。
該型柴油機(jī)泵組為應(yīng)急冷卻泵組,額定工況下保持出水壓力1.35 MPa,轉(zhuǎn)速1 500 r/min。該泵組由柴油機(jī)、液壓離合器、水泵組成,柴油機(jī)輸出端飛輪通過彈性聯(lián)軸器與液壓離合器輸入端連接,離合器輸出端與水泵輸入端通過中間支撐軸承連接。
該泵組柴油機(jī)剛性安裝在一個整體底座上,底座剛性固定在基礎(chǔ)上(地面),水泵及液壓離合器剛性固定在基礎(chǔ)平臺上,如圖1所示,泵組基本信息見表1。
圖1 泵組布置簡圖Fig.1 Pump set layout
表1 泵組信息Tab.1 Pump set information
測試系統(tǒng)由三向加速度傳感器、LMS動態(tài)信號采集分析儀和筆記本電腦組成。加速度傳感器通過磁鐵安裝在柴油機(jī)各測點(diǎn),泵組額定工況下采集振動時域信號,通過軟件對時域信號進(jìn)行快速傅里葉變換FFT,得到振動頻域信號以及振動烈度。
振動烈度測點(diǎn)共6個,其中機(jī)腳處4個,機(jī)體上2個。測試過程中,測量X,Y,Z三個方向的振動烈度。
通過柴油機(jī)振動測試,測試結(jié)果反映出柴油機(jī)整體振動較劇烈,振動烈度有效值高達(dá)40.46 mm/s(見表2),遠(yuǎn)超GB/T 7184-2008的C級要求(小于28.2 mm/s),此狀態(tài)繼續(xù)工作會對柴油機(jī)造成嚴(yán)重?fù)p壞。
表2 振動測試數(shù)據(jù)(mm/s)Tab.2 Vibration measurement data
分析頻譜數(shù)據(jù),X向振動最大,Y向次之,Z向振動最小。各測點(diǎn)X向和Y向頻譜數(shù)據(jù)中振動能量最大的頻率均為25 Hz,如圖2和圖3所示。柴油機(jī)基頻為25 Hz,說明柴油機(jī)發(fā)生了基頻振動異常故障。
圖2 X向振動頻譜圖Fig.2 X-direction vibration spectrum
圖3 Y向振動頻譜圖Fig.3 Y-direction vibration spectrum
往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)出現(xiàn)基頻振動異常故障,往往存在幾種故障原因:1)對中不滿足要求,存在角度不對中、平行不對中或綜合不對中;2)機(jī)器的機(jī)腳緊固螺栓出現(xiàn)松動;3)安裝底座剛度不足,發(fā)生共振[4]。
針對以上3種可能,逐一進(jìn)行確認(rèn)。
1)通過現(xiàn)場測量柴油機(jī)對中,端面及圓周數(shù)據(jù)均在規(guī)范要求內(nèi),無異常。
2)通過復(fù)查柴油機(jī)機(jī)腳螺栓,未出現(xiàn)松動現(xiàn)象。
3)驗(yàn)證底座是否存在共振。
歐陽光耀[3]提出安裝基礎(chǔ)的強(qiáng)度,對柴油機(jī)各方向的振動烈度有較大的影響,給出了分析思路和方法。
底座固有頻率測試采用峰值保持法(Peak-Hold),使用木樁敲擊底座,并在底座上放置加速度傳感器采集響應(yīng)信號。木樁激勵力屬于低頻激勵,當(dāng)激勵力頻率與底座的固有頻率相同時,底座發(fā)生共振,響應(yīng)頻譜中會出現(xiàn)明顯的幅值,該幅值下對應(yīng)的頻率為結(jié)構(gòu)的固有頻率[5]。
通過分析底座響應(yīng)頻譜圖(見圖4~圖7),識別到底座的X向和Y向,每次激勵發(fā)生后在25 Hz處都會出現(xiàn)較大的幅值。
圖4 X向背景噪聲Fig.4 X-direction background noise
圖5 激勵后X向響應(yīng)Fig.5 X-direction response after actuate
圖6 Y向背景噪聲Fig.6 Y-direction background noise
圖7 激勵后Y向響應(yīng)Fig.7 Y-direction response after actuate
底座固有頻率測試分析結(jié)果表明:
1)25 Hz是底座X向和Y向的一個固有頻率;
2)底座固有頻率與柴油機(jī)工作轉(zhuǎn)頻相同,發(fā)生共振;
3)針對此故障,在底座X向和Y向焊加強(qiáng)筋板,增強(qiáng)X向和Y向的剛度,提高固有頻率。
按照上文2.1相同設(shè)置及測點(diǎn)布置,對柴油機(jī)進(jìn)行振動復(fù)測,數(shù)據(jù)見表3。
表3 底座加強(qiáng)后振動測試數(shù)據(jù)(mm/s)Tab.3 Vibration measurement data of base support after strengthening
底座加強(qiáng)后,柴油機(jī)振動得到有效改善,整機(jī)振動烈度有效值為23.33 mm/s,滿足GB/T 7184-2008的C級要求。
如圖8和圖9所示,振動頻譜圖中25 Hz處振動幅值降低明顯,無異常,底座共振現(xiàn)象已消除。說明通過對底座針對性的改進(jìn),底座的固有頻率發(fā)生改變,避免了在柴油機(jī)正常轉(zhuǎn)頻激勵下的共振現(xiàn)象[5]。
圖8 底座加強(qiáng)前后X向25 Hz(基頻)振動對比Fig.8 X direction 25 Hz ( fundamental frequency ) vibration contrast base before and after strengthening
圖9 底座加強(qiáng)前后Y向25 Hz(基頻)振動對比Fig.9 Y direction 25 Hz ( fundamental frequency ) vibration contrast base before and after strengthening
柴油機(jī)在工作過程中,將會產(chǎn)生與工作轉(zhuǎn)頻(即基頻)相同的激勵力并傳遞到安裝底座上[2]。如果底座結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,強(qiáng)度足夠,基頻振動在頻譜圖上便是一個很小的數(shù)值;如果底座強(qiáng)度不足,在低頻區(qū)出現(xiàn)固有頻率,可能與轉(zhuǎn)頻接近而發(fā)生共振,造成危害[7-8]。
本文研究對象出現(xiàn)基頻振動異常問題,最終確認(rèn)底座固有頻率與柴油機(jī)工作轉(zhuǎn)頻一致,此時因?yàn)榧盍︻l率與底座固有頻率相同,發(fā)生共振,產(chǎn)生強(qiáng)大的振動能量,所以頻譜圖中基頻出現(xiàn)異常的振動,導(dǎo)致柴油機(jī)整體振動劇烈。通過提高底座整體剛度,底座固有頻率增大,共振現(xiàn)象消除,振動得到改善,滿足驗(yàn)收要求。
1)柴油機(jī)出現(xiàn)異常振動時,運(yùn)用頻譜分析的方法,能快速識別特征頻率,確認(rèn)故障特征。
2)底座強(qiáng)度弱,容易導(dǎo)致柴油機(jī)振動過大,對柴油機(jī)的振動烈度影響明顯。
3)柴油機(jī)底座發(fā)生共振現(xiàn)象,底座的剛度不足是原因之一,通過提高剛度,起到增大底座固有頻率的效果,可以消除共振。