張帥領,邵 欽,林莉峰
(1.上海市政設計研究總院<集團>有限公司,上海 200092;2.上海市城市排水有限公司,上海 200070)
污泥是城市污水處理廠污水處理過程中出現的副產物,其有機物含量高(40%~70%),需要進行妥善的處理處置以避免對環(huán)境造成二次污染。目前,對污泥的處置主要有好氧發(fā)酵、厭氧消化和干化焚燒等方法。污泥焚燒的主要目的是將污泥無害化和最大限度地減量化。20世紀90年代以來,污泥焚燒已成為一種流行的方法,在發(fā)達國家被普遍使用[1-2]。
國內污泥的熱值普遍較低,如采用焚燒的處理工藝,需對脫水污泥進行預干化。因干污泥顆粒度不均、黏性高、輸送時易堵塞等固有特性,目前沒有直接測量干污泥輸送流量的儀表,當前普遍采用的污泥流量間接計量方法為螺旋計量法,即控制污泥輸送螺旋頻率的方式測量污泥流量[3-4]。由于半干污泥顆粒度不均、污泥堆積空隙不同,根據進料螺旋定頻率輸出的半干污泥量會有偏差,入爐的污泥量時大時小,燃燒爐的燃燒工況不能保持穩(wěn)定。因此,常規(guī)的螺旋計量法進行污泥流量計量具有固有的缺陷。
精確穩(wěn)定控制進焚燒爐的污泥量,是焚燒爐燃燒工況穩(wěn)定的關鍵,半干污泥計量裝置作為輸送系統(tǒng)的配套裝置,對保證污泥處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行意義重大。為了克服常規(guī)方法的缺點和不足,本文結合大型污泥焚燒項目,研究了半干污泥流量間接計量的新方法,并進行了實際的工程應用,取得了良好的效果。
半干污泥流量間接計量新方法——計量槽計量法:在半干污泥輸送系統(tǒng)中加入計量槽裝置,污泥計量槽是指在斗式秤的基礎上增加加料設備與出料輸送設備,利用料斗內物料減少速率來計算物料流量與累計重量,從而實現連續(xù)或間斷計量與控制的稱量裝置,如圖1所示。
注:1—計量裝置進料口;2—計量槽;3—稱重模塊;4—輸送螺旋圖1 污泥流量計量方法裝置圖Fig.1 Device Diagram of Sludge Flow Measurement Method
該方法計量半干污泥的原理如下。
1)加料過程:因倉內物料同時進出,不能通過單位時間內倉內物料重量的變化量來計算出料流量,控制器自動進入“容積計量配料方式”,即保持出料恒速,以加料開始前的流量值作為整個加料過程的流量值(近似值)。
2)加料停止后:采用“減量計量配料方式”計算進料流量,具體為利用單位時間內倉內物料重量的變化量來計算出料實時流量,計算如式(1)。
Qi=ΔGi/Δt
(1)
其中:Qi——i-1到i時刻的半干污泥流量,t/h;
ΔGi——i-1到i時刻的物料倉半干污泥質量變化,kg;
Δt——i-1到i時刻的時間間隔,s,一般取微小固定時長,如1 s。
對時長做累計,計算平均流量作為半干污泥在該時間段內的流量值,如式(2)。
(2)
其中:Q——累計時間段內的半干污泥流量,t/h;
n——累計數量,通常取30。
為了能實現對計量槽裝置精細化控制,本文對其控制系統(tǒng)進行了優(yōu)化,如圖2所示。干污泥計量系統(tǒng)其PID控制連續(xù)工作控制時序如圖3所示,控制原理如下。
圖2 計量槽裝置控制原理示意圖Fig.2 Schematic Diagram of Control Principle of Metering Tank Device
圖3 計量槽連續(xù)工作控制時序圖Fig.3 Working Control Timing of Metering Tank
1)第一次啟動系統(tǒng)時,先判斷料倉內物料重量是否達到上限。如達到上限,無需啟動料倉加料設備,直接啟動出料設備并根據爐溫高低進行PID調節(jié)。如未達到上限,啟動料倉加料設備,經“加料穩(wěn)定時間”后(避免加料開始時物料沖擊造成上限誤判),控制器再判斷料倉物料重量是否達到上限。達到上限時,料倉加料設備停機,經“加料穩(wěn)定時間”后,啟動出料設備并進行PID調節(jié)。
2)在出料PID調節(jié)過程中,控制器判斷料倉物料重量是否達到下限。達到下限時,啟動料倉加料設備,出料保持恒速,經“加料穩(wěn)定時間”后,判斷料倉物料重量是否達到上限,達到上限時停止加料,再次進入出料PID調節(jié)過程。
3)系統(tǒng)工作過程中,出料設備連續(xù)工作。
本項目為上海市石洞口污水處理廠污泥處理二期工程,采“脫水+干化+焚燒+煙氣處理”的污泥處理工藝,污泥處理規(guī)模為128 tDS/d,配套3條脫水系統(tǒng)生產線、2條干化系統(tǒng)生產線、3條焚燒及煙氣處理系統(tǒng)生產線。焚燒產生的煙氣經余熱利用和凈化處理后,滿足上海地標DB 31/768—2013的達標排放。工藝流程如圖4所示。
圖4 石洞口污水處理廠污泥處理二期工程工藝流程圖Fig.4 Schematic Diagram of the Phase II Sludge Disposal Project of Shidongkou WWTP
本項目是國內首個接收外來半干污泥的污泥焚燒工程,焚燒爐系統(tǒng)的半干污泥入爐進料系統(tǒng)的計量是本工程污泥焚燒的關鍵技術。干化后的半干污泥和外來半干污泥在半干污泥接收坑內混合后,通過半干污泥計量裝置將半干污泥輸送裝置送入焚燒爐進行處理,每臺焚燒爐配兩套進料計量裝置,呈對稱分布。
為了能有效分析對比常規(guī)的螺旋計量法與本文提出的計量槽計量方法,在項目實施過程中進行了對比試驗。本項目配置了約3 000 m3的半干污泥接收坑,污泥在接收坑內均質后進入焚燒爐處理,對比試驗期內進入接收坑的污泥泥性均未變化,半干污泥泥性基本相同。除計量方式外,對比試驗中半干污泥泥質、運行工況等其他因素的影響是同一水平的。通過不同方法對半年污泥的流量進行了計算和計量(表1、圖5),并基于兩種計量方法對焚燒爐燃燒工況的影響進行比較。焚燒爐溫度如表1和圖6所示。
由表1、圖5、圖6可知,通過本文提出的半干污泥計量方法和裝置控制方法,可以有效控制燃燒爐內的溫度波動(標準差較小),即燃燒爐內處于相對穩(wěn)定燃燒狀態(tài)。
表1 試驗中半干污泥流量和焚燒爐爐溫結果Tab.1 Results of Flow Rate and Incinerator Temperature of Semi-Dry Sludge in Experiment
圖5為通過控制螺旋頻率控制入爐半干污泥的焚燒爐溫度圖(方案1)。入爐焚燒爐頻率可根據焚燒爐爐溫的高低進行PID調節(jié),確保爐溫滿足850 ℃以上且不能超溫。半干污泥顆粒度不均、污泥堆積空隙不同,進料螺旋定頻率輸出的半干污泥量會有偏差,造成入爐的污泥量時大時小,又因螺旋至焚燒爐有一定的距離,調節(jié)時會有滯后性,兩者共同作用造成爐溫波動較大。
圖5 通過螺旋頻率控制污泥流量的焚燒爐溫度Fig.5 Incinerator Temperature for Sludge Flow by Spiral Frequency Control
圖6為通過帶稱重裝置的計量槽控制入爐半干污泥的焚燒爐溫度圖(方案2)。根據計量槽料斗內物料減少速率來計算物料流量,入爐污泥流量可根據焚燒爐爐溫的高低進行PID自動調節(jié),確保爐溫滿足850 ℃以上且不能超溫。此種控制方法可以精確控制入爐的半干污泥量。根據實際調試時爐溫曲線可以看出爐溫較平穩(wěn),滿足運行需求。
圖6 通過計量裝置控制污泥流量的焚燒爐溫度Fig.6 Incinerator Temperature for Sludge Flow by Metering Device Control
根據調試經驗,在調試過程中發(fā)現污泥流量計量準確性的主要影響因素為計量槽稱重模塊的精度、污泥顆粒度、流量計量時間間隔。建議稱重模塊精度為1 kg,污泥顆粒度均勻并在15 mm以內,流量計算時間間隔為小于2 s,在實際應用中應根據不同項目情況進行調整。
(1)與常規(guī)的控制污泥輸送螺旋頻率的方式測量污泥流量方法相比,半干污泥流量計量方法可以實現半干污泥量的精確自動控制,保持焚燒爐燃燒溫度和工況相對穩(wěn)定,在污泥流量計量方面準確、可靠。
(2)半干污泥流量計量方法可實現精確穩(wěn)定控制進焚燒爐的污泥量,對維持焚燒爐燃燒工況的穩(wěn)定意義重大,本文研究的污泥計量裝置在污泥干化焚燒項目中具有推廣意義。
(3)半干污泥計量裝置的自動控制,尤其是PID控制參數的設定和調節(jié),需要一定的經驗。因此,實際應用中,在結合本文提出的半干污泥流量計量方法和裝置的基礎上,應結合具體的項目情況制定相關的控制方法和措施。