李欣 羅絲露 沈曉燕 郭亮(西南油氣田分公司川西北氣礦)
威遠(yuǎn)震旦系燈影組氣藏是我國(guó)發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)層最古老的大型整裝含硫氣田,位于四川盆地西南部,是威遠(yuǎn)-龍女寺隆起帶上的巨型穹窿背斜[1],相對(duì)于其它氣藏具有高氮(9%),高C02+H2S(5%)和高氦(0.18%),高氬(0.05%)的特征,由于開(kāi)發(fā)年限已超50 年,自2013—2017 年,威遠(yuǎn)氣田氣量、氣質(zhì)逐年遞減,造成榮縣天然氣凈化廠原料氣氣量、氣質(zhì)逐年遞減,硫磺回收裝置長(zhǎng)時(shí)期處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),裝置多次出現(xiàn)堵塞、泄漏等現(xiàn)象,原料氣氣量長(zhǎng)期低于5 500 m3/h、酸氣濃度低于25%,2013—2017 年原料氣日處理量、H2S 含量對(duì)比圖見(jiàn)圖1[2]。
圖1 2013—2017年原料氣日處理量、H2S含量對(duì)比圖
2017 年1—8 月,榮縣天然氣凈化廠原料氣、酸氣氣量氣質(zhì)及負(fù)荷比例見(jiàn)表1。
表1 2017年榮縣天然氣凈化廠原料氣、酸氣氣量氣質(zhì)及負(fù)荷比例
榮縣天然氣凈化廠設(shè)計(jì)原料氣日處理量為25×104m3/h,實(shí)際原料氣日處理量在6×104~8×104m3波動(dòng),硫磺回收裝置設(shè)計(jì)酸氣每小時(shí)處理量為527 m3/h, 實(shí)際酸氣每小時(shí)處理量在(90~160)m3/h左右波動(dòng)[3]。原料氣氣量、氣質(zhì)下降造成進(jìn)入硫磺回收裝置的酸氣氣量、氣質(zhì)下降,硫磺回收裝置長(zhǎng)期處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),造成裝置運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)增大,主燃燒爐、余熱鍋爐、反應(yīng)器等設(shè)備溫度均偏低,硫磺回收率下降。凈化廠根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化裝置運(yùn)行參數(shù),通過(guò)調(diào)整空酸配比、酸氣配比、調(diào)節(jié)高溫參合閥的開(kāi)度、降低冷卻器液位、添加燃料氣的方式,以提高系統(tǒng)溫度,從而提高硫磺回收率,以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。
榮縣天然氣凈化廠硫磺回收裝置采用分流法二級(jí)轉(zhuǎn)化常規(guī)克勞斯工藝,處理來(lái)自脫硫裝置的酸氣,回收硫磺?;厥昭b置規(guī)模與50×104m3/d 的脫硫裝置匹配,設(shè)計(jì)硫磺產(chǎn)量4.11 t/d,最大產(chǎn)量5.38 t/d,設(shè)計(jì)硫回收率為90%,裝置年運(yùn)行時(shí)間為330 天。該裝置主要產(chǎn)品為液態(tài)硫磺,理論產(chǎn)量為4.11 t/d,裝置尾氣通過(guò)85 m高的煙囪排放。
主燃燒爐工藝流程是約1/3 體積的酸氣進(jìn)入燃燒爐,配以適量空氣燃燒發(fā)生完全氧化反應(yīng),使其中的H2S 轉(zhuǎn)變?yōu)镾O2,使過(guò)程氣中的H2S 與SO2的比值保持2∶1,發(fā)生反應(yīng):
H2S+3/2 O2>1200KSO2+2 H2O+518.9 kJ/mol
低負(fù)荷運(yùn)行情況下主燃燒爐溫度由于酸氣量少,爐溫偏低,為維持爐溫必須多進(jìn)酸氣以提高爐溫,導(dǎo)致硫收率降低,因此可通過(guò)添加燃料氣代替酸氣燃燒,同時(shí)控制主燃燒爐酸氣、空氣與燃料氣進(jìn)量與比例來(lái)控制爐溫,以提高硫收率,從而達(dá)到節(jié)能降耗目的。
調(diào)整旁路酸氣與進(jìn)主燃爐酸氣的配比和空酸比來(lái)控制爐溫,控制主燃燒爐溫度在800~1 100 ℃。通過(guò)硫磺回收裝置我廠實(shí)際酸氣流量及氣質(zhì),酸氣流量恒定在120 m3/h,保持爐溫在950 ℃下穩(wěn)定運(yùn)行,利用Aspen Plus 工藝流程模擬軟件簡(jiǎn)易對(duì)主燃燒爐內(nèi)的各種原料燃燒反應(yīng)進(jìn)行了模擬[4-7]。
根據(jù)軟件模擬,所得理論狀態(tài)下不同氣質(zhì)酸氣燃燒所需燃料氣量見(jiàn)表2。
表2 理論狀態(tài)下不同氣質(zhì)酸氣燃燒所需燃料氣量
根據(jù)理論計(jì)算值,將主燃燒爐基本參數(shù)進(jìn)行實(shí)踐調(diào)控,根據(jù)實(shí)際每日酸氣含量及酸氣氣質(zhì),通過(guò)實(shí)踐摸索出不同情況下燃料氣,空氣,所需含量,現(xiàn)選取5—8 月計(jì)算實(shí)例,主燃燒爐不同氣量、氣質(zhì)的酸氣燃燒所需空氣及燃料氣量見(jiàn)表3。
表3 主燃燒爐不同氣量、氣質(zhì)的酸氣燃燒所需空氣及燃料氣量
通過(guò)摸索,為維持爐溫在800~1 100 ℃范圍內(nèi),在酸氣氣量為120 m3/h 左右的條件下,主酸與旁路酸氣比值控制范圍為2.0~3.5,空酸比控制范圍為0.7~1.2,全開(kāi)高溫?fù)胶烷y,添加燃料氣且燃料氣與空氣的配比范圍為1∶10,將空氣進(jìn)氣量控制在30~50 m3/h(工況:T=273.15 k,P=0.02 MPa),燃料氣進(jìn)氣量控制在3~5 m3/h(工況:T=273.15 k,P=0.02 MPa)。
余熱鍋爐的特點(diǎn)是管程溫度高,殼程壓力高[8]。因此通過(guò)調(diào)整酸氣比與空酸比,同時(shí)通過(guò)調(diào)節(jié)余熱鍋爐蝶閥開(kāi)度,降低了過(guò)程氣與余熱鍋爐的換熱面積,提高了余熱鍋爐低溫過(guò)程氣出口溫度,保證了低溫過(guò)程氣溫度大于或等于200 ℃。根據(jù)實(shí)際操作在蝶閥不同開(kāi)度下,蝶閥不同開(kāi)度下余熱鍋爐低溫過(guò)程氣出口溫度見(jiàn)表4。
表4 蝶閥不同開(kāi)度下余熱鍋爐低溫過(guò)程氣出口溫度
通過(guò)對(duì)比,優(yōu)化后余熱鍋爐低溫過(guò)程氣出口溫度提高了5~15 ℃,余熱鍋爐低溫過(guò)程氣出口溫度在200 ℃以上。
反應(yīng)器中主要發(fā)生反應(yīng)是SO2與剩余的H2S 按摩爾比例1∶2 發(fā)生反應(yīng)生成硫,此反應(yīng)為吸熱反應(yīng),會(huì)吸收大量的熱量[9],因此通過(guò)調(diào)整高溫參合閥的開(kāi)度,保障一級(jí)反應(yīng)器進(jìn)口溫度在190~290 ℃,一級(jí)反應(yīng)器床層中部溫度在240~330 ℃;二級(jí)反應(yīng)器床層中部溫度在120~160 ℃,二級(jí)反應(yīng)器出口溫度大于或等于130 ℃,根據(jù)實(shí)際操作高溫參和閥不同開(kāi)度下反應(yīng)器溫度見(jiàn)表5。
表5 高溫參和閥不同開(kāi)度下反應(yīng)器溫度
通過(guò)對(duì)比:優(yōu)化后一級(jí)反應(yīng)器進(jìn)口溫度提高了10~20 ℃,一級(jí)反應(yīng)器中部溫度提高了20~30 ℃,二級(jí)反應(yīng)器中部溫度提高了2~5 ℃。
冷凝冷卻器的特點(diǎn)是一級(jí)冷凝冷卻器直接與反應(yīng)爐連接一級(jí)過(guò)程氣入口最高操作溫度,所有過(guò)程氣壓力接近常壓[10]。為提高整體系統(tǒng)溫度,通過(guò)降低一級(jí)、二級(jí)冷凝冷卻器液位(液位≤12%),減少了冷凝冷卻器內(nèi)過(guò)程氣與軟化水之間的換熱,優(yōu)化前后一級(jí)、二級(jí)冷凝冷卻器的出口溫度、液位對(duì)比見(jiàn)表6。
表6 優(yōu)化前后一級(jí)、二級(jí)冷凝冷卻器出口溫度、液位對(duì)比
通過(guò)對(duì)比:優(yōu)化后一級(jí)冷卻器出口溫度提高了3~5 ℃,二級(jí)冷凝冷卻器出口溫度提高了2~4 ℃。
在未多余消耗公用工程的蒸汽情況下,實(shí)現(xiàn)了整體硫磺回收裝置低負(fù)荷的正常運(yùn)行,同時(shí)提高了硫磺產(chǎn)量,榮縣天然氣凈化廠于2017年5月實(shí)施整改,故以1—4 月和5—8 月各設(shè)備溫度進(jìn)行對(duì)比,各設(shè)備每月平均溫度見(jiàn)圖2。
圖2 硫磺回收裝置1—8月各設(shè)備溫度對(duì)比
通過(guò)對(duì)比:2017年5—8月各設(shè)備每月平均溫度較1—4月有所上升,其中主燃燒爐升溫較為明顯。
2017年1—8月硫磺回收率對(duì)比見(jiàn)表7。
表7 2017年硫磺回收率對(duì)比
通過(guò)對(duì)比,2017 年5—8 月硫磺回收率提高至70%左右,明顯高于1—4月,硫磺回收率平均提高了10%左右。在酸氣氣量量、酸氣中硫化氫含量相近的條件下,6 月、7 月硫磺產(chǎn)量高于1 月、2 月,酸氣利用率提升了10%,2016 年硫磺產(chǎn)量為246 t,按硫磺單價(jià)月1 500 元/t 計(jì)算,每年可節(jié)約3.69萬(wàn)元。
根據(jù)每月固體硫磺檢驗(yàn)報(bào)告單,將2017 年1—8月硫磺產(chǎn)品質(zhì)量參數(shù)見(jiàn)表8。
表8 2017年1—8月硫磺產(chǎn)品質(zhì)量參數(shù)
通過(guò)對(duì)比,在2017 年6—8 月每月酸氣量?jī)H為7×104~8×104m3,相較于1 月、2 月、4 月酸氣量為8×104~9×104m3的情況下,硫磺產(chǎn)品質(zhì)量仍能維持在99.98%以上,而酸氣中H2S 利用率提升了10%,在保障了1—8月硫磺質(zhì)量等級(jí)仍保證為優(yōu)等品率的同時(shí),也降低了尾氣SO2的排放量,參數(shù)控制確實(shí)達(dá)到了提質(zhì)增效,節(jié)能環(huán)保的效果。
1)與傳統(tǒng)25%~30%的低負(fù)荷運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)相比,該裝置此次低負(fù)荷生產(chǎn)實(shí)踐證明,在保證裝置正常平穩(wěn)生產(chǎn)的前提下,且硫磺質(zhì)量能達(dá)到并超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T-2449.1-2014,達(dá)到更低的操作下限(17%~25%)是可以實(shí)現(xiàn)的。
2)混摻高焓值組分可以大幅度提高原料的焓值,確保裝置在低負(fù)荷情況下啟動(dòng)運(yùn)行,而且調(diào)節(jié)方便,操作性高,是一個(gè)相對(duì)高效的方法。
3)榮縣天然氣凈化廠優(yōu)化硫磺回收裝置低負(fù)荷運(yùn)行參數(shù)具有可操作性、實(shí)踐性,不僅保證了凈化廠裝置的安穩(wěn)運(yùn)行,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的,也為類(lèi)似裝置工程設(shè)計(jì)時(shí)提供一定參考和借鑒。
4)在低負(fù)荷工況下,采取特定措施,優(yōu)化設(shè)備操作,可使這些設(shè)備在操作彈性下限條件正常工作,年節(jié)約資金達(dá)3.69萬(wàn)元。