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        柴油機(jī)汽缸蓋墊片密封失效故障分析及改進(jìn)

        2021-12-08 02:57:57
        湖北農(nóng)機(jī)化 2021年5期
        關(guān)鍵詞:缸蓋汽缸缸體

        梁 毅

        (廣西嘉德機(jī)械股份有限公司,廣西 玉林 537000)

        0引言

        汽缸蓋襯墊有2種形式,即分體式和整體式。在分體式缸蓋中,它由鑲嵌橡膠圈和金屬骨架組成,缸口封氣采用低碳鋼板環(huán),環(huán)形封氣為平板型、無壓波浪型、迷宮型和不同厚度的缸口封氣類型。這種墊片的結(jié)構(gòu)一般零件較多,拆裝繁瑣,因此在現(xiàn)階段已不被經(jīng)常使用。現(xiàn)階段常用的汽缸蓋墊片為整體式結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)的墊片由密封油、密封水等封件共同組成,在使用、維護(hù)和組裝方面更加方便。

        柴油機(jī)缸蓋襯墊受力狀態(tài)復(fù)雜,始終處于高壓、高溫、高爆狀態(tài)。為了確保汽缸蓋密封無泄漏,同時(shí)要考慮密封安全,本文通過模擬分析和試驗(yàn)驗(yàn)證汽缸蓋密封泄漏原因?qū)ζ湎到y(tǒng)地進(jìn)行了分析,并提出了改進(jìn)意見。

        1故障概況

        在運(yùn)行約117 h后,某柴油機(jī)汽缸的機(jī)體出現(xiàn)缸蓋結(jié)合面漏水問題。在對(duì)該缸蓋墊片的拆檢過程中發(fā)現(xiàn),水孔橡膠圈出現(xiàn)裂痕,為了保證其應(yīng)用質(zhì)量,因此維修人員更換了缸蓋墊片,然后又進(jìn)行了耐久性試驗(yàn)。在試驗(yàn)之后,確認(rèn)柴油機(jī)汽缸蓋墊應(yīng)用狀態(tài),在檢查過程中發(fā)現(xiàn)在其中2個(gè)缸墊的進(jìn)氣側(cè)位置有異常情況出現(xiàn)。由拆檢結(jié)果可知,柴油機(jī)缸蓋漏水是由汽缸襯墊破裂導(dǎo)致的。汽缸墊泄漏位置汽缸口氣封帶上積碳較多,膠圈出現(xiàn)裂紋的位置與燃燒室鄰近,由此可知膠圈破裂是導(dǎo)致汽缸泄露的主要原因。然后檢查汽缸蓋,發(fā)現(xiàn)汽缸蓋墊片的進(jìn)氣側(cè)位置有嚴(yán)重的墊片磨損問題。然后再進(jìn)一步查找原因,發(fā)現(xiàn)缸蓋與缸體的分離間隙超過常規(guī)標(biāo)準(zhǔn),缸蓋與缸蓋墊片的摩擦較大,震動(dòng)較大,進(jìn)而造成了密封面的嚴(yán)重?fù)p壞。

        分析了影響汽缸蓋密封性能的2方面因素,一是模擬計(jì)算汽缸蓋提升量與汽缸蓋密封帶接觸壓力情況,二是研究汽缸蓋螺栓擰緊工藝對(duì)汽缸蓋密封性能的影響。

        2仿真分析

        2.1汽缸蓋墊片抬升量

        利用Proe軟件建立了汽缸蓋、汽缸墊、汽缸體和汽缸內(nèi)膽的精確三維模型。利用HyperMesh有限元分析軟件共享預(yù)處理網(wǎng)絡(luò),確定汽缸體、汽缸墊、汽缸墊和汽缸蓋的接觸特性,并對(duì)其施加精確的邊界條件。通過ABAQUS求解器迭代計(jì)算得到了汽缸墊的提升速度,通過對(duì)汽缸蓋的整體仿真計(jì)算,評(píng)價(jià)了汽缸蓋與缸體進(jìn)氣側(cè)2個(gè)螺栓之間的剛度。結(jié)果表明,當(dāng)汽缸蓋燃燒室發(fā)生爆燃并達(dá)到輪轂最大高度14.39566m時(shí),汽缸蓋升程大于圓周方向上的其它位置。拆卸檢查確定后,缸蓋密封進(jìn)氣側(cè)密封條磨損,有漏氣痕跡,說明進(jìn)氣側(cè)牽引力較大,與仿真結(jié)果一致。

        2.2汽缸蓋墊片冷、熱態(tài)缸口位置面壓

        為了確保缸蓋墊片的密封性,缸蓋墊片接觸面的接觸壓力應(yīng)大于缸體最大爆炸壓力。但實(shí)際上該柴油機(jī)氣缸蓋接觸壓力低于工作負(fù)荷的最大氣壓,存在著密封排氣的危險(xiǎn)。

        2.3缸蓋螺栓擰緊工藝對(duì)比

        內(nèi)燃機(jī)缸蓋密封的密封功能主要是通過缸蓋螺栓的張緊力來實(shí)現(xiàn)的。適當(dāng)?shù)穆菟◤埦o力是缸蓋密封的關(guān)鍵。若拔下缸蓋螺栓,螺栓的軸向力將壓縮缸蓋的密封帶,從而產(chǎn)生回彈力。反作用力的回彈力作用于汽缸體內(nèi)和汽缸蓋,使汽缸內(nèi)的回彈力大于氣體壓力,達(dá)到密封效果。對(duì)故障機(jī)汽缸蓋主副螺栓連接狀態(tài)的軸向力進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果見表1。

        從表1中可以看出,螺栓的阻尼比副螺栓的阻尼大,對(duì)汽缸蓋的進(jìn)出口端2個(gè)主螺釘?shù)奈恢妹芊庥幸欢ㄓ绊慬1]。然后,對(duì)缸蓋螺栓的纏繞過程進(jìn)行檢測(cè)與分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的缸蓋螺栓纏繞工藝并不適合,后2步顯示,缸蓋的附加螺釘使缸蓋軸力減低,因此該程序必須改進(jìn)。

        3改進(jìn)方案

        3.1汽缸蓋和汽缸體進(jìn)氣側(cè)結(jié)構(gòu)改進(jìn)

        通過對(duì)進(jìn)氣側(cè)缸蓋和缸體的結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行改進(jìn),對(duì)填料進(jìn)行加高剛度處理,以減少高爆震壓下缸蓋的提升。經(jīng)過改進(jìn),使缸蓋最大升程降至13.6 μm,接觸壓力增大。

        3.2缸蓋螺栓擰緊工藝改進(jìn)

        在汽缸蓋密封中,合理的螺旋傳動(dòng)功率至關(guān)重要。缸蓋螺栓的連接過程對(duì)缸蓋螺栓的軸向力和頂板與頂板的接觸壓力影響較大。仿真計(jì)算和實(shí)際測(cè)量的結(jié)果應(yīng)加以優(yōu)化。最終步驟是擰緊主螺釘,確保螺栓具有足夠的擰緊力。

        在進(jìn)行新的螺栓緊固程序試驗(yàn)后,汽缸蓋螺栓軸向力和螺栓軸向力應(yīng)增大。

        對(duì)缸蓋螺栓進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)后,發(fā)現(xiàn)缸蓋密封進(jìn)口側(cè)2個(gè)主要螺釘中間的缸蓋厚度最??;經(jīng)汽缸蓋螺栓纏繞工藝改進(jìn)后,汽缸蓋的提升體積明顯減小,汽缸蓋密封的接觸壓力也隨之增加,這意味著汽缸蓋密封進(jìn)口的接觸壓力高于汽缸蓋密封的最大爆氣壓力,通過對(duì)缸蓋螺栓進(jìn)行調(diào)整,使缸蓋密度最小、接觸壓力最大分別增加25%和30%左右,能夠較好地滿足柴油機(jī)氣缸密封的要求[2]。

        4試驗(yàn)驗(yàn)證

        通過全負(fù)荷抗力試驗(yàn)和熱沖擊試驗(yàn),研究在固定和臨時(shí)溫度場(chǎng)條件下,按修正后調(diào)整值和1000 h滿載阻力分別對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行改造,做3000倍的熱沖擊試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,改進(jìn)后的密封條無滲漏、磨損現(xiàn)象,調(diào)節(jié)效果良好。

        5結(jié)語

        模擬計(jì)算和試驗(yàn)結(jié)果表明,提高缸體和缸蓋進(jìn)口側(cè)的剛度,可以有效地降低缸蓋的推力。改進(jìn)缸蓋主副螺栓的連接方式,使其軸向拉力增大,使缸蓋密封帶的接觸壓力增大;通過改進(jìn)前后缸蓋提升量的對(duì)比分析,確定纏繞過程中缸蓋螺栓的位置對(duì)缸蓋提升的影響。根據(jù)模擬分析和試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)汽缸蓋、缸體、汽缸密封等結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)和改進(jìn)。并對(duì)缸蓋螺栓纏繞工藝進(jìn)行了優(yōu)化。對(duì)改進(jìn)裝置進(jìn)行了仿真分析和耐久性試驗(yàn)。

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