袁 寶
(廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司,廣東 廣州 5106600)
徐少華
(廣東省科學院資源利用與稀土開發(fā)研究所,廣東 廣州 510650)
(佛山能磁環(huán)境科技有限公司,廣東 廣州 510650)
化學沉淀是目前印制電路板(PCB)園區(qū)廢水治理的主流工藝之一,是去除水中重金屬、總磷等污染物的關鍵方法,也是生物法等工藝的主要預處理工藝[1]。PCB園區(qū)廢水往往混有其他工業(yè)廢水,隨著排放標準的提高,普遍需要采用多級化學沉淀和深度除磷處理,以達到排放要求。
傳統(tǒng)化學沉淀法由于表面負荷低、沉降速度慢,所以占地面積大,且沉降效果易受到水質波動影響。隨著PCB園區(qū)發(fā)展,企業(yè)數(shù)量不斷增加,部分園區(qū)污水處理廠常年滿負荷運行仍不能滿足需求,新建或改擴建污水處理設施則受制于場地缺乏[2]。因此,提高化學沉淀法的沉淀效率,縮小占地面積或提高原有沉淀池的處理能力,穩(wěn)定處理效果,是現(xiàn)實的迫切需求。
磁凈化技術是近年來涌現(xiàn)的新興技術,在黑臭水體治理、污水廠提標改造等領域廣泛應用,其突出優(yōu)點是處理效率高、占地面積小、出水水質穩(wěn)定[3]。本文結合廣東省某PCB園區(qū)廢水處理工藝流程,將磁凈化技術應用于原水一級沉淀和總磷深度處理工藝段,研制工業(yè)廢水專用一體化磁凈化裝備,進行連續(xù)中試試驗,為PCB園區(qū)廢水治理提標擴容提供參考。
廣東省某工業(yè)園內唯一指定以PCB企業(yè)排放廢水為主的集中污水處理廠,一期設計處理量12 000噸/天。近年來隨著排放標準的不斷提升和園區(qū)處理水量的不斷增加,企業(yè)不斷增加新工藝和新設施,用地緊張問題凸顯。該污水處理廠以處理PCB廢水為主,包括原水調節(jié)池、一級化學沉淀系統(tǒng)、二級化學沉淀系統(tǒng)、生化處理系統(tǒng)和MBR(膜生物反應器)膜系統(tǒng)等。
磁凈化技術是化學絮凝、磁加載循環(huán)和高效沉淀相結合的一種先進高效固液分離技術。該技術是向污水中投加適量微米級磁種,在水中形成無數(shù)微細粒的“磁心”,在混凝劑和絮凝劑的作用下,“磁心”和水中懸浮態(tài)污染物形成磁性絮團,磁性絮團具備高密度和高磁性兩大特點,在沉淀池中高效沉降于底部,上清液穩(wěn)定達標外排。沉降池底部一部分磁性絮團直接回流至反應箱,另一部分磁性絮團則進入磁種循環(huán)回用系統(tǒng),磁種被回收并重復投加至反應箱內,剩余污泥則外排至污泥處置系統(tǒng)。磁凈化技術具有表面負荷高、占地面積小、出水效果好、波動適應性強、運行成本低等優(yōu)點。
為了應對工業(yè)廢水高懸浮物、高石灰、強腐蝕性等性質,開發(fā)的工業(yè)廢水專用一體化磁凈化裝備如圖1所示。該裝備由反應系統(tǒng)、高效沉淀池、磁加載循環(huán)系統(tǒng)、反沖洗系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)和電控箱組成,具備較好的防腐功能和強化磁種回收功能,設計處理能力800 m3/d,外形尺寸為:3.8 m×2.5 m×4.2 m,占地面積約9.5 m2,斜管有效面積為1.56 m2,設備電耗清單如表1。
表1 一體化磁凈化設備功耗表
圖1 800 m3/d工業(yè)廢水專用一體化磁凈化裝備
根據(jù)水廠處理工藝流程,結合磁凈化技術特點,在原水一級沉淀段、深度除磷段使用一體化磁凈化裝備進行中試試驗,研究PCB園區(qū)廢水原水一級磁凈化沉淀和芬頓+磁凈化深度除磷的效果,考察磁種回收率、沉淀表面負荷、運行成本、電耗、一體化設備穩(wěn)定性。
3.2.1 原水一級磁凈化沉淀試驗
原水一級磁凈化沉淀試驗如圖2所示。原水進入調節(jié)池,投加石灰/重金屬捕收劑調節(jié)pH值至中性后由水泵泵入反應池內,依次投加磁種和絮凝劑PAM(聚丙烯酰胺絮凝劑),攪拌充分后,反應池中形成磁性絮團;反應池出水進入高效沉淀池中固液分離,上清液外排至下一級處理系統(tǒng),底部污泥一部分回流至反應池,另一部分進入磁種回收系統(tǒng),回收的磁種投加至反應池,剩余污泥外排至污泥濃縮池。連續(xù)中試試驗時間為15天。
圖2 原水一級磁凈化沉淀試驗
原水投加石灰/重金屬捕收劑后,懸浮物含量高,通過實驗優(yōu)化調整磁種補加量和PAM用量,得到較優(yōu)的藥劑用量為:磁種補加量26 mg/L,非離子PAM投加量為5.6 mg/L。
3.2.2 芬頓+磁凈化深度除磷試驗
完成原水一級磁凈化沉淀試驗后,對現(xiàn)場管道進行改造,將芬頓反應出水泵入一體化磁凈化裝備進行處理。芬頓出水懸浮物含量相對低,通過實驗優(yōu)化調整磁種補加量和PAM用量,得到較優(yōu)的藥劑用量為:磁種補加量9.3 mg/L,非離子PAM投加量為3.7 mg/L。連續(xù)穩(wěn)定試驗時間為15天。
3.3.1 原水一級磁凈化沉淀試驗結果
圖3是原水一級磁凈化沉淀進出水懸浮物濃度及去除率,可以看出原水投加石灰/重金屬捕收劑后懸浮物濃度在470 mg/L~1280 mg/L之間,平均進水懸浮物濃度為873.6mg/L;出水懸浮物濃度穩(wěn)定在30 mg/L以內,平均出水懸浮物濃度為11.07 mg/L;去除率最低95.8%,最高可達99.6%,平均去除率為98.73%。
圖3 原水一級磁凈化沉淀進出水懸浮物濃度及去除率
圖4是原水一級磁凈化沉淀出水效果,可以看出原水懸浮物濃度高,因水中銅離子含量高,呈深綠色;出水清澈透明,肉眼可見懸浮物低。一體化磁凈化設備對波動性較大、高懸浮物濃度、高石灰水濃度的原水處理具有良好的效果。
圖4 原水一級磁凈化沉淀出水效果
原水一級磁凈化沉淀進水穩(wěn)定為31 m3/h,最高進水為36 m3/h,斜管有效面積1.56 m2,則表面負荷穩(wěn)定為19.87 m3/(m2·h),最高可達到23.08 m3/(m2·h)。
為了得到準確的磁種回收率,對每處理1000 m3水的進水懸浮物濃度、磁種池濃度、磁種有效濃度、磁種損失量進行取樣分析,得到結果如表2所示,每5000 m3水的實際磁種使用量如表3所示。從表2和表3中可以看出:測試得到的磁種損失量為0.026 g/L,磁種回收率為99.56%;磁種的實際損失量為0.023 g/L,二者誤差為11.5%,實際磁種損失量略小于測試值。磁種的市場單價約2元/kg,故原水一級磁凈化沉淀磁種成本為0.046元/噸水。
表2 原水一級磁凈化沉淀磁種回收率取樣分析結果表
表3 原水一級磁凈化沉淀磁種實際使用量表
原水一級磁凈化的絮凝劑成本為0.067元/噸水,電耗為0.129元/噸水,磁種成本為0.046元/噸水,一體化磁凈化裝置全自動化運行,人員工作主要為藥劑配置、檢查維護及取樣分析,本文對人工費不做詳細分析。原水一級磁凈化沉淀的運行成本如表4所示,除開人工費用的運行成本為0.242元/噸水。
表4 原水一級磁凈化沉淀運行成本
3.3.2 芬頓+磁凈化試驗結果
圖5是芬頓+磁凈化進出水懸浮物濃度及去除率,可以看出芬頓出水的懸浮物濃度相對較低,在122~406 mg/L之間,平均進水懸浮物濃度為246.3 mg/L;出水懸浮物濃度穩(wěn)定在10 mg/L以內,平均出水懸浮物濃度為5.9 mg/L;去除率最低96.1%,最高可達98.3%,平均去除率為97.59%。芬頓+磁凈化出水效果,可以看出進水呈灰黑色,出水清澈透明,未見“漂泥”現(xiàn)象,肉眼幾乎見不到懸浮物。一體化磁凈化設備對波動性較大、懸浮物濃度較高、微細粒漂浮物含量高的芬頓出水處理具有良好的效果。
圖5 芬頓+磁凈化進出水懸浮物濃度及去除率
芬頓+磁凈化進水穩(wěn)定為31 m3/h,斜管有效面積1.56 m2,表面負荷穩(wěn)定為19.87 m3/(m2·h),由于受到現(xiàn)場水量等因素影響,未進一步提升進水水量,根據(jù)經(jīng)驗判斷,該一體化磁凈化設備可處理更高水量,即表面負荷可進一步提高。
為了得到準確的磁種回收率,對每處理1000 m3水的進水懸浮物濃度、磁種池濃度、磁種有效濃度、磁種損失量進行取樣分析,得到結果如表5所示,每5000 m3水的實際磁種使用量如表6所示。從表5和表6可以看出:測試得到的磁種損失量為0.011 g/L,磁種回收率為99.82%;磁種的實際損失量為0.0093 g/L,二者誤差為15.5%,實際磁種損失量略小于測試值。磁種的市場單價約2元/kg,故芬頓+磁凈化磁種成本為0.019元/噸水。
表5 芬頓+磁凈化磁種回收率取樣分析結果表
表6 芬頓+磁凈化磁種實際使用量表
芬頓+磁凈化的絮凝劑成本為0.045元/噸水,電耗為0.129元/噸水,磁種成本為0.019元/噸水,一體化磁凈化裝備全自動運行,人員工作主要為藥劑配置、檢查維護及取樣分析,本文對人工費不做詳細分析。芬頓+磁凈化的運行成本如表7所示,除開人工成本運行成本為0.193元/噸水。
表7 芬頓+磁凈化運行成本表
3.3.3 工業(yè)廢水一體化磁凈化裝備運行情況
面對PCB園區(qū)廢水水質波動性大、懸浮物濃度高、易結垢等復雜特性,工業(yè)廢水專用一體化磁凈化設備連續(xù)穩(wěn)定運行30天以上,總體運行平穩(wěn)可靠,主要設備未出現(xiàn)機械故障和電器故障,進出水水質、磁種回收率等達到預期效果。
(1)磁凈化技術對PCB園區(qū)廢水原水進行連續(xù)處理:沉降表面負荷可達到23.08 m3/(m2·h),進水懸浮物濃度1280 mg/L以內,出水懸浮物濃度穩(wěn)定在30 mg/L以內;磁種回收率為99.56%,磁種運行成本為0.046元/噸水;綜合運行成本為0.242元/噸。
(2)磁凈化技術對PCB園區(qū)廢水芬頓出水進行連續(xù)處理:沉降表面負荷可達到19.87 m3/(m2·h),進水懸浮物濃度406 mg/L以內,出水懸浮物濃度穩(wěn)定在10 mg/L以內;磁種回收率為99.82%,磁種運行成本為0.019元/噸水;綜合運行成本為0.193元/噸。
(3)試用的工業(yè)廢水專用一體化磁凈化裝備,最高可處理PCB園區(qū)廢水原水864噸/天、芬頓出水744噸/天(實際可更高),占地面積相較傳統(tǒng)沉淀法顯著降低。中試階段設備運行平穩(wěn)可靠,展現(xiàn)出較好的性能。本次試驗僅為中試試驗,時間相對較短,在后期連續(xù)工業(yè)應用中進一步考察設備的處理效果和可靠性。
(4)對于現(xiàn)有PCB園區(qū)污水處理企業(yè),磁凈化技術可原位提升污水處理能力和處理指標;對于新建PCB園區(qū)污水處理企業(yè),磁凈化技術可顯著降低占地面積并穩(wěn)定出水指標。本次試驗僅為中試試驗,時間相對較短,建議在后期連續(xù)工業(yè)應用中進一步考察設備的處理效果和可靠性。