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        公用冷凍水優(yōu)化利用研究與實踐

        2021-12-07 02:29:58曹國玉葉鵬云劉建樓
        中國氯堿 2021年11期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化系統(tǒng)

        曹國玉,葉鵬云,劉建樓

        (陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 榆林719319)

        公用系統(tǒng)主要是為各生產(chǎn)裝置提供動力源和能源,輔助生產(chǎn)運行,一般作為一個獨立的生產(chǎn)裝置。主要工序有空壓制氮系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)和冷凍水制水系統(tǒng),承擔(dān)著氣源的供應(yīng)和各種冷凍水的循環(huán),能量通過不同形式相互轉(zhuǎn)換,滿足生產(chǎn)需求。同時公用系統(tǒng)是一個耗能的系統(tǒng),不管是工藝氣體的制備還是各種冷凍水的循環(huán),都需要能量的輸入,所以在實際生產(chǎn)運行過程中,公用系統(tǒng)的日常管理和運行操作尤為重要,企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門的管理機構(gòu),配備專業(yè)的技術(shù)人員研究解決公用系統(tǒng),挖掘系統(tǒng)節(jié)能潛力。

        1 基本情況

        陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(簡稱“北元化工”)110萬t/a聚氯乙烯循環(huán)項目化工片區(qū)有3套7℃水制備系統(tǒng),制冷機組為蒸汽型溴化鋰機組和熱水型溴化鋰機組,主要給燒堿裝置、PVC裝置和乙炔發(fā)生裝置提供冷媒量,實現(xiàn)降低物料溫度和相態(tài)轉(zhuǎn)化。其中,公用A、B線各配置4臺供水泵,正常情況下用4臺,無備機,后來將A、B線公用冷凍水泵增加至5臺運行。C線配備2臺供水泵,設(shè)計1用1備,而實際運行2臺。針對“大循環(huán),小溫差”設(shè)備無備機等問題,進(jìn)行分析研究,制定改進(jìn)方案。

        2 存在的問題

        (1)根據(jù)設(shè)計要求,冷凍水供水系統(tǒng)設(shè)有備用水泵,而實際運行過程中無備機,一旦運行設(shè)備出現(xiàn)故障或者異常,需要降負(fù)荷停車操作,不利于系統(tǒng)穩(wěn)定運行。(2)冷凍水系統(tǒng)循環(huán)量不能滿足工藝要求,需要增加供水泵來增大循環(huán)量。(3)供水和回水溫度差較小,設(shè)計冷凍水供水和回水溫差至少要大于5℃,而實際運行溫差為3.0~3.5℃,制冷機組制冷效率低,動力消耗較大。(4)冷凍水使用不合理,末端各類換熱設(shè)備溫度控制指標(biāo)基本在下限運行,造成熱量交換不充分,實際冷量與需要量不符合,造成回水溫度較低,運行不合理。

        3 優(yōu)化調(diào)整思路

        針對公用冷凍水系統(tǒng)存在的問題,2020年5月6日-2020年6月30日,北元化工對冷凍水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,主要從兩個方面進(jìn)行優(yōu)化控制調(diào)整:(1)提高上、回水溫差,由3.0~3.5℃提高至5℃以上,進(jìn)而提高制冷機組制冷效率,主要從冷凍水用戶進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,確保單臺換熱設(shè)備的進(jìn)、出水溫差大于3℃,單臺設(shè)備出水溫度大于12℃。(2)根據(jù)用戶調(diào)整情況優(yōu)化制冷機和供水泵運行方式,單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6.0~8.0℃。將優(yōu)化期內(nèi)前10天與后10天數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,評價優(yōu)化效果。

        4 數(shù)據(jù)采集與分析

        4.1 A線7℃水系統(tǒng)(見表1)

        (1)回水總管溫度由10.18℃升高至10.65℃,升高0.47℃,符合提高回水溫度優(yōu)化思路。

        (2)供水總管溫度由6.86℃升高至7.33℃,升高0.47℃,供回水總管溫差在優(yōu)化前后均為0.47℃,溫差無變化。

        (3)在環(huán)境溫度升高、循環(huán)水溫度升高3.73℃、溴化鋰機組和供水泵運行臺數(shù)未調(diào)整的情況下,7℃水供回水總管溫差未變,說明溴化鋰機組制冷效率提高。

        4.2 乙炔裝置5℃水系統(tǒng)(見表2)

        (1)一期回水總管溫度由8.16℃升高至9.00℃,升高0.84℃,符合提高回水溫度優(yōu)化思路。

        (2)一期供水總管溫度由5.36℃升高至5.80℃,升高0.44℃,供水總管優(yōu)化前后溫差低于回水總管優(yōu)化前后溫差,說明制冷機冷效率提高。

        表1 A線7℃水系統(tǒng)優(yōu)化前后溫度比較 ℃

        表2 乙炔裝置5℃水優(yōu)化前后溫度比較 ℃

        (3)一期在環(huán)境溫度升高、循環(huán)水溫度升高3.1℃、制冷機組和供水泵運行臺數(shù)未調(diào)整的情況下,供水總管優(yōu)化前后溫差低于回水總管優(yōu)化前后溫差,說明制冷機制冷效率提高。

        (4)二期回水總管溫度由8.17℃升高至8.79℃,升高0.62℃,符合提高回水溫度優(yōu)化思路。

        (5)二期供水總管溫度由5.20℃升高至5.60℃,升高0.40℃,供水總管優(yōu)化前后溫差低于回水總管優(yōu)化前后溫差,說明制冷機冷效率提高。

        (6)二期在環(huán)境溫度升高、循環(huán)水溫度升高2.06℃、制冷機組和供水泵運行臺數(shù)未調(diào)整的情況下,供水總管優(yōu)化前后溫差低于回水總管優(yōu)化前后溫差,說明制冷機制冷效率提高。

        用同樣的方法對C、D線7℃水系統(tǒng)進(jìn)行分析。

        5 取得效果

        (1)公用A線7℃水系統(tǒng)通過調(diào)整運行方式,停運1臺供水泵,節(jié)約電耗400 kW·h。

        (2)公用C線7℃水系統(tǒng)通過調(diào)整,停運1臺供水泵,節(jié)約電耗250 kW·h。

        (3)公用A線7℃水供水總管閥門開度由50%調(diào)整至100%,降低壓頭損失。

        (4)公用7℃水系統(tǒng)單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6.0~8.0℃。

        (5)公用-26℃冷凍鹽水系統(tǒng)A、B線各運行3臺武冷機組,通過調(diào)整,A、B線各停運1臺武冷機組,高壓級電機功率分別為400 kW和800 kW。

        (6)乙炔裝置2019年7月和2020年7月制冷機和供水泵運行臺數(shù)、用電量對比見表3。

        從表3可知,優(yōu)化運行后與歷年同期比較:a.停運1臺制冷機和1臺供水泵;b.制冷機組節(jié)電44 401 kW·h。

        (7)采鹵分廠2019年7月和2020年7月溴化鋰機組和供水泵運行臺數(shù)、用電量、蒸汽用量對比見表4。

        從表4可知,優(yōu)化運行后與歷年同期比較,a.停運1臺蒸汽型溴化鋰機組和3臺供水泵;b.供水泵節(jié)電601 130 kW·h;c.蒸汽型溴化鋰機組節(jié)約蒸汽1 322 t。

        (8)采鹵分廠2019年7月和2020年7月武冷機組和供水泵運行臺數(shù)、用電量對比,見表5。

        從表5可知,優(yōu)化運行后與歷年同期比較,a.停運2臺高壓級和1臺低壓級;b.高壓級節(jié)約電能為238 335 kW·h,低壓級節(jié)約電能為213 195 kW·h。

        (9)效益分析。乙炔分廠和采鹵分廠2020年7月與2019年7月比較冷凍水系統(tǒng)節(jié)能數(shù)據(jù)匯總見表6(電能按照0.3元/kW·h,蒸汽按照80元/t計算)。

        表3 乙炔裝置制冷機和供水泵用電量對比

        表4 采鹵分廠溴化鋰機組用電量、蒸氣用量對比

        從表6可知,優(yōu)化運行后與歷年同期比較,7月節(jié)約蒸汽1 322 t,節(jié)約電能1 152 861 kW·h,合計節(jié)約費用456 192.42元。

        表5 采鹵分廠武冷機組和供水泵用電量對比

        表6 冷凍水系統(tǒng)節(jié)能數(shù)據(jù)匯總

        6 形成措施

        (1)7℃水系統(tǒng)單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6~8℃。

        (2)-26℃水系統(tǒng)總管溫度控制要求為-24~-20℃。

        (3)燒堿裝置、PVC裝置和乙炔發(fā)生裝置繼續(xù)調(diào)整7℃水換熱設(shè)備出水溫度,單臺換熱設(shè)備的出水溫度要求不低于12℃。

        (4)燒堿裝置、PVC裝置和乙炔發(fā)生裝置供、回水溫差低于3℃的換熱設(shè)備水側(cè)切出系統(tǒng),停止換熱。

        7 下一步計劃

        (1)繼續(xù)提高7℃水換熱設(shè)備進(jìn)出水溫差,單臺設(shè)備出水溫度大于12℃。

        (2)制冷機和供水泵匹配化運行,同時單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6.0~8.0℃。

        (3)論證采鹵分廠公用工程C線停用1臺蒸汽型溴化鋰機組的可行性。

        (4)乙炔發(fā)生裝置拿出提高7℃回水溫度與硫酸單耗經(jīng)濟對比報告。

        8 結(jié)語

        北元化工通過調(diào)整控制冷凍水用戶工藝指標(biāo),提高供水與回水之間的溫度差,提高制冷機組的制冷效率,減少冷凍水的循環(huán)量,進(jìn)而停運部分供水設(shè)備,有效的解決了“大流量、小溫差”現(xiàn)象,降低了生產(chǎn)消耗,實現(xiàn)設(shè)備備用,達(dá)到了預(yù)期效果。

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