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        廢水汽提塔運(yùn)行不穩(wěn)定的原因和優(yōu)化改造

        2021-12-07 02:29:50白文彥趙省軍鄭亞娜
        中國(guó)氯堿 2021年11期
        關(guān)鍵詞:工藝流程

        白文彥,趙省軍,鄭亞娜

        (陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 榆林719319)

        陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司100萬(wàn)t/a聚氯乙烯項(xiàng)目,有2套處理能力8 m3/h廢水汽提處理裝置,聚合和供料回收產(chǎn)生的含氯乙烯廢水,送入供料回收廢水罐通過(guò)廢水汽提進(jìn)塔泵送往廢水汽提塔,經(jīng)廢水汽提塔處理后氣相氯乙烯送至回收氣柜回收,廢水通過(guò)廢水汽提塔出塔泵送往干燥母液水池。該裝置自開車以來(lái),廢水汽提塔運(yùn)行不穩(wěn)定,經(jīng)處理后的廢水含氯乙烯經(jīng)常大于36 mg/m3,原設(shè)計(jì)根據(jù)(GB 16279-1966)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》要求含氯乙烯指標(biāo)<36 mg/m3,為解決這一問(wèn)題,公司通過(guò)一系列改造,提高了廢水汽提塔穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間,降低了廢水中氯乙烯含量,達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),減少了廢水對(duì)環(huán)境的污染。

        1 工藝流程及原理

        聚合和供料回收等產(chǎn)生的含氯乙烯廢水,進(jìn)入供料回收廢水罐內(nèi),廢水通過(guò)廢水汽提進(jìn)塔泵,經(jīng)廢水過(guò)濾器過(guò)濾,板式換熱器換熱后進(jìn)入廢水汽提塔中。底部上升的蒸汽與塔頂進(jìn)入的廢水逆流接觸,將廢水中氯乙烯脫出,形成氯乙烯和蒸汽的混合氣體,利用氯乙烯和水的沸點(diǎn)不同,塔頂冷凝器將蒸汽冷凝回流入塔內(nèi),而不凝的氯乙烯氣體回收到氣柜再次利用[1],最后由廢水汽提出塔泵將脫除氯乙烯氣體的廢水經(jīng)板式換熱器換熱后送往干燥廢水池,工藝流程示意圖見圖1。

        圖1 廢水汽提塔工藝流程示意圖

        2 “魚骨刺”分析

        魚骨刺圖能夠清晰、明確梳理出造成廢水汽提塔不穩(wěn)定運(yùn)行的的主要原因,見圖2。

        圖2 廢水汽提塔不穩(wěn)定運(yùn)行的原因排查方案“魚骨刺圖”

        3 廢水汽提塔運(yùn)行不穩(wěn)定的原因分析

        3.1 人的因素

        廢水汽提塔塔盤溫度低、進(jìn)塔流量低等,若崗位操作人員不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)或處置不到位,造成廢水中氯乙烯不能很好揮發(fā)脫除,廢水中氯乙烯含量高。

        3.2 機(jī)的因素

        3.2.1 板式換熱器堵塞

        廢水通過(guò)廢水進(jìn)塔泵經(jīng)板式換熱器進(jìn)入廢水汽提塔,廢水中夾帶的PVC顆粒會(huì)沉積在板式換熱器內(nèi)部堵塞板換,導(dǎo)致進(jìn)水流量變小,與廢水汽提塔脫除后廢水不能很好的進(jìn)行傳質(zhì)傳熱,影響廢水汽提塔沸騰,且進(jìn)水不均勻易導(dǎo)致板式換熱器密封墊損壞,廢水進(jìn)出水互串造成廢水汽提處理不能連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行,處理后的廢水中氯乙烯含量高。

        3.2.2 進(jìn)塔流量計(jì)堵塞或卡阻

        廢水汽提塔進(jìn)水流量、塔底液位依靠進(jìn)塔浮子流量計(jì)進(jìn)行串聯(lián)調(diào)節(jié)控制。有時(shí)進(jìn)塔流量計(jì)浮子堵塞或卡入物料,若崗位人員判斷不到位,會(huì)導(dǎo)致廢水汽提塔進(jìn)塔流量偏高或偏低,造成塔底液位不穩(wěn)定、廢水在汽提塔沸騰不好和塔溫波動(dòng)等,也會(huì)造成廢水汽提塔運(yùn)行不穩(wěn)定,處理后的廢水氯乙烯含量高。

        3.3 PVC料的因素

        原設(shè)計(jì)廢水罐進(jìn)口無(wú)過(guò)濾器等沉降設(shè)備,導(dǎo)致進(jìn)入廢水罐中的廢水中夾帶的PVC顆粒沉積在廢水罐底部,造成廢水汽提進(jìn)塔泵進(jìn)口堵塞,抽水量不足,使得進(jìn)塔流量低,塔底液位不穩(wěn)定,進(jìn)塔蒸汽出現(xiàn)浪費(fèi),增加了塔頂冷凝器運(yùn)行負(fù)荷,影響廢水汽提塔穩(wěn)定運(yùn)行,且廢水罐液位不能及時(shí)降低,還會(huì)造成回收管積水導(dǎo)致聚合釜出料回收壓力高,需停止聚合釜出料,降低釜的利用率。

        3.4 法的因素

        進(jìn)塔流量計(jì)故障或堵塞、廢水泵不打壓或廢水罐液位計(jì)不準(zhǔn)確等,造成廢水汽提塔進(jìn)塔流量偏高或偏低,塔底液位波動(dòng)大、廢水汽提塔沸騰不好、塔溫波動(dòng)大,造成廢水汽提塔運(yùn)行不穩(wěn)定。

        3.5 環(huán)的因素

        運(yùn)行過(guò)程中要求廢水汽提塔塔盤溫度在90~110℃,通過(guò)板式換熱器換熱后的進(jìn)水指標(biāo):一期55~60℃、二期60~65℃,因廢水汽提塔進(jìn)塔水溫度偏低和塔底液位不穩(wěn)定,導(dǎo)致廢水進(jìn)入廢水汽提塔內(nèi)不能很好的沸騰,造成廢水汽提塔出水氯乙烯含量>36 mg/m3,達(dá)不到原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),具體數(shù)據(jù)見表1。

        表1 廢水汽提塔改造前出水氯乙烯含量數(shù)據(jù)檢測(cè)

        4 優(yōu)化改造

        4.1 人的因素管控

        嚴(yán)格落實(shí)DCS人員和崗位人員巡回檢查,加強(qiáng)對(duì)異常指標(biāo)判斷和廢水汽提塔運(yùn)行不穩(wěn)定操作的針對(duì)性培訓(xùn),提高工藝系統(tǒng)控制水平和異常處置判斷能力。

        4.2 機(jī)的因素管控

        4.2.1 換熱器改造

        針對(duì)廢水輸送中夾帶的PVC樹脂在廢水換熱器內(nèi)堆積堵塞,導(dǎo)致?lián)Q熱后的進(jìn)塔廢水溫度低,將原板式換熱器改造為換熱面積為150 m2的螺旋板式換熱器,經(jīng)過(guò)對(duì)換熱器改造,廢水汽提塔進(jìn)塔廢水與出塔廢水能很好的進(jìn)行熱量交換,進(jìn)塔廢水溫度從50~55℃提高到62~75℃,提高了進(jìn)塔廢水溫度,穩(wěn)定了廢水汽提塔內(nèi)廢水沸騰,處理后的廢水中氯乙烯含量<36 mg/m3,改造工藝流程示意圖見圖3。

        圖3 板式換熱器改造為螺旋板式換熱器工藝流程示意圖

        4.2.2 進(jìn)塔流量計(jì)更換

        針對(duì)原浮子流量計(jì)在運(yùn)行過(guò)程中易卡或堵塞,導(dǎo)致廢水進(jìn)塔流量不穩(wěn)定,造成廢水汽提塔運(yùn)行不穩(wěn)定,將廢水汽提塔進(jìn)塔浮子流量計(jì)改造為電磁流量計(jì),便于崗位人員對(duì)進(jìn)塔廢水流量的監(jiān)控和異常處置,確保了廢水汽提塔穩(wěn)定運(yùn)行。

        4.3 積料管控

        4.3.1 定期清理廢水罐內(nèi)積料

        廢水罐內(nèi)部長(zhǎng)周期運(yùn)行的PVC沉積料,要求班組定期清理,不因罐底部積料導(dǎo)致廢水進(jìn)塔泵抽水量降低,影響廢水汽提塔穩(wěn)定運(yùn)行。

        4.3.2 廢水罐進(jìn)口管線增加緩沖罐為降低進(jìn)水中夾帶的PVC顆粒沉積在廢水罐內(nèi)部,在廢水罐進(jìn)水總管處增加分離罐,將氯乙烯廢水中含有PVC料在分離罐內(nèi)沉淀與分離,固態(tài)PVC料在分離罐內(nèi)沉淀,清水進(jìn)入廢水罐,并定期對(duì)分離罐內(nèi)PVC積料進(jìn)行清理,避免了廢水泵和換熱器堵塞,穩(wěn)定了廢水進(jìn)塔流量。工藝流程示意圖見圖4。

        4.4 法的因素管控

        針對(duì)進(jìn)塔流量計(jì)故障或堵塞、廢水泵不打壓或廢水罐液位計(jì)不準(zhǔn)確等:(1)將進(jìn)塔浮子流量計(jì)更換為電磁流量計(jì);(2)將廢水進(jìn)塔泵開式葉輪更換為閉式葉輪,并定期對(duì)葉輪部位堵塞物料進(jìn)行清理;(3)每3個(gè)月對(duì)廢水罐液位計(jì)進(jìn)行標(biāo)定和清理液位計(jì)探頭黏附物,確保廢水進(jìn)塔流量穩(wěn)定。

        4.5 環(huán)的因素管控

        嚴(yán)格控制廢水汽提塔塔盤溫度指標(biāo)在90~110℃,進(jìn)塔廢水溫度指標(biāo)>65℃,并要求廢水汽提塔進(jìn)塔流量>2 m3/h,控制了塔盤溫度、進(jìn)塔廢水溫度和進(jìn)塔流量,處理后的廢水中氯乙烯含量<36mg/m3。

        4.6 其他管控措施

        經(jīng)過(guò)上述定期清理廢水罐內(nèi)PVC積料、進(jìn)口增加緩沖罐、更換換熱器、流量計(jì)等一系列的優(yōu)化和改造措施,廢水汽提塔能連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,廢水汽提塔處理后的廢水氯乙烯指標(biāo)符合初始設(shè)計(jì)<36 mg/m3要求,但是根據(jù)國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)GB 15581-2016《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放指標(biāo)》,要求含氯乙烯指標(biāo)<10 mg/m3,對(duì)此公司在原改造基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行優(yōu)化改造,具體如下。

        圖4 廢水罐進(jìn)水總管增加分離罐工藝流程簡(jiǎn)圖

        圖5 新增螺旋板式換熱器和涼水塔工藝流程簡(jiǎn)圖

        在原來(lái)新增板換出口管線又新增1臺(tái)換熱面積為25 m2的螺旋板式換熱器,進(jìn)行傳質(zhì)傳熱后,再次經(jīng)新增1臺(tái)涼水塔進(jìn)行換熱后,最后通過(guò)新增廢水輸送泵送往公用工程母液水處理,將處理后的廢水含氯乙烯指標(biāo)從36 mg/m3降至10 mg/m3,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),工藝流程示意圖見圖5。

        表2 廢水汽提塔板換改造前后氯乙烯含量數(shù)據(jù)檢測(cè)表

        表3 進(jìn)一步增加換熱器和涼水塔后氯乙烯含量數(shù)據(jù)檢測(cè)表

        5 改造后效果

        (1)通過(guò)對(duì)廢水罐定期清理,進(jìn)口管線增加分離罐,將氯乙烯廢水進(jìn)一步沉淀與分離,以及將廢水汽提塔進(jìn)塔流量計(jì)由浮子流量計(jì)改造為電磁流量計(jì),便于對(duì)進(jìn)塔廢水流量的監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常能及時(shí)進(jìn)行調(diào)整處理。

        (2)通過(guò)將廢水汽提進(jìn)塔板式換熱器改造為螺旋板式換熱器,廢水汽提塔得到連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行,提高了含氯乙烯廢水的處理能力,廢水汽提塔處理后的廢水符合初始設(shè)計(jì)含氯乙烯<36 mg/m3,降低了環(huán)境污染,具體數(shù)據(jù)見表2。

        (3)通過(guò)進(jìn)一步增加螺旋板式換熱器和涼水塔,處理后的廢水含氯乙烯<10 mg/m3,符合國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn),具體數(shù)據(jù)見表3。

        6 結(jié)語(yǔ)

        北元化工100萬(wàn)t/a聚氯乙烯項(xiàng)目對(duì)廢水汽提塔經(jīng)過(guò)一系列的優(yōu)化改造,廢水汽提塔能連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,廢水中氯乙烯含量符合國(guó)家新的排放標(biāo)準(zhǔn)要求,既取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,又取得了良好的社會(huì)效益。

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