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        汽車冷卻膠管的試驗研究及質(zhì)量改進方法解析

        2021-12-06 13:55:26楊瑩劉東勇
        科學(xué)與生活 2021年24期
        關(guān)鍵詞:質(zhì)量改進試驗研究汽車

        楊瑩 劉東勇

        摘要:在汽車冷卻膠管應(yīng)用的過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)滲漏和爆裂的問題,影響整體使用效果的改善,因此相關(guān)部門要加強對汽車冷卻膠管實驗技術(shù)的深入性分析,采取更加科學(xué)的質(zhì)量改進方法,優(yōu)化整體制作流程,并且根據(jù)膠管損壞的原因完善材料運用模式,通過不同的防護策略提高整體的運用效果,促進我國汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。本文論述了汽車冷卻膠管的試驗以及質(zhì)量改進的方法。

        關(guān)鍵詞:汽車;冷卻膠管;試驗研究;質(zhì)量改進

        一、汽車冷卻膠管的概述

        汽車在動力總成方面無論是發(fā)動機還是電池,都要及時的將熱量散播,從而使各個設(shè)備能夠保持在最佳的狀態(tài)中進行工作,空調(diào)系統(tǒng)中包含的冷卻技術(shù)具有復(fù)雜性的特征,零部件要利用管路進行連接,冷卻系統(tǒng)的管路包含了金屬管和橡膠管等等,橡膠管的運用數(shù)量是比較多的,橡膠管本身具備良好的彈性,并且減震性能能夠符合相關(guān)的要求以及標準。但是隨著汽車冷卻系統(tǒng)的不斷升級以及優(yōu)化,冷卻膠管的問題頻發(fā),尤其是客車用戶反饋的膠管滲漏和膨脹問題越來越頻繁。在實際工作中,需要根據(jù)當(dāng)前所產(chǎn)生的質(zhì)量問題,采取大量的實驗找到損壞問題的原因,采取更加科學(xué)的質(zhì)量解決措施,從而使得材料的應(yīng)用水平能夠得到全面的提高。

        二、汽車冷卻膠管實驗和質(zhì)量改進方法

        (一)爆裂問題

        汽車冷卻膠管在運用過程中會出現(xiàn)爆裂問題,其中的冷凍液會快速的流失,使得各個設(shè)備無法正常的工作,摩擦力較大,汽車無法正常行駛,所產(chǎn)生影響較為突出,在實際工作中要先進行同一批次膠管的深入性分析,并且還要進行壓力實驗,控制好壓力的范圍來提高后續(xù)的應(yīng)用效果。例如膠管爆破壓力為0.6MPA,一般要求膠管的爆破壓力為工作壓力的4倍左右,從而滿足實際的應(yīng)用要求,按照最高工作壓力可以進行深入的分析以及實驗,快速發(fā)現(xiàn)在材料運用時所存在的問題,優(yōu)化整體的實施模式,從而提高整體應(yīng)用效果。在具體應(yīng)用的過程中要先進行爆裂位置的深入性分析,一些金屬臺存在夾角對內(nèi)壁造成一定的磨損,內(nèi)膠層存在的破壞問題非常的嚴峻,影響了膠管的耐壓性能,增加了后續(xù)設(shè)備運行時的安全問題發(fā)生幾率。

        在進行這一問題質(zhì)量改進時,可以將膠管的線繩直徑從800旦提高到1500旦,并且更加科學(xué)的協(xié)調(diào)好爆破的壓力,完善整體的加工模式,邊緣要放置圓角,避免對膠管出現(xiàn)一定的損壞,這樣一來可以使膠管爆裂問題得到全面的解決。在利用過程中要進行新批次膠管的壓力實驗,在損壞膠管上截取300毫米的損壞一端來開展后續(xù)的壓力實驗。在具體操作的過程中會發(fā)現(xiàn)膠管的耐壓性能降低,主要是由于長期高溫狀態(tài)下出現(xiàn)的老化問題,使得強度在大幅度的降低,膠管的耐壓性能要和耐壓層相互的連接,避免對膠管的承壓能力造成一定的影響,在質(zhì)量提升方面要全面提高線繩的強度和耐熱性能,也可以適當(dāng)?shù)脑鰪姾罄m(xù)的承壓性能,滿足實際的使用要求以及標準。

        (二)脫落問題

        脫落問題和爆裂問題都是在設(shè)備使用時所存在的問題,并且膠管脫落的原因非常的復(fù)雜,包含了不同的金屬管件,在進行實驗時,也沒有發(fā)現(xiàn)任何的質(zhì)量問題,在進行失效分析時,鋼材中的凹凸面存在不平衡的問題,并沒有形成移動性的凸臺,在后續(xù)使用時隨著時間的推移會出現(xiàn)較為嚴重的泄漏問題,影響膠管的正確使用。在實際工作中需要根據(jù)實際加工要求,制作出符合規(guī)定的凸臺,從而使得膠管問題能夠得到全面的解決。

        膠管在長期使用之后出現(xiàn)脫落的原因包含了壓縮永久變形較大,使得膠管在長期壓縮之后回彈力在不斷的降低,設(shè)備之間松動問題在不斷的加大增加了脫落問題發(fā)生的幾率,與此同時在膠管和線繩中有粘接度較差,在設(shè)備使用時,由于長期震動和高溫出現(xiàn)內(nèi)部膨脹的問題,在膠管內(nèi)部出現(xiàn)了明顯的收縮,導(dǎo)致膠管內(nèi)部強度在不斷的降低,出現(xiàn)脫落的問題。在實際工作中要進行永久性的變形實驗,實驗溫度要控制在110℃左右,實驗時間為24個小時,壓縮率為50%,在實驗過程中永久變形為92%,幾乎沒有出現(xiàn)回彈的問題,為了改善膠管壓縮永久變形的情況,在實際工作中要做好橡膠材料性能的改進,提出更加科學(xué)的優(yōu)化措施,從而提高整體的實施效果。在實際工作中需要適當(dāng)?shù)奶岣呦鹉z配方中的含膠率,可以選擇回彈性能較好的材料改進整體的工藝模式,再次進行壓縮永久變形實驗,可以發(fā)現(xiàn)實驗結(jié)果為70%,均能夠滿足日常的使用要求以及標準。在后續(xù)運用的過程當(dāng)中,在膠管取樣工作中,要嚴格的按照實際的標準和要求來開展強度的實驗,避免對后續(xù)使用產(chǎn)生一定的影響,在進行實驗的過程需要確定周邊的溫度和冷卻液的實驗方法,之后通過仔細的觀察來進行深入的分析。雖然其中有一定的粘結(jié)度,并且線繩也可以在規(guī)定范圍中進行活動,但是由于材料本身強度較高,隨著時間的推移,伸縮率降低,在振動和膨脹過程中存在著切割的問題,不斷的擴大后續(xù)的活動范圍,在導(dǎo)致膠管脫落。在實際工作中需要優(yōu)化整體的配方模式,并且將線繩和橡膠連接在一起,通過長期使用來提高整體的可靠性,這樣一來脫落問題能夠逐漸的減少提高整體運用效果。

        (三)滲漏問題

        在膠管使用時滲漏是比較常見的出現(xiàn)滲漏的原因具有復(fù)雜性的特征,在解決方面的難度較高,因此在實施工作中需要具體問題具體分析,采取更加科學(xué)的實驗技術(shù),找到解決問題的方法,提高整體應(yīng)用效果。為了防止膠管在后續(xù)使用時存在滲漏的問題,相關(guān)技術(shù)人員可以采取綜合性的實驗,查看不同材料在不同部位所使用時所產(chǎn)生的脈沖壓力,在實際工作中要根據(jù)震動頻率和位移的實際情況來選擇不同的頻率來進行后續(xù)的實驗,根據(jù)不同部位的膠管要進行。PVT實驗,并且進行失效性問題的深入性分析,其中包含了連接強度實驗和爆破實驗等等,在實際實驗時需要加強對關(guān)鍵性因素的深入性分析及研究,并且還要找出出現(xiàn)滲漏的原因,提高整體的處理效果。橡膠本身為彈性材料,在壓縮力的條件下會形成回彈力,并且在后續(xù)使用時會維持一定的彈性,但是在低溫條件下,材料本身的硬度在不斷的增加,密封力在不斷的縮小,再配合著振動,會出現(xiàn)較小的裂縫問題,使得滲漏頻率在不斷的加大。為了解決這一情況,在實際工作中可以適當(dāng)?shù)母倪M橡膠耐低溫的性能,使低溫條件下彈性能夠符合相關(guān)的要求,可以先進行永久變形實驗,做好彈性數(shù)值的全面測試,再配合著日常的低溫條件試驗進行深入的分析,避免對后續(xù)的檢測造成一定的影響。另一方面要適當(dāng)?shù)膬?yōu)化整體的性能,比如卡箍要帶有一定的補償作用,減少滲漏問題發(fā)生的幾率,在低溫條件下要保持一定的彈性,并且要避免出現(xiàn)大規(guī)模衰減的問題,全面提高整體的處理效果。在后續(xù)工作中需要進行科學(xué)的實驗了解在質(zhì)量改進之后的使用情況,最大程度的減少滲漏問題發(fā)生的幾率。

        結(jié)束語:

        在汽車冷卻膠管使用的過程中,屬于汽車冷卻系統(tǒng)中重要組成部分,為了避免對系統(tǒng)運行造成影響,在實際工作中需要選擇正確的質(zhì)量改進方法,通過科學(xué)實驗快速的發(fā)現(xiàn)在冷卻膠管使用中所存在質(zhì)量問題,選擇正確的材料和工藝,針對質(zhì)量管理的標準優(yōu)化整體的設(shè)計以及安裝模式,全面解決在冷卻膠管使用中的質(zhì)量問題,提高整體的處理效果。

        參考文獻:

        [1]王俊翔,?朱熠,?王澤慶,等.?汽車冷卻膠管的試驗研究及質(zhì)量改進方法[J].?汽車工藝與材料,?2020,?No.374(02):47-51.

        [2]李毅,?張延靜,?吳孚會.?汽車冷卻系統(tǒng)的溫度控制試驗研究[J].?新技術(shù)新工藝,?2012,?000(007):53-55.

        [3]齊亮,余曠.?芳香族聚酰胺纖維在汽車膠管中的應(yīng)用[J].?橡膠工業(yè),?2020,?v.67(12):76-80.

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