林萬洲,劉海泉,黃斌,侯開紅
(中國(guó)石油西南油氣田分公司,四川 成都 610000)
某公司天然氣凈化廠尾氣處理單元半貧砜胺液泵(以下簡(jiǎn)稱半貧泵)將來自SCOT吸收塔的半貧砜胺液輸送返回脫硫單元吸收塔。每列裝置尾氣單元設(shè)置2臺(tái)半貧泵,“1開1備”,其中A泵采用電機(jī)驅(qū)動(dòng),B泵采用蒸汽透平驅(qū)動(dòng)。該機(jī)泵體積流量為212 m3/h,揚(yáng)程為800 m,電機(jī)額定功率為724 kW,蒸汽輪機(jī)額定功率為796 kW,轉(zhuǎn)速為2 980 r/min。設(shè)計(jì)初衷為日常裝置運(yùn)行利用余熱鍋爐產(chǎn)生的4.0 MPa,360 ℃中壓過熱蒸汽驅(qū)動(dòng)蒸汽透平帶動(dòng)B泵運(yùn)行,A泵處于備用狀態(tài),對(duì)裝置產(chǎn)生的廢熱充分利用,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。當(dāng)B泵異常停車時(shí),泵出口半貧液總管上流量計(jì)監(jiān)測(cè)到低流量,控制系統(tǒng)將自動(dòng)啟動(dòng)A泵,減小給裝置生產(chǎn)帶來的波動(dòng)影響。
該公司尾氣處理單元采用CYR型單級(jí)蒸汽透平,結(jié)構(gòu)如圖1所示。中壓過熱蒸汽經(jīng)過透平的脫扣閥,調(diào)速器閥后,進(jìn)入進(jìn)汽側(cè)腔室;依次高速流過一系列環(huán)形配置的噴嘴和動(dòng)葉柵而膨脹作功,將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)變?yōu)橥苿?dòng)透平轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的機(jī)械功[1];最后,蒸汽進(jìn)入透平排汽側(cè)腔室,經(jīng)出口匯入低壓蒸汽管線。該透平兩端各設(shè)置1套對(duì)開式徑向滑動(dòng)軸承(以下簡(jiǎn)稱軸瓦),潤(rùn)滑方式為雙油環(huán)潤(rùn)滑。其中進(jìn)汽側(cè)還設(shè)置1套定位軸承(又稱深溝球軸承),對(duì)轉(zhuǎn)子起軸向定位作用。兩端還設(shè)置了4套碳環(huán)密封,防止蒸汽泄漏。另外,該透平還設(shè)有超速跳車系統(tǒng)、調(diào)速器系統(tǒng)、報(bào)警閥和附屬監(jiān)測(cè)儀表設(shè)施等。
該單元在運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)該透平出現(xiàn)以下故障現(xiàn)象:
1)無論是停運(yùn)還是運(yùn)行過程中,該透平兩端汽封均存在嚴(yán)重泄漏,即便是在多次更換新碳環(huán)密封后,泄漏仍存在。
2)該透平啟機(jī)過程中,常出現(xiàn)失速聯(lián)鎖停車,控制盤上2個(gè)速度傳感器指示燈同時(shí)熄滅,檢查入口中壓過熱蒸汽各參數(shù)均滿足要求,且管道過濾器和蒸汽透平入口過濾網(wǎng)無堵塞,泵盤車靈活、無卡塞。
3)在該透平啟動(dòng)逐漸升速的過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至1 500~2 000 r/min時(shí),常出現(xiàn)透平驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)聯(lián)鎖,而此時(shí)透平非驅(qū)動(dòng)端和泵的兩端軸承振動(dòng)值均正常。
由于以上原因,導(dǎo)致該蒸汽透平無法正常投用,裝置余熱鍋爐產(chǎn)生的中壓蒸汽大量放空,造成資源浪費(fèi);半貧泵僅能運(yùn)行A泵,增加了電耗和企業(yè)運(yùn)行成本。針對(duì)上述故障現(xiàn)象,分析故障原因并采取了處理措施。
碳環(huán)密封是依靠阻塞和節(jié)流作用進(jìn)行工作的自緊式接觸型密封,為解決磨損后的補(bǔ)償問題,碳環(huán)密封采用分瓣式結(jié)構(gòu),在碳環(huán)外圓周上,用彈簧箍緊,對(duì)軸頸表面進(jìn)一步壓緊貼合,建立密封狀態(tài)[2]。
一般情況下,蒸汽透平汽封泄漏都?xì)w因于碳環(huán)密封的磨損、缺陷,或是主軸磨損導(dǎo)致的配合間隙增大。但通過檢查,碳環(huán)密封、主軸配合面外觀正常,并測(cè)定每組碳環(huán)密封于主軸的冷態(tài)徑向間隙,間隙值為0.43~0.45 mm,滿足標(biāo)準(zhǔn)值0.39~0.46 mm。即使更換碳環(huán)密封且間隙符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí),泄漏仍存在。
圖1 CYR型蒸汽透平結(jié)構(gòu)示意
通過與其他國(guó)產(chǎn)品牌蒸汽透平對(duì)比發(fā)現(xiàn),其中埃利奧特蒸汽透平在后期使用維護(hù)中要求,蒸汽透平首次投用或是每次更換完碳環(huán)密封后,須進(jìn)行2~3次的碳環(huán)磨合,否則將造成碳環(huán)磨合不當(dāng),導(dǎo)致蒸汽泄漏。經(jīng)調(diào)取歷史運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,該透平在檢修后,未按要求磨合,因此出現(xiàn)泄漏。
經(jīng)過2次碳環(huán)磨合處理措施后,第1,2兩列半貧泵透平,汽封不再泄漏,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)。通過幾次的碳環(huán)磨合,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)如下: 碳環(huán)磨合僅需在DN20蒸汽旁通閥開度控制在50%時(shí)完成;透平在碳環(huán)磨合進(jìn)行升降轉(zhuǎn)速操作時(shí),盡量只通過操作面板控制,不通過開關(guān)蒸汽旁通閥控制,否則易引起透平失速聯(lián)鎖;磨合前,需對(duì)透平充分暖機(jī)[3],確保脫扣閥處溫度達(dá)250 ℃,方能進(jìn)行啟機(jī)操作;磨合初期,會(huì)有少量凝結(jié)水從汽封處隨主軸甩出,可通過微開3組排凝閥排出,一般轉(zhuǎn)速升至2 000 r/min時(shí),不再有凝結(jié)水甩出;磨合前,汽封處可能會(huì)有蒸汽泄漏,一般經(jīng)過2次磨合后,泄漏將消失。
該蒸汽透平配備的現(xiàn)場(chǎng)就地控制盤,可實(shí)現(xiàn)邏輯控制和回路控制兩種控制功能[4],顯示屏能顯示透平實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)速,在透平聯(lián)鎖后,轉(zhuǎn)速和聯(lián)鎖代碼將交替顯示,便于用戶及時(shí)了解聯(lián)鎖原因。聯(lián)鎖代碼有以下幾個(gè):
1)外部停機(jī)(EXTERNAL)。包括: 透平振動(dòng)、溫度聯(lián)鎖,泵振動(dòng)、出口流量和壓力等聯(lián)鎖。
2)2個(gè)MPU信號(hào)喪失(NO SPEED)。位于透平非驅(qū)動(dòng)端的2個(gè)轉(zhuǎn)速探頭信號(hào)喪失,以下簡(jiǎn)稱失速聯(lián)鎖。
3)超速跳閘(OVERSPEED)。透平轉(zhuǎn)速達(dá)到電子超速和機(jī)械超速而跳閘[5]。
4)面板上操作停機(jī)(FRONT PANEL)。按動(dòng)面板上緊急停車按鈕,關(guān)停透平。
5)通信停機(jī)(MODBUS)。通信故障。
失速聯(lián)鎖常發(fā)生在透平啟機(jī)過程中,也有發(fā)生在正常運(yùn)行時(shí)。通過對(duì)失速現(xiàn)象的判斷,失速有真失速和假失速兩種。真失速包括: 泵或透平卡塞、抱死,運(yùn)行負(fù)載大;或是作為透平動(dòng)力源的中壓過熱蒸汽參數(shù)不合格,供給存在問題等。假失速指透平實(shí)際轉(zhuǎn)速正常,而因速度傳感器探頭或齒輪故障等問題導(dǎo)致控制盤認(rèn)為透平掉速,觸發(fā)聯(lián)鎖。
2.2.1 真失速
以3列透平為例,在2019年12月就曾出現(xiàn)失速聯(lián)鎖。經(jīng)盤車檢查,發(fā)現(xiàn)盤車不動(dòng),脫開聯(lián)軸器,單獨(dú)對(duì)泵、透平盤車檢查,發(fā)現(xiàn)透平端能靈活轉(zhuǎn)動(dòng),而泵端已抱死。通過對(duì)該泵拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)泵中間節(jié)流襯套與主軸摩擦抱死,經(jīng)維修復(fù)位后恢復(fù)正常。
導(dǎo)致透平出現(xiàn)真失速聯(lián)鎖的另一原因是蒸汽供應(yīng)存在問題。該單元1列蒸汽透平在正常停機(jī)例行維護(hù)保養(yǎng)后,重新啟動(dòng),當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到該透平臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間時(shí),多次出現(xiàn)失速聯(lián)鎖。檢查入口蒸汽管道上Y型過濾器和該透平入口濾網(wǎng),均未發(fā)現(xiàn)堵塞,且蒸汽參數(shù)滿足要求。通過對(duì)多次的失速聯(lián)鎖分析可知,每次聯(lián)鎖時(shí),在釋放桿電磁閥未動(dòng)作的情況下,脫扣閥先動(dòng)作關(guān)閉,蒸汽切斷,之后控制盤顯示失速聯(lián)鎖代碼,該透平失速停機(jī)。而正常的聯(lián)鎖順序應(yīng)為聯(lián)鎖觸發(fā)釋放桿電磁閥動(dòng)作敲擊脫扣閥的手動(dòng)跳閘桿,脫扣閥關(guān)閉,蒸汽切斷,同時(shí)控制盤顯示聯(lián)鎖代碼,透平失速停機(jī)。原因?yàn)槊摽坶y是在未接收到聯(lián)鎖信號(hào)的情況下脫落關(guān)閉,造成蒸汽被切斷。脫扣閥結(jié)構(gòu)如圖2所示,觀察脫扣閥上復(fù)位桿端部刀邊,以及手動(dòng)跳閘桿鎖扣刀邊,發(fā)現(xiàn)復(fù)位桿刀邊已磨損呈圓弧型,鎖扣刀邊無磨損,兩者正常應(yīng)為90° 角,使得復(fù)位桿刀邊與鎖扣刀邊的重疊寬度無法達(dá)到要求的3 mm,在閉合彈簧拉力的作用下,復(fù)位桿易從手動(dòng)跳閘桿上滑落。加之當(dāng)該透平轉(zhuǎn)速升至臨界轉(zhuǎn)速時(shí),會(huì)產(chǎn)生一定的共振使得復(fù)位桿更易滑落。通過旋轉(zhuǎn)刀邊180°,更換新配合面,使得兩者重疊寬度要求值恢復(fù)到3 mm。重新啟動(dòng)透平,失速聯(lián)鎖消失恢復(fù)正常運(yùn)行。
圖2 脫扣閥結(jié)構(gòu)示意
2.2.2 假失速
該透平速度傳感器為磁電式位于非驅(qū)動(dòng)端,共4個(gè),用于監(jiān)測(cè)主軸轉(zhuǎn)速,速度傳感器安裝位置如圖3所示。其中傳感器C2-1位于正上方,信號(hào)接入就地轉(zhuǎn)速顯示器,不參與控制。傳感器C2-2,C2-3,C22,其中的2個(gè)傳感器探頭信號(hào)接入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)速控制器和中心控制室,“2oo2”聯(lián)鎖,另1個(gè)傳感器備用。
圖3 速度傳感器安裝位置示意
當(dāng)該透平啟動(dòng)時(shí),調(diào)速器面板上沒有速度顯示,但實(shí)際在運(yùn)轉(zhuǎn),造成假失速,調(diào)速器在有限時(shí)間內(nèi)無法獲得傳感器的速度值,觸發(fā)聯(lián)鎖停車。此時(shí),應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行檢查:
1)檢查速度傳感器的連接線是否牢固可靠,確保信號(hào)通道良好。
2)拆檢速度傳感器安裝是否到位。該透平使用的磁電式速度傳感器探頭與被測(cè)齒輪齒間隙要求為1 mm,其輸出電壓會(huì)受以下因素影響: 電壓隨著被測(cè)磁性材料表面速度的增加而增加;當(dāng)傳感器與齒輪齒面之間的氣隙增大時(shí),電壓減??;電壓波形是由齒輪齒的尺寸、形狀,傳感器探頭桿件的尺寸、形狀所決定的。
3)清潔磁電式速度傳感器探頭、被測(cè)齒輪上的污垢,確保檢測(cè)面的清潔。
4)當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)磁電式速度傳感器探頭的磁性較弱時(shí),則需更換新的探頭。
5)測(cè)量速度傳感器是否有交流電壓值輸出,有輸出說明傳感器工作正常。
透平振動(dòng)聯(lián)鎖發(fā)生在啟動(dòng)過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間時(shí),該透平驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值超標(biāo),觸發(fā)聯(lián)鎖。該透平使用電渦流振動(dòng)探頭,電渦流傳感器測(cè)量被測(cè)物體(須為金屬導(dǎo)體)與探頭端面的相對(duì)位置[7],即軸位移量。振動(dòng)探頭共4個(gè),驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)各2個(gè),互成90°安裝,用于測(cè)定軸位移量,報(bào)警值為64 μm,聯(lián)鎖值為100 μm,“2oo2”聯(lián)鎖,即某一端2個(gè)振動(dòng)探頭同時(shí)測(cè)得振動(dòng)值超出100 μm時(shí)聯(lián)鎖。
2.3.1 振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由探頭、前置器、延伸電纜、變送器組成,為排除振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)誤報(bào)引起聯(lián)鎖的可能,需對(duì)振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)做以下檢查和調(diào)整:
1)調(diào)整振動(dòng)探頭與軸表面的間距。電渦流振動(dòng)探頭與被測(cè)金屬導(dǎo)體的間距線性范圍為0.25~1.75 mm,對(duì)應(yīng)直流電壓約為-13~-1 V,實(shí)際應(yīng)用中間距一般控制為1 mm,通過微調(diào)傳感器使直流電壓為-10~-9.5 V。
2)檢測(cè)傳感器的直流阻抗值??梢酝ㄟ^查詢供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)參數(shù)表來判斷不同長(zhǎng)度傳感器的好壞。
2.3.2 機(jī)械檢查
由于振動(dòng)值偏高發(fā)生在透平驅(qū)動(dòng)端,需首先檢查泵和透平的對(duì)中情況。經(jīng)測(cè)量,冷態(tài)下透平端聯(lián)軸器低0.10 mm,暖機(jī)后熱態(tài)下透平端熱膨脹,復(fù)測(cè)對(duì)中數(shù)據(jù),偏差在0.07 mm以內(nèi),符合標(biāo)準(zhǔn)。若對(duì)中不佳,泵驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值將偏高,而實(shí)際振動(dòng)值小于2.0 mm/s,這進(jìn)一步說明透平驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)高并非對(duì)中引起;排查透平轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡測(cè)試記錄,測(cè)試結(jié)果合格,所以由轉(zhuǎn)子不平衡引起振動(dòng)值偏高的可能性較小。
根據(jù)分析以上現(xiàn)象,認(rèn)為驅(qū)動(dòng)端軸瓦故障的可能性較大。經(jīng)拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)上軸瓦、下軸瓦瓦面磨損均勻,未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷或燒瓦的痕跡。測(cè)定軸頸直徑74.46 mm,略小于標(biāo)準(zhǔn)值74.47~74.48 mm,即軸頸有0.01 mm的磨損,因此軸瓦間隙的偏大非軸頸磨損引起。
按照該透平供應(yīng)商的要求,透平上軸瓦壓蓋對(duì)軸瓦擠壓量標(biāo)準(zhǔn)值為0.040~0.066 mm。通過以下方法測(cè)定軸瓦擠壓量[8]: 在上軸瓦背面放置鉛絲,軸承座與軸瓦壓蓋間放置0.40 mm的剛性墊片,回裝軸瓦壓蓋并擰緊螺栓。拆除軸瓦壓蓋,取下鉛絲測(cè)量厚度為0.35 mm,可得軸瓦擠壓量0.05 mm,符合標(biāo)準(zhǔn)。
排除軸頸磨損和軸瓦擠壓量?jī)蓚€(gè)可能導(dǎo)致軸瓦間隙偏大的因素后,基本斷定是由軸瓦磨損造成間隙超標(biāo),因此需更換新軸瓦。正常啟動(dòng),當(dāng)轉(zhuǎn)速升至臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間時(shí),驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值最高為50 μm,未達(dá)到聯(lián)鎖值100 μm,透平成功啟動(dòng)。
2.3.3 振動(dòng)分析
轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)中轉(zhuǎn)子各段的質(zhì)心不可能嚴(yán)格處于回轉(zhuǎn)軸上。因此,所有的軸或轉(zhuǎn)子即使在無載荷作用的情況下,旋轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)橫向干擾,產(chǎn)生彎曲變形。
按供應(yīng)商關(guān)于CYR型蒸汽透平說明,設(shè)備出廠時(shí)臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間為1 500~1 800 r/min,而通過實(shí)測(cè)透平的臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間為1 500~2 000 r/min, 轉(zhuǎn)速為1 800~1 900 r/min 時(shí),振動(dòng)達(dá)到最高,超過100 μm。實(shí)際調(diào)試中,在使用間隙超標(biāo)的軸瓦時(shí),為觀察透平啟動(dòng)過程中的振動(dòng)變化趨勢(shì),防止因振動(dòng)聯(lián)鎖,將驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)探頭C和D聯(lián)鎖功能暫時(shí)屏蔽,但仍能觀察和記錄到實(shí)時(shí)振動(dòng)值。如圖4所示,當(dāng)轉(zhuǎn)速上升通過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間后,超過2 000 r/min時(shí),振動(dòng)值出現(xiàn)陡降,轉(zhuǎn)速繼續(xù)上升,振動(dòng)值繼續(xù)下降,當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)額定轉(zhuǎn)速2 980 r/min時(shí),振動(dòng)值降至20~23 μm,符合過臨界轉(zhuǎn)速的振動(dòng)特征。這說明該型號(hào)蒸汽透平出廠時(shí)所給的臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間在長(zhǎng)期運(yùn)行后存在一定偏離,當(dāng)裝配間隙超標(biāo)的軸瓦啟運(yùn),通過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間時(shí),共振效應(yīng)會(huì)被顯著放大,所以當(dāng)一端的2個(gè)振動(dòng)探頭測(cè)得振動(dòng)值均超過100 μm時(shí),將觸發(fā)振動(dòng)聯(lián)鎖。
圖4 透平啟運(yùn)時(shí)驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)趨勢(shì)示意
從現(xiàn)場(chǎng)對(duì)CYR型蒸汽透平的調(diào)試和檢修來看,良好的碳環(huán)磨合對(duì)汽封的正常使用至關(guān)重要;失速聯(lián)鎖需重點(diǎn)檢查泵和透平的盤車情況,速關(guān)閥復(fù)位桿和手動(dòng)跳閘桿刀邊有無磨損,速度傳感器是否正常;振動(dòng)聯(lián)鎖需檢測(cè)振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是否正常,核實(shí)聯(lián)軸器對(duì)中和軸瓦安裝數(shù)據(jù),測(cè)量軸瓦和軸的磨損。采取以上措施后,蒸汽透平未再發(fā)生同類型故障,保障了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。單臺(tái)蒸汽透平的投用,每年可節(jié)約電耗5.21×106(kW·h),節(jié)約電費(fèi)約人民幣323萬余元,節(jié)能降耗的同時(shí),經(jīng)濟(jì)效益顯著。