王麗珠,容勝忠,蘇飛宇,陽 學(xué),楊 歡
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州 545007)
汽車外覆蓋件包括側(cè)圍、翼子板、頂蓋、機(jī)蓋、背門及4個(gè)側(cè)門,這些零件表面包含外觀面和非外觀面,非外觀面與其他零件有匹配要求,外觀面成形主要采用拉深工藝,而非外觀的匹配面則采用翻邊和整形工藝。由于工序數(shù)量和數(shù)模功能的限制,翻邊整形存在以下問題:①翻邊整形不能通過一個(gè)刀塊完成;②翻邊整形面的角不能按照沖壓方向線進(jìn)行搓翻;③翻邊整形深度差異大、輪廓復(fù)雜,不能同時(shí)觸料或局部觸料較晚。這些問題使匹配區(qū)域翻邊整形時(shí)產(chǎn)生缺陷,這類表面缺陷大部分可以通過仿真軟件進(jìn)行分析,提前發(fā)現(xiàn)及改善,但卻在工藝設(shè)計(jì)階段被忽視[1,2],使問題遺留到模具調(diào)試階段,以至于整改成本增加、制造時(shí)間延長。雖然這些缺陷不至于影響汽車的使用性能,但會(huì)影響客戶對整車外觀的滿意度,因此國內(nèi)大部分的汽車制造企業(yè)都有對外觀面質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審的體系[3]。
AutoForm軟件在模擬沖壓板件的成形及預(yù)測成形缺陷方面速度快且易操作[4],已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)普遍采用的成形仿真軟件。為了提高生產(chǎn)效率,現(xiàn)結(jié)合多個(gè)項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn),對翻邊整形設(shè)計(jì)不良的區(qū)域進(jìn)行分類總結(jié),并通過案例演示AutoForm軟件模擬檢查和優(yōu)化驗(yàn)證,提前發(fā)現(xiàn)及改善這些區(qū)域翻邊整形的表面缺陷問題。
翼子板形狀復(fù)雜,所使用的成形工藝能代表外覆蓋件沖壓成形工藝類型。以某翼子板為例,根據(jù)工藝類型對翻邊整形工序易出現(xiàn)表面缺陷的區(qū)域進(jìn)行分類總結(jié)。
翼子板常規(guī)成形工藝為:工序①拉深;工序②修邊沖孔;工序③翻邊整形;工序④翻邊整形沖孔,其他零件由于造型的不同,工藝會(huì)略有不同。
根據(jù)翼子板常規(guī)工藝設(shè)計(jì),結(jié)合以往項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn),對翻邊整形工序容易出現(xiàn)表面缺陷的區(qū)域進(jìn)行如圖1所示的分類:①翻邊整形輪廓線復(fù)雜的區(qū)域;②不同翻邊方向的交刀區(qū)域;③兩工序翻邊過渡區(qū)域;④整形時(shí)容易邊緣開裂的區(qū)域;⑤前工序整形容易補(bǔ)償過量、后工序有沖孔但無補(bǔ)償?shù)膮^(qū)域。
圖1 翻邊整形易出現(xiàn)表面缺陷的區(qū)域
圖2所示是某車型翼子板C線位置在AutoForm分析工序③翻邊時(shí)存在的表面缺陷,原因?yàn)槿鐖D3所示數(shù)模設(shè)計(jì)中區(qū)間A的翻邊輪廓是內(nèi)凹狀,且為了滿足整車安裝要求,M形的深色翻邊面不能按照沖壓翻邊方向線調(diào)整翻邊面的角度,導(dǎo)致翻邊面與翻邊方向的夾角太大,翻邊時(shí)在這個(gè)位置產(chǎn)生表面缺陷。針對上述問題采取的對策如圖4所示,將滿足沖壓翻邊角度要求的淺色翻邊面加長,由原來的1 mm加長到5 mm,數(shù)模優(yōu)化后分析結(jié)果顯示翻邊到底前3 mm缺陷消除。
圖2 翼子板C線位置工序③翻邊時(shí)缺陷
圖3 翼子板C線位置的數(shù)模設(shè)計(jì)
圖4 翼子板C線位置優(yōu)化后數(shù)模設(shè)計(jì)
圖5所示為某車型翼子板AutoForm分析發(fā)現(xiàn)工序④翻邊時(shí)圓角不順的缺陷,原因?yàn)楣ば颌鄯叺降椎墓ば蚣旁诠ば颌芊厱r(shí),翻邊刀塊太短,未包住工序③未翻邊區(qū)域,產(chǎn)生了翻邊缺陷。針對上述問題采取的對策如圖6所示,加長工序④翻邊刀塊(箭頭方向),使與工序③翻邊刀塊交疊量由原來的約10 mm增加到約25 mm,問題得到解決。
圖5 翼子板工序④翻邊缺陷
圖6 翼子板工序③和優(yōu)化后的工序④翻邊刀塊設(shè)計(jì)
圖7所示是某車型翼子板表面起鼓的質(zhì)量問題,經(jīng)AutoForm分析確定原因?yàn)楣ば颌鄯叺秹K設(shè)計(jì)不良,翻邊區(qū)域至未翻邊區(qū)域過渡急劇,僅10 mm,導(dǎo)致翻邊后工序件過渡急劇,該工序件放在工序④翻邊時(shí)翻邊起鼓,出現(xiàn)表面缺陷。針對上述問題采取的對策如圖8所示,優(yōu)化工序③翻邊刀塊的設(shè)計(jì),加長翻邊至不翻邊區(qū)域的過渡段,保證工序③翻邊后工序件過渡平緩,工序④翻邊時(shí)缺陷改善明顯。
圖7 翼子板與前門匹配A面缺陷
圖8 翼子板工序③翻邊刀塊優(yōu)化設(shè)計(jì)
圖9所示是某車型側(cè)圍外板局部R角偏大,數(shù)模設(shè)計(jì)為R2 mm,實(shí)際樣件檢測約為R2.8 mm,影響與加油口的匹配。經(jīng)現(xiàn)場了解發(fā)現(xiàn),原因?yàn)樾捱吘€轉(zhuǎn)角邊緣整形后開裂,現(xiàn)場調(diào)試時(shí)為了解決開裂問題,局部放大了翻邊間隙。
圖9 側(cè)圍加油口匹配圓角不一致
要解決局部匹配圓角偏大問題,不能按照數(shù)模設(shè)計(jì)要求更改翻邊間隙,而應(yīng)先解決開裂問題,但是由于數(shù)模已經(jīng)發(fā)布,更改的空間有限,為了保證更改不影響其他匹配零件,在采取整改方案前,先用軟件模擬驗(yàn)證了多種方案。最終現(xiàn)場實(shí)施了圖10所示的對策:工序①增加儲(chǔ)料凸包如圖10(a)所示,同時(shí)工序③按照圖10(b)所示優(yōu)化內(nèi)部不可見面的圓角和修邊線,局部匹配圓角偏大問題得到解決。
圖10 采取的對策
圖11所示模擬結(jié)果顯示翼子板與前保險(xiǎn)杠匹配的圓角在工序④上壓料板與下模貼合時(shí)發(fā)生塑性變形,預(yù)測A面會(huì)產(chǎn)生表面質(zhì)量缺陷,原因?yàn)楣ば颌蹅?cè)壁做了約3°的向內(nèi)補(bǔ)償,但工序③模擬結(jié)果顯示回彈后工序件側(cè)壁沒有回彈到數(shù)模狀態(tài),而是存在負(fù)回彈,這樣工序件放在側(cè)壁未做內(nèi)收補(bǔ)償?shù)墓ば颌芟履P兔鏁r(shí),工序件側(cè)壁會(huì)與工序④下模型面干涉,導(dǎo)致靠近干涉部位的A面區(qū)域被撐高,工序④壓料板閉合時(shí)圓角發(fā)生變形,干涉量越多,變形越嚴(yán)重。針對上述問題采取的對策:前工序補(bǔ)償過量,后工序也需要做補(bǔ)償或?qū)]有工作內(nèi)容的型面進(jìn)行避空處理,以避免前工序件放在后工序下模時(shí)干涉,導(dǎo)致上模壓料板閉合時(shí)出現(xiàn)表面缺陷。圖12所示是工序④干涉的側(cè)壁避空后,工序④壓料板閉合時(shí)塑性變形區(qū)域明顯減少的分析結(jié)果。
圖12 工序④優(yōu)化后壓料板閉合時(shí)圓角塑性變形減少
將翻邊整形易出現(xiàn)缺陷的區(qū)域總結(jié)為5類,通過軟件模擬分析,檢查這些區(qū)域,提前發(fā)現(xiàn)問題和驗(yàn)證優(yōu)化方案,將出現(xiàn)的問題在數(shù)模和工藝設(shè)計(jì)階段解決,既使出現(xiàn)的問題遺留在模具調(diào)試階段,通過軟件分析,也能確定其產(chǎn)生的原因,為調(diào)試整改節(jié)約時(shí)間及降低制造成本。