王海峰(甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
碳鋼薄板廠冷軋精整區(qū)域罩式退火爐機組采用的是全氫罩式退火爐,是冷軋產(chǎn)品質(zhì)量光亮退火的一種設備,全氫型罩式爐是由爐臺、爐臺循環(huán)風機、加熱罩、冷卻罩、內(nèi)罩及相應的H2/N2閥站、各介質(zhì)管道、液壓系統(tǒng)及控制系統(tǒng)組成。采用的生產(chǎn)介質(zhì)和控制氣體有煤氣、氫氣、氮氣等。鋼卷在充滿氫氣的內(nèi)罩中,外部再由加熱罩通入煤氣燃燒加溫,最后換成冷卻罩噴水冷卻對內(nèi)罩中的鋼卷進行退火處理[1]。
在爐臺中重要的電氣設備為爐臺循環(huán)風機,高性能的爐臺循環(huán)風機,利用強對流技術(shù),可以使爐內(nèi)氣氛溫度均勻,避免鋼卷局部過熱。碳鋼冷軋罩式退火爐爐臺循環(huán)風機采用的是奧地利進口電機,型號為VDWKKF225S/4-180。碳鋼薄板廠冷軋共有罩式爐臺循環(huán)風機電機(22 kW)5臺,2011年底開始陸續(xù)出現(xiàn)電機振動、電機燒損等故障。該電機為進口專用電機,工作在高溫氫氣、氮氣中,采用水冷卻方式,密封要求極其嚴格,采用廠家專用技術(shù),修復難度極高,酒鋼集團內(nèi)部無修復能力,需外委至廠家專業(yè)維修機構(gòu)修理,修理費用極高(單臺電機修理費需10萬元)。
考慮到該型號電機共有45臺,如長期采用外委修理方式,外委修理費用無法承受。作業(yè)區(qū)決定對該型號電機修復進行專題研究,使用國產(chǎn)電磁線、絕緣材料替代進口材料達到電機修復要求。考慮該電機密封的特殊要求,需重點解決電機密封的恢復及檢測[2]。
由于該電機為進口電機,現(xiàn)有絕緣等級F級,因為進口電機在設計及制造時與國內(nèi)所用的絕緣材料存在一定的差距,同時考慮該電機運行環(huán)境的特殊性,因此該電機大修時,我們考慮將絕緣等級升高到H級。使用國產(chǎn)電磁線、絕緣材料替代進口材料,同時對電機繞組技術(shù)數(shù)據(jù)進行拆檢、記錄、消化、吸收,達到電機修復要求。
由于該電機密封的特殊要求,修理的重點和難點在于電機密封性能的保護和恢復,也決定了電機修復工作的成敗。
經(jīng)綜合考慮,我們認為應采取兩項措施:
一是在拆除舊繞組時,制作拆線胎具一套,保護電機定子機殼、止口、氣密結(jié)合面受到損傷。
二是制作氣密性試驗裝置一套,檢測電機大修整體裝配后零部件及整機的氣密性。確保電機工作在高溫氫氣、氮氣中,不會發(fā)生泄漏爆炸事故。
由于該電機密封等的特殊要求,在拆除舊繞組時,制作拆線胎具一套,保護電機定子機殼、止口、氣密結(jié)合面避免受到損傷是修理工作的重點。
長期以來,電動機定子拆線都是用撬杠直接對繞組拆除,支點為機殼止口處,拆除過程中,繞組傾斜(300~400)著從鐵芯槽口抽出,造成鐵芯變形,膨脹,機殼止口損傷。我們根據(jù)電機修理實際狀況,有針對的制作了一套繞組拆除胎具。根據(jù)現(xiàn)有條件,對電機殼制作一個端蓋法藍,將法藍一側(cè)于機殼固定,另一側(cè)于配重底座固定,使機殼和配重底座形成一個整體,拆繞組時,用鋼絲繩于天車配合,垂直的將線圈從槽中抽出。這樣,既不損傷槽口鐵芯又不損傷機殼止口,還能縮短拆線時間[3]。
電機拆線時,用連接螺栓將法蘭盤與配重底座的螺栓孔相連,再用連接螺栓將法蘭盤與電機定子連接孔相連,形成一個整體,增加電機的穩(wěn)定性,以防電機拆線時傾斜。整體吊入加熱爐進行加熱。采用夾具與天車配合,根據(jù)線圈節(jié)距寬度選擇合適的夾具,垂直平行的將繞組線圈從鐵芯槽中抽出。電機定子繞組線圈拆除專用胎具工作示意圖如圖1所示。
圖1 電機定子繞組線圈拆除專用胎具工作示意圖
為確保電機工作在高溫氫氣、氮氣中,不會發(fā)生泄露爆炸事故。對電機成品組裝后進行氣密性試驗是決定電機修理成敗的關(guān)鍵檢測手段。經(jīng)查詢相關(guān)資料,咨詢專業(yè)電機制造廠家,我們制作了氣密性試驗裝置一套,檢測電機大修整體裝配后零部件及整機的氣密性。電機氣密性試驗示意圖如圖2所示。
圖2 電機氣密性試驗示意圖
試驗用介質(zhì)種類:壓縮空氣;氣壓壓力:氣壓壓力為0.6 MPa。壓力維持時間:氣壓壓力維持時間為20 min。試驗過程中應無氣泡逸出。否則應找出故障點返修,返修后再次試驗,直至合格。
4.2.1 零部件試驗
主要是水冷前端蓋、水冷機座,以及其他要求氣密性的零部件。
(1)試驗水腔時,任選一個水嘴作為進氣口,將其他連通水腔的嘴口封堵好,將工件沉入水箱,通入壓縮空達到規(guī)定氣壓值并維持壓力至規(guī)定時間。
(2)試驗E型前端蓋氣腔時,以注油嘴作為進氣口,用封堵卡具將前端蓋兩面及其他與氣腔連通的嘴口封堵好,將工件沉入水箱,通入壓縮空達到規(guī)定氣壓值并維持壓力至規(guī)定時間。(3) 在試驗過程中用燈具照明,仔細觀察有無氣泡逸出;如有氣泡逸出,確定漏氣點,以便返修。
4.2.2 連接管路試驗
主要是前端蓋與機座冷卻水連接管路,以及其他要求不泄露的管路。任選不互相連接的前端蓋或機座一個水嘴為進氣口,封堵另一個水嘴,在管路接口處涂刷皂液,通入壓縮空達到規(guī)定氣壓值并維持壓力至規(guī)定時間。在試驗過程中仔細觀察有無氣泡逸出。
4.2.3 整機試驗
整機氣壓試驗在裝配完成并經(jīng)電氣出廠試驗后進行。
將專用進氣卡具套入軸伸并安裝在前端蓋前法蘭上,封堵所有與電機內(nèi)部連通的嘴口,包括氮氣法蘭、氫氣口等,將整機沉入水箱,通入壓縮空達到規(guī)定氣壓值并維持壓力至規(guī)定時間。
在試驗過程中用燈具照明,仔細觀察有無氣泡逸出;如有氣泡逸出,確定漏氣點,以便返修。不能準確確定漏氣點時,可將電機從后端蓋起分段沉入水中以便確定氣泡逸出點。
通過上述修理措施的實施,順利地完成了電機修理工作。目前,電機修復后已上線運行,各項參數(shù)與原始電機一致,修復效果良好,修復工作完成了預期的目標。
從經(jīng)濟效益分析和推廣價值方面也取得了良好效果[4]:(1)效益:單臺電機外委修理費需10萬元,修復電機材料、備件及胎具制作費需2萬元,凈創(chuàng)效8萬元。(2)推廣價值:實施完成后可解決罩式爐臺循環(huán)風機電機修理難題,避免電機外委修理,對碳鋼薄板廠及不銹鋼廠同類型電機修理具有推廣價值。
罩式爐風機在碳鋼薄板廠生產(chǎn)中發(fā)揮著重要的作用,電機作為其重要的部件,在運行中卻時常會發(fā)生各種故障。由于電機為進口電機,設計制造和國內(nèi)有所不同,因而在發(fā)生故障后修理難度較大。未解決這一問題,制作了拆線專用胎具,同時應用氣密性試驗裝置,通過氣壓撿漏的方法進行檢測,順利完成了電機修理,使設備恢復了正常運行,取得了理想的效益和價值。