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        焦?fàn)t氣制甲醇中馳放氣回收利用工藝的探討

        2021-12-03 08:14:38楊永杰馮傳壯
        化學(xué)工程師 2021年11期
        關(guān)鍵詞:工藝

        楊永杰,馮傳壯

        (1.天津大學(xué) 化工學(xué)院,天津300350;2.匯智工程科技股份有限公司,山東 青島266100)

        在傳統(tǒng)的焦?fàn)t煤氣制甲醇工藝中,為了減少惰性氣體的累積,需排放馳放氣,但馳放氣中H2含量超過70%,直接燃燒必然會(huì)造成資源浪費(fèi)以及溫室效應(yīng)加劇。對(duì)此,易群等人[1]提出補(bǔ)碳來提高H2利用率和甲醇產(chǎn)量,減少H2浪費(fèi)。劉文慶等人[2]在運(yùn)行裝置上做過液態(tài)CO2氣化補(bǔ)碳實(shí)驗(yàn),甲醇年產(chǎn)增加5000t。補(bǔ)碳能夠有效降低H2的浪費(fèi),但資源浪費(fèi)問題依然存在。鄭清娟[3]提出利用變壓吸附(PSA)從馳放氣中回收高純度H2,膜分離回收CO2循環(huán)回反應(yīng)器,其余H2可用于燃料電池等,提高H2利用率,但高純度H2會(huì)犧牲掉H2的收率。靳嵩[4]提出PSA回收馳放氣中的H2合成氨。相比于回收H2,補(bǔ)碳可使H2在裝置內(nèi)直接利用,且CO2可實(shí)現(xiàn)資源化利用,為“碳中和”做貢獻(xiàn)。之前有較多的焦?fàn)t煤氣制甲醇工藝補(bǔ)碳、PSA回收H2等的報(bào)道,但鮮有膜分離回收馳放氣中H2和CO2用于甲醇合成并同時(shí)補(bǔ)入CO2的報(bào)道。

        本研究提出一種膜分離回收馳放氣中的H2和CO2用于甲醇合成,同時(shí)補(bǔ)入CO2解決碳不足的新工藝,并分析了CO2適宜的補(bǔ)入量。

        1 工藝研究與優(yōu)化

        首先,以裝置實(shí)際數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),利用Aspen Plus流程模擬軟件對(duì)傳統(tǒng)工藝進(jìn)行全流程模擬,所得模型為工藝研究與優(yōu)化的基礎(chǔ)。

        1.1 膜分離回收馳放氣中H2、CO2并同時(shí)補(bǔ)入CO2新工藝的研究

        1.1.1 馳放氣中H2和CO2回收方法的選擇 新工藝馳放氣的分離,只要求H2和CO2收率以及N2、CH4等惰性氣體的除去率,對(duì)于H2濃度不作要求。綜合考慮馳放氣的回收要求以及出口壓力,本課題選用膜分離回收H2和CO2。膜分離具有結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定、收率高等優(yōu)點(diǎn),盡管回收的H2濃度比PSA低,但對(duì)本工藝恰好能夠揚(yáng)長(zhǎng)避短,且膜組件的進(jìn)氣側(cè)無(wú)需外設(shè)加壓設(shè)備,可省去一部分設(shè)備投資,故選用膜分離。對(duì)于膜分離單元,膜組件或膜的選擇尤為重要。David等人[5,6]報(bào)道了Matrimid 5218膜具有較高滲透率和選擇性。通過氣相氟化后的Matrimid 5218膜可以提高分離性能[7,8]。K.M等人[9]分析對(duì)比了多種膜或膜組件對(duì)H2、CO2、CO、CH4、N2多元體系的分離性能,其中氟化復(fù)合的Matrimid 5218 R中空纖維膜(Matrimid 5218 R-F2)的分離性能最為優(yōu)異,H2、CO2的回收率最高,N2、CH4的滯留最少。本課題的兩套膜組件均選用Matrimid 5218R-F2,其性能參數(shù)于表1、2。

        表1 氟化復(fù)合的Matrimid 5218 R中空纖維膜的性能參數(shù)Tab.1 Performance parameters of fluorinated composite Matrimid 5218R hollow fiber membrane

        表2 理想選擇性Tab.2 Ideal selectivity

        1.1.2 膜組件分離效果的計(jì)算 根據(jù)膜組件性能參數(shù)(表1、2)以及膜組件的進(jìn)料條件(表3),應(yīng)用中空纖維管逆流模型[10](式1~5)計(jì)算膜組件分離效果。計(jì)算可得H2和CO2收率分別可達(dá)98%、96%,CO、CH4和N2的去除率分別可達(dá)94%、99%、99%。

        表3 膜組件的進(jìn)料條件Tab.3 Feeding conditions of membrane modules

        膜組件的數(shù)學(xué)計(jì)算模型如下:

        式中yi:進(jìn)氣側(cè)各組分摩爾分率;xiF,F(xiàn)P:進(jìn)氣側(cè)摩爾組成和摩爾流量,kmol·h-1;yi p,F(xiàn)P:滲透?jìng)?cè)摩爾組成和摩爾流量,kmol·h-1;FR:滲余側(cè)摩爾組成和摩爾流量,kmol·h-1;Ji:組分i的滲透系數(shù),kmol·(m2·s·kPa)-1;A、Am:膜的面積和總面積,m2。

        1.1.3 新工藝改進(jìn)方案與工藝流程模擬 本研究是在原有工藝基礎(chǔ)上,做了以下改進(jìn):(1)甲醇合成單元馳放氣進(jìn)入膜分離單元(圖1中的MEMBRA1),分離出N2、CH4等惰性氣體并回收H2和CO2。富氫氣經(jīng)加壓后循環(huán)回反應(yīng)器,富氮?dú)馊ト紵隣t。(2)若富氫氣只是簡(jiǎn)單返回反應(yīng)器,會(huì)造成氫碳比嚴(yán)重失調(diào)和碳不足,導(dǎo)致循環(huán)氣量過大。采用進(jìn)料處補(bǔ)入CO2的方式,能夠調(diào)優(yōu)氫碳比解決碳不足問題;(3)適當(dāng)調(diào)高馳放氣的排放量,減小惰性氣體在反應(yīng)器中的分壓,有利于甲醇合成反應(yīng)的進(jìn)行,將氣體循環(huán)率調(diào)至0.925;(4)膜分離(圖1中的MEMBRA2)回收閃蒸罐FLASH 2和預(yù)分離塔T1的馳放氣中的CO2,從進(jìn)料處循壞回裝置。

        在Aspen Plus中應(yīng)用Sep模塊分配馳放氣各組分的流量,應(yīng)用Valve模擬膜單元的壓降。根據(jù)膜組件數(shù)學(xué)計(jì)算模型計(jì)算結(jié)果,H2和CO2膜回收單元(圖1中的MEMBRA1)Sep模塊H2、CO2、CO、N2、CH4的收率分別設(shè)置為0.98、0.96、0.04,0.005和0,壓降設(shè)為4MPa。CO2膜回收單元(圖1中的MEMBRA2)中Sep模塊的設(shè)置,為了便于計(jì)算,CO2收率設(shè)為1,其余組分設(shè)為0,對(duì)整體影響可忽略不計(jì),壓力降設(shè)為1MPa。新工藝的工藝模擬流程見圖1。

        圖1 新優(yōu)化方案的流程模擬圖Fig.1 Process simulation of the new optimization scheme

        1.2 普通補(bǔ)碳優(yōu)化方案的工藝研究

        普通補(bǔ)碳優(yōu)化方案,是在原有工藝的基礎(chǔ)上,在進(jìn)料處加一股CO2物料,與粗焦?fàn)t煤氣共同進(jìn)料,為防止轉(zhuǎn)化爐中析碳,需相應(yīng)增加進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐蒸汽量。根據(jù)前人的研究[1],補(bǔ)入CO2要保證進(jìn)入壓縮機(jī)入口處的合成氣的氫碳比在2.0左右。經(jīng)模擬計(jì)算后補(bǔ)入CO2量確定為115kmol·h-1。

        2 工藝優(yōu)化結(jié)果的討論分析

        2.1 新工藝CO2的補(bǔ)入量對(duì)工藝技術(shù)參數(shù)的影響

        CO2補(bǔ)入的量(簡(jiǎn)稱補(bǔ)碳量,下同)會(huì)影響R1(壓縮機(jī)入口氫碳比的簡(jiǎn)稱,下同),從而影響合成反應(yīng)中碳的轉(zhuǎn)化率以及未反應(yīng)循環(huán)氣組成,進(jìn)而又將影響R2(反應(yīng)器入口氫碳比的簡(jiǎn)稱,下同),如圖2a所示,當(dāng)補(bǔ)碳量在190~220kmol·h-1內(nèi)以5kmol·h-1為間隔變化時(shí),隨著CO2補(bǔ)入量的增加:R1和R2均呈現(xiàn)出持續(xù)減小的變化趨勢(shì),且減幅都逐漸減小,當(dāng)補(bǔ)碳量大于205kmol·h-1時(shí),R1與R2變化趨于平緩。補(bǔ)碳量為200kmol·h-1,此時(shí)R1(理想值為2.05~2.15)與R2(理想值為3~5)的值分別為2.12和4.69,均在理想值范圍內(nèi)。

        由圖2b可知,隨著補(bǔ)碳量的增加:CO的單程轉(zhuǎn)化率呈現(xiàn)出先增大后減小的變化趨勢(shì),補(bǔ)碳量為200kmol·h-1時(shí),CO單程轉(zhuǎn)化率最大;CO2的單程轉(zhuǎn)化率呈現(xiàn)出持續(xù)減小的趨勢(shì),當(dāng)補(bǔ)碳量大于205kmol·h-1時(shí),變化趨于平穩(wěn);總碳的單程轉(zhuǎn)化率是CO和CO2轉(zhuǎn)化率的綜合寫照,總碳的單程轉(zhuǎn)化率呈現(xiàn)出持續(xù)減小的變化趨勢(shì)。

        由圖2c可知,隨著CO2補(bǔ)入量的增大:碳總的單程轉(zhuǎn)化量(即甲醇的單程產(chǎn)量)呈現(xiàn)先增大后減小的變化趨勢(shì),補(bǔ)碳量為205kmol·h-1時(shí),碳總的單程轉(zhuǎn)化量為最多;未反應(yīng)其體量呈現(xiàn)為持續(xù)減少的變化趨勢(shì),且減少幅度越來越小,當(dāng)補(bǔ)碳量大于205kmol·h-1時(shí),未反應(yīng)氣體的循環(huán)量變化趨于平穩(wěn)。由圖2d可知,隨著補(bǔ)碳量的增大:H2浪費(fèi)量逐漸減少,補(bǔ)碳量大于200kmol·h-1時(shí),H2浪費(fèi)量趨于平穩(wěn);CO浪費(fèi)量呈階梯狀增長(zhǎng),不過整體總變化并不大,整體總增長(zhǎng)量小于1.8kmol·h-1。

        圖2 新工藝CO2補(bǔ)入的量對(duì)工藝參數(shù)的影響Fig.2 Influence of the amount of CO2 supplementation in the new process on process parameters

        綜上,由于CO2的補(bǔ)入,使得合成氣中R值趨近于理想值,有利于甲醇合成反應(yīng)的進(jìn)行,甲醇的年產(chǎn)量增加,氣體循環(huán)量減少,H2的利用率升高。但補(bǔ)入的蒸汽、輸送氣體的壓縮機(jī)負(fù)荷以及換熱器所需的負(fù)荷顯然均會(huì)隨之增加,且補(bǔ)入過多的CO2會(huì)導(dǎo)致碳總的單程轉(zhuǎn)化率過低,當(dāng)補(bǔ)碳量大于205kmol·h-1,其優(yōu)勢(shì)不再明顯。從工藝技術(shù)綜合分析來看,補(bǔ)碳量以205kmol·h-1為最佳。

        2.2 新工藝優(yōu)化結(jié)果的分析對(duì)比

        3種工藝從技術(shù)的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性以及社會(huì)環(huán)保效益等方面作了分析對(duì)比,見表4。

        表4 優(yōu)化工藝與原工藝的技術(shù)對(duì)比Tab.4 Technical comparison between the optimized process and the original process

        由表4可知,普通補(bǔ)碳工藝與原工藝相比,在甲醇產(chǎn)量、馳放氣的量、循環(huán)壓縮機(jī)功率以及H2利用率等方面均有所提升,且CO2可實(shí)現(xiàn)資源化利用,由此看來,補(bǔ)入CO2可有效解決了合成氣中碳不足的問題。盡管此工藝相比于原工藝有明顯的優(yōu)勢(shì),但仍存在8100萬(wàn)Nm3·a-1的H2和760萬(wàn)Nm3·a-1的CO2浪費(fèi),并未有效地解決馳放氣浪費(fèi)的問題。

        新工藝與普通補(bǔ)碳工藝相比,可減少0.81億Nm3·a-1的H2浪費(fèi)和760萬(wàn)Nm3·a-1的CO2排放,碳總的單程轉(zhuǎn)化量提高144kmol·h-1,年增產(chǎn)3.6萬(wàn)t甲醇,CO2資源化利用量提高1928萬(wàn)Nm3·a-1,馳放氣量減少458kmol·h-1。通過膜分離回收馳放氣中的H2和CO2用于甲醇合成,并同時(shí)補(bǔ)入CO2解決碳不足的改進(jìn)優(yōu)化后,能夠比較理想地解決馳放氣浪費(fèi)的問題。

        新工藝與原工藝相比 總的單程轉(zhuǎn)化量提高20%,甲醇年增產(chǎn)5.2萬(wàn)t,提高26%;減少1.1億Nm3·a-1的H2浪費(fèi),H2利用率提高35%,可基本實(shí)現(xiàn)H2零浪費(fèi);減少604萬(wàn)Nm3·a-1的CO2排放量,基本實(shí)現(xiàn)CO2零排放,CO2資源化利用3217萬(wàn)Nm3·a-1,可助力“碳中和”;循環(huán)壓縮機(jī)的功率增大381kW,這是由于膜分離單元出口未增設(shè)壓縮機(jī),滲透?jìng)?cè)氣體直接由循環(huán)壓縮機(jī)提壓進(jìn)入反應(yīng)器,功率增大不可避免。

        綜上所述,從工藝的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性方面來看,膜分離回收馳放氣中的H2和CO2并同時(shí)補(bǔ)碳的新工藝為最佳工藝。除此之外,新工藝在環(huán)保效益和社會(huì)效益方面更具優(yōu)勢(shì),能夠?qū)崿F(xiàn)CO2資源化利用,助力碳中和的實(shí)現(xiàn)。

        3 結(jié)論

        以年產(chǎn)20萬(wàn)t焦?fàn)t煤氣制甲醇裝置為背景,膜分離回收馳放氣中的H2和CO2用于甲醇合成,并同時(shí)補(bǔ)入CO2解決碳的不足。新工藝與原工藝相比,可實(shí)現(xiàn)在不增加循環(huán)氣量的前提下,甲醇年增產(chǎn)5.2萬(wàn)t,提高26%;CO2資源化利用3228萬(wàn)Nm3·a-1,CO和CO2的單程轉(zhuǎn)化率均有所提高,基本實(shí)現(xiàn)CO2零排放;H2利用率提高35%、減少H2浪費(fèi)量1.1億Nm3·a-1,基本實(shí)現(xiàn)H2全部回收利用,馳放氣浪費(fèi)問題得到有效的解決。新工藝在工藝的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),除此之外,新工藝具有更好的環(huán)保效益和社會(huì)效益,可實(shí)現(xiàn)CO2的資源化利用,助力碳中和的實(shí)現(xiàn)。

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