莊亞平,戴 翔,李帥帥
(山東核電有限公司,山東海陽 265116)
管道彎頭、低速流體的水平管段、三通等部位在運行過程中可能會出現(xiàn)熱沖擊、熱分層、熱振蕩等現(xiàn)象,尤其是如果管道溫度反復發(fā)生變化,材料會交替出現(xiàn)膨脹、收縮,導致不同方向熱應(yīng)力交替作用于材料上,從而產(chǎn)生管道熱疲勞現(xiàn)象[1-3],這是引起核電機組關(guān)鍵設(shè)備失效的主要因素之一。因此,核電機組設(shè)計階段對核一級管道進行了疲勞評價,普遍做法是對部件預(yù)期經(jīng)歷的各類預(yù)期瞬態(tài)次數(shù)進行統(tǒng)計分析和瞬態(tài)組合[4],論證其在整個核電站設(shè)計壽期內(nèi)累積使用因子(CUF)小于1。
AP1000作為第三代非能動安全核電機組,缺少可參考的運行經(jīng)驗,非能動堆芯冷卻系統(tǒng)的堆芯補水箱(CMT)安注子系統(tǒng)在運行期間出現(xiàn)了取樣硼濃度下降,低于技術(shù)規(guī)格書的要求,需要頻繁補高濃度硼水的情況,補水瞬態(tài)引起累積使用因子增加過快,根據(jù)補水頻率,CMT入口三通將不滿足設(shè)計壽命要求。WANG等[5]對硼稀釋的原因進行了分析,補水造成CMT內(nèi)低溫水溢出進入入口平衡管,產(chǎn)生熱分層現(xiàn)象;陳曉飛等[6]通過在某核電廠堆芯補水箱補水管周圍加裝溫度傳感器的方法,對熱分層情況進行了調(diào)查?;谶\行期間的測試數(shù)據(jù),核電廠采取了降低取樣口位置的優(yōu)化改進措施,本文基于疲勞監(jiān)測評估系統(tǒng)對CMT入口管疲勞狀態(tài)進行監(jiān)測,并對優(yōu)化改進后的效果進行評估。
CMT是AP1000核電機組非能動堆芯冷卻系統(tǒng)的重要組成部分,每個機組2臺CMT,每臺CMT的進口管接反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)(RCS)二環(huán)路的冷段(CL),出口管接到壓力容器的直接安注接管嘴。CMT為帶有半球形上下封頭的立式圓筒形碳鋼容器,內(nèi)壁堆焊不銹鋼,外部沒有安裝保溫層,與安全殼環(huán)境溫度一致。CMT位于安全殼內(nèi)稍高于反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)環(huán)路標高的位置,內(nèi)部貯有高濃度硼水。
圖1 CMT布置示意Fig.1 Layout diagram of CMTs
CMT入口與二環(huán)路冷段相連的管線為壓力平衡管線。平衡管接自冷段上方,垂直上升一段后,一路傾斜向上,接到CMT上方入口接管嘴。CMT入口為一個三通結(jié)構(gòu),直通段垂直安裝,一端焊接到CMT入口接管嘴,另一端焊接球形端口并連接排汽管,用于系統(tǒng)排汽;支管通過焊接與平衡管連接。平衡管中部設(shè)一個隔離閥,正常運行期間隔離閥常開,以維持CMT壓力和RCS壓力一致,防止CMT注射開始時發(fā)生水錘。閥后設(shè)一個溫度儀表,溫度表TE001/TE002分別位于A列和B列入口管上,用于監(jiān)測平衡管的溫度,為主控室提供低溫報警信號。壓力平衡管和三通為不銹鋼材質(zhì),外部設(shè)置保溫層,保持平衡管內(nèi)熱水溫度,以保證與CMT內(nèi)冷水之間形成密度差,從而確保自然循環(huán)的驅(qū)動力。CMT布置如圖1所示。
機組正常運行期間,CMT與一回路相通,系統(tǒng)設(shè)備承受一回路壓力瞬態(tài),以及本系統(tǒng)復雜的熱瞬態(tài)。設(shè)計瞬態(tài)通常給出機組正常運行或各類假想瞬態(tài)工況下的載荷時程信息(包括流體溫度、流量、內(nèi)壓等)。基于設(shè)計準則、工程判斷和經(jīng)驗,設(shè)計階段識別出CMT的設(shè)計瞬態(tài)種類、每種瞬態(tài)保守估計的發(fā)生次數(shù),并按照ASME規(guī)范分析評估出CMT入口管壽期內(nèi)累積使用因子。設(shè)計瞬態(tài)清單中識別了CMT或與其連接的閥門可能出現(xiàn)泄漏,預(yù)期壽期內(nèi)少于30次。然而,沒有將補水考慮在瞬態(tài)內(nèi),因而累積疲勞使用因子中未包括補水對疲勞的貢獻。
根據(jù)運行規(guī)程,為保證并監(jiān)測CMT的硼濃度始終保持在技術(shù)規(guī)格書要求的范圍內(nèi),至少每7天就要對CMT 補水箱硼濃度進行取樣化驗,確認每個CMT的硼濃度在3.4×10-3~3.7×10-3之間。每個CMT有上下兩個取樣口,設(shè)計上僅使用上部取樣數(shù)據(jù)保守代表整個CMT的硼濃度,一旦數(shù)據(jù)存在不確定性,則采用下部取樣數(shù)據(jù)對CMT平均硼濃度進行確認。某機組商運后發(fā)現(xiàn),CMT取樣值低于要求值的間隔短,曾連續(xù)14天對CMT取樣,上部取樣點的硼濃度持續(xù)下降,硼濃度變化見圖2。
圖2 取樣數(shù)據(jù)Fig.2 Sampling data
熱分層現(xiàn)象的發(fā)生取決于浮力與流體慣性力的比值,其主要條件:有一段水平或近似水平的管段;流體有顯著的溫差;流體流動速度應(yīng)足夠低[7]。
主管道內(nèi)流體的流速很高,平衡管接管嘴處存在較強的渦流,致使部分流體因流向發(fā)生改變進入平衡管。研究表明,渦流只作用在該豎直管段內(nèi)[8],豎直段內(nèi)管道軸向出現(xiàn)明顯的溫度梯度,彎管至CMT入口三通管道溫度梯度很小,并且管道內(nèi)沒有明顯的熱分層現(xiàn)象。CMT的溫度與安全殼環(huán)境溫度一致,三通至CMT入口接管的豎直管段有明顯的軸向分層,但不會產(chǎn)生不利的總體彎曲載荷。補水開始后,當冷流體到達三通支管高度時,涌入支管和水平段平衡管。由于補水的速度低,冷熱流體間缺少攪動,冷流體溫度低、密度大,占據(jù)水平段管道截面的下部,平衡管內(nèi)原來的流體因溫度高占據(jù)上部,因此,三通處是補水時產(chǎn)生熱分層現(xiàn)象最嚴重的部位。
圖3 臨時儀表位置示意Fig.3 Location diagram of temporary instrument
圖4 平衡管上下部溫差變化曲線Fig.4 Temperature change curve of top and bottomof the balance line
為證實和測量平衡管熱分層程度,某機組在CMT平衡管與三通連接的水平管的外壁表面上下部安裝臨時溫度表(見圖3),在功率運行工況沒有補水時,臨時測量儀表溫度在190 ℃左右,平衡管上的溫度表TE001/TE002溫度在214 ℃左右;兩次補水過程中,臨時溫度表測量的上下部溫差變化如圖4所示,補水開始后,管外壁的上下部溫差增大,最大約130 ℃,出現(xiàn)在15 min左右,表明平衡管出現(xiàn)顯著的熱分層。
補水過程中,在平衡管內(nèi)形成冷熱流體分層現(xiàn)象,引發(fā)熱分層和溫度振蕩,增加了管道疲勞使用因子。雖然設(shè)計階段識別出CMT可能出現(xiàn)泄漏,但沒有考慮補水工況并將其列入設(shè)計瞬態(tài)清單,因而累積使用因子中未包括補水對疲勞的貢獻。
基于新增加的設(shè)計瞬態(tài),更新了CMT入口三通及平衡管疲勞分析。在疲勞評定時,首先選取部件設(shè)計計算中累計疲勞利用系數(shù)最大的位置進行評定,而不再評定原設(shè)計計算中已經(jīng)評定且疲勞利用系數(shù)比較小的點。計算表明,熱分層溫差150 ℃,可接受300次補水瞬態(tài)。
當對CMT硼濃度取樣后,一回路低硼濃度的水經(jīng)過平衡管流向CMT補償取樣損失,在CMT上部進水管嘴周圍形成低硼濃度區(qū)。隨著反應(yīng)堆的運行,一回路的硼濃度將逐漸下降,在壽期末更加明顯。CMT除了與一回路連接的出入口接管外,還有2個分別位于進水口和排水口附近的取樣口、1個位于CMT中部的補水接口。這些接口管道上的閥門的內(nèi)漏是不能完全避免的,泄漏的溶液也由一回路溶液替代。CMT上部取樣口靠近入口管嘴,由平衡管進入的一回路低硼水替代CMT取樣損失,并且由于湍流強度小,在入口管嘴附近形成低硼濃度區(qū),導致后續(xù)取樣結(jié)果低于CMT整體硼濃度值,頻繁出現(xiàn)不滿足技術(shù)規(guī)格書要求的情況。文獻[5]對于正常運行工況硼稀釋進行CFD研究,顯示CMT內(nèi)呈現(xiàn)硼濃度分層現(xiàn)象。
由于補水瞬態(tài)對CMT平衡管產(chǎn)生較大的溫度沖擊和不利的熱分層影響,增加了累積疲勞損傷。為緩解補水瞬態(tài)導致平衡管疲勞增加的情況,除采取措施減小系統(tǒng)的泄漏之外,還采取以下措施:(1)將CMT的硼濃度上限提高至4.5×10-3,控制目標濃度為3.9×10-3;(2)將上部取樣口的位置降低,使取樣更能代表CMT整體硼濃度,取樣口高度以上的體積占總?cè)莘e25%。
在壽期末,一回路硼濃度接近5×10-6~1.0×10-5,CMT內(nèi)硼濃度梯度作為輸入保守計算,平均濃度遠大于3.4×10-3。提高硼濃度后,補水的頻率顯著降低,但一個燃料循環(huán)內(nèi)仍然需要多次進行硼化補水,變更取樣位置后,一個燃料循環(huán)基本不需要補水。
早先設(shè)計規(guī)范所依據(jù)的材料疲勞試驗均在空氣環(huán)境中進行,未考慮介質(zhì)對疲勞失效的影響。大量最新的材料試驗結(jié)果表明,冷卻劑環(huán)境因素也削弱部件抗疲勞性能。設(shè)計階段使用考慮環(huán)境影響的疲勞設(shè)計曲線將會過于保守,導致計算無法滿足ASME規(guī)范中關(guān)于疲勞的限值要求。設(shè)計瞬態(tài)與真實瞬態(tài)存在差異,因此很難在設(shè)計階段得出既準確又包絡(luò)所有瞬態(tài)的疲勞設(shè)計曲線。通用的做法是機組安裝疲勞監(jiān)測系統(tǒng),通過分布式控制系統(tǒng)收集數(shù)據(jù),對部件的累積使用因子進行監(jiān)測。
在運行期間,發(fā)現(xiàn)補水熱分層現(xiàn)象后,根據(jù)熱疲勞產(chǎn)生的原因,在疲勞監(jiān)測系統(tǒng)中設(shè)置了CMT平衡管測點,通過對歷史數(shù)據(jù)的收集、評估,同時給出了未考慮水環(huán)境影響的CUF和考慮了水環(huán)境影響的CUF。圖5,6分別示出CMTA,B入口處平衡管的CUF狀態(tài)。
圖5 CMT A入口平衡管CUFFig.5 CUF of balance line at inlet A of CMT
補水口位于CMT中部,補水過程中CMT中的常溫水被排擠到平衡管內(nèi),導致平衡管溫度監(jiān)測儀表TE001/TE002讀數(shù)顯著降低。正常運行期間,主回路溫度沒有降低情況下,TE001/TE002溫度降低標志一次補水。第一個循環(huán)(2018年10月~2020年2月)初期疲勞因子增加顯著,提高硼濃度上限后,增速放緩,但仍有顯著增加,降低取樣口位置后,一個循環(huán)內(nèi)沒有補水,疲勞因子幾乎沒有增加,可見補水瞬態(tài)是正常運行下入口管疲勞的主要貢獻因素。同時,也表明采取的措施是有效的,對后續(xù)AP系列機組設(shè)計和運行有指導意義。
圖6 CMT B入口平衡管CUFFig.6 CUF of balance line at inlet B of CMT
對比圖5,6可以發(fā)現(xiàn),CMTB的CUF明顯高于CMTA,這是由于兩列平衡管的長度和布置存在差異,建議后續(xù)機組設(shè)計優(yōu)化B列平衡管布置。
核電機組設(shè)計瞬態(tài)及其發(fā)生次數(shù)在很大程度上基于工程判斷和經(jīng)驗,采用新理念設(shè)計的核電機組在設(shè)計階段無法全面考慮可能出現(xiàn)的熱瞬態(tài),實際瞬態(tài)工況可能會出現(xiàn)設(shè)計未涵蓋的瞬態(tài)。核電站管道熱疲勞問題主要來源于設(shè)計的缺陷,采用疲勞監(jiān)測系統(tǒng)對實際瞬態(tài)的監(jiān)測不只是監(jiān)測了系統(tǒng)部件的累積疲勞損傷情況,還為核電機組實際運行狀態(tài)及其優(yōu)化提供有指導意義的參考數(shù)據(jù)。
通過疲勞監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)現(xiàn),CMT經(jīng)歷了幾十次補水,造成了較大的疲勞損傷。此外,由于兩列CMT平衡管管道布置的差別,補硼水瞬態(tài)對B列造成更大的影響,因此B列的疲勞值比A列的疲勞值大很多。取樣口位置降低后未出現(xiàn)補水瞬態(tài),因此對應(yīng)的CUF增量也已經(jīng)降低,預(yù)計后續(xù)即使考慮水環(huán)境影響,CUF也不會超使用限值。