王偉 趙鵬 梁珊 河南中煙工業(yè)有限責任公司安陽卷煙廠
生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)松散回潮工序多批次的回風溫度cpk低于1.33,嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量。從人機料法環(huán)等各個方向進行分析,發(fā)現(xiàn)影響回風溫度cpk的主要因素為設備因素,因此,查找可能影響設備的因素可以提高松散回潮回風溫度cpk。
1.減壓閥異??赡軙斐烧羝麎毫Σ▌訌亩鴮仫L溫度cpk產(chǎn)生影響,通過連續(xù)5天統(tǒng)計隨機抽取的14批次松散回潮機管路壓力表數(shù)值,對減壓閥的狀態(tài)進行判定,壓力范圍均在0.4-0.6Mpa之間,滿足工藝要求的正常壓力,說明減壓閥不存在故障,不會對設備造成影響。
2.對松散回潮機雙介質(zhì)噴嘴噴灑效果進行確認,制定了測試方案,按照設計的實驗方案開展試驗:首先用光照法測量出增濕水噴嘴的角度為水平方向角度71.5°,豎直方向角度為82°,噴射的錐形霧化水圓錐體中心線的落點直接落在煙葉上,與設備工藝要求相符合。同時,查看了維修工單并對噴嘴進行了檢查,噴嘴按時每月保養(yǎng),也無堵塞現(xiàn)象,說明對設備和工藝指標沒有影響。
圖1 噴嘴試驗示意圖
3.觀察爐內(nèi)排潮網(wǎng)帶的清潔程度,并查看維修工保養(yǎng)實施記錄,從檢查記錄和現(xiàn)場情況看出,每月都已按時保養(yǎng),排潮網(wǎng)帶不存在堵塞,排潮系統(tǒng)正常,不會造成設備異常。
4.生產(chǎn)過程中,某不合格批次內(nèi)蒸汽管路總是出現(xiàn)氣動薄膜閥開度不斷波動的現(xiàn)象,通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),由于氣動薄膜閥開度的波動,導致原本在波動范圍內(nèi)應該穩(wěn)定的蒸汽流量和壓力都有了不同程度的超標。開度的波動對補償蒸汽流量造成了影響,氣動薄膜閥異常是造成設備異常的原因。
5.根據(jù)松散回潮機風管結(jié)構(gòu),查閱相關資料經(jīng)過分析討論,確定了3個可能影響松散回潮機回風溫度cpk的參數(shù),分別是:排潮風門開度、熱風風機頻率和循環(huán)風機頻率。默認設置的排潮風門開度、熱風風機頻率和循環(huán)風機頻率分別為40%、30Hz和25Hz。接下來通過空載試驗確定排潮風門開度、熱風風機頻率和循環(huán)風機頻率這3個參數(shù)是否對松散回潮機回風溫度cpk產(chǎn)生影響,通過試驗設置不同的熱風、循環(huán)風機頻率和排潮風門開度,松散回潮機回風溫度cpk明顯不同,因此,可以判定這3個參數(shù)顯著影響回風溫度cpk的值(見圖2)。
圖2 松散回潮機風管結(jié)構(gòu)示意圖
1.針對氣動薄膜閥異常,通過對數(shù)據(jù)的采集分析,根據(jù)氣動薄膜閥工作原理,對照維修保養(yǎng)手冊,維修調(diào)整氣動薄膜閥異常部位,并對定位器進行有針對性的調(diào)試校準,使閥門開度能夠穩(wěn)定在40-45°內(nèi),消除對設備產(chǎn)生的影響原因。
2.進行優(yōu)化PLC參數(shù)設置,在不考慮交互作用的情況下,以排潮風門開度、熱風風機頻率、循環(huán)風機頻率為試驗因素,選用正交設計,采用綜合平衡法對正交試驗測試數(shù)據(jù)進行分析,確定排潮風門開度、熱風風機頻率、循環(huán)風機頻率的最佳配合參數(shù)。
由于氣動薄膜閥決定了補償蒸汽流量的穩(wěn)定性,通過對數(shù)據(jù)采集,觀察分析了20批次蒸汽流量勢圖后,發(fā)現(xiàn)補償蒸汽流量波動偏大,并且經(jīng)常會存在異常波動,因此,決定對氣動薄膜閥進行維修調(diào)整。根據(jù)氣動薄膜閥工作原理,以壓縮空氣作為動力,通過電氣閥門定位器來控制氣源的大小,使空氣作用于調(diào)節(jié)閥的橡膠膜片,膜片的收縮與擴張再次帶動閥桿上下動作,從而達到控制蒸汽流量的目的。而在觀察中發(fā)現(xiàn)氣動薄膜閥開度一直在波動,出現(xiàn)此類現(xiàn)象的原因通常是控制部位出現(xiàn)問題。
圖3 氣動薄膜閥結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)氣動薄膜閥流程圖4,DSC通過電信號傳導給定位器,而定位器再利用壓縮空氣通過電信號再傳到閥膜片最終實施動作。而壓縮空氣管路不存在異常,那么就是電信號傳輸?shù)膯栴}。輸問題需要對薄膜閥定位器進行調(diào)整校準。依據(jù)氣動薄膜閥安全作業(yè)手冊,更換定位器數(shù)據(jù)傳輸線并對氣動薄膜閥的定位器進行了校準(見圖5)。
圖4 氣動薄膜閥工作流程
圖5 氣動薄膜閥部位照片
按照實施計劃,在不考慮交互作用的情況下,以排潮風門開度、熱風風機頻率、循環(huán)風機頻率為試驗因素,設置3個水平,在其它工藝參數(shù)保持不變的前提下,選用正交設計L9(34)進行表頭設計,采用綜合平衡法對正交實驗測試數(shù)據(jù)進行分析。根據(jù)因素水平表,對相應的工藝參數(shù)進行正交試驗(見表1、表2)。
表1 因素水平表
表2 正交實驗表
本試驗的目標是把松散回潮機回風溫度cpk控制在1.33以上越高越好,由正交試驗實驗方案可得,最優(yōu)的試驗方案為 A2、B2和 C3,即排潮風門開度 45%、熱風風機頻率25Hz、循環(huán)風機頻30Hz。
所有對策實施完畢后,經(jīng)過現(xiàn)場試驗,統(tǒng)計多批次松散回潮回風溫度cpk,回風溫度cpk值已經(jīng)全部達到了1.33以上,甚至cpk最高達到了5.32,滿足工藝考核要求,目標完成(見圖6)。
圖6 回風溫度cpk統(tǒng)計圖
通過對松散回潮回風溫度cpk指標問題分析,找到了影響cpk的主要癥結(jié),由于設備原因即氣動薄膜閥異常及參數(shù)設置不合理,導致補償蒸汽流量波動后各風門調(diào)節(jié)不匹配造成cpk指數(shù)較低。后經(jīng)過對氣動薄膜閥的維修調(diào)整及對PLC參數(shù)的重新優(yōu)化設計,使松散回朝回風溫度cpk得到了較大的提高,為提高制絲優(yōu)質(zhì)品率,穩(wěn)定成品煙絲質(zhì)量打下了堅實的基礎,同時也節(jié)約了原材料,降低了生產(chǎn)成本,為企業(yè)提質(zhì)降耗提供了技術支撐。