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        對(duì)ZJ17卷煙機(jī)卷煙紙搭接消耗的分析與研究

        2021-11-27 02:37:10常亞寧河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司安陽(yáng)卷煙廠
        環(huán)球市場(chǎng) 2021年31期
        關(guān)鍵詞:卷煙紙卷煙機(jī)剎車片

        常亞寧 河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司安陽(yáng)卷煙廠

        一、現(xiàn)狀分析

        為深入貫徹精益管理降本增效工作的要求,圍繞指標(biāo)提升,節(jié)能降耗,強(qiáng)化內(nèi)部管理水平[1],對(duì)卷煙機(jī)設(shè)備的卷煙紙拼接系統(tǒng)進(jìn)行深入研究,造成的卷煙紙消耗主要有四部分組成[2]:卷煙紙加速引出量、備用卷煙紙加速過(guò)程消耗量、卷煙紙拼接失敗的消耗量及拼接后的卷煙紙紙芯剩余量。為了找出卷煙紙拼接系統(tǒng)的消耗量高的主要原因,對(duì)設(shè)備4部分的消耗量分別進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)。

        1.卷煙紙加速引出量。卷煙紙加速引出量在卷煙紙消耗中也是一個(gè)不可忽略的因素。而影響卷煙紙加速引出量的是自動(dòng)引紙延時(shí)時(shí)間。因此,對(duì)卷包車間10臺(tái)卷煙機(jī)的卷煙紙加速引出卷煙紙量展開(kāi)調(diào)查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),卷包車間的在線機(jī)臺(tái)的引出量都小于0.6 米,計(jì)算得出這部分的平均卷煙紙消耗量?jī)H為 0.45 米,無(wú)法從中找出問(wèn)題的主要原因。

        2.備用卷煙紙加速過(guò)程消耗量。由于卷煙紙拼接系統(tǒng),備用卷煙紙?jiān)诩铀龠^(guò)程中也有消耗量。這部分的消耗量由 PLC 控制單元中負(fù)責(zé)對(duì)電機(jī)加速的 A6 控制單元決定。針對(duì)這部分的卷煙紙消耗量,現(xiàn)對(duì)車間 10臺(tái)設(shè)備展開(kāi)調(diào)查發(fā)現(xiàn),不同的機(jī)臺(tái)備用卷煙紙加速過(guò)程中的消耗量都在 2 米至3米之間,且變化不大,計(jì)算出平均消耗為2.32 米。

        3.卷煙紙拼接失敗率。對(duì)2021年4月份車間 10臺(tái)卷煙機(jī)中每臺(tái)卷煙機(jī)100次卷煙紙拼接中拼接失敗的頻次進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),車間的卷煙機(jī)卷煙紙拼接的失敗率為0.75%,即卷煙紙 99.25%的拼接都能成功。因此,不再考慮對(duì)拼接失敗造成的卷煙紙消耗量展開(kāi)過(guò)多研究。

        4.拼接后的卷煙紙紙芯剩余量情況?,F(xiàn)對(duì)卷包車間的 10 臺(tái)卷煙機(jī)的拼接后的卷煙紙紙芯剩余量分別進(jìn)行10次調(diào)查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),我廠卷包車間卷煙紙拼接剩余量大部分都在15 至 16 米之間,只有6#機(jī)臺(tái)的平均卷煙紙紙芯平均剩余量為 8.7 米。經(jīng)計(jì)算可知,每盤卷煙紙紙芯的平均剩余量為 15.7 米。

        由以上分析可知,拼接后的卷煙紙紙芯剩余量平均剩余量為 15.7 米,在各種因素中的消耗占比最大,拼接后卷煙紙紙芯剩余量多是ZJ17卷煙機(jī)卷煙紙搭接消耗的主要原因。

        二、原因分析及確認(rèn)

        現(xiàn)根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況,針對(duì)“拼接后卷煙紙紙芯剩余量多”的問(wèn)題充分調(diào)查研究和征集意見(jiàn)。造成拼接后卷煙紙紙芯剩余量多的因素可能有檢測(cè)器輸出電壓不穩(wěn)、PLC 參數(shù)設(shè)置不當(dāng)、檢測(cè)齒齒數(shù)不夠、剎車片磨損嚴(yán)重,并對(duì)其逐條確認(rèn)。

        1.檢測(cè)器輸出電壓不穩(wěn)。對(duì)車間的 10臺(tái)設(shè)備的檢測(cè)器輸出信號(hào)的電壓進(jìn)行測(cè)量,結(jié)果可知,車間 10臺(tái)設(shè)備的檢測(cè)器輸出電壓大部分都為 24V,不存在檢測(cè)器輸出電壓不穩(wěn)定。

        2. PLC 參數(shù)設(shè)置不當(dāng)。對(duì)車間 10臺(tái)卷接機(jī)組有可能影響卷煙紙余量的參數(shù)設(shè)置及卷煙紙搭接后的剩余量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn),除6#機(jī)臺(tái)開(kāi)始加速TCP 值是144外,其他9組設(shè)備均為 143;而開(kāi)始減速 TCP 值則比開(kāi)始加速 TCP 值小2或3。

        在確定了影響卷煙紙剩余量的關(guān)鍵參數(shù)后,進(jìn)一步對(duì)車間的 10 臺(tái)卷煙機(jī)的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行極限值確定調(diào)查,首先對(duì)6#進(jìn)行調(diào)查可知,開(kāi)始加速 TCP 值144是 6#的極限值;卷煙紙剩余量與開(kāi)始減速 TCP 值大小無(wú)關(guān),只與開(kāi)始加速 TCP 值的大小相關(guān)。

        進(jìn)一步對(duì)除6#機(jī)臺(tái)的其他9臺(tái)設(shè)備的加速TCP值143是否為其極限值進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),影響卷煙紙剩余量的關(guān)鍵參數(shù)是開(kāi)始加速TCP值的大小,車間的10臺(tái)設(shè)備設(shè)置的開(kāi)始加速TCP值均已達(dá)到最優(yōu)極限值。因此,“PLC參數(shù)設(shè)置不當(dāng)”不是卷煙紙剩余量多的原因。

        3.檢測(cè)齒齒數(shù)不夠。在對(duì)原有設(shè)備的卷煙紙拼接系統(tǒng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),當(dāng)開(kāi)始加速 TCP值為 143時(shí)已為設(shè)備極限值,卷煙紙剩余量為 15~16 米;當(dāng)設(shè)到144~200 時(shí),卷煙紙又全部用完檢測(cè)無(wú)法識(shí)別,搭接失敗,說(shuō)明原有的檢測(cè)齒齒數(shù)并不能滿足開(kāi)始加速 TCP值的設(shè)定,因此,有必要對(duì)檢測(cè)齒齒數(shù)關(guān)于卷煙紙搭接情況影響進(jìn)行調(diào)查研究。

        卷煙紙拼接系統(tǒng)上的檢測(cè)齒與檢測(cè)器配套對(duì)卷煙紙進(jìn)行檢測(cè),卷煙紙的線速度為恒定值。

        卷煙紙線速度=單位時(shí)間內(nèi)檢測(cè)的齒數(shù)×(齒寬+齒距)×卷煙紙直徑。在同轉(zhuǎn)速下,即卷煙紙直徑一致時(shí),齒寬與齒間距的和越小,每個(gè)齒對(duì)應(yīng)的卷煙紙長(zhǎng)度越小,則單位時(shí)間內(nèi)檢測(cè)到的齒數(shù)越多,同樣需要將開(kāi)始加速 TCP 值設(shè)置與齒數(shù)成倍的值[3]。

        為保證 143 到 144 之間有足夠的檢測(cè)點(diǎn),并在此區(qū)間的某一個(gè)參數(shù)值完成卷煙紙搭接。區(qū)間檢測(cè)點(diǎn)越多,控制精度越高,通過(guò)成倍的增加齒數(shù),同時(shí)對(duì)應(yīng)的成倍增加TCP 值,增加區(qū)間內(nèi)的檢測(cè)點(diǎn),同時(shí)提高檢測(cè)的精度。當(dāng)檢測(cè)齒齒數(shù)為 24 齒時(shí),假設(shè)每個(gè)齒對(duì)應(yīng)的卷煙紙長(zhǎng)度為 12 米,那么143~144 之間對(duì)應(yīng)的卷煙紙長(zhǎng)度也為 12 米,理論推導(dǎo)中通過(guò)增加齒數(shù)和擴(kuò)大 TCP 值的范圍,來(lái)增加檢測(cè)的精度。見(jiàn)表1。

        表1 檢測(cè)齒齒數(shù)對(duì)應(yīng)卷煙紙長(zhǎng)度

        通過(guò)理論推導(dǎo)可知,通過(guò)增加齒數(shù),減少每個(gè)齒對(duì)應(yīng)的卷煙紙長(zhǎng)度,提高檢測(cè)的精度,從而降低卷煙紙剩余量的長(zhǎng)度。通過(guò)調(diào)查確認(rèn),設(shè)備現(xiàn)使用的 24 齒只能識(shí)別出最大檢測(cè)參數(shù)只有6#設(shè)備為144,其余均為143,也就是說(shuō)大于 144 都不能識(shí)別。而通過(guò)增加齒數(shù),可以提高檢測(cè)的精度,降低卷煙紙剩余量的長(zhǎng)度。因此,檢測(cè)齒齒數(shù)是卷煙紙剩余量多的主要原因。

        4.剎車片磨損嚴(yán)重。根據(jù)《ZJ17 卷煙機(jī)維修手冊(cè)》規(guī)定:剎車片磨損程度≤3mm,如若超過(guò) 3mm,維修工需及時(shí)更換剎車片。對(duì)車間 10 臺(tái)設(shè)備的卷煙紙剎車片磨損進(jìn)行了調(diào)查發(fā)現(xiàn),車間10臺(tái)設(shè)備的剎車片磨損都小于規(guī)定的 3mm。因此,不存在剎車片嚴(yán)重磨損情況。

        三、改進(jìn)措施

        針對(duì)檢測(cè)齒齒數(shù)不夠,將增加檢測(cè)齒齒數(shù)到72個(gè)齒,使得開(kāi)始加速 TCP 值可在(425,432)的參數(shù)范圍內(nèi)可控制[4]。主要過(guò)程為:加工制作新的盤紙輪、確定開(kāi)始加速TCP值、確定開(kāi)始減速TCP值、檢測(cè)齒與檢測(cè)器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。

        1.加工制作盤紙輪。按照要求繪制盤紙輪圖紙,并按照?qǐng)D紙加工盤紙輪,實(shí)物如圖1所示。

        圖1 盤輪紙實(shí)物

        2.開(kāi)始加速TCP值的確定。在確定了盤紙輪后,根據(jù)盤紙輪齒數(shù)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。對(duì)72齒對(duì)應(yīng)的開(kāi)始加速TCP值參數(shù)范圍為(425,432)的所有整數(shù)進(jìn)行模擬試驗(yàn)。利用Matlab 軟件對(duì)72齒對(duì)應(yīng)的8個(gè)參數(shù)下卷煙紙剩余量共480組數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。見(jiàn)表2。

        表2 72 齒盤紙輪對(duì)應(yīng)不同開(kāi)始加速TCP值的卷煙紙剩余量

        在拼接成功的前提下,開(kāi)始加速TCP值為432 時(shí)卷煙紙剩余量最少,其次是開(kāi)始加速TCP值為431。但開(kāi)始加速TCP值為432,調(diào)查的 60 盤卷煙紙有45盤拼接失敗,拼接失敗率為75%,卷煙紙拼接系統(tǒng)很不穩(wěn)定。當(dāng)開(kāi)始加速TCP值為431時(shí),卷煙紙平均剩余量為4.3米,已經(jīng)大幅度降低。因此,確定開(kāi)始加速TCP值的大小為431。

        3.開(kāi)始減速TCP值的確定。在24齒盤紙輪時(shí),《卷包車間電氣維修技術(shù)要求》中規(guī)定:開(kāi)始加速TCP值比開(kāi)始減速TCP值大3個(gè)脈沖。開(kāi)始減速TCP值的大小只與拼接穩(wěn)定性相關(guān)。在增加了盤紙輪齒數(shù)后,齒數(shù)為72齒時(shí),開(kāi)始加速TCP值為431,其檢測(cè)精度提高了3倍。因?yàn)殚_(kāi)始加速TCP值比開(kāi)始減速TCP值大6個(gè)脈沖,所以確定開(kāi)始減速TCP 值為425。

        四、效果驗(yàn)證

        對(duì)卷包車間10組卷煙機(jī)進(jìn)行為期三個(gè)月的統(tǒng)計(jì)。

        在調(diào)查中,由表3可見(jiàn),卷煙紙剩余量最小值為 2.1 米,最大值為 7.3 米,卷煙紙剩余量的波動(dòng)依舊存在,而究其原因,主要是卷煙紙外徑在出廠時(shí)依然存在差異,該項(xiàng)因素可與廠家溝通解決,但與原來(lái)的最大剩余量相比已大幅減少。對(duì)比可知,卷煙紙平均剩余量由原來(lái)的 15.7 米下降至 4.3 米,拼接效果穩(wěn)定,具有較強(qiáng)的復(fù)制推廣性。

        表3 搭接后卷煙紙紙芯剩余量

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