王秀花 張坤有
摘要:焦?fàn)t煤氣是焦化廠煉焦過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,大部分企業(yè)通過內(nèi)部能源平衡,將此部分煤氣用于燃?xì)忮仩t發(fā)電,根據(jù)國家及地方環(huán)保超低排放要求,本文設(shè)計選用SNCR脫硝+石灰石膏法脫硫工藝。本文對焦化廠燃?xì)忮仩t超低排放工藝設(shè)計與實踐進(jìn)行探討。
關(guān)鍵詞:焦化廠;燃?xì)忮仩t;脫硫;脫硝
1工藝選擇
某焦化廠燃?xì)忮仩t排放指標(biāo)與超低排放指標(biāo)對比如表1所示。
常用的脫硝方式有SCR、SNCR兩種方式,從表1可以看出,氮氧化物排放值與超低排放指標(biāo)相差不大(鍋爐本體燃燒采用了低氮燃燒),選用簡單的SNCR爐內(nèi)脫硝的方式即可滿足排放。此工藝與SCR相比投資成本低,不使用催化劑,運(yùn)行費用低,不產(chǎn)生固體廢料,不需要對鍋爐進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改造,建設(shè)周期短,同時對鍋爐和生產(chǎn)工藝無不良影響,改造使用后無須調(diào)整其他設(shè)備的運(yùn)行。煙氣脫硫技術(shù)中,按脫硫劑的種類,大致有五種:鈣法、鎂法、鈉法、氨法、有機(jī)堿法;按吸收劑干濕狀態(tài)又分為濕法、干法和半干(半濕)法。其中約90%以上的工藝技術(shù)選用鈣法。工藝選用鈣法(石灰石膏濕法),運(yùn)行操作簡單,脫硫效率高,反應(yīng)產(chǎn)生的石膏可作為水泥廠的生產(chǎn)原料,無固廢外排。同時為滿足煙氣顆粒物排放,在脫硫塔頂部加設(shè)管式除霧器,達(dá)到顆粒物排放要求。
2設(shè)計方案
2.1工藝流程
脫硝采用SNCR脫硝,即在鍋爐合適溫度范圍內(nèi)進(jìn)行爐內(nèi)脫硝,工藝流程見圖1。袋裝或其他封裝形式的固體脫硝劑運(yùn)輸入廠后,儲存在庫房內(nèi),通過電葫蘆吊裝倒入料斗,再經(jīng)過斗提機(jī)提升進(jìn)入料倉儲存。料倉里面的脫硝劑經(jīng)脫硝島輸送至鍋爐區(qū),經(jīng)過噴頭流化后直接噴射到爐膛合適位置進(jìn)行脫硝反應(yīng)。按照反應(yīng)的要求,在鍋爐爐膛處合適溫度位置開孔安裝噴槍。同時為了保證脫硝效果,噴頭的還原劑濃度和噴入量可進(jìn)行自動和手動調(diào)節(jié)。
脫硫采取“單塔雙循環(huán):石灰-石膏法”對鍋爐煙氣中的SO2進(jìn)行脫除,吸收塔采用空塔噴淋形式,工藝流程見圖2。鍋爐產(chǎn)生的煙氣經(jīng)鍋爐引風(fēng)機(jī)進(jìn)入脫硫塔,與噴淋層的脫硫液逆流接觸充分反應(yīng)后去除煙氣中的SO2。脫硫后煙氣經(jīng)噴淋塔上方的管式除霧器分離出凈煙氣中的霧滴,再經(jīng)直排煙囪達(dá)標(biāo)排放。系統(tǒng)采用塔外氧化,設(shè)置氧化風(fēng)機(jī)向循環(huán)池底部鼓入空氣對脫硫中間產(chǎn)物亞硫酸鈣進(jìn)行強(qiáng)制氧化,將漿液中未氧化的HSO3-和SO32-氧化成SO42-。循環(huán)池內(nèi)設(shè)攪拌器,保證混合均勻,防止?jié){液沉淀;石膏排出泵引出部分脫硫液,維持塔內(nèi)漿液密度恒定。通過向塔內(nèi)加入石灰漿液,維持循環(huán)池漿液的pH值穩(wěn)定,保證脫硫效率。
外購脫硫劑由密封罐車送至石灰粉倉儲存,脫硫劑制備采用連續(xù)制漿方式。轉(zhuǎn)化成石膏的脫硫液通過旋流器進(jìn)入真空皮帶脫水機(jī)脫除石膏,石膏通過汽車送長鋼水泥廠作原料。
2.2工藝設(shè)計參數(shù)計算
(1)煙氣進(jìn)口參數(shù)。焦化廠燃?xì)忮仩t總煙氣量約39.5萬m3/h,最大煙氣量40萬m3/h,煙氣溫度正常135℃,溫度區(qū)間在80~160℃,氧含量3%。
(2)脫硝劑消耗計算。脫硝劑在溫度大于300℃時熱解氣化產(chǎn)生活性氨氣體,活性氨比NH3具有較高的化學(xué)反應(yīng)活性,可在無催化劑、反應(yīng)溫度650~950℃的工藝條件下與NO迅速反應(yīng),生成無害的氣態(tài)物質(zhì)N2、CO、CO2和H2O,反應(yīng)方程式見(1),脫硝運(yùn)行效率按照50%計算,脫硝劑用量為30kg/h,爐內(nèi)脫硝工藝不增加壓損。
其中:NR為“活性氨”,非單一物質(zhì),為氨的系列衍生物;R為H、C、O的系列元素組合。
(3)脫硫劑消耗計算。脫硫工藝原料為CaO,將其溶解后制成脫硫吸收劑Ca(OH)2,反應(yīng)鈣硫比(摩爾比)1.02,氧化鈣的消耗量見公式(2),
其中:G(CaO)為生石灰用量,t/h;M(SO2)為脫硫前二氧化硫含量,t/h;η(SO2)為脫硫效率,%;(Ca/S)為反應(yīng)鈣硫比(摩爾比),宜為1.02~1.03。核算氧化鈣消耗量為0.04t/h。
(4)吸收塔的計算
為保證SO2的吸收效率,脫硫塔內(nèi)煙氣設(shè)計流速3.5m/s,煙氣量按照最大煙氣量設(shè)計40萬m3/h,脫硫塔塔體直徑為6.4m,計算見公式(3)
其中:Q為設(shè)計煙氣量,m3/h;v為煙氣流速,m/s;A為脫硫塔直徑,m;
2.3脫硝設(shè)施設(shè)計
脫硝系統(tǒng)脫硝劑供出量10~80kg/h,采用變頻調(diào)節(jié)閥控制脫硝劑供出量,保證脫硝劑的有效供出,脫硝劑采用氣力輸送的方式供給,管道采用304不銹鋼管,系統(tǒng)設(shè)計料倉儲存量為4m3,料倉采用304不銹鋼。為保證脫硝劑能均勻分布在鍋爐內(nèi),設(shè)置專用噴涂,保證噴灑面積及噴灑量。
2.4脫硫設(shè)施設(shè)計
2.4.1煙風(fēng)系統(tǒng)
(1)吸收塔入口設(shè)預(yù)噴淋緊急降溫系統(tǒng)。該系統(tǒng)在溫度高于設(shè)計條件下,充分保護(hù)吸收塔內(nèi)煙氣入口處的防腐材料,延長其使用壽命。
(2)吸收塔防腐內(nèi)襯采用目前濕法脫硫最常用的玻璃鱗片內(nèi)襯。玻璃鱗片與橡膠襯里相比,在耐溫性能上比較好,在濕態(tài)下長期運(yùn)行溫度可達(dá)到160℃以上。因此,采用玻璃鱗片作為吸收塔的內(nèi)襯材料,結(jié)合預(yù)噴淋系統(tǒng),可以使吸收塔適應(yīng)不同煙溫,安全運(yùn)行更有保障。
(3)吸收塔入口的干濕、冷熱交界面為吸收塔防腐最薄弱之處,本工程采用內(nèi)襯4mm耐高溫玻璃鱗片。
2.4.2吸收塔系統(tǒng)
(1)吸收塔采用噴淋塔,吸收塔本體包括:三層逆流噴淋裝置和除霧器。吸收塔殼體由碳鋼制作,內(nèi)表面采用內(nèi)襯玻璃鱗片樹脂。
(2)吸收塔配有3臺循環(huán)泵,采用單元制運(yùn)行方式,每臺循環(huán)泵對應(yīng)一層噴淋裝置。循環(huán)泵將循環(huán)池的漿液打到噴淋層,經(jīng)過噴嘴噴淋,形成顆粒細(xì)小、反應(yīng)活性很高的霧化液滴。噴淋層的布置增加了漿液與氣體的接觸面積和概率,保證吸收塔橫截面能被完全布滿,使SO2、SO3、HF、HCl等被充分去除。由于在吸收塔內(nèi)吸收劑漿液通過循環(huán)泵反復(fù)循環(huán)與煙氣接觸,吸收劑利用率很高。當(dāng)鍋爐較低負(fù)荷工況時或煙氣中的含硫量較低時,可關(guān)停一層噴淋裝置,以達(dá)到節(jié)能和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(3)吸收系統(tǒng)循環(huán)池配備2臺氧化風(fēng)機(jī),1用1備。提供將亞硫酸鈣氧化為硫酸鈣所需的空氣量,氧化系統(tǒng)采用噴管式系統(tǒng)。
(4)吸收塔循環(huán)池功能。完成酸性物質(zhì)和脫硫劑的反應(yīng),提供脫硫劑足夠的溶解時間。事故池配備有一臺循環(huán)泵和一臺攪拌器,并由石灰漿液加入系統(tǒng),從而確保脫硫塔能夠?qū)崿F(xiàn)100%的利用率。為了防止吸收塔煙道入口倒灌漿液,在吸收塔循環(huán)池上部設(shè)溢流口。
(5)循環(huán)池漿液攪拌系統(tǒng)能防止?jié){液沉淀結(jié)塊,合理的設(shè)計布置保證氧化空氣的最佳分布和漿液的充分氧化,保證氧化過程不需添加任何化學(xué)藥劑。
(6)除霧器安裝在吸收塔上部,用以分離凈煙氣攜帶的霧滴。除霧器采用一級板式除霧器+一級管束除霧器,保證煙氣含塵量<5mg/m3。
2.4.3脫硫劑制備系統(tǒng)
漿液輸送系統(tǒng)包括一個石灰漿液罐及一個石灰儲倉。石灰漿液罐按設(shè)計工況下3h的耗量設(shè)計。石灰儲倉按設(shè)計工況下3d的耗量設(shè)計
2.4.4石膏處理系統(tǒng)
在漿液循環(huán)池底部鼓入空氣對脫硫液進(jìn)行氧化,使?jié){液循環(huán)池漿液得到徹底氧化。氧化后的石膏漿液通過石膏漿液泵送入石膏旋流器濃縮,濃縮后的石膏漿液送到真空皮帶脫水機(jī),經(jīng)脫水處理后的表面含水率不超過10%。
2.4.5工藝水及輔助系統(tǒng)
吸收塔塔內(nèi)的水蒸發(fā)會造成脫硫系統(tǒng)水流失,為了維持整套脫硫系統(tǒng)的水平衡,必須對脫硫系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)水。
3運(yùn)行結(jié)果
項目投產(chǎn)實施后鍋爐進(jìn)出口煙氣實際運(yùn)行參數(shù)見表2。
實驗數(shù)據(jù)表明,通過煙氣超低排放改造后,煙氣中顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放指標(biāo)達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)行穩(wěn)定。
結(jié)束語
煙氣超低排放改造后煙氣排放指標(biāo)穩(wěn)定,優(yōu)于排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,選用SCR脫硝+石灰石膏法煙氣脫硫技術(shù)可實現(xiàn)煙氣的超低排放,此項目的實施為當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境改善起積極作用,符合國家節(jié)能減排政策,也為此種工藝煙氣超低排放提供了參考借鑒。
參考文獻(xiàn)
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