五凌電力有限公司 郭 磊
2018年5月5日某水電廠上游水位240.41m、下游水位189.82m、機(jī)組毛水頭50.59m、機(jī)組額定水頭54m。12時28分該電廠#3機(jī)按發(fā)電計劃準(zhǔn)備停機(jī),機(jī)組負(fù)荷由160MW減至109MW,在109MW負(fù)荷下停留大概1分鐘時間,此負(fù)荷區(qū)域在當(dāng)時機(jī)組水頭情況下為振動區(qū)。12時29分監(jiān)控系統(tǒng)操作員報“F3推力擺度二級報警動作”、“F3故障錄波告警啟動動作”、“F3調(diào)速器系統(tǒng)開度模式復(fù)歸”、“F3機(jī)械轉(zhuǎn)速n〉160%Ne(水機(jī)保護(hù))動作”、“F3水機(jī)保護(hù)動作動作”、“F3緊急事故停機(jī)動作”告警,#3機(jī)走緊急事故停機(jī)流程正常。#3機(jī)停穩(wěn)后電廠組織各專業(yè)人員對機(jī)組進(jìn)行了全面檢查,檢查發(fā)現(xiàn)#3機(jī)機(jī)械過速保護(hù)裝置處于動作位置(脫扣器處于脫扣位置),其他各部位未見異常。
該電廠機(jī)械過速保護(hù)裝置為ALSTOM生產(chǎn)的DEVSS系列。它由脫扣器、配壓閥、離心探測器、配重塊、安裝環(huán)及其附件組成,該電廠機(jī)械過速保護(hù)裝置脫扣器和配壓閥安裝在下機(jī)架上。該系列機(jī)械過速保護(hù)裝置的工作原理為:當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速達(dá)到整定值,作用在離心探測器(圖2)離心塊上的離心力大于彈簧預(yù)緊力,離心塊向外動作撞擊脫扣器擺輪,脫扣器脫扣,使其在彈簧作用下旋轉(zhuǎn)(圖3),系統(tǒng)安裝有配壓閥,凸輪通過牽引作用于配壓閥的棘輪,切換機(jī)組調(diào)速器控制油路[1,2]。
該系列機(jī)械過速保護(hù)裝置與該水電廠調(diào)速器控制油路配合控制原理:圖1為機(jī)組正常情況下的控制油路,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速大于160%Ne,機(jī)械過速保護(hù)裝置動作,切換過速保護(hù)裝置的配壓閥控制回路,使接通事故配壓閥右側(cè)控制腔的壓力油路切換為接通至漏油箱(與大氣連通),也即事故配壓閥控制腔油壓由6.3MPa變?yōu)?,事故配壓閥閥芯在左側(cè)恒壓腔油壓作用下向右側(cè)移動,使接力器關(guān)機(jī)腔直接通入壓力油,開機(jī)腔接通至回油箱,接力器向關(guān)機(jī)側(cè)運(yùn)動,控制機(jī)組導(dǎo)葉全關(guān)切斷機(jī)組動力水源,實(shí)現(xiàn)限制機(jī)組轉(zhuǎn)速繼續(xù)上升、防止機(jī)組飛逸目的。
圖1 機(jī)械過速保護(hù)裝置控制原理圖
#3機(jī)帶109MW負(fù)荷運(yùn)行,如機(jī)械過速保護(hù)裝置正確動作,也就是機(jī)組轉(zhuǎn)速確實(shí)到達(dá)了160%Ne,則機(jī)組必然有一個升速過程,該電廠有“轉(zhuǎn)速大于115%Ne+主配拒動”和“電氣轉(zhuǎn)速大于155%Ne”水機(jī)保護(hù)設(shè)置,數(shù)據(jù)庫中包含“F3機(jī)組轉(zhuǎn)速>115%Ne”和“F3電氣轉(zhuǎn)速>155%Ne”這兩個掃查開入量,在機(jī)組升速至160%Ne過程中必然會先后觸發(fā)“F3機(jī)組轉(zhuǎn)速>115%Ne動作”和“F3電氣轉(zhuǎn)速>155%Ne動作”告警,但電廠仔細(xì)查詢監(jiān)控系統(tǒng)操作員站報警信息一覽表,發(fā)生事故發(fā)生時僅有“F3機(jī)械轉(zhuǎn)速n〉160%Ne(水機(jī)保護(hù))動作”告警,而沒有“F3機(jī)組轉(zhuǎn)速>115%Ne動作”和“F3電氣轉(zhuǎn)速>155%Ne動作”告警。
查詢#3機(jī)發(fā)電機(jī)出口開關(guān)跳閘前那段時間的機(jī)組轉(zhuǎn)速曲線,未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速有上升現(xiàn)象。且如機(jī)組轉(zhuǎn)速上升至160%Ne,據(jù)發(fā)電機(jī)感應(yīng)電動勢方程E=Blv,在勵磁系統(tǒng)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度B未突變和機(jī)組定子線棒長度l不變情況下,機(jī)組轉(zhuǎn)速V上升,機(jī)端電壓會有一個上升過程,電廠查詢#3機(jī)在發(fā)電機(jī)出口開關(guān)跳閘前那段時間的機(jī)端電壓曲線,是一段平穩(wěn)直線,并未見有上升階段。經(jīng)以上綜合分析可斷定#3機(jī)轉(zhuǎn)速在機(jī)組發(fā)電機(jī)出口開關(guān)跳閘前并未真實(shí)到達(dá)160%Ne,也即機(jī)械過速保護(hù)裝置屬于誤動作。
機(jī)械過速保護(hù)裝置誤動作原因有幾種可能:人為誤碰導(dǎo)致的誤動作;過速保護(hù)裝置定值漂移誤動作;裝置本身在機(jī)組運(yùn)行過程中誤動作:
人為誤碰導(dǎo)致的誤動作。事故發(fā)生時的時間為中午12時29分,電廠除中控室有1個運(yùn)行人員值班外其余員工均已下班。查看電廠工作票及詢問各專業(yè)負(fù)責(zé)人,并沒有開展或臨時安排有關(guān)#3機(jī)的任何工作。當(dāng)時#3機(jī)組雖處于準(zhǔn)備停機(jī)減負(fù)荷階段但仍處于運(yùn)行狀態(tài),且該電廠機(jī)械過速保護(hù)裝置脫扣器和配壓閥安裝在下機(jī)架上,人員在機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)入風(fēng)洞再到下機(jī)架上去人為觸動機(jī)械過速保護(hù)裝置脫扣器的可能性極小。因此可排除人為誤碰誤動作這種可能。
過速保護(hù)裝置定值漂移誤動作。該電廠離心探測器設(shè)定值為160%Ne動作,此定值是在工廠內(nèi)根據(jù)訂貨參數(shù)進(jìn)行整定和試驗。除非離心探測器彈簧嚴(yán)重老化,不可能定值漂移量這么大,在機(jī)組額定轉(zhuǎn)速下即動作,電廠將離心探測器拆下后拆解檢查,發(fā)現(xiàn)彈簧并未老化。將離心探測器送至第三方省電力科學(xué)研究院檢測試驗,探測器按照整定值動作正常。這樣也就排除了裝置定值漂移的可能性。
裝置本身在機(jī)組運(yùn)行過程中誤動作。裝置本身誤動作可能由幾種原因?qū)е拢?/p>
下機(jī)架振動過大,直接導(dǎo)致脫扣器因振動脫扣。電廠手動復(fù)歸脫扣器后,用橡皮錘用力敲打脫扣器外殼,模擬比機(jī)組在振動區(qū)運(yùn)行時脫扣器所受到的振動值強(qiáng)很多倍的狀況,脫扣器紋絲不動、并未脫扣,說明脫扣器工作可靠,不可能因自身振動原因?qū)е旅摽壅`動作。
裝置緊固件松動,導(dǎo)致脫扣器擺輪外圓最外側(cè)點(diǎn)與離心探測器離心塊頂點(diǎn)間的間隙距離變小,離心探測器離心塊在未甩出情況下與脫扣器擺輪誤碰撞。電廠仔細(xì)查看安裝環(huán)緊固螺栓連接牢固無松動,安裝環(huán)緊固在大軸上,檢查安裝塊與離心探測器連接牢固無松動,檢查脫扣器和配壓閥與安裝支架連接牢固無松動,安裝支架牢固焊接在機(jī)組下機(jī)架上,且通過塞尺測量脫扣器擺輪外圓最外側(cè)點(diǎn)與離心探測器離心塊頂點(diǎn)之間的間隙距離為1.5mm,與原始安裝值相比并沒有變化,因此排除了間隙距離變小的可能。
離心探測器和脫扣器振擺過大,某一時刻兩側(cè)振擺值疊加超過間隙距離導(dǎo)致離心探測器離心塊在未甩出情況下與脫扣器擺輪誤碰撞。電廠通過#3機(jī)振擺檢監(jiān)測裝置調(diào)取事故發(fā)生時段的#3機(jī)各部位振擺數(shù)據(jù),分析發(fā)現(xiàn)#3機(jī)在減負(fù)荷至109MW時,推力軸承Y向擺度(反應(yīng)推力軸承處大軸Y向擺度)和下機(jī)架Y向振動值同比正常運(yùn)行值增大約3倍,推力軸承Y向擺度最大值由正常負(fù)荷時的270μm升至1311μm,下機(jī)架Y向振動最大值由正常負(fù)荷時的38μm升至320μm。離心探測器與大軸相連接,脫扣器與下機(jī)架相連接,也即當(dāng)時離心探測器的Y向擺度最大值為1311μm,脫扣器Y向振動最大值為320μm。若某一時刻,在振擺最大值時離心探測器與脫扣器相向振擺,則相對運(yùn)動距離為1631μm,按照安裝要求,脫扣器擺輪外圓最外側(cè)點(diǎn)與離心探測器離心塊頂點(diǎn)之間的間隙距離為1.5mm也即1500μm,這時,相對運(yùn)動距離大于間隙距離就有可能導(dǎo)致離心探測器離心塊在未被甩出的情況下與脫扣器的擺輪發(fā)生碰撞導(dǎo)致過速保護(hù)裝置誤動作。
經(jīng)以上分析已基本可斷定,該電廠機(jī)械過速保護(hù)裝置誤動作的原因為:離心探測器和脫扣器在機(jī)組處于振動區(qū)運(yùn)行時振擺過大,某一時刻兩側(cè)最大振擺值疊加超過間隙距離導(dǎo)致離心探測器離心塊在未甩出情況下與脫扣器擺輪誤碰撞。
針對機(jī)組在振動區(qū)大軸擺度過大的情況,應(yīng)利用機(jī)組檢修機(jī)會對機(jī)組軸線進(jìn)行調(diào)整,使機(jī)組軸線與旋轉(zhuǎn)中心線盡量重合,減小機(jī)組運(yùn)行時的擺度值,特別是減小機(jī)組運(yùn)行于振動區(qū)時的擺度值;運(yùn)行人員要了解機(jī)組運(yùn)行特性,熟悉機(jī)組振動區(qū)劃分,在調(diào)整機(jī)組負(fù)荷時盡量快速穿越振動區(qū),減少機(jī)組在振動區(qū)運(yùn)行時間,減小機(jī)組大軸擺度最大值和下機(jī)架振動最大值疊加的幾率。
可根據(jù)第三方對離心探測器所做試驗的結(jié)果,參考離心塊的甩出長度適當(dāng)調(diào)大脫扣器擺輪外圓最外側(cè)點(diǎn)與離心探測器離心塊頂點(diǎn)間的間隙距離,機(jī)組即使長時間在振動區(qū)運(yùn)行,振擺最大疊加值也不會超過此間隙距離,保證在非過速情況下離心塊不可能碰到脫扣器擺輪,已有其他水電廠采用過3mm。但這種調(diào)整應(yīng)首先保證過速保護(hù)裝置可以可靠動作,應(yīng)利用機(jī)組檢修機(jī)會做過速試驗來驗證其能在整定值可靠動作后再確定調(diào)整;改善脫扣器與安裝支架間的連接工藝,由原來的直接硬性連接改為中間加一層橡膠墊的軟性連接,利用橡膠墊的吸振作用減小脫扣器在機(jī)組運(yùn)行時的振擺量。
該電廠通過采取以上防范措施,從上次誤動至今未再發(fā)生類似情況,說明以上防范措施可行有效。