王智君 邱 玲
(中國石化西南油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,四川 德陽 618000)
水平井分段壓裂是致密砂巖氣藏開發(fā)的有效手段,采用以主縫為主導(dǎo)實(shí)現(xiàn)改善儲層滲流能力的常規(guī)加砂壓裂工藝進(jìn)行改造導(dǎo)致儲量動用程度不高[1]。國內(nèi)外學(xué)者普遍認(rèn)為,對水平井進(jìn)行加密分段,采用大規(guī)模大排量滑溜水改造的體積壓裂技術(shù),實(shí)現(xiàn)基巖向各方向裂縫的“最短距離”滲流,需要的驅(qū)動壓力大大降低,可以極大地提高儲層儲量動用率,是致密油氣藏提高儲量動用下限的有效手段[2-5]。目前水平井分段壓裂工藝主要有連續(xù)油管拖動、橋塞分段、暫堵轉(zhuǎn)向、多級多縫等工藝[6-9],這些工藝存在作業(yè)周期長、施工成本高,各裂縫改造針對性不強(qiáng),暫堵有效性差,壓后穩(wěn)產(chǎn)效果無法保證的問題。因此,針對上述問題,筆者的研究團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)了一種大尺寸全通徑無級滑套完井管柱,在鉆井完成后下入該完井管柱至預(yù)定位置后固井,壓裂施工時(shí)打開管柱上的滑套即可對“甜點(diǎn)”位置進(jìn)行針對性的加砂壓裂改造,通過對裂縫間距、施工排量等施工參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,即可以實(shí)現(xiàn)儲層體積壓裂改造,理論上可以實(shí)現(xiàn)不限級數(shù)分段體積壓裂。四川盆地中江氣田中侏羅統(tǒng)沙溪廟組氣藏屬于低孔隙度、低滲透率致密砂巖氣藏,隨著氣藏的逐年開采,儲層地層壓力逐漸下降、儲層品質(zhì)逐年變差,儲層巖心孔隙度平均不足10%,巖心滲透率平均介于0.1~0.3 mD。對于此類低品位儲層,常規(guī)壓裂工藝技術(shù)提產(chǎn)難度大,儲量難以升級動用,大幅度增加了壓裂施工成本,經(jīng)濟(jì)效益不佳。因此,考慮采用水平井全通徑無級滑套完井管柱進(jìn)行體積壓裂來提高該氣藏壓后效果。
體積壓裂技術(shù)增產(chǎn)機(jī)理是采用“大排量+低砂比+大液量+低黏滑溜水體系”的施工方式,開啟天然裂縫,使裂縫壁面產(chǎn)生剪切滑移、錯(cuò)斷,利用支撐劑形成有效支撐,使人工裂縫與儲層天然裂縫相結(jié)合并貫穿整個(gè)油氣藏的縫網(wǎng)系統(tǒng),從而提高單井產(chǎn)量。體積壓裂工藝主要是針對天然裂縫較發(fā)育、巖石脆性指數(shù)較高的致密儲層,采用低傷害滑溜水進(jìn)行壓裂作業(yè),在形成高導(dǎo)流主縫及復(fù)雜支縫的同時(shí)開啟天然裂縫,并形成有效支撐,實(shí)現(xiàn)對儲層的三維“立體改造”。
國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)調(diào)研結(jié)果表明,體積壓裂網(wǎng)絡(luò)裂縫形成的主要因素為巖石脆性指數(shù)、天然裂縫發(fā)育程度及水平應(yīng)力差異。同時(shí)研究表明,在不產(chǎn)生嚴(yán)重縫間干擾的前提下盡可能縮短裂縫間距、提高布縫密度和施工排量,加大施工規(guī)模,可以提高致密油氣藏的壓裂改造體積及改造效果[10-11]。中江氣田沙溪廟組氣藏總體上表現(xiàn)為裂縫不發(fā)育,為孔隙型儲層,且最大、最小水平主應(yīng)力差值大,較難形成縫網(wǎng),因此需要從工程措施上優(yōu)化參數(shù),力求形成縫網(wǎng),實(shí)現(xiàn)體積壓裂。針對中江氣田沙溪廟組致密砂巖氣藏,基于大尺寸全通徑無級滑套分段壓裂管柱,對水平段工程地質(zhì)“甜點(diǎn)”進(jìn)行加密切割,精細(xì)分段。通過大尺寸管柱提高施工排量和凈壓力以克服兩向應(yīng)力差,從而提高裂縫復(fù)雜性。根據(jù)河道寬度、砂體厚度優(yōu)化人工裂縫參數(shù)及施工參數(shù),對每個(gè)“甜點(diǎn)”針對性地進(jìn)行加砂壓裂,實(shí)現(xiàn)“長、寬、高”三維立體的體積壓裂,可以達(dá)到增大儲層改造體積和提高壓后天然氣產(chǎn)量的目的。
中江氣田沙溪廟組氣藏儲層為低孔隙度、低滲透率,儲層具有一定的水敏、水鎖特征,同時(shí)壓裂過程中裂縫延伸壓力較高,導(dǎo)致施工壓力高,排量受限。前期主要采用Ф139.7 mm 套管射孔完井,下入Ф73 mm 油管+Y341 封隔器+全通徑無級滑套壓裂管柱進(jìn)行分段改造,但該管柱在95 MPa 井口限壓下施工排量最高達(dá)4.0~4.5 m3/min,不利于形成復(fù)雜縫網(wǎng),無法實(shí)現(xiàn)體積壓裂。根據(jù)體積壓裂工藝的要求,施工排量需在12 m3/min 以上,需要選擇Ф101.6 mm 及以上尺寸的油管。為了滿足不動管柱、連續(xù)大排量施工,采用自主研發(fā)的大尺寸全通徑無級滑套完井管柱進(jìn)行體積壓裂施工。目前配套的工具尺寸已系列化,可以滿足不同排量的需求。除了具有前期全通徑無級滑套分段壓裂工藝的優(yōu)點(diǎn)外,該工藝還具有減少完井工序、縮減建井流程、減低作業(yè)成本的優(yōu)點(diǎn),在大輻度提高施工規(guī)模和壓后效果的條件下,相對前期采用常規(guī)分段壓裂管柱進(jìn)行的壓裂施工,成本只增加了約24%,綜合來看達(dá)到了增加效益的目的。相對橋塞分段壓裂工藝,采用全通徑無級滑套完井管柱進(jìn)行體積壓裂,可以減少泵送橋塞、射孔等施工環(huán)節(jié),大輻度減少壓裂作業(yè)時(shí)間,降低作業(yè)成本、提高作業(yè)效率。相對泵送橋塞的體積壓裂,采用該工藝單井壓裂施工費(fèi)用可以節(jié)約27%~34%。典型的全通徑無級滑套完井管柱如圖1所示。
圖1 典型全通徑無級滑套完井管柱示意圖
中江氣田沙溪廟組氣藏屬于致密— 超致密砂巖氣藏,儲層非均質(zhì)性強(qiáng),儲層巖性主要為長石、長石巖屑砂巖,該氣藏順河道呈“條帶狀”展布,河道寬度介于0.4~1.5 km,儲層埋深介于1 300~3 200 m,彈性模量為13 030 MPa,泊松比為0.21,孔隙度主要介于0.9%~15.3%,滲透率介于0.008~1.453 mD,地層壓力系數(shù)介于1.0~1.9。該氣藏裂縫整體不發(fā)育,水平地應(yīng)力差異系數(shù)較高、大于0.3,較難形成縫網(wǎng),但通過地質(zhì)工程一體化分析,可以從工程上優(yōu)化工藝措施來促進(jìn)縫網(wǎng)的形成,從而實(shí)現(xiàn)體積壓裂。
以A-10HF 井為例,該井水平段長825.5 m,完鉆井深3 397 m,完鉆垂深2 176 m。儲層原始水平應(yīng)力差為16.7 MPa。水平段儲層鉆遇率為99.3%,以Ⅱ類儲層為主,其中Ⅰ類儲層長度為92.6 m,Ⅱ類儲層長度為695.2 m,Ⅲ類儲層長度為26.7 m。水平段聲波時(shí)差值介于67.7~76.1 μs/m、平均值為72.7 μs/m;孔隙度介于7.5%~12.1%、平均值為10.4%;滲透率介于0.05~0.23 mD、平均值為0.14 mD;含水飽和度平均為46.8%,屬于低孔隙度—特低孔隙度、致密儲層。
體積壓裂裂縫間距優(yōu)化主要是基于壓裂多裂縫條件下誘導(dǎo)應(yīng)力干擾進(jìn)行優(yōu)化。對于天然裂縫不發(fā)育的致密砂巖儲層,如果要形成縫網(wǎng)則必須在巖石本體破裂形成分支縫,裂縫內(nèi)的凈壓力在數(shù)值上應(yīng)至少大于兩個(gè)水平主應(yīng)力差值與巖石抗張強(qiáng)度之和。
根據(jù)研究表明,當(dāng)?shù)貙又杏谐跏剂芽p時(shí),會在自己周圍產(chǎn)生一個(gè)誘導(dǎo)應(yīng)力場,在誘導(dǎo)應(yīng)力場和初始應(yīng)力場的共同作用下,可以在局部形成二者的協(xié)同應(yīng)力場,在這個(gè)協(xié)同應(yīng)力場中,應(yīng)力會在井筒和初始裂縫周圍的橢圓形區(qū)域內(nèi)重定向,從而影響裂縫的持續(xù)起裂和延伸。當(dāng)有多條裂縫時(shí),每條裂縫的誘導(dǎo)應(yīng)力場將會相互疊加干擾,從而使得裂縫的起裂和延伸更加復(fù)雜。如果這個(gè)裂縫有支撐劑支撐并保持一定的寬度,應(yīng)力場的作用會一直存在,保持裂縫的復(fù)雜性[12]。誘導(dǎo)應(yīng)力場是有一定范圍的,必須在誘導(dǎo)應(yīng)力場的有效范圍內(nèi)才能影響到裂縫的起裂和延伸。根據(jù)雷群、胥云等人的研究[13]238,得出垂直于裂縫方向所誘導(dǎo)的水平應(yīng)力最大,在裂縫方向上所誘導(dǎo)的水平應(yīng)力最小。因此壓裂過程中產(chǎn)生的誘導(dǎo)應(yīng)力甚至可能導(dǎo)致原來的最小水平主應(yīng)力大于原來的最大水平主應(yīng)力,從而改變原有的應(yīng)力狀態(tài)。根據(jù)雷群、胥云等人的研究[13]238,推導(dǎo)出儲層兩個(gè)水平主應(yīng)力差值Δσh的計(jì)算公式為:
式中,σh為最小水平主應(yīng)力,MPa;pi為地層壓力,MPa;pf為井底破裂壓力,MPa;σf為巖石抗張強(qiáng)度,MPa。
因此,當(dāng)壓裂多裂縫存在時(shí),產(chǎn)生誘導(dǎo)應(yīng)力,可使水平應(yīng)力差值減小。充分利用誘導(dǎo)應(yīng)力設(shè)計(jì)裂縫,并且通過凈壓力控制,可以實(shí)現(xiàn)凈壓力克服壓裂水平兩向應(yīng)力差與抗張強(qiáng)度之和,最終提高裂縫的復(fù)雜性。
根據(jù)多裂縫下誘導(dǎo)應(yīng)力計(jì)算方法[13]238,可以獲得誘導(dǎo)應(yīng)力與距離先壓裂縫距離的關(guān)系曲線(圖2)及不同凈壓力下誘導(dǎo)應(yīng)力差與壓裂裂縫距離的關(guān)系曲線(圖3)。從圖2、圖3 可以看出:①在一定的凈壓力下,裂縫的間距越小,產(chǎn)生的誘導(dǎo)應(yīng)力差越大,相應(yīng)的水平兩向應(yīng)力差也會越小,越有利于形成復(fù)雜裂縫,因此,在一定凈壓力即一定施工排量的情況下,密切割有利于提高水平誘導(dǎo)應(yīng)力差,降低水平兩向應(yīng)力差異;②在相同的裂縫間距下,提高凈壓力有利于提高水平誘導(dǎo)應(yīng)力差,形成復(fù)雜裂縫,因此,在一定的裂縫間距下,為更好地利用裂縫干擾,在施工允許的情況下應(yīng)盡可能地增大裂縫凈壓力,即提高施工排量。然而施工排量的大輻度提高會造成壓裂設(shè)備費(fèi)用的增加,導(dǎo)致作業(yè)成本的增加,因此需要優(yōu)化施工排量。
圖2 誘導(dǎo)應(yīng)力與距離先壓裂縫距離的關(guān)系曲線圖
圖3 不同凈壓力下誘導(dǎo)應(yīng)力差與壓裂裂縫距離的關(guān)系曲線圖
根據(jù)儲層原始水平應(yīng)力差16.7 MPa,得出壓裂施工排量與凈壓力的關(guān)系模擬曲線(圖4),從圖4可以看出,施工排量越大,所對應(yīng)的凈壓力越高。當(dāng)施工排量大于12 m3/min 時(shí),凈壓力增長趨勢不明顯。因此優(yōu)化施工排量為12 m3/min,此時(shí)凈壓力值為11.8 MPa,若要提高裂縫復(fù)雜性,需要克服4.9 MPa水平誘導(dǎo)應(yīng)力差值。根據(jù)圖3所示,可得相應(yīng)的平均裂縫間距為50 m。
圖4 施工排量與凈壓力的關(guān)系模擬曲線圖
從圖2~圖4 可知,水平井體積壓裂施工排量越大,凈壓力越大,最優(yōu)的裂縫間距越大;反之,水平井體積壓裂施工排量越小,凈壓力越小,最優(yōu)的裂縫間距越小。
根據(jù)中江氣田沙溪廟組砂體橫向及縱向展布及測錄井解釋情況,依據(jù)縫長控制河道寬度為原則,以產(chǎn)能最優(yōu)為目標(biāo),進(jìn)行不同縫長條件下的產(chǎn)能模擬[14-15]。根據(jù)河道寬度300 m±,優(yōu)化裂縫長度為200 m±,根據(jù)砂體垂厚優(yōu)化壓裂裂縫高度為20 m。考慮產(chǎn)量最優(yōu)下不同裂縫間距下的不同裂縫條數(shù)產(chǎn)能進(jìn)行模擬,裂縫參數(shù)優(yōu)化結(jié)果如表1所示,從表1可得出,最優(yōu)裂縫間距隨著儲層品質(zhì)的變差而減小。綜合考慮應(yīng)力干擾及水平方向上破裂壓力計(jì)算,最終確定裂縫間距為50~70 m、A-10HF 井分段數(shù)為13段。
表1 A-10HF井裂縫參數(shù)優(yōu)化結(jié)果表
依據(jù)裂縫參數(shù)優(yōu)化結(jié)果,對不同砂量、液量等施工參數(shù)下的裂縫參數(shù)進(jìn)行模擬,優(yōu)化形成針對A-10HF井的體積壓裂施工參數(shù)方案,如表2所示。
表2 A-10HF井施工參數(shù)表
目前在中江氣田沙溪廟組采用全通徑無級滑套完井管柱進(jìn)行體積壓裂完成了3井次的現(xiàn)場試驗(yàn),如表3所示,與儲層情況相當(dāng)?shù)泥従啾?,試?yàn)井單井測試產(chǎn)量是鄰井的3.2~4.9倍。其中A-10HF 井的壓裂效果最佳。A-10HF井采用Φ101.6 mm配套全通徑無級滑套完井管柱完成13段分段加砂壓裂,施工排量介于7~12 m3/min,入地液量為2 942.0 m3,入地砂量為273.0 m3,施工壓力介于40~62 MPa,壓后在油壓14.5 MPa 下獲得測試產(chǎn)氣量25.2×104m3/d,與其物性相當(dāng)?shù)泥従瓵-4HF 井相比,總加砂量減少了14%,液量增加了36%,施工排量增加1.4 倍,產(chǎn)量提高了3.9倍,增產(chǎn)效果較為明顯??傮w來看,采用全通徑無級滑套完井管柱進(jìn)行壓裂施工過程中工具性能穩(wěn)定,有效提高了施工排量,排量大輻度增加有效提高了裂縫復(fù)雜程度,從而改善了體積壓裂效果,最終達(dá)到了提高產(chǎn)量的目的。
表3 全通徑無級滑套體積壓裂現(xiàn)場試驗(yàn)井情況表
1)為了提高裂縫復(fù)雜性,可以通過優(yōu)化施工排量,以增大裂縫凈壓力且降低壓裂成本為目的,實(shí)現(xiàn)體積壓裂。
2)中江氣田沙溪廟組氣藏采用全通徑無級滑套完井管柱進(jìn)行體積壓裂改造,可以大輻度提高施工排量,針對儲層垂直厚度為15~20 m 的水平井,總體方案優(yōu)化為采用Φ101.6 mm 及以上大尺寸管柱,施工排量為12 m3/min,裂縫間距介于50~70 m。通過現(xiàn)場試驗(yàn)表明,達(dá)到了增大改造體積、提高壓后天然氣產(chǎn)量的目的,總體增產(chǎn)效果較好,為中江氣田沙溪廟組氣藏后期的經(jīng)濟(jì)有效開發(fā)提供了重要的技術(shù)支撐。
3)采用自主研發(fā)的全通徑無級滑套完井管柱進(jìn)行體積壓裂,可以減少完井工序、縮減建井流程、降低作業(yè)成本、提高作業(yè)效率,同時(shí)工具尺寸已系列化,可以滿足不同排量需求的體積壓裂施工。