邵曉斌 劉利強 張紅強
內(nèi)蒙古包鋼(集團)電氣有限公司 內(nèi)蒙古包頭 014010
大部分投產(chǎn)較早的電廠凝泵電機選型采用工頻電機,凝泵電機立式結(jié)構(gòu),支撐剛度較底,變頻運行后在某個頻率段或某幾個頻率段下運行振動較大,有些振幅可達200μm,在這些頻段下運行嚴重影響設(shè)備性能,本文通過研究電廠凝泵電機變頻狀態(tài)下振動的機理,通過提高檢修精度,降低轉(zhuǎn)子激勵力的方法,保證工頻電機在變頻狀態(tài)下良好運[1]。
包頭某發(fā)單廠主發(fā)電機容量600MW,配備2臺2000kW立式凝泵電機,因生產(chǎn)計劃需求主機降負荷運行,為降低能耗2018年A修期間,凝泵電機下線分解,常規(guī)三級保養(yǎng),同時控制系統(tǒng)加裝變頻控制。
電機下線返修理廠解體,按電機三級保養(yǎng)工藝流程,定轉(zhuǎn)子繞組清洗干燥,半成品試驗合格,轉(zhuǎn)子校準(zhǔn)動平衡,軸承套激光熔覆后加工,更換新軸承后重新組裝。組裝后電機在立式電機試驗平臺試驗合格出廠。
電機空試正常,傳動側(cè)徑向0.7mm/s,非傳動側(cè)南北徑向最大2.8mm/s,東西徑向2.2mm/s,經(jīng)過法蘭面加墊調(diào)整,南北徑向振速2.2mm/s,振幅30μm,東西徑向2.0mm/s。連接水泵后試車發(fā)現(xiàn)65%-67%負載段,70%-72%負載段南北方向振幅可達200μm,東西方向振幅150μm左右,100%負載振幅只有35μm。水泵流量與轉(zhuǎn)速成正比,在某個負載段振幅高,就相當(dāng)于在某個轉(zhuǎn)速段振幅高,100%負載對應(yīng)電機轉(zhuǎn)速為1446r/min,即轉(zhuǎn)頻24.1Hz,電機轉(zhuǎn)速939r/min-968r/min振動較大,1012r/min-1041r/min,振動較大。
采用本特利SCOUT100振動分析儀采集起車數(shù)據(jù),觀察伯德圖發(fā)現(xiàn)在15Hz-18Hz出現(xiàn)振幅突變,幅值突變同時相位也跟著突變,與共振特征非常類似,分析認為電機轉(zhuǎn)速930r/min-1050r/min之間出現(xiàn)電機轉(zhuǎn)頻與系統(tǒng)某部件固有頻率接近,激起共振,凝結(jié)水泵電機在工頻狀態(tài)高壓運行起車過程快速跨過共振區(qū)間,凝泵電機可正常運行,改變頻運行后,根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,大部分運行時間在60%-80%負載區(qū)間運行,難免因振動大加速軸承磨損,造成設(shè)備狀態(tài)裂化。
根據(jù)起車過程伯德圖分析,幅值相位在某個點發(fā)生了突變,電機轉(zhuǎn)子、水泵轉(zhuǎn)子的設(shè)計一階臨界轉(zhuǎn)速均在設(shè)計運行轉(zhuǎn)速之上,與設(shè)計運行轉(zhuǎn)速相差較大,一般運行過程不會在運行轉(zhuǎn)速之下發(fā)生共振現(xiàn)象。但是往往設(shè)備在實際運行中因聯(lián)軸器變形或?qū)χ衅?,引起振?倍頻譜分量幅值較高,轉(zhuǎn)速2倍頻譜分量與電機轉(zhuǎn)子、水泵轉(zhuǎn)子或水泵軸系一階臨界頻率接近或吻合,可能引起系統(tǒng)共振,另外工頻電機改變頻運行受變頻器質(zhì)量的影響,變頻后導(dǎo)致輸入電機的電流諧波太多,接變頻電源導(dǎo)致定子電流畸變,進而引起磁場不均勻,因變頻器的影響也可能能會引起共振。加之凝泵電機為立式結(jié)構(gòu),在這種狀態(tài)下極易發(fā)生系統(tǒng)共振,印證了凝泵電機在939r/min-968r/min轉(zhuǎn)速段,1012r/min-1041r/min轉(zhuǎn)速段,存在共振導(dǎo)致振動較大。
電機運行過程在特定的頻段共振,因生產(chǎn)工藝要求必須在共振頻段運行,必須消除共振。一方面可以通過改變設(shè)備本身結(jié)構(gòu),改變設(shè)備的固有頻率范圍,通過在電機本體加裝加強筋板,或加強水泵支撐基礎(chǔ)等,提升設(shè)備本身的剛性雖然解決以上頻段的共振效果不是非常理想。
避免某個頻段共振還可通過降低傳動部件本身激勵力的辦法,引起電機激勵力過大的因素一般是轉(zhuǎn)子不平衡,磁場不均勻,兩軸承同軸度偏差等因素,以上因素中提高轉(zhuǎn)子動平衡精度較好實現(xiàn),且效果明顯[2]。
一般電機制造或修理過程僅在低轉(zhuǎn)速校準(zhǔn)轉(zhuǎn)子動平衡,與電機高轉(zhuǎn)速運行實際的不平衡位置有偏差。為了提升電機在運行過程中轉(zhuǎn)子動平衡精度,采取現(xiàn)場校準(zhǔn)轉(zhuǎn)子動平衡的方法,降減小轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)過程的激勵力。
為了避免電機現(xiàn)場分解,在電機非傳動側(cè)最末端加裝了配重盤,如下圖所示。
一般立式電機轉(zhuǎn)子校準(zhǔn)動平衡都在轉(zhuǎn)子內(nèi)側(cè)風(fēng)扇上加配重,但在電機運行過程無法不可能在內(nèi)置的風(fēng)扇上加配重,利用電機非傳動側(cè)漏出的軸端,在軸端部位加裝φ500×20配重盤,在配重盤上提前鉆36個φ18孔等分排列。
電機安裝后帶載起車,使用本特利SCOUT100振動分析儀采集非傳動側(cè)徑向兩個方向振動值。914r/min東西方向振速10.4mm/s,1020r/min南北方向振速13mm/s。電機更換軸承后工頻50Hz,電機轉(zhuǎn)速1460r/min,振動值偏大,因此考慮在高轉(zhuǎn)速下先通過配重降低工頻振動值,使用影響系數(shù)法在配重盤配重430g后,電機各轉(zhuǎn)速段振動值如下表。914r/min東西振速1.9r/min,1020r/min南北方向振速4.1r/min。
考慮到電機運行在1020r/min-1110r/min轉(zhuǎn)速段,振速值依舊較高超過,因此在1110轉(zhuǎn)速下再次采用影響系數(shù)法重新配重90g后,通過兩次配重校準(zhǔn),凝泵電機在各頻段均可穩(wěn)定運行,最大振速值2.9mm/s,采集兩側(cè)軸承座振速頻譜圖,1倍及2倍頻率為主導(dǎo)頻率,且幅值較小。
凝泵電機工頻改變頻控制的越來越多,改變頻控制后很多電廠凝泵電機存在某些頻段振動異常的問題。凝泵電機下線檢修過程工藝把控更嚴格,為消除氣隙不均勻的影響,一般采用立式裝配。
為了便于立式電機在線提高轉(zhuǎn)子動平衡精度,電機分解檢修過程在非傳動側(cè)軸的某個空閑位置加工軸肩,安裝配重盤,一則可通過現(xiàn)場配重提升轉(zhuǎn)子動平衡的精度,二則通過配重塊的離心力去抵消其他非平衡因素的影響,從而解決立式電機振動問題。