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        亞硫酸法與碳磷無硫法清凈效果比較研究

        2021-11-21 08:11:02陳國偉陳子華李楊發(fā)李如仙李榮奎代光偉杜瑞軍徐東聲楊建忠沈石妍
        甘蔗糖業(yè) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:工藝

        李 祥,陳國偉,鄧 軍,陳子華,李楊發(fā),李如仙,李榮奎,代光偉,梅 記, 杜瑞軍,徐東聲,楊建忠,沈石妍*

        (1臨滄南華糖業(yè)有限公司,云南臨滄 677000;2耿馬南華華僑糖業(yè)有限公司,云南耿馬 677506;3云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所,云南開遠 661699)

        0 引言

        色值、混濁度和二氧化硫是影響白砂糖質(zhì)量的關(guān)鍵指標,白砂糖國家標準中一級糖色值要求≤150 IU,混濁度≤120 MAU[1]。我國有超過90%的糖廠采用亞硫酸法生產(chǎn)工藝,只有不到10%的糖廠采用碳酸法工藝,企業(yè)為了降低白砂糖色值,往往會提高硫熏強度,也就無可避免地會使白砂糖中殘留的SO2含量偏高。SO2會刺激消化道黏膜、破壞B族維生素,長期攝入會對肝臟造成損害[2],國家食品安全標準(GB 2760)規(guī)定白砂糖中SO2不得高于0.1 g/kg[3],飲料工業(yè)用糖對SO2的要求更嚴格,國內(nèi)外知名品牌食品和飲料,如可口可樂、百事可樂等均明確要求食糖中的SO2含量不能超過15 mg/kg[4],國際飲料行業(yè)對其要求更加嚴格, 美國軟飲料協(xié)會飲料用砂糖標準規(guī)定SO2含量為無[5],現(xiàn)行國際標準《食品法典標準 糖》[6]也明確規(guī)定白糖SO2≤15 mg/kg,耕地白糖SO2≤70 mg/kg。隨著人們生活水平不斷提高,食品安全成為人們關(guān)注的焦點,越來越多高標準的食品或飲料制造企業(yè)嚴格控制原料白砂糖的SO2含量,減少或消除白砂糖中SO2含量成為制糖技術(shù)發(fā)展的一個重要方向。

        目前常用的制糖技術(shù)中,亞硫酸法工藝較為簡單,以石灰、磷酸和SO2為澄清劑,在清凈過程中除去的非糖分較少,白砂糖中含有一定量的SO2,產(chǎn)品儲存過程中易發(fā)生返黃[7-10]。碳酸法則是以石灰、CO2為澄清劑,在強堿性條件下借助碳酸飽充過程2個不同的最佳等電點可除去更多的非糖雜質(zhì)[11-12],因而總體來說碳酸法白砂糖色值更低、儲存性能更好,但生產(chǎn)成本較高,同時碳酸法高堿性濾泥引起的環(huán)境污染問題難以解決,導致難以推廣[13-15]。通過技術(shù)的創(chuàng)新形成更加經(jīng)濟高效的制糖工藝,適應(yīng)市場對高質(zhì)綠色產(chǎn)品的需求已是大勢所趨。

        耿馬南華華僑糖業(yè)有限公司建有一條日產(chǎn)200 t食用酒精生產(chǎn)線,發(fā)酵過程中每日可產(chǎn)出近200 t高純CO2氣體(95%~99%),具有以CO2替代SO2的得天獨厚的原料優(yōu)勢,公司通過大量的前期試驗和工藝優(yōu)化,將亞硫酸法和碳酸法的工藝優(yōu)點進行有效結(jié)合,形成了碳磷無硫白砂糖生產(chǎn)技術(shù),并于2020年在原亞硫酸法生產(chǎn)線基礎(chǔ)上完成了碳磷無硫白砂糖生產(chǎn)線技改。本文通過對公司技改前后亞硫酸法工藝(以下簡稱“亞法”)與碳磷無硫工藝(以下簡稱“碳磷法”)實際運行效果的比較研究,旨在探討碳磷無硫工藝實施的可行性和推廣應(yīng)用價值。

        1 材料與方法

        1.1 試驗材料

        甘蔗:臨滄南華糖業(yè)有限公司蔗區(qū);CO2氣體:臨滄南華糖業(yè)集團華臨酒精有限責任公司;石灰:耿馬嘉禾石灰廠。

        1.2 主要試劑

        分析檢測中所用的堿式醋酸鉛、鹽酸、氯化鈉、碘、碘化鉀、硫代硫酸鈉、重鉻酸鉀、硫酸銅、酒石酸鉀鈉、氫氧化鈉、三乙醇胺均為分析純。

        1.3 主要儀器

        SGW?-533自動旋光儀,上海儀電物理光學儀器有限公司;WAY-2S數(shù)字阿貝折射儀,上海精密科學儀器有限公司;ST3100酸度計,奧豪斯儀器(常州)有限公司;DDSJ-308A電導儀,上海儀電科學儀器股份有限公司;JA31002分析天平,上海舜宇恒平科學儀器有限公司;T6新悅可見分光光度計,北京普析通用儀器有限責任公司。

        1.4 試驗方法

        1.4.1 碳磷無硫工藝要點

        壓榨混合汁添加石灰乳預(yù)灰pH值至6.8~7.2,進行一次加熱,一次加熱溫度控制在40~45℃之間,然后添加石灰乳調(diào)節(jié)pH值至10.5~11.0,進行一碳飽充,一碳汁加熱溫度60~65℃,采用壓濾機進行全汁過濾得到一碳清汁,一碳清汁pH在8.0~8.6之間,然后進行二碳飽充,二碳汁加熱溫度70~75℃,二碳飽充汁采用壓濾機全汁過濾得到的二碳清汁,pH控制在7.4~7.8之間,加酸中和后加熱至108~120℃,經(jīng)五效蒸發(fā)罐濃縮得到錘度為62~66°Bx的粗糖漿,在粗糖漿中添加磷酸、聚丙烯酰胺,利用低溫磷浮工藝除去糖漿中的大部分混濁物質(zhì),得到精糖漿送至煮糖,經(jīng)三系煮糖生產(chǎn)白砂糖。

        1.4.2 亞硫酸法工藝要點

        壓榨混和汁添加石灰乳預(yù)灰pH值至6.8~7.2,進行一次加熱,一次加熱溫度控制在55~65℃之間,然后進行硫熏中和,中和pH值控制在7.2~7.4之間,硫熏強度控制為22~24 mL,進入二次加熱,二次加熱溫度控制在98~102℃之間,二次加熱后進入連續(xù)沉降池,沉降后的沉清汁pH值控制在7.4~7.6之間,泥角使用無濾布真空吸濾機過濾得到泥汁,泥汁返回快速沉降池沉降得到濾清汁,pH控制在7.6~7.8之間,濾清汁與沉清汁混合后加熱至120℃,進入五效蒸發(fā)罐濃縮得到錘度為62~66°Bx的粗糖漿,在粗糖漿中添加磷酸、聚丙烯酰胺,利用低溫磷浮工藝除去糖漿中的大部分混濁物質(zhì),得到精糖漿送至煮糖,經(jīng)三系煮糖生產(chǎn)白砂糖。

        1.4.3 試驗方案

        本試驗按照技改前的亞硫酸法工藝和技改后的碳磷無硫工藝,于2020年12月25日至2021年1月29日間分別進行了各18天的工藝試驗,試驗數(shù)據(jù)全部取自公司生產(chǎn)日報表,為了保證試驗結(jié)果的準確性,避免開機初始生產(chǎn)的波動及不同工藝過渡期物料的相互影響,各試驗期前3天的數(shù)據(jù)未參與統(tǒng)計分析。

        1.4.4 主要指標測定方法

        制糖中間物料的錘度、蔗糖分、還原糖分、pH值、電導灰分、色值、混濁度的測定:按照《甘蔗制糖化學管理分析方法》(1995版)進行測定[16],錘度采用密度法、糖度采用一次旋光法、蔗糖分采用二次旋光法、還原糖分采用蘭-艾農(nóng)法、pH值采用電位法、色值采用司丹默法測定;白砂糖樣品的蔗糖分、還原糖分、電導灰分、不溶于水雜質(zhì)、色值、混濁度按照GB/T 35887-2018《白砂糖試驗方法》進行測定[17];二氧化硫按照GB 5009.34-2016《食品安全國家標準 食品中二氧化硫的測定》進行測定[18]。

        1.5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與處理

        所有數(shù)據(jù)均為試驗期連續(xù)15日報表數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值,利用Microsoft Excel 2010進行數(shù)據(jù)處理,采用IBM SPSS 19.0對實驗數(shù)據(jù)進行配對樣本t檢驗,以P<0.05為差異顯著性標準,以P<0.01為差異極顯著標準,結(jié)果用平均值±標準差表示。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 不同工藝甘蔗原料情況

        不同工藝試驗期甘蔗原料指標情況見表1,從表中數(shù)據(jù)可以看出亞硫酸法工藝和碳磷無硫工藝試驗期間,甘蔗品質(zhì)狀況較為接近,配對樣本t檢驗結(jié)果表明2次試驗所用甘蔗初壓汁的錘度、簡純度、還原糖分、自然磷酸值以及甘蔗蔗糖分、非糖分6個指標均無顯著差異,故認為2次試驗原料質(zhì)量狀況一致,為后續(xù)不同工藝過程物料指標的比較提供較好的可比性。

        表1 不同工藝甘蔗原料情況

        2.2 不同工藝物料純度情況

        混合汁重力純度可作為衡量甘蔗質(zhì)量的指標,還可以作為原料蔗成熟程度和新鮮程度的參考依據(jù)[16],本試驗不同工藝過程物料純度情況見表2。從表中數(shù)據(jù)可以看出,亞法和碳磷法混合汁的簡純度和重力純度分別為82.59%、82.51%和83.45%、83.31%,同一指標值間數(shù)值較為接近,經(jīng)配對樣本t檢驗得到二者混合汁純度無顯著差異。由此也可得出2次試驗所用甘蔗原料質(zhì)量無顯著差異,與前述甘蔗原料分析結(jié)果吻合?;旌现?jīng)不同清凈工藝處理后,澄清汁、粗糖漿和精糖漿的簡純度和重力純度均存在極顯著差異,清混汁重力純度差值分別為1.56%和2.54%,碳磷工藝清混汁重力純度差較亞硫酸法提高了0.98%(絕對值),按照純度與煮煉率的關(guān)系式,純度每提高或降低1%,煮煉收回率相應(yīng)提高或降低0.6%~0.7%左右[19],可見采用碳磷工藝后糖分收回率可得到顯著的提升。本試驗2種工藝的粗糖漿均采用低溫磷浮工藝進行二次除雜,碳磷工藝糖漿二次除雜效果略優(yōu)于亞硫酸法,重力純度差值分別為0.19%和0.14%,但從配對樣本t檢驗結(jié)果可以看出,2種工藝制成的糖漿經(jīng)相同的磷浮工藝處理前后純度差無顯著差異。

        表2 不同工藝過程物料純度情況

        2.3 不同工藝物料蔗糖分、還原糖分情況

        由于不同工序物料的錘度差異較大,為便于比較工藝過程中各物料蔗糖分、還原糖分變化情況,將其統(tǒng)一換算為固形物中的含量,結(jié)果見表3。從表中數(shù)據(jù)可以看出,2種工藝初始階段混合汁的蔗糖分和還原糖分分別為83.46%、83.31%和4.76%、4.86%,指標值非常接近,經(jīng)配對樣本t檢驗顯示混合汁蔗糖分和還原糖分無顯著差異。經(jīng)清凈處理后2種工藝澄清汁的蔗糖分均明顯升高,還原糖明顯降低,澄清汁、粗糖漿、精糖漿的蔗糖分和還原糖分均存在極顯著差異,碳磷無硫工藝顯著優(yōu)于亞硫酸工藝,究其原因除了碳磷工藝具有更好的清凈效率外,堿性條件下蔗糖不易水解、還原糖部分分解轉(zhuǎn)化應(yīng)該也是一個重要的因素。

        表3 不同工藝物料固形物中蔗糖分、還原糖分

        2.4 不同工藝物料色值和pH值變化情況

        不同工藝物料色值和pH值情況見表4,從表中pH指標可以看出,除精糖漿外,2種工藝的混合汁、澄清汁、粗糖漿、精糖漿的pH值均存在極顯著差異,這是由于碳磷法采用的是堿性清凈技術(shù),亞硫酸法采用的是中性至弱堿性清凈技術(shù),因而碳磷法的清汁、粗糖漿pH值較亞硫酸法偏高,粗糖漿二者均采用低溫磷浮工藝進行二次清凈,故精糖漿pH值無顯著差異。從色值指標來看2種工藝澄清汁色值無顯著差異,碳磷法粗糖漿和精糖漿色值高于亞法,這是由于糖廠中間物料的色值習慣采用司單默色值(°St)表示,因測定方法的原因,司單默色值無需將待測樣液的pH值調(diào)節(jié)至7.00,通常色源物質(zhì)在堿性條件下會顯示更深的顏色[7,20],故pH值差異較大的樣品間司單默色值的可比性并不好,只能通過白砂糖產(chǎn)品的色值進行間接比較,今后相關(guān)試驗應(yīng)考慮采用國際糖色值(IU)會更具可比性,也能更好地分析工藝脫色效果的優(yōu)劣。

        表4 不同工藝物料色值和pH值

        2.5 不同工藝白砂糖質(zhì)量指標情況

        不同工藝白砂糖質(zhì)量指標情況見表5,從表中數(shù)據(jù)可以看出,2種工藝白砂糖的蔗糖分、還原糖分指標較為一致,這與2種工藝后續(xù)煮糖、分蜜、干燥等工藝完全一致有關(guān)。亞法工藝白砂糖中SO2含量為7 mg/kg,碳磷無硫工藝在全流程中均未使用二氧化硫,故白砂糖中也未檢出SO2,產(chǎn)品安全性更好。而與蔗汁清凈效率相關(guān)的不溶于水雜質(zhì)、電導灰分、色值、混濁度等指標中,碳磷法白砂糖均優(yōu)于亞法白砂糖,其中不溶于水雜質(zhì)存在顯著差異,電導灰分和混濁度存在極顯著差異,特別是混濁度指標從亞法的110 MAU直接降至碳磷工藝的49 MAU,僅為前者的44.55%,實現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量的顯著提升。

        表5 不同工藝白砂糖質(zhì)量指標

        2.6 不同工藝試驗生產(chǎn)指標情況

        試驗中為了保持生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性,以及避免不同工藝間物料銜接過程的相互影響,2次試驗期均未停機對中間物料量進行準確盤存,各試驗期前3天的工藝數(shù)據(jù)也未參與統(tǒng)計計算,連續(xù)正常運行過程中間物料存量相對保持一致,試驗數(shù)據(jù)見表6。從表中數(shù)據(jù)可以看出,在2種不同工藝試驗期間,榨蔗量和平均日榨量均較為一致,說明2次試驗壓榨生產(chǎn)控制較為穩(wěn)定,為后續(xù)不同工藝方案指標值的比較提供了有利條件。從白砂糖產(chǎn)量來看,由于碳磷法清凈效果較高,在榨蔗量相當?shù)那闆r下,2種工藝的直接白砂糖產(chǎn)糖率分別為11.61%和12.59%,碳磷工藝較亞法提高了0.98%。在白砂糖所有質(zhì)量指標中,色值和混濁度是影響產(chǎn)品質(zhì)量等級頻率較高的2個指標,為激勵企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提升,洋浦南華糖業(yè)集團制定了更為嚴格的質(zhì)量內(nèi)控標準,在白砂糖國家標準(GB/T 317)一級品的基礎(chǔ)上將色值≤120 IU、混濁度≤60 MAU的產(chǎn)品單列為高品質(zhì)糖作為企業(yè)質(zhì)量考核的依據(jù)。亞法工藝試驗期間,共產(chǎn)出高品質(zhì)糖99.5 t,占一級糖產(chǎn)量的1.63%,在碳磷工藝試驗期間,白砂糖混濁度、色值指標均得到明顯改善,高品質(zhì)糖產(chǎn)量達到3601.4 t,占一級糖產(chǎn)量的54.21%,通過技改后糖分回收率和產(chǎn)品質(zhì)量2方面都得到了顯著提升。

        表6 不同工藝方案生產(chǎn)指標

        3 結(jié)論

        本試驗比較了亞硫酸工藝和碳磷無硫工藝制糖過程混合汁、澄清汁、粗糖漿、精糖漿等關(guān)鍵環(huán)節(jié)物料的主要技術(shù)指標的差異,結(jié)果顯示,碳磷無硫工藝較亞硫酸法工藝在清凈效果方面具有非常明顯的優(yōu)勢,清混汁重力純度差達到2.54%,較亞硫酸法的1.56%提高了0.98%(絕對值),對提高糖白砂糖產(chǎn)率具有非常積極的作用;碳磷法試驗期間白砂糖多項指標優(yōu)于亞硫酸法,特別是混濁度指標較亞硫酸法降低了54.45%,高品質(zhì)糖的產(chǎn)率從1.63%迅速提升到54.21%,突破了亞硫酸法白砂糖混濁度偏高的技術(shù)瓶頸,產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著的提升;碳磷工藝全程未使用SO2,白砂糖中無SO2殘留,產(chǎn)品的安全性得到了較大的提高,顯著提升了碳磷無硫白砂糖在食品、飲料等行業(yè)中的競爭力,為白砂糖實現(xiàn)高質(zhì)優(yōu)價和打造企業(yè)品牌奠定了良好的基礎(chǔ);碳磷無硫工藝技術(shù)的應(yīng)用極大地提升了企業(yè)副產(chǎn)物循環(huán)利用的價值,同時CO2的減排在降低溫室效應(yīng)等方面取得了較好的環(huán)保效益,該工藝技術(shù)具有較好的推廣應(yīng)用價值。

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