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        冶金起重機(jī)大車行走機(jī)構(gòu)維護(hù)優(yōu)化方法實(shí)踐

        2021-11-19 01:49:08李金勇
        冶金動(dòng)力 2021年5期
        關(guān)鍵詞:大車橋架臺(tái)車

        李金勇

        (河鋼股份有限公司承德分公司,河北承德 067002)

        引言

        某鋼廠煉鋼車間加料跨現(xiàn)有一臺(tái)180 t 冶金鑄造起重機(jī),2004年投入使用,至今已運(yùn)行16年,此臺(tái)行車工作環(huán)境惡劣,使用頻率高,且該行車大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)在運(yùn)行時(shí)車輪啃軌嚴(yán)重,每次更換車輪時(shí)需重新調(diào)整車輪的水平組合形式。此項(xiàng)工作對(duì)調(diào)整人員的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)要求較高,調(diào)整不到位容易再次造成車輪啃軌,現(xiàn)每20 天左右需更換一次車輪,既加大了備件采購(gòu)成本又影響生產(chǎn)。

        結(jié)合橋式起重機(jī)實(shí)際運(yùn)行案例研究分析,大車啃軌現(xiàn)象的發(fā)生主要有如下4方面原因。

        (1)車輪安裝或更換不規(guī)范造成大車兩側(cè)車輪幾何尺寸存在差異,在相同轉(zhuǎn)速情況下,會(huì)使兩側(cè)車輪或單側(cè)某個(gè)車輪運(yùn)行不同步,車體產(chǎn)生滑移產(chǎn)生啃軌。

        (2)橋式起重機(jī)兩側(cè)軌道因廠房鋼結(jié)構(gòu)物理沉降造成軌道高度偏差過(guò)大,或更換大車軌道軌距超過(guò)允許值,導(dǎo)致軌道踏面垂直高度或平行度誤差存在較大差異,導(dǎo)致啃軌。

        (3)橋式起重機(jī)使用規(guī)范程度低和使用工況惡劣對(duì)起重機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)性造成不良影響,引發(fā)橋架變形繼而啃軌。

        (4)驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)存在的齒輪間隙過(guò)大、軸鍵松動(dòng),兩側(cè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)及相關(guān)元器件參數(shù)差距過(guò)大,造成驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制動(dòng)力矩不等,造成啃軌。

        1 存在問(wèn)題

        加料跨180 噸行車為2004 年購(gòu)置并投入使用,隨著使用年限增加,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性變差,大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)頻繁出現(xiàn)問(wèn)題,尤其行車車輪磨損或輪沿啃軌。對(duì)照啃軌原因分析,本臺(tái)行車主要由于前期使用不規(guī)范造成一定程度的橋架變形和車輪更換、安裝不規(guī)范造成。且受此臺(tái)行車大車行走機(jī)構(gòu)平衡梁結(jié)構(gòu)限制每次更換車輪均需拆卸平衡梁,施工強(qiáng)度大,且更換時(shí)間長(zhǎng),影響生產(chǎn)節(jié)奏。此行車行走車輪安裝形式為角型軸承箱式(如圖1所示)。角型軸承箱在加工時(shí)容易產(chǎn)生較大的加工誤差,因此每次更換車輪時(shí)需要通過(guò)墊片調(diào)整軸承箱與平衡梁連接墊板厚度保證車輪水平及垂直偏斜度,在線調(diào)整時(shí)間長(zhǎng),難度大。原有每組平衡臺(tái)車的輪距為1 200 mm,主、被動(dòng)平衡臺(tái)車相鄰兩車輪的中心距為1 290 mm,經(jīng)計(jì)算兩個(gè)車輪之間的實(shí)際距離只有440 mm,因此此間的兩車輪更換時(shí)只有拆掉平衡臺(tái)車才能更換(如圖2所示)。

        圖1 角形軸承箱及平衡梁

        圖2 原有大車行走結(jié)構(gòu)車輪存在的弊端

        2 優(yōu)化改進(jìn)方法

        根據(jù)此臺(tái)行車的使用環(huán)境及工作性質(zhì),將現(xiàn)有大車行走平衡梁及車輪軸承箱作優(yōu)化改進(jìn)。由角型軸承箱固定到平衡梁的彎板上,改為圓形軸承箱固定到45°斜拋分平衡梁的半圓形腹板上(如圖3)。

        圖3 圓形軸承箱及平衡梁

        對(duì)于本臺(tái)行車將被動(dòng)平衡臺(tái)車的輪距由現(xiàn)有的1 200 mm,改為1 000 mm(如圖4)。軸承采用調(diào)心滾子軸承,軸承箱采用偏心軸承箱。

        圖4 改進(jìn)后的被動(dòng)臺(tái)車

        由于被動(dòng)平衡臺(tái)車的輪距減小了200 mm,如需更換車輪時(shí)用千斤頂將主梁頂起約90~110 mm后,在主、被動(dòng)平衡臺(tái)車的下部中心處加墊鐵墊高100 mm,將需要換輪的臺(tái)車墊成偏角3.5°(如圖5)時(shí)拆掉頂主梁的千斤頂即可更換車輪,每次更換車輪或軸承時(shí)盡量不要更換軸承箱,因?yàn)檩S承箱是偏心的,安裝時(shí)每個(gè)車輪組已調(diào)整好了,并已用定位螺栓做了標(biāo)記,更換車輪或軸承時(shí)只需將原有的軸承箱拆掉,定位標(biāo)記螺栓不拆,用原有的軸承箱套到新的軸承上,按照原有的固定方式安裝固定到平衡臺(tái)車上即可。

        圖5 改造后車輪更換示意圖

        偏心軸承箱的作用是在橋架變形后,車輪啃軌時(shí)做微型調(diào)整時(shí)使用,以此來(lái)避免橋架變形車輪啃軌時(shí)無(wú)法解決的弊端。

        3 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施

        首先在地面將制作好的平衡梁與車輪組裝配到一起,通過(guò)調(diào)整偏心軸承箱調(diào)整好每組平衡臺(tái)車上兩組車輪的水平偏差,然后將車輪的固定螺栓擰緊固定。由于車輪組的軸承箱是偏心結(jié)構(gòu)的,因此在車輪與平衡梁裝配時(shí)如車輪水平偏斜超差,可通過(guò)旋轉(zhuǎn)軸承箱固定螺栓的安裝角度進(jìn)行調(diào)整。

        通過(guò)汽車吊的配合吊裝一端的主動(dòng)車輪平衡梁,其余主動(dòng)平衡梁被動(dòng)平衡梁利用提前制作好的工裝從側(cè)面推入每個(gè)平衡梁的底部,拆掉內(nèi)外軸承箱螺栓后使平衡梁降落到承載能力8 t 的運(yùn)輸小坦克上從側(cè)面逐個(gè)運(yùn)出(如圖6)。

        圖6 平衡臺(tái)車拆、裝運(yùn)輸工裝

        同理,利用汽車吊及工裝將新的平衡梁及軸承箱組合吊裝上線。原有平衡臺(tái)車拆除后,將新的平衡臺(tái)車預(yù)裝到端梁上,在車輪的外側(cè)距離大車軌道中心約150 mm處,沿大車的運(yùn)行方向的縱向固定一根直徑0.5 mm 的鋼絲,以此作為基準(zhǔn)復(fù)測(cè)每組臺(tái)車上的2 組車輪至鋼絲的水平偏斜度,保證每組車輪的水平偏心度在合理區(qū)間內(nèi)。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)采用偏心軸承箱及對(duì)車輪的平衡梁尺寸改造收到了良好的運(yùn)行和維護(hù)效果,首先通過(guò)采用此結(jié)構(gòu)車輪啃軌現(xiàn)象大大降低,減少了設(shè)備故障的發(fā)生,車輪更換周期由改造前的20天延長(zhǎng)到現(xiàn)在的180 天,既節(jié)省了車輪備件消耗又降低了停機(jī)時(shí)間。同時(shí)若更換損壞或磨損的車輪不再需要拆卸車輪平衡梁,只對(duì)問(wèn)題車輪進(jìn)行更換,極大縮短了檢修時(shí)間,大大降低了工人維護(hù)強(qiáng)度。

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