齊溫圣,王曉旭,楊進(jìn)可
(日照鋼鐵有限公司,山東日照 276800
某鋼鐵公司300 MW燃煤發(fā)電機(jī)組2臺(tái)套,擔(dān)負(fù)著全公司50%以上的用電負(fù)荷,以及市區(qū)冬季居民供暖民生工程,機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行尤為重要,當(dāng)機(jī)組發(fā)生甩負(fù)荷及跳機(jī)等異常事故時(shí),將直接打亂公司的生產(chǎn)節(jié)奏,甚至造成大面積停產(chǎn)或嚴(yán)重影響居民供熱。為提高機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,熱控人員從專業(yè)角度對(duì)自控系統(tǒng)進(jìn)行提升優(yōu)化,并逐步實(shí)施,為公司穩(wěn)產(chǎn)提效和居民供熱奠定了基礎(chǔ)。
機(jī)組投產(chǎn)初期,熱控設(shè)備故障頻發(fā),例如保護(hù)測(cè)點(diǎn)異常造成機(jī)組停機(jī)、汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽門調(diào)節(jié)異常造成甩負(fù)荷,重要輔機(jī)聯(lián)鎖異常造成甩負(fù)荷等。主要問題如圖1所示。這些問題嚴(yán)重制約著機(jī)組運(yùn)行的安全和穩(wěn)定,甚至對(duì)公司整個(gè)生產(chǎn)造成較大影響。鑒于此,以聯(lián)鎖保護(hù)可靠性和自動(dòng)投入穩(wěn)定性為切入點(diǎn),從設(shè)備選型、硬件升級(jí)、邏輯優(yōu)化、干擾過濾等方面進(jìn)行自動(dòng)控制系統(tǒng)的優(yōu)化改造。系統(tǒng)的優(yōu)化改造涵蓋風(fēng)煙系統(tǒng)、DEH 控制系統(tǒng)、DCS 及ETS 系統(tǒng)等,以上所有的改造均圍繞聯(lián)鎖保護(hù)的可靠性,自動(dòng)控制的穩(wěn)定性為中心展開,以降低設(shè)備故障率,提升自動(dòng)化水平,減少現(xiàn)場(chǎng)人員的工作量、提升生產(chǎn)效益為出發(fā)點(diǎn),最終實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖保護(hù)可靠,自動(dòng)投入穩(wěn)定,生產(chǎn)效益提升的目標(biāo)。
圖1 自動(dòng)提升優(yōu)化問題思維導(dǎo)圖
根據(jù)以往機(jī)組事故原因分析,發(fā)電機(jī)組主保護(hù)主要問題為誤動(dòng),原聯(lián)鎖設(shè)計(jì)的原則是寧可誤動(dòng),不可拒動(dòng),但這個(gè)原則與公司的生產(chǎn)節(jié)奏不匹配。因此,主機(jī)的保護(hù)優(yōu)化為本著避免拒動(dòng),降低誤動(dòng)的原則,依靠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)流程及熱控控制原理,借鑒其他電廠同型號(hào)機(jī)組的經(jīng)驗(yàn),從熱控專業(yè)的角度,對(duì)現(xiàn)有保護(hù)進(jìn)行梳理優(yōu)化。
2.1.1 主油箱油位保護(hù)優(yōu)化
汽輪機(jī)主油箱油位保護(hù)采用3取2聯(lián)鎖,但3個(gè)信號(hào)均取自同一測(cè)量筒(圖2a所示),如測(cè)量筒出現(xiàn)故障,3 個(gè)信號(hào)將同時(shí)動(dòng)作,造成機(jī)組跳閘,可靠性較低,根據(jù)聯(lián)鎖保護(hù)測(cè)點(diǎn)設(shè)計(jì)原則,將3個(gè)測(cè)量信號(hào)分散到3個(gè)測(cè)量筒(圖2b所示)。
圖2 主油箱油位信號(hào)聯(lián)鎖改造
2.1.2 汽輪機(jī)排汽溫度保護(hù)優(yōu)化
汽輪機(jī)排汽溫度保護(hù)全部為單點(diǎn)聯(lián)鎖,可靠性差,誤動(dòng)幾率較高,根據(jù)聯(lián)鎖保護(hù)測(cè)點(diǎn)設(shè)計(jì)原則,采用多選邏輯。
原邏輯:任一高壓缸排汽溫度≥427 ℃或任一低壓缸排汽溫度≥110 ℃,保護(hù)動(dòng)作跳閘。
現(xiàn)邏輯:四個(gè)低壓缸排汽溫度任意兩個(gè)≥110 ℃或兩個(gè)高壓缸排汽溫度同時(shí)≥427 ℃,保護(hù)動(dòng)作跳閘。
2.1.3 汽輪機(jī)軸瓦溫度保護(hù)優(yōu)化
汽輪機(jī)軸瓦溫度保護(hù)全部為單點(diǎn)聯(lián)鎖,可靠性差,誤動(dòng)幾率較高,根據(jù)聯(lián)鎖保護(hù)測(cè)點(diǎn)設(shè)計(jì)原則,采用多選邏輯。
原邏輯:任一軸瓦溫度≥110 ℃,保護(hù)動(dòng)作跳閘。
現(xiàn)邏輯:相應(yīng)軸瓦溫度任意兩個(gè)≥110 ℃,保護(hù)動(dòng)作跳閘。
2.2.1 一次風(fēng)機(jī)變頻器邏輯優(yōu)化
一次風(fēng)機(jī)為鍋爐燃燒的重要設(shè)備,該設(shè)備故障會(huì)造成鍋爐減負(fù)荷,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成鍋爐跳閘。原一次風(fēng)機(jī)變頻器邏輯為變頻器重故障報(bào)警時(shí),變頻器延時(shí)5s 跳閘,但DCS 控制邏輯為接收到重故障信號(hào)后立即將頻率指令置零,即變頻器重故障報(bào)警可能為誤報(bào)警,在5s 內(nèi)報(bào)警信號(hào)恢復(fù),變頻器不跳閘。這種情況下會(huì)造成變頻器實(shí)際未跳閘,但風(fēng)機(jī)指令已置零,造成機(jī)組甩負(fù)荷,甚至操作不當(dāng)造成停爐,這種誤報(bào)警情況出現(xiàn)過多次。針對(duì)誤動(dòng),經(jīng)過各專業(yè)評(píng)估論證,通過修改DCS 邏輯為重故障報(bào)警后延時(shí)6s將頻率置零的方案,成功避過誤動(dòng)周期。
原邏輯:變頻器重故障報(bào)警后頻率指令直接置零。
現(xiàn)邏輯:變頻器重故障報(bào)警后延時(shí)6S頻率指令置零。
2.2.2 火檢冷卻風(fēng)機(jī)邏輯優(yōu)化
火檢冷卻風(fēng)機(jī)為鍋爐運(yùn)行的重要設(shè)備,設(shè)計(jì)一用一備,當(dāng)兩臺(tái)風(fēng)機(jī)均跳閘(或運(yùn)行信號(hào)消失)后,鍋爐MFT 動(dòng)作跳閘。備用火檢冷卻風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)有風(fēng)壓聯(lián)鎖,當(dāng)冷卻風(fēng)母管壓力≤5kPa,聯(lián)鎖啟動(dòng)備用風(fēng)機(jī)。該聯(lián)鎖是通過現(xiàn)場(chǎng)壓力開關(guān)控制就地啟動(dòng)回路來實(shí)現(xiàn)的,而風(fēng)機(jī)的運(yùn)行信號(hào)無聯(lián)鎖啟動(dòng)關(guān)系,當(dāng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行信號(hào)消失,但實(shí)際風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行的情況下,DCS仍會(huì)判斷風(fēng)機(jī)全停,MFT動(dòng)作停爐。從實(shí)際運(yùn)行看,這個(gè)問題是可以避免的。
原邏輯:備用火檢冷卻風(fēng)機(jī)緊有母管風(fēng)壓聯(lián)鎖,壓力≤5kPa,聯(lián)鎖啟動(dòng)備用風(fēng)機(jī),且是通過就地電氣回路實(shí)現(xiàn)的。
現(xiàn)邏輯:如圖3所示,①在DCS增加一路母管壓力測(cè)點(diǎn)(壓力變送器檢測(cè)),并增加壓力≤5kPa 聯(lián)鎖啟動(dòng)備用風(fēng)機(jī)邏輯;②在DCS 增加主風(fēng)機(jī)運(yùn)行信號(hào)消失聯(lián)鎖啟動(dòng)備用風(fēng)機(jī)邏輯。
圖3 修改后邏輯
汽輪機(jī)大小機(jī)主蒸汽調(diào)門控制是DEH 控制系統(tǒng)的核心,而大小機(jī)主蒸汽調(diào)門位移反饋裝置LVDT 是指示閥門開度的測(cè)量元件,LVDT 的作用是將油動(dòng)機(jī)活塞的位移信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)反饋到DEH 系統(tǒng)。反饋信號(hào)與DEH 系統(tǒng)送來的閥門開度指令信號(hào)相比,通過偏差運(yùn)算后,轉(zhuǎn)換成電流信號(hào),驅(qū)動(dòng)伺服閥控制油動(dòng)機(jī)和閥門開關(guān)。
300 MW 燃煤發(fā)電機(jī)組大小機(jī)主蒸汽調(diào)門LVDT 安裝在汽輪機(jī)6.3 m 蒸汽管道夾層及小機(jī)車衣內(nèi),工作溫度較高,甚至存在高溫高壓蒸汽跑漏現(xiàn)象,環(huán)境惡劣,現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)、油動(dòng)機(jī)頻繁動(dòng)作等極易導(dǎo)致LVDT 接線松動(dòng)、感應(yīng)鐵芯與線圈不同心、線圈損壞、或者安裝支架松脫等情況出現(xiàn),這些問題均會(huì)導(dǎo)致LVDT 測(cè)量信號(hào)失常,進(jìn)而導(dǎo)致DEH 控制系統(tǒng)穩(wěn)定性降低、閥門失控,甚至可能導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)、超速等事故。原設(shè)計(jì)為單路LVDT,在運(yùn)行中發(fā)生過幾次LVDT 鐵芯脫落、鐵芯斷裂的事故,對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行造成較大影響。本次改造,重點(diǎn)以提升硬件可靠性為出發(fā)點(diǎn),對(duì)汽輪機(jī)大小機(jī)主蒸汽調(diào)門控制系統(tǒng)進(jìn)行冗余改造,增加相應(yīng)硬件,并修改邏輯組態(tài)。具體實(shí)施如下。
(1)安裝LVDT 反饋裝置。在高中壓調(diào)門油動(dòng)機(jī)上,原反饋裝置安裝處,并行安裝固定支架,并安裝冗余LVDT。為避免LVDT 的激勵(lì)頻率互相干擾,新增加的LVDT 必須與原LVDT 型號(hào)相同。
(2)敷設(shè)電纜。新增冗余LVDT 敷設(shè)屏蔽信號(hào)電纜(10×1.5 mm2)2 000 m,走線過程注意遠(yuǎn)離高溫部位。接線過程做好屏蔽接地。
(3)安裝冗余伺服卡件。在DEH 機(jī)柜安裝冗余伺服卡件及冗余通訊電纜,修改硬件配置及邏輯組態(tài)。
(4)系統(tǒng)調(diào)試。硬件安裝工作全部完成,送電送油調(diào)試,每個(gè)調(diào)門進(jìn)行開度特性試驗(yàn),及相關(guān)冗余試驗(yàn)(包含伺服卡件冗余、LVDT 冗余、通訊電纜冗余等)。
鍋爐二次風(fēng)量是鍋爐燃燒控制的主要參數(shù),參與的保護(hù)和自動(dòng):總風(fēng)量低于 30% 觸發(fā)鍋爐MFT;二次風(fēng)量參與送風(fēng)自動(dòng)調(diào)節(jié)。300 MW燃煤發(fā)電鍋爐二次風(fēng)量取壓裝置原設(shè)計(jì)為迪爾巴,極易堵塞,造成測(cè)量結(jié)果不穩(wěn)定,導(dǎo)致鍋爐燃燒自動(dòng)無法投入,而且總風(fēng)量因?yàn)槎物L(fēng)量突變而發(fā)生改變,MFT保護(hù)一直無法投入。
造成測(cè)量不準(zhǔn)的主要原因是二次風(fēng)中夾帶較多灰粉,造成測(cè)量元件取壓孔堵塞,這種堵塞發(fā)生在測(cè)風(fēng)元件內(nèi)部,只能用壓縮空氣定時(shí)吹掃的辦法加以解決,且無法根治,無形中又增加了維護(hù)人員的工作量,幾乎每周都要吹掃一次。
通過對(duì)其他電廠的調(diào)研并結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,最終確定了改造方案,即選用一種自防堵型風(fēng)量測(cè)量裝置(矩陣式多點(diǎn)),利用大修機(jī)會(huì)對(duì)鍋爐二次風(fēng)測(cè)量裝置進(jìn)行改造。該裝置具備自清灰和防堵塞功能,無需增加反吹掃裝置,便能夠確保長(zhǎng)期防堵,從而保證測(cè)量的準(zhǔn)確性,大大提高了鍋爐運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。
該測(cè)量裝置在垂直段內(nèi)懸掛了清灰棒,棒在管內(nèi)氣流的沖擊下作無規(guī)則擺動(dòng),起到自清灰作用。其次,設(shè)計(jì)時(shí)與垂直管段連接了一根斜管,斜管與垂直管內(nèi)間有節(jié)流孔,引壓管是從斜管中部引出,斜管起到二次沉灰作用,見圖4。
圖4 防堵型多點(diǎn)矩陣測(cè)量裝置
發(fā)電機(jī)組線圈溫度是監(jiān)測(cè)發(fā)電機(jī)運(yùn)行狀況的關(guān)鍵指標(biāo),如果發(fā)電機(jī)線圈溫度升高,當(dāng)溫度升到一定程度,會(huì)導(dǎo)致線圈的絕緣下降,降低發(fā)電機(jī)的使用壽命,甚至造成發(fā)電機(jī)燒毀的惡性事故。300 MW 燃煤發(fā)電機(jī)組發(fā)電機(jī)線圈設(shè)計(jì)時(shí)采用溫度智能前端進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,通過RS485 通訊與DCS 控制系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,因溫度傳感器安裝在發(fā)電機(jī)線圈內(nèi)部,傳輸線路極易產(chǎn)生干擾電壓(幾負(fù)、幾十負(fù)甚至上百負(fù)不等),造成智能前端故障無法正常工作,給運(yùn)行人員的監(jiān)視造成極大困擾。
為降低干擾電壓對(duì)測(cè)量的影響,在信號(hào)傳輸過程中增加溫度信號(hào)隔離柵,對(duì)干擾信號(hào)進(jìn)行過濾,同時(shí)取消智能前端,信號(hào)隔離柵變送后的信號(hào)直接接入DCS卡件,如圖5。
圖5 增加信號(hào)隔離柵
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)及設(shè)備實(shí)際情況,重點(diǎn)從熱控專業(yè)角度,結(jié)合以往發(fā)生的事故,分別從保護(hù)、邏輯、硬件冗余、設(shè)備選型、干擾隔離等方面對(duì)現(xiàn)有自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行了相關(guān)優(yōu)化。通過本次優(yōu)化,極大提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性,優(yōu)化效果較明顯。