蔣小林,袁 苑
(安徽馬鋼氣體科技有限公司,安徽馬鞍山 243000)
低溫液體泵在制氧機系統(tǒng)運行中,是重要的運轉(zhuǎn)設(shè)備之一,其運行狀態(tài)是否良好,直接影響制氧機的運行安全。
某單位現(xiàn)有4套制氧機,其中1套屬外壓縮,內(nèi)置氬循環(huán)泵運行方式采用2 臺同時運行,其它3套為內(nèi)壓縮制氧機液體泵運行方式是一開一備模式,3套制氧機液體泵切換模式略有不同。
20 000 m3/h 制氧機組有氧產(chǎn)品泵和氬循環(huán)泵,均采用一開一備(即一高速一低速冷備)。切換模式是:主泵跳機時,冷備泵變頻器自動加載到85%,回流閥自動關(guān)到0%,切換成功后,操作員小幅調(diào)整即可。
30 000 m3/h 制氧機組有液氧泵和氬循環(huán)泵,液氧泵采用一開一備,聯(lián)鎖自動切換模式,液氬循環(huán)泵采用手動切換模式,即:主泵跳停時,操作員立即手動加載變頻器功率至70%,并逐步關(guān)閉回流閥至18%,每次人工切換時,需對泵前后壓差變化及時調(diào)整。
40 000 m3/h 制氧機組有液氧泵和2 組氬循環(huán)泵,均采用一開一備,聯(lián)鎖自動切換模式,即:主泵故障跳停時,備用泵自動跟蹤工藝條件運行。
2020 年3 月26 日06∶10,因 電網(wǎng)波動,導(dǎo) 致30 000 m3/h 制氧機組2#循環(huán)粗氬泵變頻器因直流低電壓保護跳泵,系統(tǒng)聯(lián)鎖切換至1#循環(huán)粗氬泵低速運行。
06∶12 空分機組當(dāng)班人員緊急調(diào)整,手動加載1#循環(huán)粗氬泵負荷(低速冷備1 541.5 r/min,出口壓力0.278 MPa),并檢查機組其他設(shè)備均運行正常。
06∶16 緩慢加載1#循環(huán)粗氬泵至0.607 MPa,出口壓力突降,轉(zhuǎn)速保持在2 306.7 r/min。
06∶22 粗氬Ⅱ塔底部液位漲至3 068 mm(餾份進料口2 500 mm),氬餾份流量突降至37 000 m3/h。同時,主冷液位下降。
06∶26 初步排查故障并進行相關(guān)復(fù)位操作后,啟動2#循環(huán)粗氬泵。此時,氬餾份混合氣進料口已淹,主冷液位仍在下降,導(dǎo)致主冷換熱負荷出現(xiàn)嚴(yán)重惡化。
06∶35 因上塔壓力降低,產(chǎn)品氮氣取出量降低,2 臺氮透因吸入壓力過低聯(lián)鎖跳停。06∶42 下塔壓力升高,進下塔原料空氣由70 651 m3/h 減至40 922 m3/h,空壓機防喘振閥動作,并聯(lián)鎖空壓機、增壓機卸載,膨脹機跳停,液氧泵跳停,空分全系統(tǒng)聯(lián)鎖跳車。
(1)外部電網(wǎng)波動造成在線運行2#循環(huán)粗氬泵變頻器直流母線過電壓故障跳泵,備用泵未及時正常運行,造成空分全系統(tǒng)聯(lián)鎖跳車。
(2)因1#粗氬備用泵手動加載過程中,進出口液體管存在液體閃蒸現(xiàn)象,造成低溫液體泵氣蝕,未及時采取排放消除,直接導(dǎo)致粗氬塔工況紊亂,進而破壞到主塔的穩(wěn)定。
(3)由于現(xiàn)場設(shè)備大面積跳電,故障排查以及后備系統(tǒng)手動啟運等因素,影響到循環(huán)粗氬泵的迅速啟運時機。
2.3.1 對比分析
20 000 m3/h、30 000 m3/h 制氧機液體泵在DCS上只有出口壓力顯示,備用泵是否有氣蝕現(xiàn)象,主要以出口壓力是否波動為依據(jù)。
40 000 m3/h 制氧機液體泵在DCS 上進、出口壓力均有顯示,備用泵是否有氣蝕現(xiàn)象,通過進、出口壓差為依據(jù),保證壓差在6~8 kPa,并且每臺泵有進、出口管排氣閥,通過定期排放,來消除泵氣蝕,保證液體泵自動切換成功率100%。(如圖1中①的部分)
圖1 液體泵工藝流程和液體管排口圖
2.3.2 現(xiàn)場改造
通過對20 000 m3/h、30 000 m3/h 制氧機液體泵現(xiàn)場查看,現(xiàn)場均有進、出口壓力引管。因壓力引管取口一般為管道上部,通過三通連接,增加一個可以對外排氣閥門,操作員每日定時對備用泵進、出口管排氣,減少備用泵氣蝕的發(fā)生。
2.3.3 儀控改進
經(jīng)3.26事故后,通過分析和調(diào)試,將30 000 m3/h氬循環(huán)泵控制邏輯修改為:當(dāng)主泵運行跳停后,備用泵變頻器功率自動由30%加載至68%;回流閥自動由100%關(guān)至30%,并將2泵投入自動切換運行模式。在今后運行中,繼續(xù)摸索、修正運行參數(shù)的合理范圍。
內(nèi)壓縮流程空分設(shè)備中低溫液體泵為關(guān)鍵工藝設(shè)備,此類設(shè)備如維護操作不當(dāng),極易發(fā)生保產(chǎn)或安全事故,保證備用泵運行穩(wěn)定性尤為重要。就提高備用泵運行穩(wěn)定有效性采用如下措施:
(1)在每次備用或停機時,對電源線絕緣、變頻器等作相應(yīng)的安全檢查,對控制閥門及參數(shù)點位進行校驗。
(2)為保證電機軸承潤滑,連續(xù)高速運行1 500 h后宜安排加油一次。所加油脂量要進行控制,每次加油脂量為軸承油脂容納量的50%,如表1。
表1 低溫液體泵電機的容積油脂量
(3)低溫液體泵電機使用的潤滑油脂,保存期不宜超過三年。加油孔要清理干凈,并檢查加油孔頂珠靈活可動,加油槍要排掉前端被氧化的油脂。加油脂宜安排在氣溫超過10 ℃的晴好天氣,以避免加油注管內(nèi)被凍油脂擠入軸承引起軸向力突變。
低溫液體泵電機加油應(yīng)在低速狀態(tài)下進行。每臺泵體加油操作要分3 次以上,每次間隔5 min,禁止一次性快速擠入大量油脂,高壓油脂進入將會對軸承產(chǎn)生軸向位移作用力,與低速惰轉(zhuǎn)產(chǎn)生的軸向力疊加后,會損傷軸承。
(1)每日應(yīng)對液體泵運行狀態(tài)通過儀器及“五感”等手段,對泵的機械運行狀況進行跟蹤,及時發(fā)現(xiàn)問題并解決。
(2)液體泵運行周期均達到15 年左右,泵的軸承和密封器原件存在不同的老化和磨損,需要做好定期專業(yè)檢查及修復(fù)更換。
液體泵通常是2 臺同型號泵,運行模式是一開一備狀態(tài),要保障運行穩(wěn)定性,對其進行科學(xué)維護極為重要。
(1)為防止空分容器及管路中沉積的顆粒雜質(zhì),進入泵入口過濾器,引起堵塞或摩穿濾網(wǎng),空分設(shè)備大修時應(yīng)安排檢查過濾器濾網(wǎng)是否完好。
(2)低溫液體泵初次投用,或大修后初次使用,需在拆除末端風(fēng)罩狀態(tài)下,對泵體預(yù)冷后進行手動盤轉(zhuǎn),檢查確認裝配間隙是否過小而造成轉(zhuǎn)動不靈活。如發(fā)現(xiàn)有異常,禁止強行啟運低溫液體泵,以防意外事故發(fā)生。
(3)低溫液體泵啟運前要預(yù)冷徹底,保證最低吸入壓頭,嚴(yán)禁在氣蝕狀態(tài)下強行運轉(zhuǎn)泵體,否則氣蝕引起的振動會對泵體密封產(chǎn)生致命傷害。
(4)低溫液體泵運行后,要將密封氣壓力調(diào)至合適值。泵側(cè)密封壓力與密封迷宮密封壓差值控制+0.3~+0.8 kPa為最佳。
(5)杜絕加熱氣源閥門關(guān)閉不嚴(yán)竄氣,造成備用泵氣蝕的發(fā)生。
(6)定期切換液體泵,是檢查備用有效的重要手段之一,切換周期為2個月。
(7)制定2臺液體泵短時間內(nèi)無法同時運行的預(yù)案,形成應(yīng)急操作方法:
①及時將惰轉(zhuǎn)泵變頻調(diào)節(jié)和回流閥手動調(diào)整至正常運行開度,若泵切換后發(fā)生氣蝕現(xiàn)象,立即開大回流閥,及時打開吹除閥排氣消除,再重新加載到正常工作狀態(tài);
②停運故障泵,迅速查找原因,及時消除并恢復(fù);
③當(dāng)2 臺泵短時間無法正常投運,粗氬二塔底部液位接近2 900 mm,則將氬系統(tǒng)退出運行,及時調(diào)整關(guān)閉液空V701 閥,緩慢開啟污氮V2 閥5%~8%,全開粗氬放空閥,關(guān)閉氬系統(tǒng)閥并停止向儲槽送液;
④密切關(guān)注主冷液位、氧氣和氮氣純度變化,按純度調(diào)整步驟進行。
通過以上案例以及低溫液體泵運行、維護情況的分析,發(fā)現(xiàn)要保障制氧機長周期運行,保證內(nèi)置液體泵的有效備用是重點之一。通過精密點檢,高效維護,持續(xù)改進,可以延長低溫液體泵運行周期。