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        放散塔熄火原因分析與改造實(shí)踐

        2021-11-19 01:48:58陳曉偉楊子凡
        冶金動(dòng)力 2021年5期
        關(guān)鍵詞:京唐唐鋼氣源

        陳 偉,陳曉偉,田 朝,楊子凡

        (唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司動(dòng)力部,河北唐山 063000)

        概述

        在國(guó)家強(qiáng)化煤氣安全監(jiān)管的背景下,鋼鐵行業(yè)放散煤氣能否順利點(diǎn)燃一直備受關(guān)注。針對(duì)傳統(tǒng)高爐煤氣放散塔采用焦?fàn)t煤氣伴燒,高品質(zhì)煤氣浪費(fèi)嚴(yán)重的現(xiàn)象[1],包鋼、首鋼京唐和唐鋼等大型鋼鐵企業(yè)均開展了放散塔改造項(xiàng)目[2-4]。放散塔火炬由焦?fàn)t煤氣“長(zhǎng)明燈”點(diǎn)火伴燒改造成高爐煤氣直燃式點(diǎn)火伴燒,取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。然而高爐煤氣直燃伴燒放散塔熄火現(xiàn)象仍時(shí)有發(fā)生,但熄火原因和整改措施卻鮮有報(bào)道。結(jié)合唐鋼高爐煤氣直燃點(diǎn)火放散塔熄火問題,探究了可能造成熄火的原因,并有針對(duì)性地完成了改造,以期為同行處理此類問題提供一定的參考。

        唐鋼目前運(yùn)行高爐2 座,高爐煤氣產(chǎn)量為110×104m3/h,高爐煤氣經(jīng)TRT 發(fā)電或減壓閥組減壓后,通過綜合管網(wǎng)送至各用戶和煤氣柜。唐鋼建有三管式放散塔一座(分A、B、C 塔),塔高70 m,通過放散多余煤氣維持管網(wǎng)安全運(yùn)行,單管放散能力為20×104m3/h,放散火炬采用高爐煤氣直燃自動(dòng)點(diǎn)火伴燒形式。自2020 年12 月,當(dāng)單管放散量大于11×104m3/h 時(shí),多次出現(xiàn)放散塔熄火問題,威脅系統(tǒng)安全。

        1 原因分析

        1.1 高爐煤氣熱值低

        研究首鋼京唐公司放散塔火炬改造案例后發(fā)現(xiàn):高爐煤氣熱值低是放散塔熄火的主要原因[2],與普通高爐相比,爐型越大,所產(chǎn)生的高爐煤氣熱值越低。唐鋼新區(qū)采用2 922 m3大型高爐,而首鋼京唐采用5 500 m3的特大型高爐,通過對(duì)比唐鋼與首鋼京唐高爐煤氣成分與熱值(表1)發(fā)現(xiàn),熱值相近,但唐鋼新區(qū)高爐煤氣熱值較為穩(wěn)定。

        表1 煤氣成分組成對(duì)照表

        經(jīng)與廠家協(xié)商,在取得伴燒器原件后進(jìn)行了地面試驗(yàn),通過向高爐煤氣中混入不同比例的氮?dú)猓跃S持與管網(wǎng)壓力一致(12.5 kPa),用以模擬低熱值的高爐煤氣通過伴燒器后點(diǎn)燃情況,實(shí)驗(yàn)表明:在高爐煤氣熱值低至2 356 kJ/m3,放散塔伴燒器仍能穩(wěn)定燃燒,火焰長(zhǎng)度約0.7 m,唐鋼放散塔熄火并非高爐煤氣熱值低造成。

        1.2 高爐煤氣含塵量

        高爐煤氣含塵量高可能造成直燃式點(diǎn)火伴燒器的熱面式發(fā)弧裝置積碳甚至故障,繼而引發(fā)放散塔熄火[4]。唐鋼高爐煤氣經(jīng)除塵裝置處理后其含塵量低于8 mg/m3,其數(shù)值低于放散塔點(diǎn)火伴燒器對(duì)于含塵量的要求,經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn),點(diǎn)火裝置并未受到煤氣中粉塵的污染。為防止此類故障發(fā)生,應(yīng)對(duì)電極頭部進(jìn)行清洗。

        1.3 放散塔火炬的安裝質(zhì)量

        發(fā)弧電極間距大導(dǎo)致發(fā)弧效率低,高壓電纜絕緣層破損或燒損致高壓電送不到發(fā)弧電極,數(shù)據(jù)采集探頭因固定不牢固、粉塵覆蓋引起數(shù)據(jù)反饋不準(zhǔn)確等問題均會(huì)造成發(fā)散塔熄火。檢查后發(fā)現(xiàn)放散塔火炬各部分安裝符合技術(shù)要求。

        1.4 高爐煤氣伴燒氣源不足

        唐鋼放散塔火炬頭具備“長(zhǎng)明火”伴燒和自動(dòng)點(diǎn)火兩種模式,伴燒氣源取自高爐煤氣主管網(wǎng)并引送至火炬頭伴燒器。唐鋼地處北方沿海地區(qū),冬季溫度低,伴燒氣源管較細(xì)(DN80)且沿塔垂直段較長(zhǎng),可能因高爐煤氣內(nèi)水汽冷凝致管路堵塞,繼而引起高爐煤氣伴燒氣源不足,伴燒器熄火,類似情況在包鋼放散塔熄火改造中有過報(bào)道[5]。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)A、B、C 三塔伴燒氣源管內(nèi)高爐煤氣流量均小于110 m3/h(設(shè)計(jì)值為250 m3/h),打開管道法蘭連接處有大量水流出。通過關(guān)閉伴燒氣源管閥門,對(duì)A、B、C 三塔伴燒氣源管進(jìn)行氮?dú)獯祾?;在伴燒氣源管低點(diǎn)分別加裝排水閥門、冬季加伴熱裝置、伴燒氣源總管加裝排水器后,A、B、C 三塔伴燒氣源管內(nèi)流量均可增至210 m3/h,放散塔自動(dòng)點(diǎn)火成功率明顯提高。但“長(zhǎng)明火”伴燒模式下,伴燒器仍存在一定頻次的熄火現(xiàn)象。

        1.5 放散塔火炬設(shè)計(jì)問題

        針對(duì)放散塔火炬在“長(zhǎng)明火”模式下,伴燒器仍存在熄火現(xiàn)象,唐鋼通過比照首鋼京唐和包鋼的高爐煤氣直燃放散塔火炬頭后發(fā)現(xiàn):唐鋼放散塔火炬防風(fēng)罩與伴燒器的組合形式有欠缺,伴燒器存在2處問題。為進(jìn)一步提高放散塔火炬系統(tǒng)穩(wěn)定性,唐鋼進(jìn)行了放散塔火炬頭改造。

        2 伴燒器改造

        2.1 伴燒器移至防風(fēng)罩內(nèi)

        如圖1 所示,唐鋼放散塔伴燒器位于防風(fēng)罩上方,防風(fēng)罩不能對(duì)伴燒器起到保護(hù)作用,伴燒器極易受外部環(huán)境影響導(dǎo)致熄火。改造后如圖2 所示,將伴燒器移至防風(fēng)罩內(nèi),高爐煤氣燃燒所需要的部分空氣從防風(fēng)罩下口引入火炬頭部,空氣與高爐煤氣混合后燃燒更加充分,降低燃燒火焰的長(zhǎng)度,減小外部環(huán)境的影響。

        圖1 火炬頭改造前

        圖2 火炬頭改造后(符號(hào)標(biāo)注同圖1)

        2.2 切除引流裝置

        在原設(shè)計(jì)中,在伴燒器取氣口上加裝了高爐煤氣引流裝置,然而在實(shí)際運(yùn)行中,此引流裝置會(huì)降低伴燒器內(nèi)煤氣的流量和壓力,影響伴燒器的火焰剛度,加之因引流裝置較長(zhǎng),導(dǎo)致伴燒器安裝在防風(fēng)罩外部,伴燒器火焰易受環(huán)境影響而發(fā)生熄火現(xiàn)象。改造后,將引流裝置切除,如圖2 中4 所示,使用墊片將引流裝置管道封堵。改造完成前后實(shí)際效果如圖3、圖4所示。

        圖3 火炬頭改造前實(shí)物圖

        圖4 火炬頭改造后實(shí)物圖

        3 結(jié)論

        通過對(duì)高爐煤氣性質(zhì)、放散塔安裝和設(shè)計(jì)等可能造成放散塔熄火的原因逐一排查與分析后發(fā)現(xiàn):伴燒氣源不足和火炬頭設(shè)計(jì)不合理是造成唐鋼高爐煤氣直燃放散塔熄火的原因,通過有針對(duì)性的改造后解決了放散塔熄火問題,避免了高爐煤氣直接對(duì)空放散造成的環(huán)境與安全問題。自2021 年1 月以來,高爐煤氣放散塔在額定放散量范圍內(nèi)均能夠安全的實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火放散,系統(tǒng)穩(wěn)定性明顯提升。

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