馬志
(河鋼邯鋼集團邯寶公司能源中心,河北邯鄲 056015)
高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置(Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit),簡稱TRT。它是利用高爐冶煉的副產(chǎn)品——高爐煤氣具有的壓力能及熱能,使煤氣通過透平膨脹機做功,將其轉(zhuǎn)化為機械能,再通過發(fā)電機將機械能轉(zhuǎn)化為電能。在這些能量轉(zhuǎn)換和回收利用設(shè)備中,包括透平機、調(diào)節(jié)控閥門、爐頂壓力調(diào)節(jié)裝置、管路閥門、發(fā)電機、除塵器等,這些設(shè)備一部分為能量轉(zhuǎn)換專用設(shè)備,另一部分為工藝安全或生產(chǎn)配套設(shè)備。如何將影響能量轉(zhuǎn)換效率的設(shè)備合理高效利用一直是能源利用的重點和難點。邯鋼對濕式TRT 的高爐煤氣發(fā)電進行了深入探討,就影響TRT 發(fā)電的相關(guān)設(shè)備進行了分析,提出了一些提高發(fā)電量的解決辦法,并加以運用,取得了較好的成效。
TRT 裝置由透平主機和大型閥門系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)、液壓伺服系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、氮氣密封系統(tǒng)、發(fā)配電系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)八大系統(tǒng)組成。這八大系統(tǒng)相互配合,構(gòu)成一個完整的機體,實現(xiàn)壓力能轉(zhuǎn)換為電能。
高爐煤氣通過洗滌和除塵,再經(jīng)過三環(huán)縫及QOV 閥系統(tǒng)組,煤氣壓力由220 kPa 降到12 kPa 左右送至管網(wǎng)。通過TRT 機組,可以將煤氣余壓和部分熱能轉(zhuǎn)換成電能。另外,高爐出口100~180 ℃的煤氣,經(jīng)濕式除塵后,降至50~60 ℃后直接送管網(wǎng),而通過TRT 可以降至40 ℃左右送管網(wǎng),還可利用20℃左右的熱能。
若沒有TRT,高爐的頂壓只是通過除塵的三環(huán)縫來控制,增加TRT 后,三環(huán)縫調(diào)高爐頂壓,通過TRT 機組的靜葉來調(diào)整除塵器后壓力和管網(wǎng)壓力,因靜葉調(diào)整穩(wěn)度、精度高,高爐的頂壓更加易于控制,對高爐生產(chǎn)更加有利。另外,按調(diào)節(jié)穩(wěn)定性分析,一次性大范圍調(diào)節(jié)也不及兩次分級調(diào)節(jié)精度高。
由于煤氣的壓力損失通過透平吸收,原除塵或調(diào)壓閥產(chǎn)生噪音以做功的形式轉(zhuǎn)化為電能,可以有效降低噪音。
邯鋼3 200 m3高爐,配套采用德國PW 三環(huán)縫濕式除塵技術(shù),配套陜鼓MPS18-290/58 透平機組,其工藝配置見圖1。該除塵設(shè)備及TRT于2005年確定方案,2008 年8 月建成投產(chǎn),到目前為止,運行也近13 年,其設(shè)備面臨老化,技術(shù)也相對落后。在現(xiàn)有條件下,不對設(shè)備進行大的投資改造,實現(xiàn)最高的TRT效率是目前運行調(diào)節(jié)的主要工作。
圖1 3 200 m3高爐煤氣除塵及TRT工藝示意圖
通過TRT 發(fā)電量的計算公式可以看出,影響發(fā)電量的因素為:透平出入口溫度、透平入口煤氣壓力、煤氣流量、透平效率和發(fā)動機效率,因此,要提高發(fā)電量,就是要增流量、提壓力、保溫度、高效率。
TRT發(fā)電量計算公式:
式中:N——發(fā)動機功率,kW;
T1——透平入口煤氣溫度,K;
P1——透平入口煤氣壓力,kPa;
P2——透平出口煤氣壓力,kPa;
Fd——煤氣中水汽冷凝所放出的汽化潛熱的熱量修正系數(shù);
Nt——透平效率;
Ng——發(fā)動機效率;
Cp——定壓比熱;
K——絕熱指數(shù);
Q——煤氣流量,m3/h。
流量的增加有二條途徑。
(1)高爐煤氣產(chǎn)量的提高,需要高爐操作和穩(wěn)定的爐況及產(chǎn)量來做保證,TRT本身無法左右,不做分析。
(2)TRT少泄漏或不泄漏,主要是TRT的旁通閥和QOV閥關(guān)閉到位。
高爐爐頂壓力的提高、除塵系統(tǒng)壓損的減少,都可以提高TRT 的前壓,然而要提高TRT 的前壓,還受TRT旁通閥和QOV 閥的影響,只要其在TRT事故突然停機時能快速打開,不造成高爐頂壓的突然大幅上升即可。
溫度的提高是二個方面。
(1)高爐頂溫的提高,這需要高爐操作調(diào)整,需風(fēng)溫提高、熱量的增加等來實現(xiàn)。
(2)除塵系統(tǒng)的調(diào)整,具體為減少水量,增加水壓。
高效率是指透平機和發(fā)動機的高效率,發(fā)動機的高效率出廠就已確定,不做分析。透平機組本身的效率提高,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
(1)機組靜葉角長時間動作的范圍,盡可能在60%~80%為宜。
(2)運行時間長,主要表現(xiàn)為縮短高爐休風(fēng)檢修前停機時間,增快高爐休風(fēng)檢修后的恢復(fù)時間。
(3)機組本身安全運行狀況,如振動、瓦溫、軸位移等,保證TRT的運行。
煤氣量的增加是通過高爐增風(fēng)量提高的,是高爐提高產(chǎn)量后的附加效益,原則上高爐頂壓一般不會降低,需要控制好環(huán)縫壓差,保證煤氣經(jīng)過環(huán)縫的流速,就能保證除塵效果。
煤氣量的增加,高爐頂溫一般也不會降低,原則上只要保證原環(huán)縫的差壓,除塵效率就能保證。只要保證除塵所需要的水汽比,特別是三環(huán)縫的水汽比,煤氣質(zhì)量就能保證。實際中只需適量增加三縫的水量,減少中間初洗的水量,既能保證環(huán)縫的除塵效率,煤氣溫度還不會降低,反而會增加1~5 ℃。只要除塵器出口煤氣溫度不≤60 ℃,濕式除塵的安全運行就能得以保證,發(fā)電量還會適當(dāng)增加。
高爐提高頂壓,是為了高爐提高產(chǎn)量而進行的,實際中因TRT 在設(shè)計時,受高爐最初設(shè)計條件限制,閥門的動作也受限制。如邯鋼3 200 m3高爐,原設(shè)計正常頂壓為0.23 MPa,除塵器三環(huán)縫除塵質(zhì)量要求壓差30~60 kPa,加上設(shè)備及管道阻力損失,到TRT入口的最高壓力不會超過0.19 MPa。設(shè)計時TRT 突然事故停機時,TRT 旁通閥打開壓力不超過0.25 MPa,三環(huán)縫配套的QOV 閥打開壓力不超過0.205 MPa。若前壓提高,很容易出現(xiàn)TRT突然停機后,旁通閥通徑較小,QOV 閥打不開造成高爐頂壓突然大幅升高問題。因此,提高頂壓后,若不提高QOV 閥和旁通閥的打開壓力,只得將提高頂壓后的壓力能浪費在三環(huán)縫中。為解決這一問題,可以通過更換QOV 閥的液壓缸動力,將閥的打開壓力提高至0.25 MPa 以上,同時解決TRT 旁通閥直徑小和打開壓力低問題。有條件可以再增加一個旁通閥,同時將閥的打開壓力提升至0.3 MPa。這樣,雙閥在TRT 突然停機后打開泄壓,也不會出現(xiàn)TRT 旁通閥打不開和QOV閥前壓突然超標(biāo)打不開情況。
5.4.1 頂壓穩(wěn)定調(diào)節(jié)技術(shù)
TRT 正常運行時,采用PID 調(diào)節(jié)控制TRT 靜葉開度,達到控制高爐爐頂壓力穩(wěn)定的目的。TRT 運行時,靜葉在自動狀態(tài),QOV 閥全閉,三環(huán)縫保持自動調(diào)壓狀態(tài)。正常運行時,機組旁通快開閥關(guān)閉,且在自動位置,一旦靜葉調(diào)節(jié)出現(xiàn)問題,頂壓波動超出正常范圍,在自動位置的旁通快開閥會自動參與頂壓調(diào)節(jié)。
要實現(xiàn)高效運行,則需要TRT 的旁通閥和QOV閥在TRT 正常運行時,不參與調(diào)節(jié),僅通過靜葉角調(diào)節(jié)和三環(huán)縫調(diào)節(jié),避免煤氣通過該兩個閥逃逸而減少發(fā)電量。實際在控制中,采用三環(huán)縫調(diào)頂壓,TRT 靜葉調(diào)前壓,且保證TRT 的前壓設(shè)定值低于高爐頂壓25~35 kPa。另外,為避免兩個調(diào)節(jié)的疊加,兩個調(diào)節(jié)快慢錯開,根據(jù)高爐爐況優(yōu)化PID 參數(shù),即可保證調(diào)節(jié)穩(wěn)定。
5.4.2 葉片防結(jié)灰方法
TRT 葉片積灰,直接影響TRT 的效率。目前任何高爐煤氣除塵均不能完全除去煤氣中的灰塵,濕式除塵中仍有少量的粉塵和水通過葉片,自然會形成微小的顆粒,慢慢在葉片上沉積。要防止葉片積灰的具體方法為:一是葉片安裝在線清洗裝置,定期對葉片進行沖洗;二是要利用定修機會或定期對葉片加專用藥劑進行清洗,避免灰在葉片上長時間積聚。
5.4.3 除塵器壓力損失縮小
在TRT 運行時,因其突然將煤氣由高壓降為低壓,在TRT 運行中也存在除塵功能,可以將原環(huán)縫除塵的壓力差降低3~5 kPa,以減少環(huán)縫壓力損失,煤氣的含塵量可以在TRT出口取樣分析判斷。
5.4.4 靜葉角度控制問題
為保證TRT的高效,靜葉角度是關(guān)鍵,TRT的靜葉角度應(yīng)該在60%~80%為宜,開度太低效率低,太高調(diào)節(jié)能力小,既可能影響頂壓調(diào)節(jié),還影響調(diào)節(jié)效率。
5.4.5 靜葉密封使用周期問題
靜葉是一個流量控制裝置,其密封嚴(yán)密程度直接影響TRT 的效率。一般半年后靜葉密封就變差,既需要選擇較好的靜葉密封材料,又需要在檢修時保證靜葉及承缸的裝配質(zhì)量。
5.4.6 延長運行時間問題
運行時間越長,發(fā)電量一定會越多。提升運行時間辦法為:
(1)停機時盡可能減少提前量,可以與高爐休風(fēng)時同步減負荷。
(2)高爐短時間(≤4 h)休風(fēng)時,保持電動運行,縮短高爐復(fù)風(fēng)時啟機時間,因高爐休風(fēng)后復(fù)風(fēng)TRT開啟條件一般在6 h后。
(3)達到開機條件,立即開機,即需提前完成設(shè)備試驗和機組能過二階臨界轉(zhuǎn)速時就啟機。
5.4.7 閥的泄漏問題
旁通閥和QOV 閥均是TRT 的旁路,其關(guān)閉嚴(yán)密程度直接關(guān)系TRT的發(fā)電量。
(1)要選取泄漏率低的閥門,最好是萬分之一的泄漏率。
(2)定期檢查其嚴(yán)密性,并調(diào)整相應(yīng)限位。
(3)不能為了快速處理事故而保持1%~2%的開度。
(4)定期檢查軸端閥板晃動量,避免因閥板晃動而泄漏。
通過對TRT 效率分析及整改,各參數(shù)對比見表1。
表1 提壓前后參數(shù)對比
從表1可以看出,對TRT 進行發(fā)電量挖掘,技術(shù)是可行的,效果是明顯的。
總之,TRT是高爐煤氣余壓發(fā)電設(shè)備,雖然近年與干法除塵發(fā)展配套的干式TRT 較多,其運行效率也較高,但在現(xiàn)有條件下濕式除塵的TRT 提高運行效率就顯得尤為重要。提高TRT 的噸鐵發(fā)電量,可降低生鐵成本,提升噸鐵效益。邯鋼在現(xiàn)有濕式除塵技術(shù)條件下,有針對性地就影響TRT 發(fā)電的因素進行攻關(guān),解決了制約TRT 高效運行的瓶頸問題,取得了可喜的經(jīng)濟效益,為能源設(shè)備的高效運行探索出一條新思路。