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        砂泥交互致密儲(chǔ)層壓裂技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用

        2021-11-19 11:54:08姚展華王志強(qiáng)
        石油化工應(yīng)用 2021年10期
        關(guān)鍵詞:縫網(wǎng)噴砂射孔

        陳 挺,趙 昊,劉 壘,姚展華,王志強(qiáng)

        (1.中國石油渤海鉆探工程技術(shù)研究院,天津 300280;2.中國石油西南油氣田四川長寧天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司,四川宜賓 644399;3.中國石油渤海鉆探井下技術(shù)服務(wù)分公司,天津 300280)

        鄂爾多斯盆地蘇里格氣田屬于低壓低滲透低孔隙度的致密砂巖氣藏,主要產(chǎn)層為二疊系盒8 和山1 段。隨著開發(fā)的進(jìn)行,井位部署逐漸向主力砂體的邊緣地帶拓展,層內(nèi)非均質(zhì)性強(qiáng)、氣層薄且砂泥巖交互特征明顯的儲(chǔ)層所占比例增大。針對這部分無法采用封隔器進(jìn)行有效封隔、籠統(tǒng)壓裂改造不充分的井,采用不動(dòng)管柱水力噴砂射孔壓裂工藝和復(fù)雜縫網(wǎng)壓裂工藝進(jìn)行改造,同時(shí)為了配合這兩種需要大液量、大砂量的施工工藝,改進(jìn)了液體體系進(jìn)行連續(xù)混配施工。

        1 不動(dòng)管柱水力噴砂射孔壓裂技術(shù)

        高速射流產(chǎn)生的動(dòng)能在水力孔眼中轉(zhuǎn)化為靜壓能,當(dāng)孔內(nèi)滯止壓力超過地層破裂壓力時(shí)壓開地層,保持環(huán)空壓力低于已壓裂層段裂縫延伸壓力使得環(huán)空中流體只能進(jìn)入射流所在位置的人工裂縫,這就是水力噴射壓裂的自封隔作用。對于采用常規(guī)封隔器無法有效封隔的層段能夠進(jìn)行有效封隔[1]。

        利用滑套式噴射器配套Φ73.0 mm 或Φ88.9 mm油管可實(shí)現(xiàn)不動(dòng)管柱噴射壓裂工藝。采用螺旋布孔方式布置噴嘴來減小水力孔眼對套管強(qiáng)度的影響[2],噴嘴相位選擇60°,并盡可能減小該夾角使得水力孔眼軸線與最大水平主應(yīng)力方向一致[3,4]來降低破裂壓力。噴嘴結(jié)構(gòu)選擇8×Φ5.5 mm、6×Φ6.3 mm 和8×Φ5.5 mm 組合。考慮破巖最優(yōu)噴射壓力和噴嘴磨損,噴射速度為200~230 m/s。

        初期施工時(shí),管柱采用Φ88.9 mm N80 外加厚油管和Φ73.0 mm N80 外加厚油管的組合管柱進(jìn)行壓裂施工,噴嘴結(jié)構(gòu)選用8×Φ5.5 mm。為降低環(huán)空摩阻、保證壓裂施工時(shí)油管排量,Φ88.9 mm N80 外加厚油管長度盡可能增長。以蘇7X 井為例,Φ88.9 mm N80 外加厚油管長度為2 500 m,Φ73.0 mm N80 外加厚油管長度為900 m。水力噴砂射孔施工時(shí),由于油套環(huán)空空間小,油管注入壓力過高,接近油管限壓68 MPa。為保證順利射孔,射孔階段磨料濃度由123 kg/m3降低至80 kg/m3,油管壓力隨之降低至56 MPa。打隔離液后,將磨料濃度提高至123 kg/m3繼續(xù)射孔。注入18.5 m3射孔液后油管壓力突降,表明地層起裂,后續(xù)層位射孔壓力正常并完成加砂。按照此管柱結(jié)構(gòu)進(jìn)行施工的井均存在射孔階段壓力過高的問題(見圖1)。

        圖1 蘇7X 井第一段施工曲線

        為了解決噴砂射孔階段油管注入壓力過高的問題,對4 口井進(jìn)行了電纜傳輸射孔+不動(dòng)管柱水力噴砂射孔壓裂現(xiàn)場試驗(yàn)。管柱結(jié)構(gòu)采用Φ88.9 mm N80 外加厚油管和Φ73.0 mm N80 外加厚油管的組合管柱。第一層采用電纜傳輸射孔,射孔位置選擇氣層解釋層段位置;后續(xù)層位射孔采用不動(dòng)管柱水力噴砂射孔壓裂,噴嘴結(jié)構(gòu)采用8×Φ5.5 mm。蘇2X 井第二段施工曲線(見圖2),由圖2 可以看出第一層電纜傳輸射孔后,第二層的施工壓力低,施工過程順利。該井試氣無阻流量達(dá)到43.181 3×104m3/d,為該區(qū)塊全年最高。

        圖2 蘇2X 井第二段施工曲線

        為進(jìn)一步優(yōu)化施工工藝,減小壓裂工具復(fù)雜程度,不動(dòng)管柱全部采用Φ73.0 mm N80 外加厚油管,優(yōu)化噴嘴結(jié)構(gòu)為6×Φ6.3 mm 和8×Φ5.5 mm 組合。以蘇9X井為例,由于采用小油管壓裂,射孔壓力低,壓裂過程中油管壓力保持在60 MPa 以下,該井無阻流量達(dá)到18.261 9×104m3/d,達(dá)到地質(zhì)預(yù)期。優(yōu)化后該工藝共應(yīng)用16 井次,效果良好,平均試氣無阻流量達(dá)到15.826 5×104m3/d(見圖3)。

        圖3 蘇9X 井第一段施工曲線

        2 復(fù)雜縫網(wǎng)壓裂技術(shù)

        借鑒致密氣藏水平井體積壓裂工藝思路[5],在直(斜)井采用復(fù)雜縫網(wǎng)壓裂工藝技術(shù),利用大排量低黏度前置液造主縫、大排量交聯(lián)凍膠攜帶陶粒支撐主裂縫并在其基礎(chǔ)上生成次生裂縫,連通砂巖、泥巖,充分改造目的層所在砂體,增大儲(chǔ)層改造體積以獲得良好產(chǎn)能。蘇里格氣田致密砂巖儲(chǔ)層高角度裂縫發(fā)育[5]、砂巖脆性指數(shù)較高[6]、兩向應(yīng)力非均質(zhì)性系數(shù)較低[7,8],這些條件有利于產(chǎn)生多方向的水力裂縫,進(jìn)一步形成復(fù)雜縫網(wǎng)結(jié)構(gòu)。

        選取分別位于2 個(gè)平臺(tái)的4 口直(斜)井做對比試驗(yàn),其中S25X 井和S27X 井位于同一平臺(tái),S18X 井和S19X 井位于同一平臺(tái)。S25X 井、S18X 井層厚分別為4.5 m 和5.1 m,孔隙度12.44%~14.01%,滲透率1.14×10-3μm2~1.39×10-3μm2,含氣飽和度55.26%~62.39%,目的層上部與下部有若干薄差氣層,且氣層與差氣層之間有厚度為0.5~1.5 m 不等的泥巖隔層。這2 口井前置液階段采用滑溜水造復(fù)雜裂縫,攜砂液階段采用交聯(lián)凍膠攜砂對主裂縫進(jìn)行延伸和支撐[9,10]。采用常規(guī)分層壓裂的2 口對比井的物性與試驗(yàn)井相當(dāng)。本次現(xiàn)場試驗(yàn)采用兩種方法監(jiān)測裂縫的生成與延伸。S18X 井和S19X 井采用聲傳導(dǎo)定位裂縫監(jiān)測技術(shù),S25X 井和S27X 井采用被動(dòng)地震發(fā)射地震層析成像技術(shù)。

        復(fù)雜縫網(wǎng)壓裂井采用Φ60.3 mm 油管環(huán)空注入,排量8.0 m3/min。常規(guī)分層壓裂井采用Φ73.0 mm 油管注入、K344-114 單封隔器兩層分壓工藝,采用3.0 m3/min排量施工。復(fù)雜縫網(wǎng)壓裂前置液階段滑溜水添加0.1%降阻劑,減阻率為76.5%;攜砂液交聯(lián)凍膠添加0.3%羥丙基胍膠。常規(guī)分層壓裂井的基液羥丙基胍膠濃度為0.45%。支撐劑選用中密度高強(qiáng)度陶粒,粒徑0.425~0.85 mm,體積密度1.75 g/cm3。

        S25X 井加砂120.0 m3,入井液量1 015.5 m3,排量8.0 m3/min,平均砂比18.3%,最高砂比31.2%;S18X 井加砂120.0 m3,入井液量962.6 m3,排量8.0 m3/min,平均砂比17.7%,最高砂比29.0%。施工中,前置液階段套管壓力保持平穩(wěn),高黏度攜砂液階段套管壓力緩慢上升,完成設(shè)計(jì)加砂量。

        試驗(yàn)井與對比井的生產(chǎn)情況(見表1)。以S18X 井和S19X 井為例,前者的氣層厚度與砂體厚度均小于后者,經(jīng)過體積壓裂改造后,無阻流量是后者的1.57倍,說明經(jīng)過體積壓裂的儲(chǔ)層,形成的復(fù)雜縫網(wǎng)泄流體積更大,為甲烷從儲(chǔ)層基質(zhì)流向井筒提供了更為通暢的高滲透率通道。在試驗(yàn)井成功的基礎(chǔ)上,后續(xù)進(jìn)行了5 口直井的體積壓裂現(xiàn)場試驗(yàn),無阻流量達(dá)到12.8~23.4 m3/d,增產(chǎn)比例達(dá)到57.6%~130.2%,顯示出該工藝在蘇里格致密砂巖氣層良好的適應(yīng)性。

        表1 生產(chǎn)情況對比

        聲傳導(dǎo)定位裂縫監(jiān)測結(jié)果(見圖4)。S18X 井監(jiān)測到四條裂縫,北東60°和南北方向2 條裂縫最長,總造縫長度1 810 m。壓裂液延裂縫向外波及寬度30~100 m。壓裂液波及面積約90 000 m2。

        圖4 聲傳導(dǎo)定位裂縫監(jiān)測結(jié)果

        S19X井第一層壓開四條裂縫,近東西向縫最長,約300 m,該段共造縫總長約680 m。第二層壓開四條裂縫:東西向裂縫最長,約250 m,該段造縫總長約630 m。對比裂縫監(jiān)測結(jié)果,采用體積壓裂工藝的縫長大于常規(guī)分層壓裂的縫長,且大排量、大液量的大規(guī)模施工方式在主裂縫的基礎(chǔ)上延伸更多的次生裂縫,更為充分地改造儲(chǔ)層,建立了滲透率更高、波及體積更大的人工裂縫網(wǎng)絡(luò)。

        微破裂能量掃描四維影像壓裂裂縫監(jiān)測結(jié)果(見表2)。S25X 井的裂縫表體積遠(yuǎn)大于對比井的裂縫表體積,進(jìn)一步驗(yàn)證了聲傳導(dǎo)定位裂縫監(jiān)測結(jié)果。

        表2 微破裂能量掃描裂縫監(jiān)測成果

        3 連續(xù)混配技術(shù)

        不動(dòng)管柱水力噴砂射孔壓裂工藝與復(fù)雜裂縫壓裂工藝均需要大量壓裂液進(jìn)行施工,且目前同一平臺(tái)上有多個(gè)施工井位。按照傳統(tǒng)的先配液后施工方式,多口井的施工需要配備數(shù)量眾多的鐵罐。兩口井之間施工時(shí)間間隔較長,造成整個(gè)平臺(tái)施工周期長。

        為了提高大液量壓裂施工效率、減小因配液時(shí)間長造成的壓裂液降解以及降低施工成本,研究了連續(xù)混配壓裂工藝,優(yōu)化了壓裂液體系中的固體添加劑[11],將常規(guī)配方中防膨劑和氯化鉀替換為高效防膨劑[12],質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低至0.3%,能夠滿足抑制黏土膨脹和顆粒運(yùn)移的要求,防膨率可達(dá)89%;將pH 調(diào)節(jié)劑替換為液態(tài)堿,能夠滿足壓裂液pH 調(diào)節(jié)和保證壓裂液耐溫性能的要求。

        施工工藝方面,現(xiàn)場配備容積50 m3的壓裂液緩沖罐6~10 個(gè),用軟體罐備壓裂用清水。采用連續(xù)混配設(shè)備配制壓裂液至緩沖罐中,再由其供液進(jìn)行壓裂施工。胍膠壓裂液和滑溜水壓裂液連續(xù)混配時(shí),胍膠和減阻劑加入量分別按照0.45%和0.1%由連續(xù)混配車吸入。發(fā)泡劑、助排劑、高效防膨劑按照一定比例加入到20 m3水罐車中,再由連續(xù)混配車吸入。

        配制胍膠壓裂液時(shí),液態(tài)堿和交聯(lián)劑在混砂車上加入。液態(tài)堿加入水罐車或4 m3罐中,加水稀釋至液態(tài)堿完全溶解,用流量計(jì)泵加入混砂罐中。根據(jù)取樣口的壓裂液pH 值確定液態(tài)堿的加入量,控制壓裂液pH值在10~11。交聯(lián)劑由混砂車上液添系統(tǒng)加入,根據(jù)壓裂泵車排量調(diào)整加入量,控制交聯(lián)時(shí)間在40~60 s。

        采用連續(xù)混配作業(yè)方式能夠有效減少設(shè)備動(dòng)遷、降低壓裂液損耗、提高作業(yè)效率。作業(yè)隊(duì)提前做好多口井的井筒準(zhǔn)備工作后,可一次性完成兩口井以上的壓裂施工,且施工結(jié)束后緩沖罐內(nèi)不留液體或僅殘留少量壓裂液,降低成本的同時(shí)減輕了環(huán)保壓力?,F(xiàn)場配制的壓裂液性能穩(wěn)定,六速旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)測得的基液黏度與流變儀在90 ℃、170 s-1條件下測得的交聯(lián)凍膠液黏度達(dá)到常規(guī)配制方法的性能(見表3)。

        表3 不同配制方式壓裂液的黏度

        4 結(jié)論

        (1)不動(dòng)管柱水力噴砂射孔壓裂技術(shù)能夠有效解決砂泥互層儲(chǔ)層無法有效封隔的問題。優(yōu)化后的管柱結(jié)構(gòu)為Φ73.0 mm N80 外加厚油管帶滑套噴射器,噴嘴組合為6×Φ6.3 mm 和8×Φ5.5 mm,能夠有效降低射孔壓力,保障施工順利進(jìn)行。

        (2)復(fù)雜縫網(wǎng)壓裂工藝能夠充分改造砂泥互層特征明顯的致密儲(chǔ)層。采用Φ60.3 mm 油管環(huán)空注入方式能夠提高注入排量,變黏度壓裂液體系能夠有效制造復(fù)雜縫網(wǎng)結(jié)構(gòu)。裂縫監(jiān)測結(jié)果證明采用該工藝得到縫網(wǎng)的復(fù)雜程度遠(yuǎn)大于常規(guī)壓裂。

        (3)連續(xù)混配工藝減小了用液量、提高了施工效率,有力保證了需要大液量、大砂量的不動(dòng)管柱水力噴砂射孔壓裂工藝和復(fù)雜縫網(wǎng)壓裂工藝的順利施工。

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